拉伸断口
拉伸断口的相关文献在1990年到2022年内共计91篇,主要集中在金属学与金属工艺、一般工业技术、冶金工业
等领域,其中期刊论文70篇、会议论文15篇、专利文献35122篇;相关期刊56种,包括材料工程、机械工程材料、宽厚板等;
相关会议14种,包括2014年(第十八届)冶金反应工程学术会议暨中国金属学会冶金反应工程分会成立大会、第八届(2011)中国钢铁年会、第四届钛合金结构成形及焊接技术交流会暨第九届超塑性学术研讨会等;拉伸断口的相关文献由302位作者贡献,包括刘安中、刘年富、张婷等。
拉伸断口—发文量
专利文献>
论文:35122篇
占比:99.76%
总计:35207篇
拉伸断口
-研究学者
- 刘安中
- 刘年富
- 张婷
- 龙思远
- 万浩
- 任群
- 侯红亮
- 刘一华
- 刘勇兵
- 刘复荣
- 刘强
- 刘晓岚
- 司乃潮
- 向东霞
- 吴会云
- 姜波
- 孙雪娇
- 尹立新
- 廖卫团
- 廖慧敏
- 廖金华
- 张永安
- 张荣
- 文新理
- 曹宇
- 曹建勇
- 曹静
- 曾文峰
- 朱宝宏
- 李丽敏
- 李志辉
- 李振瑞
- 李红英
- 李萌
- 杨太阳
- 温志红
- 熊柏青
- 王晶
- 王炯华
- 王萍
- 王超
- 王锋
- 章清泉
- 罗家明
- 蔡军
- 许亮
- 许超
- 赵冰
- 高志勇
- 魏然
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王春燕;
介瑞华;
汪春梅;
章发;
张勇
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摘要:
为了分析35CrMnSi低合金高强度钢在拉伸试验中断面收缩率偏低的原因,利用直读光谱仪、氧氮氢分析仪、金相显微镜、扫描电镜及能谱仪等对拉伸试样的成分、残余氢、显微组织、断口形貌、夹杂物等进行了观察和分析。结果表明:35Cr Mn Si钢拉伸试样中存在一定量氢,在拉伸应力的共同作用下,产生的“鱼眼”缺陷是导致拉伸试样断面收缩率偏低的主要原因。
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李亚敏;
周生睿;
胡伟
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摘要:
采用手工电弧炉熔炼、水冷铜模冷却制备了K4169合金.利用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜等对铸态及标准热处理态合金的组织进行了研究,并对标准热处理态合金的力学性能进行了测试.结果表明:铸态K4169合金为非晶-纳米晶材料,晶内析出相非常细小,小于10 nm;合金经标准热处理后,γ″相和γ′相以纳米多晶的形式析出;由于纳米多晶的强化作用,合金的断裂强度σb达到了1203.91 MPa,屈服强度σ0.2为818.93 MPa,延伸率δ 为16.8%,硬度则达到了112.4 HRB,合金拉伸断口特征符合韧性断裂机制.
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牛盼杰;
陈艳伟;
曾宋文
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摘要:
某Q550D钢拉伸试样在拉伸试验后出现拉伸断口分层现象.通过宏观观察、金相检验、硬度测试、能谱分析等方法,对拉伸断口的分层原因进行了分析.结果表明:Q550D钢板坯在连铸过程中采用了不适宜的连铸工艺,造成连铸钢坯在上、下1/4处出现成分正偏析,在连铸钢坯的1/2处存在负偏析、夹杂物,后续经轧制后在板材的1/4厚度处存在较严重的贝氏体偏析带,在心部区域有大量的B类夹杂物,最终导致拉伸试样断口出现分层现象.
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赵小青;
李涛
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摘要:
通过对82B盘条拉伸断口进行化学成分、显微组织、及夹杂物分析,并借助扫描电镜、X射线能谱仪分析断口形貌及夹杂物种类,探明本次生产的几批SWRH82B盘条收缩率不合格的主要原因是盘条中心存在较严重中心偏析,以及有大级别的非金属夹杂物.
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张道达;
尧登灿;
丁明
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摘要:
利用拉伸试验机、金相显微镜、扫描电镜和透射电镜等检测工具,对LG610L钢板不同位置的试样进行检测分析,研究结果表明:LG610L钢表面处的组织晶粒比较细小,平均尺寸约为7μm,越靠近中心处晶粒尺寸越大,中心处的晶粒平均直径约为13μm.在横向的1/4处珠光体呈较明显的带状分布,而在表面和中心处带状组织不明显.拉伸断口为韧性断口,其中纤维区为典型的等轴韧窝,放射区多为撕裂韧窝或剪切韧窝,外缘区为涟波花样和无特征区域.析出物呈蚕豆状,其长度方向尺寸范围为15~30 nm,宽度方向尺寸范围为5~12 nm,且呈弥散分布,分布的形状呈"虚线"状.
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王煦;
王红梅;
秦凯
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摘要:
某500 kV输电线路用铝包钢芯铝绞线在紧线过程中发生断裂,通过对断裂导线和同批次新导线的理化检测,模拟试验,分析了导线的断裂原因.结果表明:导线各项性能均符合相关标准要求;导线断裂位置处于紧线卡线器出口处,所有断口均为典型的拉伸断口.导线的断裂原因在于紧线过程中的牵引张力过大,牵引张力无法有效传递至铝包钢芯,铝线层在过载负荷下率先断裂.铝线层断裂后,外部负荷未能及时停止,内层铝线在持续负荷下与铝包钢芯摩擦粘合,最终将铝包钢芯拉伸断裂.
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刘智良;
董瑞峰
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摘要:
试验用EH420钢(/%:0.20C,0.38Si,1.63Mn,0.007P,0.001S,0.062V,0.017Nb,0.009Ti,0.021Alt,0.38Ni,0.015Cu)20 mm板的生产流程为210 t BOF-LF-RH-230 mm坯连铸-热轧.分别在室温、450、480、500、600°C对EH420钢进行了拉伸试验,并通过扫描电镜观察了拉伸试样断裂形貌和分析了断裂机理.结果表明,该钢室温屈服强度为443 MPa,480°C屈服强度270 MPa,基本为室温屈服强度2/3,因此EH420钢在480°C以下具有耐火性.
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田时雨;
杨吉春;
闫瑞军;
张泽宁;
王军
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摘要:
试验钢为含钒800×10-6的Q345钢,氮的质量分数按0%,0.018%,0.022%,0.034%,0.042%,0.052%逐渐升高.通过提高氮含量,来促进钒的析出,使钒得到充分利用.随着氮含量的增加,金相组织得到明显细化.增氮后钢的力学性能得到明显增强,4#试验钢的氮含量为0.034%,钢的屈服强度相比不含氮的1#试验钢,抗拉强度提高了46 MPa,屈服强度提高了124 MPa.1#试验钢的冲击功为64.4 J,随着氮含量的增高,冲击功也得到提高,3#试验钢的冲击功为159.9 J.当氮含量继续增加时,冲击功开始降低,6#钢的冲击功为59.7 J.
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Jianchun SUN;
孙建春;
Dengming CHEN;
陈登明;
Yilong MA;
马毅龙;
Ruiling LI;
李蕊伶
- 《2011中国功能材料科技与产业高层论坛》
| 2011年
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摘要:
弹性合金按其性能和应用可分为铁磁弹性合金,导电弹性合金,无磁弹性合金,高温弹性合金等,特殊的弹性性能和各种优良的物理性能使其得到广泛应用和人们持续不断的热情研究。铁磁恒弹性合金可以通过改变化学成分和热处理工艺,在很大范围内改变其性能以满足各种需要.可用作钟表游丝、标准频率元件、灵敏较高的精密弹性元件等.因此,它是品种最多、用量最大的一类恒弹性合金。3J1 (Ni36CrTiA1)即是其中一类。3J1(Ni36CrTiAl)恒弹性合金可以通过热处理在很大范围内改变其性能以满足各种需要.本文在820°C对该合金进行2h时效处理,利用金相显微镜对处理前后材料的组织结构进行分析;利用扫描电子显微镜(SEM)对其拉伸断口进行了观察分析.结果表明,时效处理后,材料内部出现了大量的第二相析出物,材料的韧性极大提高,断口表现为典型的韧窝形貌.
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白冰;
王蕾;
金潮;
阎丽娟;
王立军;
熊坚;
杨凌峰;
曾凡德
- 《第八届(2011)中国钢铁年会》
| 2011年
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摘要:
本文论述某钢铁企业中厚板厂厚度30mm 高强度船体用结构钢DH36 的试制情况,以高强度船体用结构钢DH36 的合金化成分设计和性能要求为前提,研究连铸板坯质量、送钢制度、轧制工艺等对船板钢DH36 显微组织、力学性能和拉伸断口的影响,对生产的船板钢DH36 产品出现的力学性能差异及拉伸断口问题进行分析,提出相应的解决方案,最终制定出最佳化的合金成分设计和适宜的轧制工艺,研究结果表明该生产工艺下试验钢的显微组织和各项力学性能指标均符合中国船级社DH36 高强度船体用结构钢的标准。
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张广;
龙思远
- 《2009年中国铸造活动周》
| 2009年
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摘要:
通过金相观察、电镜扫描、室温拉伸等研究方法,分析了不同Al含量下的AZ系合金的组织、 力学性能及拉伸断口。结果表明:合金显微组织主要由α-Mg基体和β-Mg17Al12相组成,随铝含量的增 加铸态组织中的Mg17Al12 析出相显著增多,挤压后晶粒细化明显。对力学性能的测试结果表明,Al含量变化对于合金挤压后型材的抗拉强度、屈服强度和延伸率的影响呈现出不同的变化规律。但 合金在挤压态的各项性能均远高于其铸态。挤压态室温拉伸断口呈现出塑性断裂特征。
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