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加砂压裂

加砂压裂的相关文献在1989年到2022年内共计269篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济、大气科学(气象学) 等领域,其中期刊论文158篇、会议论文24篇、专利文献420414篇;相关期刊60种,包括石油天然气学报、中国石油和化工标准与质量、石油知识等; 相关会议17种,包括第六届全国天然气藏高效开发技术研讨会、中国石油学会天然气专业委员会2012年天然气学术年会、深层、深水、非常规钻井技术研讨会暨2012年钻井研究院(所)长会议等;加砂压裂的相关文献由803位作者贡献,包括吴月先、赵振峰、赵文等。

加砂压裂—发文量

期刊论文>

论文:158 占比:0.04%

会议论文>

论文:24 占比:0.01%

专利文献>

论文:420414 占比:99.96%

总计:420596篇

加砂压裂—发文趋势图

加砂压裂

-研究学者

  • 吴月先
  • 赵振峰
  • 赵文
  • 任山
  • 于彦江
  • 刘林
  • 唐凯
  • 李宪文
  • 桑宇
  • 申凯翔
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 摘要: 米探1井试气获35.24万立方米的高产气流。奥陶系盐下30年磨一剑,首获高产气流,一举打破奥陶系复杂地层30年的勘探沉闷局面,实现了盆地战略接替领域的重大突破。米探1井取得突破,得益于体积加砂压裂这一关键技术。在几乎密不透风的岩层中,天然气极难流通,必须通过外力将大体量压裂液压注进井筒,挤压井壁四周岩体使其碎裂,夹带在压裂液中的支撑剂进入裂缝,支撑起一条条四通八达的通道,让油气释放。
    • 曾德智; 张思松; 田刚; 于会永; 石善志; 朱红钧
    • 摘要: 目的研究加砂压裂过程中,压裂液排量和含砂比对套管射孔孔眼冲蚀的影响规律。方法运用CFD数值模拟方法,针对射孔套管内流场、流迹特性和颗粒轨迹开展模拟分析,并使用E/CRC和Oka冲蚀模型模拟了压裂施工排量为5~15 m^(3)/min、压裂液含砂比为8%~23%工况下套管射孔孔眼及附近的冲蚀情况,总结其影响规律。结果随着排量的增加,孔眼处流速激增,压降达到5.5 MPa,但在管底形成一定憋压。E/CRC冲蚀模型考虑了颗粒数量的影响,相比于Oka冲蚀模型更适合于压裂过程中套管孔眼系统冲蚀的实际情况,在孔眼处上部流量进口方向的冲蚀速度明显大于下部管道方向,且冲蚀程度向四周逐渐减小,E/CRC模型的最大冲蚀速率由2.14×10_(‒8) kg/(m^(2)·s)上升至5.85×10^(‒8) kg/(m^(2)·s)。随着压裂液含砂比的上升,E/CRC模型在孔眼处的最大冲蚀速率由2.21×10^(‒8) kg/(m^(2)·s)上升至95.6×10^(‒8) kg/(m^(2)·s),孔眼附近管壁受冲蚀区域和冲蚀速率均逐渐增大,并在含砂比达到20%以上时,孔眼附近管壁最大冲蚀速率与孔眼处已相差无几。结论排量和含砂比均与孔眼冲蚀速率成正相关,且含砂比的增大还会加速孔眼附近管壁的冲蚀。建议在高排量时使用低含砂比,高含砂比时使用低排量,以减少孔眼及附近管壁的冲蚀。
    • 张思松; 曾德智; 潘玉婷; 田刚; 于会永; 石善志
    • 摘要: 大规模加砂压裂是非常规油气资源开采的必要手段,也是导致井下管柱和工具发生冲蚀磨损失效的重要原因。针对这一问题,综合评述了国外学者基于不同材料研究提出的冲蚀理论以及主要研究结论,并总结了国内对于基础冲蚀理论做出的衍生研究。结合实际工艺工况阐述了加砂压裂过程中管柱严重冲蚀的主要原因;针对大规模加砂压裂过程中易被冲蚀的管柱结构和压裂工具介绍了研究进展。指出了当前压裂管柱冲蚀的研究难点及未来的研究方向,对压裂管柱的冲蚀防护问题,保护井筒完整性和提高非常规油气资源的开发效果有重要的参考价值和工程意义。
    • 张权; 王明生; 刘袭袭
    • 摘要: 文章重点针对页岩气平台井工厂化压裂施工过程中,高压管汇在压裂工作过程中会出现失效爆裂风险的问题进行了全面分析,高压管汇失效爆裂对整个生产工作造成了巨大的影响和威胁,因此必须要找到高压管汇出现爆裂事故问题的原因,并且提出针对性的安全事故控制方案,全面完善高压管汇使用工作技术以及相关管理工作制度,保证页岩气压裂作业的安全稳定进行.
    • 袁文奎; 王绪性; 周彪; 杜建波; 陈玲
    • 摘要: 海相碳酸盐岩储层占世界油气储量的比重很大,是当前及未来油气勘探开发的重要领域之一.碳酸盐岩储层一般需要经过储层改造才能获取较高的产量,压裂技术作为砂岩储层最常用的储层改造手段,在碳酸盐岩储层应用中存在液体滤失大、施工压力高、加砂困难、缝高易失控等多种难题.通过多段塞加砂、组合粒径加砂、控缝高等多种工艺技术手段,可以实现碳酸盐岩储层的有效改造动用.
    • 贾鹏飞
    • 摘要: 松辽盆地南部页岩油资源分布领域广、多层系、资源丰富,具有较大勘探潜力及前景,但物性条件极差,压裂是提高此类资源动用率的有效利器.针对松辽盆地南部页岩储层塑性较强、支撑剂嵌入严重的问题,开展了系统评价及现场试验,通过高砂比大规模加砂压裂有效解决支撑剂嵌入导致导流能力下降问题,压后见到好的提产效果,为国内外该类储层有效动用提供技术借鉴.
    • 邹雨时; 石善志; 张士诚; 俞天喜; 田刚; 马新仿; 张兆鹏
    • 摘要: 选取准噶尔盆地玛湖凹陷二叠系乌尔禾组砾岩岩心开展真三轴加砂压裂实验,研究杂基支撑细砾岩、颗粒支撑中砾岩水力裂缝扩展形态与石英砂支撑剂运移情况,并通过3D打印技术对砾岩压后粗糙面进行重构,分析粗糙面对导流能力的影响.研究表明:杂基支撑细砾岩水力裂缝整体相对平直,仅局部遇较大砾石时迂曲明显,易于加砂,缝内支撑剂运移距离约占缝长的70%~90%;颗粒支撑中砾岩水力裂缝以绕砾扩展为主,路径迂曲,缝宽多变,不易加砂,缝内支撑剂运移距离不足缝长的30%.杂基支撑细砾岩因基质含量高且硬度较低,缝内支撑剂嵌入缝面较为严重;而颗粒支撑中砾岩砾石含量高,硬度较大,缝内支撑剂破碎严重;高铺砂浓度(5 kg/m2)条件下,提高闭合应力(大于60 MPa),杂基支撑细砾岩、颗粒支撑中砾岩压后缝宽均大幅减小,导流能力较20 MPa低闭合应力时分别下降88%和92%.现场试验证实,在60 MPa以上高闭合应力下,保证高铺砂浓度的同时,使用高比例小粒径支撑剂,有利于增大运移距离,且支撑剂在粗糙缝内相对均匀铺置,裂缝导流能力较高,油井产量高且稳定.
    • 王柯; 杨永韬; 易德正; 廖华; 李尤
    • 摘要: 页岩气属于非常规油气,采用大型加砂压裂获得产能。压裂时,数万立方米液体注入地层,生产后,大量井筒积液难以排出。柱塞排采工艺是排出井筒积液的重要措施之一,它利用气井自身能量推动油管内柱塞举液,具有低成本、高效率和安全环保等优点,被业界认为是页岩气井最佳的排采工艺。在柱塞排采工艺措施实施之前,通常需要采用绳索投捞作业将卡定器投放到井下预定位置,卡定器坐放深度直接影响柱塞排采效率。在页岩气水平井大斜度井段.
    • 朱庆忠; 高跃宾; 郑立军; 王孝超
    • 摘要: 杨税务潜山碳酸盐岩储层具有典型的超高温(170~200°C)、高压、非均质性强等特点,纵向上发育3套层状储层段,近几年储层改造效果一直不理想.研究认为影响该地区储层改造效果的主控因素有:(1)储层改造的工程设计不适合强非均质性的地质特征;(2)射孔厚度过大造成单层改造裂缝的延伸长度小;(3)现有液体体系及配置不适合长缝的形成;(4)套管压裂方式常造成套管及环空水泥环的破坏,从而造成套管破损、井口环空带压等风险隐患.针对上述问题,通过技术攻关和现场实践,形成了针对性配套工艺:(1)减小储层改造厚度,提高压裂改造强度,增大横向改造面积;(2)优化压裂液配置,提高缝网支撑力度;(3)优化施工工艺,创新裂缝导流能力保持工艺;(4)优化管柱工艺,降低风险事故.该技术在杨税务潜山2口井进行了现场实践,均取得了良好的效果,为高温深层碳酸盐岩储层改造提供了技术借鉴.
    • 徐国伟; 邹国庆; 朱绕云
    • 摘要: 塔里木油田博孜凝析气藏单井酸压改造后,提产效果达不到预期目标,生产过程中井口温度低于析蜡点温度,井筒结蜡现象严重.根据博孜区块储层特点,采用不同粒径支撑剂组合工艺、纤维暂堵转向分层工艺和树脂覆膜陶粒支撑剂防砂工艺相结合的加砂压裂配套技术,实现了博孜区块超深储层改造作业.博孜X井采用该加砂压裂技术,日产气由4.68×104 m3上升为51.5×104 m3,是同区块3口常规酸压改造井平均气产量的3倍,日产油由0.46 m3上升为40.97 m3,效果显著.该技术为国内类似储层改造作业提供了技术支持.
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