电弧炉炼钢
电弧炉炼钢的相关文献在1980年到2022年内共计571篇,主要集中在冶金工业、工业经济、化学工业
等领域,其中期刊论文341篇、会议论文122篇、专利文献203415篇;相关期刊139种,包括宽厚板、四川冶金、上海金属等;
相关会议65种,包括第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会、中国金属学会特钢分会特钢冶炼学术委员会2014年全国特钢年会、中国金属学会特钢分会特钢冶炼学术委员会2013年会等;电弧炉炼钢的相关文献由1003位作者贡献,包括朱荣、魏光升、董凯等。
电弧炉炼钢—发文量
专利文献>
论文:203415篇
占比:99.77%
总计:203878篇
电弧炉炼钢
-研究学者
- 朱荣
- 魏光升
- 董凯
- 刘润藻
- 马国宏
- 李士琦
- 朱长富
- 苏荣芳
- 杨凌志
- 李京社
- 田博涵
- 刘福海
- Zhu Rong
- 王学义
- 王广连
- 郭宇峰
- ZHU Rong
- 傅杰
- 孙永喜
- 王云
- 申景霞
- 胡航
- 郁健
- 宋景凌
- 徐行南
- 李猛
- 王洪
- 胡绍岩
- 花皑
- 薛波涛
- 吴学涛
- 姜涛
- 孙彦辉
- 李光辉
- 李晶
- 李骞
- 王帅
- 郑富强
- 陈凤
- 唐天平
- 姜周华
- 李勃
- 李鑫
- 王振宙
- 王新江
- 程挺
- DONG Kai
- Dong Kai
- 何春来
- 刘冰
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王丹;
郭志红;
霍彦朋;
范建通;
朱立光
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摘要:
为有效提高电弧炉熔池液体流动,以130 t电弧炉为模型,基于相似理论,进行了1∶4.35的水模拟试验,研究不同喷吹强度、氧枪角度及氧枪排布方式对电弧炉熔池混匀行为的影响,优化了设计方案。研究结果表明,影响熔池混匀时间的因素主要有氧枪喷吹流量和排布方式,氧枪角度对熔池混匀效果的影响较小。随着氧枪流量的增加,熔池所需混匀时间逐渐减少,当喷吹流量为21 m3/h(标准)和24 m3/h(标准)时,熔池混匀时间比喷吹流量为15 m3/h(标准)分别减少了14%和19.6%;氧枪对熔池的搅拌效果会随着氧枪排布方式的不同而改变,当氧枪排布方式为C时,液体流动可形成大循环,熔池内无死区,熔池混匀状态最好,排布方式D次之,当排布方式为A和B时,由于氧枪数量的减少,对熔池起不到良好的搅拌效果。
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摘要:
前言随着中国钢铁工业的产业变革,电弧炉炼钢成为行业共同认同的未来发展趋势。电弧炉技术的核心诀窍在于两大方面:1.电能的输入和控制2.化学能源包系统的应用电炉用户在选择炉型和技术时往往容易忽略对化学能源包系统的重视,化学能源包系统不仅仅是必须要“有”,而且是要“精准高效”,其性能对整个电弧炉工艺性能表现起着关键的作用。化学能源包的“喷吹效率”和“调控精准度”会进一步提升电弧炉的整体性能。
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本刊编辑部
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摘要:
从目前的发展趋势看,预计在未来几十年内,高炉一转炉炼钢工艺将逐渐转变为直接还原铁/废钢一电弧炉炼钢工艺。不过,在工艺转型之前,钢铁业界仍希望减少高炉一转炉工艺的二氧化碳排放。而且,全球大部分钢铁生产地区可能无法实现向直接还原铁/废钢一电弧炉炼钢工艺转变,因此,非常有必要对高炉一转炉炼钢工艺路线的二氧化碳减排继续进行深人研究。
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马全峰;
田博涵;
涂凯路;
王学义;
魏光升;
陈江书
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摘要:
高碳金属化球团作为一种新型冶金原料,应用于电弧炉冶炼生产过程中,可以有效增加炉料配碳量,并实现在渣钢界面以下进行反应,达到良好的增碳及发泡效果。通过预还原实验与球团制备实验,获取球团制备的最优工艺方案;并将成品球团应用于某钢厂90 t电弧炉冶炼生产,通过对比高碳金属化球团加入前后的主要冶炼参数,探究并分析其在工业生产中的冶金效果。
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马全峰;
田博涵;
涂凯路;
王学义;
魏光升;
陈江书
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摘要:
高碳金属化球团作为一种新型冶金原料,应用于电弧炉冶炼生产过程中,可以有效增加炉料配碳量,并实现在渣钢界面以下进行反应,达到良好的增碳及发泡效果.通过预还原实验与球团制备实验,获取球团制备的最优工艺方案;并将成品球团应用于某钢厂90 t电弧炉冶炼生产,通过对比高碳金属化球团加入前后的主要冶炼参数,探究并分析其在工业生产中的冶金效果.
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胡航;
杨凌志;
易娟;
张盟;
宋景凌;
郭宇峰
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摘要:
简述了电弧炉炼钢过程的节能工艺与传热行为研究现状.通过对电弧炉炼钢过程的能量优化和节能技术的分析发现,宏观节能技术与微观传热行为的多能量协同作用缺少关联研究,影响对电弧炉能量变化特征的准确判断.提出将电弧炉划分为“熔池区”与“炉体区”,探索电弧炉炼钢过程多元能量的协同作用.
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安龙森;
郭甫;
孙浩;
陈云;
程林
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摘要:
在钢冶炼工艺中,钢铁料消耗占比较大,能达到炼钢生产成本的80%.为了降低炼钢生产成本,达到节能降本的目的,以某炼钢厂电弧炉炼钢工艺为研究对象,分析该工艺对钢水收得率的影响,并在此基础上提出提高钢水收得率的建议,以供参考.
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李海波
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摘要:
电弧炉炼钢技术是迄今为止国际上通用的炼钢模式之一,该技术以废钢为核心的原材料,具有节省能源、绿色环保、提高工作效率等功能.随着我国经济的快速发展,对于能源的需求日益加大,同时为了节能环保、废钢资源充分得以释放等需要,电弧炉炼钢绿色及智能化技术开始逐渐普及.本文就电弧炉炼钢绿色及智能化关键冶炼技术展开分析,以期为该领域的研究提供理论参考依据.
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宋水根;
杨凌志
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摘要:
文章针对新钢50吨电弧炉炼钢流程数据采集问题,提出了基于OPC技术,采用KepServer工具对电弧炉炼钢流程数据进行采集,利用SQL数据库与Visual Studio 2013软件进行数据保存与通讯程序开发.构建一个基于KepServer的电弧炉炼钢过程数据采集系统.
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李勃;
杨凌志;
谢孝容;
宋景凌;
郭宇峰;
胡航
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摘要:
当前某钢厂45 t电弧炉采用全铁水的冶炼方式,铁水、废钢等钢铁料在配料过程中凭借人工经验,没有充分量化考虑铁水温度、成分等因素的影响,造成电弧炉出钢温度存在一定的不稳定.针对这一问题,基于炼钢物料平衡与能量平衡原理,对钢铁料配料工艺的各影响因素进行分析,采用SQL数据库与Visual Studio2013开发平台,研发基于全铁水冶炼的电弧炉炼钢钢铁料优化模型.模型在运行过程中为电弧炉炼钢过程提供了分罐站铁水分配、配料站废钢加料及电弧炉出钢温度预估等功能.模型运行结果表明:铁水分罐与废钢配料优化后,电弧炉出钢温度命中率提高了 7.2%~15.1%;模型出钢温度预测在±30°C范围内命中率为90.8%.
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朱荣;
董凯;
刘润藻;
马国宏
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
电弧炉底吹技术的关键在于长寿及安全.经过多年的研究探索,开发了电弧炉安全长寿底吹技术.项目组从失效机理、底吹元件设计、底吹工艺制定及安全报警等方面展开研究,实现了电弧炉底吹的安全长寿,及冶金指标改善.
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