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洗选工艺

洗选工艺的相关文献在1986年到2022年内共计126篇,主要集中在矿业工程、工业经济、化学工业 等领域,其中期刊论文97篇、会议论文13篇、专利文献486342篇;相关期刊50种,包括科技资讯、煤炭工程、煤炭加工与综合利用等; 相关会议12种,包括2015年全国选煤学术交流会、2014‘中国煤炭深加工产业发展论坛、2013年全国选煤技术交流会等;洗选工艺的相关文献由192位作者贡献,包括吴超、蔡斌、李敏等。

洗选工艺—发文量

期刊论文>

论文:97 占比:0.02%

会议论文>

论文:13 占比:0.00%

专利文献>

论文:486342 占比:99.98%

总计:486452篇

洗选工艺—发文趋势图

洗选工艺

-研究学者

  • 吴超
  • 蔡斌
  • 李敏
  • 罗彩勇
  • 陈龙
  • 于伟
  • 于尔铁
  • 于爽
  • 俞海春
  • 公绪文
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 王治帅; 李学娟; 沈阳; 公绪文; 高少鹏; 翟德平
    • 摘要: 随着煤基气化渣产量逐渐增大,因其独特、复杂的物化性质,再利用技术难度较大,造成了环境污染与土地资源浪费等问题;以煤基气化渣为原料,开发了一种以螺旋分选机为核心分选设备的再利用回收工艺,对煤基气化渣中的碳基成分进行再回收;介绍了螺旋分选机的工作原理、回收工艺流程及主要设备情况,应用结果表明,实现了对气化渣中碳基成分的有效回收。
    • 孙景阳
    • 摘要: 以陕煤化集团小保当选煤厂工程设计为背景,从洗选工艺设计、工艺布置、设备选型等方面,介绍了特大型选煤厂设计经验。深入分析煤质和产品定位,采用合适的选煤方法,优化选煤工艺布置,采用国内外先进的洗选设备,走自动化和智能化相结合的道路。选煤厂建成投产后效益显著,成为一座适应煤质、高效生产、本质安全、管理科学的现代化特大型选煤厂。
    • 魏坤
    • 摘要: 芦岭选煤厂2019年4月份因专业化管理需要划归为临涣选煤厂管理,现为临涣选煤厂芦岭分厂(以下简称“芦岭厂”),坐落于淮北矿业集团公司芦岭煤矿北面,属于井口型选煤厂。自1981年投产以来,经过多次改造,现在洗选工艺也为原煤重介三产品旋流分选、煤泥浮选、尾煤浓缩压滤回收,设计处理量为200万吨/年。但由于前期投入少,设备磨损严重,特别是仓下16台K2型给煤机,存在各种问题,给芦岭选煤厂安全连续稳定入洗带来很大隐患。
    • 张伟
    • 摘要: 采煤机已智能升级,通过大数据对工作面煤层走向、断层等情况进行综合分析,从而“聪明”地自主规划采煤路线。选煤厂700余台设备一键准备、一键启车、入料自动控制、装车自动化等系统协同集中控制,智能选择原煤洗选工艺,确保洗出来的产品最符合市场需求。
    • 朱河
    • 摘要: 为解决中煤集团山西华昱能源有限公司煤炭洗运中心在煤炭日常洗选作业中现存的破碎能力不足,皮带溢煤停机现象严重,洗选设备磨损严重以及岗位作业人员劳动强度大等问题,基于该选煤厂洗选工艺现状,通过对原煤筛分浮沉分析以及原煤可选性分析,提出一系列具体改造方案,并分析了改造效果,应用结果表明,通过技术改造选煤厂生产能力大幅提高,设备开机率显著提高,煤泥水系统运行压力降低,工人劳动强度减小,分选效率提高,取得了较好的经济效益与社会效益。
    • 原智隆; 梁源
    • 摘要: 选煤工艺中串联加介方式调整密度用时较长,而且系统内密度不稳定,直接影响洗选时间和洗选效果。在调整密度时需要现场职工不断测量确认两个系统介质密度,职工来回频繁测量密度,增加了职工劳动量。建设洗选厂并联加介系统,对块煤、末煤两个独立的洗选系统采用并联加介方式,当一个系统内介质密度低时可以直接将磁铁矿粉加入到对应系统内,缩短块煤、末煤洗选系统密度调节所用时间,稳定系统介质密度,减轻现场操作人员频繁测量不同洗选系统密度次数,提高产量和效率。
    • 孙少文
    • 摘要: 中国的能源资源特点是富煤贫油少气,其经济发展阶段决定了煤炭仍是中国的主要能源。洗选加工在煤炭深加工领域是相当重要的一个步骤,能够有效提高煤炭的利用率和价值。同忻选煤厂进行优化改造,逐渐朝着实现生产高自动化和智能化前进,在降低基础建设成本的前提下,节省更多的开支及土地进行洗选工艺的优化升级,提高洗选的工作效率,增强选煤厂在煤炭市场的竞争力。为了提高煤炭经济效益,增强市场应对能力,同忻选煤厂增加重介质浅槽车间对块煤系统分别进行技术改造,以提升洗选工艺的灵活性,提高产品质量,增强企业竞争力和综合盈利能力。
    • 谢登峰; 王杰; 王海囡; 张军; 李炳辰
    • 摘要: 通过分析沁水龙港煤炭加工配送中心选煤厂入厂原煤的筛分、浮沉资料,比较各种块煤洗选设备适用特点及分选效果;结合拟建选煤厂产品结构,确定采用大直径无压三产品重介旋流器作为主洗选设备,并制定了选煤工艺;同时根据流程计算结果,确定主要设备规格型号及数量;选煤厂自2019年年初建成以来,生产系统运行稳定、分选效果良好,大直径无压三产品重介旋流器生产洗中块和洗小块获得成功应用.
    • 薄春丽; 王大卫
    • 摘要: 针对选煤厂在煤炭洗选加工过程中出现的原煤破碎机破碎能力不足、大块手选皮带溢煤停机、岗位工人数量不足、劳动强度较大、洗选设备磨损严重等一系列制约生产的问题,同忻选煤厂研究并实施了大块原煤预排矸工艺技术改造.在大块原煤预排矸工艺中,200~50 m m粒级大块原煤进入重介浅槽分选机进行分选,50.0~1.0 mm粒级末煤采用两段重介两产品旋流器主再选,1.00~0.25 mm粒级粗煤泥采用TSS煤泥分选机进行分选,0.25~0 mm粒级细煤泥采用加压过滤机和板框压滤机联合脱水回收.结果表明:块末分级入洗新工艺提升了选煤厂的生产能力,提高了洗选设备的开机率,降低了煤泥水系统的运行压力,同时降低了捡矸岗位工人员的劳动强度,保证了商品煤质量,提高了分选效率,并且创造了可观的经济效益和社会效益.
    • 孙少文
    • 摘要: 中国的能源资源特点是富煤贫油少气,其经济发展阶段决定了煤炭仍是中国的主要能源.洗选加工在煤炭深加工领域是相当重要的一个步骤,能够有效提高煤炭的利用率和价值.同忻选煤厂进行优化改造,逐渐朝着实现生产高自动化和智能化前进,在降低基础建设成本的前提下,节省更多的开支及土地进行洗选工艺的优化升级,提高洗选的工作效率,增强选煤厂在煤炭市场的竞争力.为了提高煤炭经济效益,增强市场应对能力,同忻选煤厂增加重介质浅槽车间对块煤系统分别进行技术改造,以提升洗选工艺的灵活性,提高产品质量,增强企业竞争力和综合盈利能力.
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