控制轧制
控制轧制的相关文献在1984年到2022年内共计622篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、工业经济
等领域,其中期刊论文476篇、会议论文74篇、专利文献1432925篇;相关期刊154种,包括鞍钢技术、河北冶金、河南冶金等;
相关会议55种,包括2013年全国线材及小型学术研讨会、2009年薄板坯连铸连轧国际研讨会(TSCR 2009)、2009年全国高品质热轧板带材控轧控冷与在线、离线热处理生产技术交流研讨会等;控制轧制的相关文献由1249位作者贡献,包括王国栋、余伟、刘相华等。
控制轧制—发文量
专利文献>
论文:1432925篇
占比:99.96%
总计:1433475篇
控制轧制
-研究学者
- 王国栋
- 余伟
- 刘相华
- 刘奉家
- 向华
- 刘涛
- 秦军
- 蔡庆伍
- 刘振宇
- 李娜
- 王昭东
- 程知松
- 刘清友
- 徐言东
- 杜林秀
- 杨雄
- 许海平
- 于爱民
- 侯豁然
- 冯绍强
- 王仪康
- 董恩乐
- 董瀚
- 许方泉
- 高扬
- 冯光宏
- 刘玉新
- 廖仕军
- 张功焰
- 曲锦波
- 李良
- 段玉玲
- 王健
- 王全礼
- 王立群
- 程磊
- 等
- 罗友元
- 范建文
- 金永春
- 长井寿
- 陈红桔
- 陈贻宏
- 陈银莉
- 马有辉
- 黄斌
- 冯波
- 冯运莉
- 刘中林
- 刘宝喜
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冯建国
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摘要:
在棒线材生产控制过程中,其必须对于控制轧制与控制冷却两方面的技术做出应用分析,在研讨控制重点过程中,关注控制内容,并对于其应用状况做出整体了解。文章通过分析棒线材控制轧制和控制冷却技术研究过程,针对其在控制方面的实际效率由提高生产质量作为其基础,做好广泛应用,真正完善当前的棒线材控制轧制技术应用流程,提高后续的生产效益。
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冯建国
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摘要:
在棒线材生产控制过程中,其必须对于控制轧制与控制冷却两方面的技术做出应用分析,在研讨控制重点过程中,关注控制内容,并对于其应用状况做出整体了解.文章通过分析棒线材控制轧制和控制冷却技术研究过程,针对其在控制方面的实际效率由提高生产质量作为其基础,做好广泛应用,真正完善当前的棒线材控制轧制技术应用流程,提高后续的生产效益.
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方寿玉;
屈志国
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摘要:
温度及变形制度是中厚板轧制过程中的控制难点.尤其在采用控制轧制工艺生产特厚钢板时,实现全断面变形及温度均匀控制、保证组织性能均匀性的难度更大.差温轧制工艺就是在钢板轧制过程中实施极速浇水控冷,实现钢板上、下表面快速降温,与心部产生巨大温差,轧制时使钢板上、下表面的变形抗力远远大于钢板心部,心部变形量大于上、下表面变形量,从而提升特厚钢板心部性能,改善钢板整体性能.差温轧制工艺在国内尚处于起步阶段,尚未得到广泛应用.兴澄特钢结合自身品种特点,基于现有工艺装备条件,针对差温轧制工艺进行深入试验研究.
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苏春霞;
陈本文;
杨晰;
李福坤;
高山
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摘要:
通过200 kg真空感应炉和550 mm钢板轧机开发出1 900 MPa Ti微合金化超级HSLA钢(/%:0.34C,0.70Si,1.50Mn,0.012P,0.004S,0.08 Ti,0.002 0B,0.0040N).结果 表明:第一阶段采用奥氏体再结晶区轧制,开轧温度和终轧温度分别在1 180°C和1 030°C左右,第二阶段采用奥氏体未再结晶区轧制,开轧温度920~950°C,终轧温度850~890°C,热处理淬火温度(900±10)°C,回火温度200~230°C,钢板的析出相为(Ti,Mo)C,晶粒度10级,微观组织为回火马氏体,力学性能为Rm 1 930~1 985 MPa,A 10%~ 12.5%,-40°CKv2 200~230 J.
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李博;
王朋飞;
张玉文;
任振远
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摘要:
介绍了在唐钢1580生产线试制540 MPa级热轧钢带的成分设计、工艺路线,以及产品质量情况。研究表明,设计钢种的成分、炼轧工艺控制合理,产品性能稳定,加工使用性能良好。
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连容广;
秦坤;
霍晶晶;
赵庆宇;
王运苗;
申建明
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摘要:
通过Mn-Ti-B系合金成分设计、N含量控制以及控制轧制工艺,对推土机铲斗用调质耐磨钢进行试验开发.在试验生产过程中,以较低的终轧温度、较大的变形量获得部分针状铁素体+少量贝氏体组织,再通过调质处理提高钢板的强度和冲击韧性.所开发钢板性能满足推土机铲斗用耐磨钢的应用要求.
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林岚荣
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摘要:
近年来,汽车的轻量化已成趋势。汽车热交换器用钎焊铝箔替代铜箔,不但可以减轻汽车自重,而且还能降低生产成本。但由于铝箔散热器钎焊加工过程中会发生皮材中Si向芯材渗透,使芯材溶蚀以至于影响整个散热器的使用性能。采用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)分析、织构能谱分析等实验设备和手段研究不同控制轧制工艺及热处理工艺对Al/4343/Al以及4343/3003铝箔组织和钎焊渗透的影响,探索钎焊过程中晶界渗透行为的机理。研究结果显示,纯Al以及3003铝箔再结晶晶粒均随着热处理温度的提高而长大。钎焊后Al/4343/Al发生沿晶界渗透,并且小角度晶界相对于大角度晶界不容易发生渗透,而中间退火及精轧率对晶界渗透行为无显著影响。而4343/3003则主要发生液膜迁移(在钎焊过程中,液体的前端会形成液膜,在液膜前端的固体合金的溶质会重新分布)。钎焊前后Al/4343/Al以及4343/3003铝箔组织的织构取向趋于一致。本文采用SEM,EBSD等多种微观分析方法,深入研究了钎焊工艺对晶界渗透行为的影响,其结果对复合钎焊铝箔材料的退火和轧制等工艺具有指导意义。
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陈开双
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摘要:
鄂钢4300 mm生产线目前为单机架,中间坯待温时间长,降低轧制生产效率,影响轧制节奏及产能。另外,由于中间坯待温时间长,热轧后的晶粒在待温或冷却过程中会进一步长大,导致轧出的钢板组织不均匀,直接影响了产品的性能,制约了厚板、特厚板及新品种的开发。2020年在鄂钢中厚板轧制线上增加了一套中间坯冷却装置,由北京科技大学高效轧制国家工程中心提供,应用中间冷却工艺,对轧制过程进行控轧控冷。实践结果表明效果显著,完全达到预期目的。
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陈开双
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摘要:
鄂钢4300 mm生产线目前为单机架,中间坯待温时间长,降低轧制生产效率,影响轧制节奏及产能.另外,由于中间坯待温时间长,热轧后的晶粒在待温或冷却过程中会进一步长大,导致轧出的钢板组织不均匀,直接影响了产品的性能,制约了厚板、特厚板及新品种的开发.2020年在鄂钢中厚板轧制线上增加了一套中间坯冷却装置,由北京科技大学高效轧制国家工程中心提供,应用中间冷却工艺,对轧制过程进行控轧控冷.实践结果表明效果显著,完全达到预期目的.
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李博;
王朋飞;
张玉文;
任振远
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摘要:
介绍了在唐钢1580生产线试制540 MPa级热轧钢带的成分设计、工艺路线,以及产品质量情况.研究表明,设计钢种的成分、炼轧工艺控制合理,产品性能稳定,加工使用性能良好.
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YANG Xiong;
杨雄;
LI Yu-qian;
李玉谦;
LIU Hong-yan;
刘红艳;
DU Qi-ming;
杜琦铭;
ZHANG Wei-pan;
张卫攀;
GUO qiang;
郭强
- 《第一届河钢东大学术年会》
| 2017年
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摘要:
本文在邯钢3500mm轧机生产线上采用控制轧制+DQ+T的生产工艺路线生产1100MPa以上级别的超高强钢板.结果显示,在DQ状态下,钢板的抗拉强度可达1420MPa,屈服可达1050MPa,延伸率约为9.0%;通过500°C-750°C回火后,钢板的强度明显下降,500-600°C回火后,钢板的强度约为1200-1300MPa,延伸率约为10%;640-680°C回火后,钢板的强度约为1100MPa,延伸率约为10.5%,720-750°C回火后,钢板的强度急剧下降,约为700MPa,延伸率约为13%.DQ状态下钢板的组织为明显的板条马氏体,500-600°C回火后,钢板的组织为板条马氏体,板条中存在明显的析出物;640-680°C回火后,组织中的板条边界开始模糊;720-750°C回火后,钢板的组织中已经没有明显的板条形貌了,随着回火温度的升高,组织由析出物转变成为多边形.
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CHEN Jun;
陈俊;
TANG Shuai;
唐帅;
LIU Zhenyu;
刘振宇;
WANG Guodong;
王国栋
- 《中国工程院化工、冶金与材料工程第十届学术会议》
| 2014年
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摘要:
采用两阶段精确控制轧制和超快速冷却开发了一种具有优异塑性和韧性的Q690高强钢,结合OM、SEM、EBSD、TEM研究了实验钢的组织特征,阐明了韧化机理.结果表明,采用两阶段精确控制轧制和超快速冷却可获得细化的中温相变组织,组织类型为细小的针状铁素体,准多边形铁素体和贝氏体铁素体,且贝氏体铁素体基体上分布着细小的M/A岛组织,有效晶粒尺寸约为4.4μm,贝氏体板条的平均宽度约为370nm.实验钢的屈服强度高达772MPa,延伸率高达17.1%,韧脆转变温度低至-60°C,实现了高强度和良好塑性韧性结合.
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Che Jinfeng;
车金锋;
Pang Huiyong;
庞辉勇
- 《第九届全国压力容器学术会议》
| 2017年
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摘要:
通过对LNG储罐用06Ni9DR钢板进行理论研究分析,并采用实验室和工业试制相结合的形式,通过金相显微镜、扫描电镜断口分析等研究手段,开展了成分组织—性能之间关系的研究.本研究开发的钢板最厚达50mm,冶金质量优良、钢质纯净,金相组织均匀,拉伸、低温冲击性能优良,NDT、CTOD试验结果理想.对钢板进行焊接试验和焊接接头力学性能试验,结果表明钢板具有优良的可焊性.
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Che Jinfeng;
车金锋;
Pang Huiyong;
庞辉勇
- 《第九届全国压力容器学术会议》
| 2017年
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摘要:
通过对LNG储罐用06Ni9DR钢板进行理论研究分析,并采用实验室和工业试制相结合的形式,通过金相显微镜、扫描电镜断口分析等研究手段,开展了成分组织—性能之间关系的研究.本研究开发的钢板最厚达50mm,冶金质量优良、钢质纯净,金相组织均匀,拉伸、低温冲击性能优良,NDT、CTOD试验结果理想.对钢板进行焊接试验和焊接接头力学性能试验,结果表明钢板具有优良的可焊性.