超稠油
超稠油的相关文献在1991年到2022年内共计1314篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文948篇、会议论文77篇、专利文献97975篇;相关期刊184种,包括中国石油和化工标准与质量、内蒙古石油化工、石化技术等;
相关会议42种,包括2015中国非常规油气论坛、中国石油学会第八届青年学术年会、第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会等;超稠油的相关文献由2552位作者贡献,包括蒋旭、李秀峦、杨立强等。
超稠油—发文量
专利文献>
论文:97975篇
占比:98.96%
总计:99000篇
超稠油
-研究学者
- 蒋旭
- 李秀峦
- 杨立强
- 黄强
- 李兆敏
- 张侃毅
- 王红庄
- 余五星
- 孟强
- 林军
- 周大胜
- 沈德煌
- 蒋有伟
- 高永荣
- 刘尚奇
- 吴永彬
- 周少雄
- 尉小明
- 杜殿发
- 杨祖国
- 王宏远
- 郑南方
- 凌勇
- 刘冬青
- 刘海澄
- 张晨
- 朱建华
- 李泽勤
- 王学忠
- 王强
- 王雷
- 盖平原
- 赵波
- 任波
- 周谊
- 张甜甜
- 王诗中
- 由世江
- 程仲富
- 赵睿
- 郭二鹏
- 魏新春
- 刘如杰
- 刘岩
- 孙振彪
- 孙新革
- 孙旭东
- 席长丰
- 张忠义
- 张维志
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赵洪岩;
葛明曦;
张鸿
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摘要:
超稠油的黏度超过了蒸汽驱黏度界限,通常被认为不适合蒸汽驱开发,实际上超稠油蒸汽驱存在启动温度,当油藏温度超过启动温度后,蒸汽驱可以实施。针对辽河油田曙一区超稠油蒸汽驱技术界限认识不清的问题,运用室内实验及数值模拟手段,建立了蒸汽驱启动温度模型,并利用经济效益法建立了不同油价下经济极限产油量预测公式。研究表明:曙一区超稠油蒸汽驱的启动温度为80~100°C;在2248元/t油价下,最低产油量界限为2.5×10^(4)t,油层厚度下限为14~18 m。以先导试验为基础,确定了单井最大产液量和最低注汽量的界限,优化设计蒸汽驱采用井距为70 m的反九点井网。目前已在曙一区兴Ⅱ—Ⅴ油层组优化部署了436个蒸汽驱井组,预测转驱后采收率为62.1%。该研究对同类油藏开发具有重要意义。
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张甜甜
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摘要:
超稠油开发中,落实SAGD开发技术,对提升生产量和开发效率具有重要意义。为了促使超稠油区块开发得以良好推进,应该加强落实SAGD开发技术。本文深入分析SAGD高效开发技术机理,并且阐述了辽河油田超稠油开发进程,在此基础之上提出辽河油田超稠油SAGD高效开发技术的应用,促使SAGD开发技术得以良好落实,并推动其实现良好的创新进步,为接下来的超稠油区块开发作业提供有力支持。
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张国军
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摘要:
以辽河油田以特石管线运行工况为基础,实验室内研究超稠油流变特性及黏温特性,通过在超稠油中掺入柴油来降低超稠油黏度,验证混合黏度公式在特石超稠油中应用的准确性。建立超稠油长输管道优化运行数学模型,以柴油掺入量和输送温度为决策变量,利用混合离散变量组合法确定三种工况下最佳出站温度和掺稀比;通过掺柴油降黏的方式进行特石超稠油集输,在保证安全的前提下,降低管输运行成本,对实际管线运行优化具有很好的理论指导意义。
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沈群
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摘要:
针对辽河油田杜229块兴隆台油藏实施的20个蒸汽驱井组,部分井组进入蒸汽驱开发后期,出现蒸汽突破现象严重、油层纵向动用不均、平面上受效程度不同导致井组生产效果变差的问题,为进一步提高井组开发效果,利用数值模拟及动态监测手段精细描述蒸汽腔发育形态,开展了剩余油分布规律研究。创新提出四项技术对策改善井组开发效果,一是引入SUBCOOL指导动态调控防止蒸汽突破;二是实施分层汽驱提高油层纵向动用程度;三是实施热水驱提高层内动用程度;四是降低操作压力,提高蒸汽腔平面上的波及体积。通过上述方法的实施,井组综合递减率由18.4%降至2.4%,井组实现持续稳产,油汽比由0.15提高到0.20,提高开发效果,保证了杜229块油藏汽驱开发的经济性。该研究对改善同类油藏蒸汽驱开发效果及经济性提供了技术参考。
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张甜甜
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摘要:
在超稠油开发中,对技术的运用应进行不断改善,其中双水平井SAGD技术的应用发挥了重要的作用。通过对双水平井SAGD生产的原理的介绍,明确SAGD配套工艺技术的难点,分析双水平井SAGD技术应用,提出技术应用要求,使双水平井SAGD技术的应用发挥出更大的优势,以满足我国的超稠油开发需求,可使开发的水平进一步提高,促进石油资源开发的全面发展。
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唐晓东;
陈廷兵;
郭二鹏;
关文龙;
蒋有伟;
李晶晶
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摘要:
针对蒸汽吞吐、蒸汽驱的低渗透区超稠油流动阻力大、开采困难等问题,提出低渗透区超稠油原位催化改质降黏技术。采用反应釜法和物模实验法,筛选高效原位改质催化剂,研究催化剂的注入方式,并筛选5种催化剂及其改质条件。研究表明:以有机锌为催化剂,催化剂用量为0.1%、稠油含水率为50%时,超稠油具有较好的改质降黏效果;物模实验法原位催化改质降黏效果优于反应釜法,稠油含水率为50%、催化剂用量为0.1%、反应温度为240°C、填砂管回压为8~10 MPa和反应时间为24 h条件下,稠油黏度由145000 mPa·s降至54260 mPa·s,降黏率达62.58%;物模实验法改质油的密度和酸值下降,重组分(胶质和沥青质)含量减少10.85%,300、500°C前馏分分别提高了6.75%、17.29%。在240°C、10 MPa条件下,采用自制生物质基调剖剂封堵优势渗流通道,将催化剂注入低渗填砂管后水驱,改质稠油黏度降至68450 mPa·s,降黏率达52.79%,流动阻力减少19.74%,采出率达到95.22%,稠油综合采出率由46.94%增至85.13%。该方法为超稠油蒸汽吞吐、蒸汽驱低渗透区域的稠油进行原位催化改质降黏提高采收率提供了借鉴。
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刘家林;
张宝龙;
侯向明;
胡军;
闫红星
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摘要:
以纳米铜和供氢剂为主要裂解剂,对辽河油田超稠油开展催化裂解改质降黏实验,在纳米铜质量分数为0.05%、供氢剂质量分数为0.1%、反应温度为180~270°C的条件下反应24 h,超稠油的黏度(50°C)从1.55×10^(5)mPa·s降为2 122~6 684 mPa·s,降黏率达到95.69%~98.63%。原油的族组分分析表明:裂解后原油的饱和烃、芳烃含量明显增加,胶质和沥青质显著降低。原油全烃谱图分析表明,原油的轻重比也大幅度增高,实现了超稠油原位改质降黏作用,改善了超稠油流动性,提高了原油采收率。
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张甜甜
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摘要:
现代化建设目前正在进入高速期,无论是工业化生产还是人民群众生活,都正在朝着科学化、机械化方向发展,这从一定程度上保障了我国社会经济发展。但是与此同时,高速发展的社会对石油资源的需求量越来越大,这给石油开采行业提出了新的要求,原本的工艺技术在今天已经不再具有合理性,基于原有技术对开采工艺进行创新已成必然。本文就根据辽河油田实际开采经验,对双水平井SAGD循环预热工艺进行深入分析。
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赵帅;
蒲万芬;
冯天;
王文科;
李一波
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摘要:
针对辽河油田锦91区块超稠油火驱过程所形成的氧化炭和裂解炭的基本性质和火驱燃烧特征认识不清的问题,利用高温高压反应釜装置开展超稠油低温氧化和裂解实验,并采用气相色谱仪、场发射扫描电镜、能量色散X-射线光谱仪和热重分析仪分析产出气组成、焦炭的微观形貌、元素含量和热重损失,并运用等转化率法(Friedman和OFW)求解焦炭燃烧活化能。结果表明:经历250°C低温氧化后,超稠油部分转化为氧化炭;经历400°C裂解后,超稠油转化为裂解炭和改质油。氧化炭中氧和硫元素的相对含量明显高于裂解炭。氧化炭表面呈粒度大小不一的焦炭微粒相互融并的微观形貌,且随着温度升高,氧化炭的多孔结构愈发明显;裂解炭呈不规则的块状微观形貌,且随着温度升高,裂解炭表面出现很多凸起状颗粒。氧化炭的生成有助于建立燃烧前缘;裂解炭的燃烧活化能更低,有助于维持燃烧前缘稳定推进。该研究对超稠油火驱开发具有一定的理论指导意义。
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初人庆;
武云;
郭丹;
张媛媛
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摘要:
风城超稠油属于低硫含酸的环烷基原油,依据风城超稠油的性质特点及加工难度,研究了风城超稠油原油蒸馏-延迟焦化工艺路线。结果表明:轻馏分可作为环烷基特种油原料,480~520°C馏分可经加氢脱氮处理后作为催化裂化原料,大于520°C馏分经延迟焦化处理可生产满足SH/T 0527—2019质量指标的1号低硫石油焦,为风城超稠油的加工利用提供了一条切实有效的途径。
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孟祥兵;
赵睿;
徐建飞;
张效恭;
罗池辉
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
利用数值模拟机理模型,结合流线分析方法,研究了夹层对超稠油SAGD开发的渗流影响机理.研究结果表明:视夹层发育规模不同,流体存在"渗流"和"绕流"两种流动形式;夹层的存在使得蒸汽腔洗油效率降低,造成蒸汽热能的浪费.选取风城油田受夹层发育影响的典型井组C,通过对蒸汽腔发育与流体流动能力的研究,对水平段不同位置的产量贡献进行了定量.与传统的判断水平段动用程度方法相比,该方法能更准确反映水平段的生产能力.研究成果对于夹层发育的超稠油油藏SAGD开发具有一定指导意义.
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赵文峰;
薛润斌;
刘涛;
李洪福
- 《2016中国油气储运技术交流大会》
| 2016年
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摘要:
风城超稠油具有高粘、高凝特性,无法直接管道输送.为实现超稠油高效运用,综合上、中、下游需求,经多种降粘工艺比选,最终选用热敏感性强的环烷基焦化柴油馏分作为稀释剂的稀释降粘工艺.当柴油馏分掺入15%-20%,风城超稠油降粘率达94%以上,实现国内首条口径最大、距离最长、单泵站、掺柴热输稠油管道的建设和运营.同时,还保证下游对超稠油品质加工要求.自2012年12月开始,风城超稠油管道(风-克线)安全运行,为超稠油的增产和高效运用提供有利保障.
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贺丽鹏;
丁彬;
耿向飞;
彭宝亮;
罗健辉
- 《2015难动用储量开采新工艺、新技术、新装备、新方法研讨会》
| 2015年
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摘要:
室内考察了自制的活性大分子降黏剂(CVR)对国内外不同超稠油的降黏效果.研究结果表明:在降黏剂用量0.2%~0.4%、油水质量比10∶3~10∶4条件下,活性大分子降黏剂对新疆九7区、新疆风城、辽河曙采、委内瑞拉等超稠油具有良好的降黏效果,降黏体系初始表观黏度均小于300mPa·s.基于室内研究结果,从地面管道集输与地下辅助蒸汽吞吐两个方向对活性大分子降黏技术进行了应用探索:①在模拟管道集输条件下,新疆九7区超稠油降黏体系表观黏度小于300mPa·s,动态稳定6h以上,满足现场短距离管输要求;②新疆风城超稠油化学降黏辅助蒸汽吞吐先导试验井增油效果显著,单井周期产油比前一周期提高28.34%,低温条件下(低于60°C)产油量是上一周期的2.28倍,有效延长蒸汽吞吐开采周期.
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周明辉;
孙文杰;
李克文
- 《中国石油第六届化学驱提高采收率年会》
| 2015年
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摘要:
就地催化改质能够显著降低超稠油的黏度,是近年来研究的热点之一,但面临结焦严重和原油质量损失大的缺点.通过设计阶梯升温的高温高压填砂模型对比实验,在阶梯升温、恒温恒压焖井和驱替三个阶段中研究了乳化作用对于塔河油田超稠油就地催化改质过程的影响.实验数据显示,添加乳化剂能够增加59%的气体生成量,抑制结焦,降低8.3%的稠油质量损失,大幅度减小结焦颗粒对渗透率的影响,但同时使改质引发温度上升30°C,降黏率降低1.1%.
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张洋
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
辽河油田通过40多年的开发,形成了一整套适合辽河稠油、超稠油的开采技术,建成了全国最大的稠油生产基地.但是,伴随蒸汽驱、SAGD等先进开采技术的试验推广,稠油井套管气中H2S含量不断升高,成为危及生产安全的新增风险.本文通过对超稠油区块脱硫工艺、次生气回收利用技术的研究,形成超稠油区块的伴生气处理工艺技术,并将该技术应用到特种油开发公司所辖的杜84、杜229超稠油区块的H2S治理项目中.该项目进行集输站场的密闭改造33座,建成投产集中脱硫点3座,次生气处理站1座.欠理后伴生气硫化氢浓度从平均3500mg/m3降为小于10mg/m3.回收产品气包括甲烷4×104m3/d,用于注汽锅炉燃烧使用;二氧化碳8×104m3/d,用于油藏驱油田注,全年综合创效920万元.总之,通过本项目的研究,不仅为超稠油的开发消除了安全隐患,而且带来一定的经济效益,该项目对于超稠油区块的伴生气处理具有指导意义.
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李正威;
张崇刚;
李坤遥
- 《第八届渤海湾油气田勘探开发技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
针对特种油开发公司曙一区杜229块超稠油水平井吞吐轮次高、吞吐效果逐渐变差的特点,提出了气体辅助蒸汽吞吐采油工艺措施[1].本文结合气体辅助措施提高采收率的机理以及油井实际生产现状,分析了采油作业三区实施气体辅助的20口水平井的阶段效果.现场应用表明,回采过程中与常规蒸汽吞吐相比,其注汽质量明显改善,周期产量和油汽比大幅提升;水平井组合式注汽可使整个井组实现全方位的立体加热,最大限度地发挥油井的产能.
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支印民;
赵玉贤;
杨俊英;
袁怡菲;
倪有权
- 《2015中国非常规油气论坛》
| 2015年
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摘要:
针对曙一区杜84、杜229两个超稠油区块,薄互层状油藏未得到有效动用问题展开研究,通过储层特征再认识,分析井壁取心资料,并结合动态分析,对研究区域低产油层进行重新评价,修改并完善互层状油层开发部署界限,进行整体规划部署,,该区重新规划一套新井网进行开采。研究区薄互层状油层平均厚度16.5m。根据研究结果,按100~140m井距,整体规划部署94口直井。其中,在有效厚度在8.8m以上的区域部署直井68口,在有效厚度5.9~8.8m的区域部署直井27口。另外,按照“先厚后薄、先易后难、先试验后推广”原则进行实施,首先,在有效厚度在8.8m以上的区域先试采,取得较好生产效果后,进行推广实施。有效厚度8.8m以上区域实施完,然后在有效厚度5.9~8.8m的区域进行试采,取得较好效果后,进行推广实施。确保油层钻遇率及产能到位率。