铁杂质
铁杂质的相关文献在1975年到2022年内共计226篇,主要集中在化学工业、金属学与金属工艺、矿业工程
等领域,其中期刊论文82篇、会议论文27篇、专利文献94684篇;相关期刊53种,包括技术与市场、中国有色金属学报、电镀与精饰等;
相关会议25种,包括2016河南省有色金属学术年会、中国工程热物理学会2014年年会、2013河南有色金属学术年会等;铁杂质的相关文献由481位作者贡献,包括郭崇武、刘睿、李秀丽等。
铁杂质—发文量
专利文献>
论文:94684篇
占比:99.89%
总计:94793篇
铁杂质
-研究学者
- 郭崇武
- 刘睿
- 李秀丽
- 王振环
- 王贵欣
- 闫康平
- 陈妙
- 宁桂玲
- 林源
- 刘杰
- 王清禄
- 王砚馨
- 冯开文
- 姜东青
- 杨雪峰
- A·S·罗森伯格
- A·戈尔肯
- D·R·纳加拉杰
- L·G·马格利奥科
- S·A·拉维山卡
- 于晶杰
- 任耀琪
- 凌恺
- 刘加威
- 刘立军
- 史立
- 周根树
- 唐海燕
- 商琴
- 孙伟
- 孙国新
- 孙继飞
- 庆朋辉
- 廖荣
- 张建玲
- 张玉涛
- 张玲霞
- 张笛
- 张红玲
- 徐红彬
- 易胜飞
- 曹立新
- 曾小钦
- 朱光锦
- 朱福兴
- 朱立群
- 李京伟
- 李刚
- 李建强
- 李开华
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邱柏欣;
罗宏杰;
王芬;
朱建锋;
刘一军;
郝瑶睿
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摘要:
中国细白瓷历经数百年的发展,使得优质粘土矿物资源的紧缺形势日益严峻,对中低品质矿物的提纯和利用越来越受到关注.其中,劣质矿产的除杂即是提高其品质要解决的重点问题.铁杂质是陶瓷生产中最主要的有害物质,对Fe的赋存方式进行探究可为除杂技术的应用建立相关基础.目前,对中低品质的粘土矿物中铁杂质赋存形式的研究仍较少.广东省红粘土分布广、储存量大,但其较高含量的Fe降低了其使用价值,限制其作为优质资源进一步利用.该研究对中国广东省梅州市的低品质红粘土中铁杂质和其赋存形式进行分析.Fe在矿物中的赋存形式复杂,结晶程度较低,采用传统的测试方法难以对其进行有效地分析.因此,通过拣选红粘土原矿中红、黄、灰绿三种杂质组分,并分别进行淘洗和过筛法分离粘土矿物.采用X射线荧光光谱、扫描电镜和能谱、透射电镜和选区电子衍射、可见光-近红外吸收光谱仪及可见光一阶导数光谱法对其矿物组成、化学成分、显微结构及谱学特征进行测试分析,探讨Fe元素的赋存形式.结果表明:Fe元素是影响该红土矿外观颜色的最主要元素.所有样品中粘土矿物主成分为高岭石和伊利石.红色和黄色杂质组分中,Fe元素主要以赤铁矿-针铁矿的自由团聚体夹杂或附着于片状粘土矿物表面;灰绿组分中Fe元素主要以Fe-M g云母的结构铁形式存在.研究发现,在对红粘土矿物的分离过程中,Fe杂质以自由铁和结构铁的形式随着粘土矿物一同被选出.该研究结果有助于南方红粘土提纯方法的选择,并有助于提高低品位粘土的处理效率和质量.
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钟波;
许平西;
王世超
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摘要:
硼铝硅酸盐玻璃在日常生活中和工业生产中都是比较常用的材料,对其质量研究能够有效确保玻璃的质量,从而为人们的生活和生产都提供相关保障.主要是加强对硼铝硅酸盐玻璃特点加以研究,有效分析铁杂质在硼铝硅酸盐玻璃生产中的影响,关注铁杂质在玻璃生产中对玻璃品质具有的影响,得出在玻璃生产中减少铁杂质的主要方式和相关措施.
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何学峰;
刘波;
张深根
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摘要:
以废杂铝为原料生产再生铝,可减少铝土矿消耗,避免电解铝生产过程的高能耗和高排放.由于来源复杂、预处理难度高,废杂铝中不可避免地会混入大量铁杂质.含铁杂质会形成α-Fe、β-Fe、δ-Fe和π-Fe富铁金属间化合物,会显著减低再生铝合金的力学、抗腐蚀性能,恶化铸造性能,导致再生铝产品降级使用.本文综述了铝合金中含铁杂质去除技术的研究现状,主要包括离心法、电磁法、过滤法、熔剂法、变质元素法、超声波处理、热处理法等,并展望了未来除铁技术的的发展趋势.文章提出未来重点应在晶体生长、凝固理论基础上引入集成计算方法,探索铝合金中铁元素的传质、扩散、富集、偏析、迁移规律,这对富铁相控制有很强的指导意义;开发除铁率高、绿色环保的新型除铁熔剂,以提高熔剂吸附Fe杂质的能力、与Fe杂质反应的动力学进程、与铝熔体反应的均匀性和稳定性.
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刘华东;
邹兴
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摘要:
采用不同杂质铁含量(18 μg/g、78 μg/g、153 μg/g、214 μg/g、306 μg/g)的五种Mn3O4作为锰源,通过高温固相法两步烧结将碳酸锂和四氧化三锰合成尖晶石锰酸锂正极材料。经SEM扫描电镜、X射线衍射及电性能循环测试研究杂质铁对锰酸锂正极材料的形貌、结构和电化学性能的影响。结果显示:当杂质铁含量为78 μg/g时,锰酸锂具有良好的尖晶石型三维立体结构,颗粒大小、密度分布都比较均匀,初始充放电容量为125.5 mAh/g、118.9 mAh/g,在经过50循环后容量保持率为76.4%,初始放电容量和循环保持率均为最优结果。
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盛卓;
李开华;
苗庆东;
李亮
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摘要:
基于二元Miedema模型和Troop三元拓展模型分别对Mg-Ti、Mg-Fe、Ti-Fe二元系及Mg-Ti-Fe三元系进行了混合焓、吉布斯自由能计算.计算结果表明,在Mg-Ti-Fe三元系中,低镁含量区域具有负值的混合焓和吉布斯自由能,即钛、铁具有较强的结合力.在镁热法海绵钛生产中,钢制反应容器为海绵钛铁杂质的主要来源,当反应容器的铁溶解进入液镁后,铁将优先与钛形成金属间化合物,并最终使其富集于靠近反应容器壁处.
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郭崇武;
黎小阳;
陈媚
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摘要:
The mass concentration of iron impurity in a trivalent chromium passivation bath is analyzed by spectro-photometric method based on the specific color development reaction of disodium 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonate (also called Tiron) with Fe3+ions at pH 10. The absorbance of the chromogenic solution is determined using a 1 cm cuvette at a wavelength of 500 nm with the blank passivation bath as reference. The method has a relative average deviation of 0.58% and a recovery ranging from 97.7% to 100%, meeting the requirement of monitoring and control of trivalent chromium passivation bath.%利用钛铁试剂(邻苯二酚?3,5?二磺酸钠)与三价铁离子在pH = 10之下的特效显色反应,用分光光度法测定三价铬钝化液中铁杂质的质量浓度.以钝化液底色作为参比,用1 cm比色皿,在波长500 nm处测定显色溶液的吸光度.本法测定结果的相对平均偏差为0.58%,回收率为97.7% ~ 100%,满足监控三价铬钝化液的要求.
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胡素荣;
李雪源
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摘要:
The iron impurity in the cyanide zinc plating solution was measured by EDTA complexometric titration and potassium thiocyanate spectrophotometry after strong acid cracking.The results have high precision and accuracy which can meet the needs of daily analysis requirements.The level of iron content can be determined qualitatively by the pre-separation with EDTA complexometric titration for high content,and potassium thiocyanate spectrophotometric for low content.%分别用EDTA络合滴定法和硫氰酸钾分光光度法对强酸破氰后的氰化镀锌溶液中的铁杂质进行了测定.实验结果表明,测定结果的精密度和准确度均较高,均能满足日常生产的分析需求.通过铁杂质的预分离可以定性的判断铁含量的高低,高含量选用EDTA络合滴定法,低含量选用硫氰酸钾分光光度法.
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刘加威;
李京伟;
白枭龙;
班伯源;
孙继飞;
陈健
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摘要:
In order to improve iron impurity removal efficiency of impurities from silica sand,magnetic separation and mixed acid leaching were used,and iron removing kinetic has been analyzed.The results show that iron removal rate is negative correlated with particle size and the removal rate of iron is the highest when the particle size is 150 ~180 μm.It is found that mixed acid (HNO3 + HC1 + HF)has a better performance,and the removal rate can reach 88.3%,the content of iron impurity is reduced to 24.76 μg/g under conditions:Vacid∶Vwater =1∶ 1,acid leaching temperature is 90 °C,leaching time is 360 min.This meets the qualification of refined quartz sand.The kinetics analysis reveals that product layer diffusion in heterogeneous reaction system is the rate-control factor and the activation energy is 51.73 kJ/mol.%为了提高石英砂的杂质去除率,采用磁选加混酸酸洗工艺,并研究了酸洗反应动力学模型,对石英砂酸浸除杂进行理论指导.试验结果表明,铁去除率随着粒径减小而增大,150 ~180 μm石英砂磁选效果最好.通过研究不同酸洗组合,发现混酸(硝酸+盐酸+氢氟酸)对铁的去除效果最好;使用混酸(V酸∶V水=1∶1),90°C水浴反应360 min,石英砂中铁去除率可达88.3%,铁杂质含量降为24.76 μg/g,达到了精制石英砂的纯度要求.利用液固多相未反应核模型拟合发现,石英砂的酸洗过程控速步骤为产物内扩散控制,计算得出反应激活能Ea=51.73 kJ/mol.
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郭崇武;
陈建锐;
李小花
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摘要:
利用铁离子与钛铁试剂(即邻苯二酚-3,5-二磺酸钠)生成红色配合物的特效显色反应,制定了氯化钾无氰镀镉溶液中铁杂质的分析方法.用氨-氯化铵缓冲溶液调节试液的pH至9.2,以空白底液作参比,在波长480 nm处测定吸光度.测定结果的相对平均偏差为0.35%,回收率为99.3%~100.9%.%A spectrophotometric method for determining iron impurities in a cyanide-free potassium chloride cadmium plating bath was established based on the specific color development reaction of ferric ions with disodium 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonate (also called Tiron).The pH of the solution to be tested is adjusted to 9.2 by ammonia-ammonium chloride buffer.The absorbance of the chromogenic solution is determined at a wavelength of 480 nm with the blank solution as reference.The method features a relative average deviation of 0.35% and a recovery ranging from 99.3% to 100.9%.
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万一群;
沈鹏杰;
王振文;
莫志英
- 《2018钢铁流程绿色制造与创新技术交流会》
| 2018年
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摘要:
镀锡溶液中的铁杂质是镀锡板生产行业共同关心的问题,本文从镀液中铁杂质的来源分析入手,研究了镀锡溶液中铁杂质的去除技术.研究结果表明:从预浸槽带入的铁是造成镀液铁离子浓度上升的主要因素;采用阳离子交换树脂可有效去除镀液中的铁杂质,整个杂质去除工艺包括:吸附、解吸、中和、沉淀、分离等环节;现场除铁试验装置实际运行效果证明,除铁后镀液中的添加剂成分无明显的变化,Sn2+的回收率可达到90%以上,Fe2+的去除率可高达95%以上.
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刘加威;
李京伟;
白枭龙;
班伯源;
孙继飞;
陈健
- 《2017年中国非金属矿科技与市场交流大会》
| 2017年
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摘要:
为了提高石英砂的杂质去除率,本文结合磁选加混酸酸洗工艺,并研究了酸洗反应动力学模型,对石英砂酸浸除杂进行理论指导.试验结果表明铁去除率随着粒径减小而增大,150~180μm石英砂磁选效果最好.通过研究不同酸洗组合,发现混酸(硝酸+盐酸+氢氟酸)对铁的去除效果最好;使用混酸(V酸∶V水=1∶1),90°C水浴反应360min,石英砂中铁去除率可达88.3%,铁杂质含量降为24.76μg/g,达到了精制石英砂的纯度要求.利用液固多相未反应核模型拟合发现,石英砂的酸洗过程控速步骤为产物内扩散控制,计算得出反应激活能Ea=51.73kJ/mol.
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Yang Wenliu;
杨文流;
Chen Zhanyou;
陈占有
- 《2016河南省有色金属学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文介绍了电解铝液中的杂质含量成分,以及主要杂质铁的影响与危害,并分析了铁杂质的带入来源,结合铝深加工对铝液的要求,提出了严控原材料质量关、控制破碎料中的Fe、控制Fe工具熔化、控制打壳锤头脱落进入铝液、控制阳极使用过度引起的爪熔化和质水平过高引起的钢爪熔化、控制阳极钢爪产生的Fe进入铝液、严防阴极破损造成的方钢化铁和保证稳定的电解工艺等控制电解铝铝液中Fe含量的措施.
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Ma Shangrun;
马尚润;
Zhu Fuxing;
朱福兴
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
采用电化学工作站、气冷阴极和熔盐综合测定仪等装置研究了流水线镁电解过程中杂质Fe的行为.结果表明:Fe离子易造成电流损失和镁损失.影响杂质Fe净化的因素有电流密度、电解槽电压、电极材质、反应时间、电解质温度和电解质扰动.杂质Fe的净化率随着槽电压的升高(低于MgCl2分解电压)、电流密度的增加、反应时间的延长而增加;杂质在石墨电极的净化率优于碳钢电极;在电解质温度为720~725°C时,杂质Fe的净化率最佳.在工业生产中,通过在槽内安装石墨直流电极,控制石墨电极电压在6~8V等可提高电解槽的净化率.开展工业试验后电解质中的杂质Fe由0.0289%降至0.0091%,净化效果明显提升.
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Ma Shangrun;
马尚润;
Zhu Fuxing;
朱福兴
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
采用电化学工作站、气冷阴极和熔盐综合测定仪等装置研究了流水线镁电解过程中杂质Fe的行为.结果表明:Fe离子易造成电流损失和镁损失.影响杂质Fe净化的因素有电流密度、电解槽电压、电极材质、反应时间、电解质温度和电解质扰动.杂质Fe的净化率随着槽电压的升高(低于MgCl2分解电压)、电流密度的增加、反应时间的延长而增加;杂质在石墨电极的净化率优于碳钢电极;在电解质温度为720~725°C时,杂质Fe的净化率最佳.在工业生产中,通过在槽内安装石墨直流电极,控制石墨电极电压在6~8V等可提高电解槽的净化率.开展工业试验后电解质中的杂质Fe由0.0289%降至0.0091%,净化效果明显提升.
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Ma Shangrun;
马尚润;
Zhu Fuxing;
朱福兴
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
采用电化学工作站、气冷阴极和熔盐综合测定仪等装置研究了流水线镁电解过程中杂质Fe的行为.结果表明:Fe离子易造成电流损失和镁损失.影响杂质Fe净化的因素有电流密度、电解槽电压、电极材质、反应时间、电解质温度和电解质扰动.杂质Fe的净化率随着槽电压的升高(低于MgCl2分解电压)、电流密度的增加、反应时间的延长而增加;杂质在石墨电极的净化率优于碳钢电极;在电解质温度为720~725°C时,杂质Fe的净化率最佳.在工业生产中,通过在槽内安装石墨直流电极,控制石墨电极电压在6~8V等可提高电解槽的净化率.开展工业试验后电解质中的杂质Fe由0.0289%降至0.0091%,净化效果明显提升.
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Ma Shangrun;
马尚润;
Zhu Fuxing;
朱福兴
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
采用电化学工作站、气冷阴极和熔盐综合测定仪等装置研究了流水线镁电解过程中杂质Fe的行为.结果表明:Fe离子易造成电流损失和镁损失.影响杂质Fe净化的因素有电流密度、电解槽电压、电极材质、反应时间、电解质温度和电解质扰动.杂质Fe的净化率随着槽电压的升高(低于MgCl2分解电压)、电流密度的增加、反应时间的延长而增加;杂质在石墨电极的净化率优于碳钢电极;在电解质温度为720~725°C时,杂质Fe的净化率最佳.在工业生产中,通过在槽内安装石墨直流电极,控制石墨电极电压在6~8V等可提高电解槽的净化率.开展工业试验后电解质中的杂质Fe由0.0289%降至0.0091%,净化效果明显提升.
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- 昆明理工大学
- 公开公告日期:2022-01-11
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摘要:
本发明公开了一种利用超声协同臭氧氧化去除湿法炼锌溶液中杂质铁的方法,具体步骤为:1)取湿法炼锌生产上得到的硫酸锌溶液,将硫酸锌溶液加入到带温控装置的反应罐内,维持反应温度恒定;2)硫酸锌溶液加入定量中和剂调节溶液pH;3)将臭氧通过气体分散器通入到硫酸锌溶液,并开通超声设备,超声协同臭氧作用一定时间后将溶液中的Fe2+氧化为Fe3+,Fe3+在较高pH值下水解沉淀去除;4)反应后的尾气进行臭氧吸收分解后排空,溶液体系进行液固分离,获得除铁后的合格硫酸锌溶液(总铁含量<10mg/L)及含FeOOH的铁沉渣,过程中锌损失率<5%;该方法在净化除铁过程中不带入其它杂质,没有二次污染,除铁效率高,渣‑液分离效果优,并且极大地缩短了除铁作业时间,减少了渣量,过程自动化程度高,生产成本低。
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