摘要:@@青岛昌华集团公司(原莱西化肥厂)1998年合成氨生产能力已经达到150kt/a,2000年全国化肥市场疲软,甲醇市场价位居高不下,公司审时度势,本着投资少见效快的原则,决定利用原有的φ600mm甲醇合成及精醇系统,并将φ800mm氨合成系统改造成甲醇系统,以配平合成氨及甲醇系统的氨醇比。我们根据传统φ800mm甲醇塔及φ600mm甲醇塔的生产能力,提出再购进一台φ800mm甲醇塔内件、φ600mm甲醇塔内件及一台1.9 m3的循环机.三塔并联来满足生产需要。希望在气量42000~45000m3/h,甲醇系统入口的CO≤5%的情况下,保证一台φ800mm甲醇塔年产甲醇15 kt。并且不用开循环机。再加上原来的φ600mm甲醇塔,双塔并联即可满足当前生产的需要。经过多方比较论证,我公司最终选用了浙江衢州新前程压力容器有限公司生产的均温型甲醇塔内件。该内件自2000年12月投运以来,因化肥市场疲软,合成氨限产的情况下单塔通气量38000m3/h,甲醇系统入口CO约4.0%~4.5%。出口CO约0.2%,不开循环机的情况下,φ800mm甲醇塔单塔最高班产量为22.52t。进入2001年1月上旬,我们根据甲醇市场的需求,将变换出口CO提至5.5%~6.5%,增开循环机限制合成氨的生产,创下了φ800mm甲醇塔单塔最高班产量为24.6t,一天产量71.8t的记录。