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横向裂纹

横向裂纹的相关文献在1985年到2022年内共计335篇,主要集中在金属学与金属工艺、能源与动力工程、电工技术 等领域,其中期刊论文242篇、会议论文32篇、专利文献28439篇;相关期刊173种,包括焊管、宽厚板、焊接技术等; 相关会议29种,包括中国电机工程学会电力行业第一届无损检测学术会议年会、中国电机工程学会金属材料专委会第一届学术年会、第五届发电厂锅炉优化改造与配煤掺烧技术经验交流研讨会等;横向裂纹的相关文献由803位作者贡献,包括张华军、沈大明、蔡春波等。

横向裂纹—发文量

期刊论文>

论文:242 占比:0.84%

会议论文>

论文:32 占比:0.11%

专利文献>

论文:28439 占比:99.05%

总计:28713篇

横向裂纹—发文趋势图

横向裂纹

-研究学者

  • 张华军
  • 沈大明
  • 蔡春波
  • 刘勇
  • 唐必光
  • 杜渝
  • 黄红雨
  • 张广兴
  • 郭仕建
  • 何存富
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 韩家才
    • 摘要: 在电厂锅炉中,水冷壁和鳍板焊接位置容易出现开裂问题,引发泄漏,而导致开裂问题的原因中,包含了水冷壁区域高温腐蚀作用和横向裂纹,这些问题的出现会加剧水冷壁泄漏情况,所以需要引起重视。对此,需要针对锅炉水冷壁区域高温腐蚀和横向裂纹的原因进行分析,明确导致这些问题的主要因素,并针对高温腐蚀和横向裂纹,研究有效的应对策略,这对于提升锅炉水冷壁区域性能,减少泄漏问题都具有重要意义。
    • 尤佳旗; 黄久超; 丁霖
    • 摘要: 以压痕断裂力学模型和硬脆材料去除机理为理论基础,对氧化锆陶瓷的表面损伤进行研究,结合砂轮特征及磨削力公式建立了普通磨削和超声振动磨削的横向裂纹和表面破碎率模型,并对实验所得材料表面进行图像处理。结果表明:横向裂纹和表面破碎率随着磨削深度增大而增大,与普通磨削相比,超声振动磨削降低了45%裂纹长度,降低了23%表面破碎率,具有更完整的表面形貌特征。
    • 王文龙; 蒋健; 汤乾宇; 刘清建; 王太勇
    • 摘要: 针对轴向柱塞泵旋转组件,建立一类含有横向呼吸裂纹的单盘悬臂柔性转子有限元模型。采用数值积分方法进行仿真,得到转子系统的时间历程、轴心轨迹和频谱图等振动响应,分析裂纹深度、裂纹位置对转子振动特性的影响规律。结果表明:当横向裂纹位于轴承2时,随着裂纹深度的增加,转子二倍频及三倍频幅值随之增大,并且转子转速在1/2和1/3临界转速附近时,轴心轨迹具有内凹的变化趋势;当裂纹位于刚性圆盘附近时,对转子轴心轨迹、频率幅值等影响较小,并且轴心轨迹具有外凸的变化特点。
    • 许彦; 刘迎来; 聂向晖; 丰振军; 李亮; 杨锋平
    • 摘要: 采用等匹配和高匹配焊材完成了高钢级B型套筒修复高钢级管道的试验研究.结果表明,等匹配焊接和高匹配焊接的角焊缝焊接接头都具有良好的拉伸强度和冲击韧性,高匹配焊接接头熔覆金属的冲击韧性略低于等匹配,其焊接接头延展性略差;施焊后等匹配搭接角焊缝未发现焊接缺陷,焊接接头维氏硬度最大值为293 HV10,出现在角焊缝外表面与套筒搭接焊缝处;高匹配搭接角焊缝出现了起源于角焊缝外表面层的横向裂纹,且该焊接接头硬度整体偏高,最大值出现在外表面中心位置焊缝处,为403 HV10,与裂纹起裂位置对应,其产生原因与焊接过程中不同部位熔池金属冷却速率有关,尤其是外表面盖面焊处冷却速度较快,外壁层硬度值异常偏高,萌生裂纹.因此建议搭接角焊缝焊接焊材选择时,在不影响密封和承载前提下,可尝试降低焊缝匹配强度等级.
    • 马振华
    • 摘要: 针对某电厂1台300 MW锅炉的末级过热器进口集箱三通与连通管对接焊缝裂纹缺陷情况,通过金相组织、硬度、材料化学成分、焊接工艺等方面进行了分析讨论,认为该处裂纹属于多种复杂应力叠加释放造成。提出了在后期修复过程中焊缝裂纹的消除、焊接及热处理、焊后检验的方案,并且为避免类似问题的产生,在技术监督方面提出合理化建议。
    • 范猛
    • 摘要: 焊轨机作业过程中,常常会出现焊接轨腰横向裂纹的问题.这属于现场施工中比较典型的质量问题.因此,本文对轨腰横向裂纹的情况进行了一定的论述,同时对其断口进行了一定的分析,进而得出钢轨腰断裂的原因,希望能够为以后的现场作业提供一定的指导与借鉴作用.
    • 徐贤; 吴国忠; 常伟; 于佳宇; 魏然; 肖德铭; 常青
    • 摘要: 针对某公司1000MW超超临界锅炉投运初期发现大量12Cr1MoVG水冷壁管焊缝横向开裂情况,通过取样宏观检查、化学成分分析、微观组织分析、硬度测试、扫描电镜观察、能谱分析及焊接工艺调查,分析了 12Cr1MoVG小径厚壁管焊缝横向开裂的原因.分析结果表明:焊缝横向开裂原因是制定焊接工艺和焊接操作时,未考虑锅炉安装时间跨越北方冬春季节的环境条件、水冷壁管为小径厚壁管、最小壁厚供货(最小壁厚为5.8mm,实际壁厚大于6.0 mm)等因素,焊接工艺未采取焊前预热、焊后缓冷措施,焊接操作中热输入过大、层间温度控制不好,冷却速度太快,致使焊缝微观组织中出现淬硬马氏体组织、网状组织(高温孔穴性开裂),焊缝硬度值超过或接近标准要求,焊接应力大,焊接过程中产生裂纹.采取电加热预热、控制层间温度、缓冷、过程监督等针对性措施后,焊接质量得到有效改善,消除了安全隐患.同时提醒同行应关注北方寒冷地区低合金小径厚壁管的焊接工艺,重视其焊接质量控制.
    • 赵红星; 贾男
    • 摘要: 为解决富含矿物质煤层透气性问题,基于点式压裂和酸液增透煤体机制,提出点式酸化压裂增透技术,通过扫描电镜试验确定适合三元煤矿酸液配比体系.结果表明:点式酸化压裂钻孔组平均抽采瓦斯流量和浓度是普通钻孔组的3.65,1.72倍,是点式水力压裂钻孔组的1.32,1.06倍;点式酸化压裂增透效果明显优于点式水力压裂;且其增透煤体起裂压力和同等条件下注液量均低于点式水力压裂,点式酸化压裂实现煤体定点、低流量、大范围、快速增透,通过将物理增透与化学增透相结合,可有效提高煤体孔隙-裂隙结构发育程度和整体连通性,有助于煤体中瓦斯运移,提高采收率.
    • 刘文
    • 摘要: 针对某电厂锅炉水冷壁高温腐蚀区存在的横向裂纹进行失效分析.通过宏观观察,材质分析和无损检测,研究分析锅炉水冷壁管横向裂纹的产生原因.结果表明:在壁温波动导致的热疲劳应力和高温的共同作用下,管样向火面外壁边缘可见内壁扩展的穿晶型裂纹,裂纹内部充满腐蚀产物,最终导致水冷壁管泄漏.
    • 裘建华; 俞海涛; 高玲丽
    • 摘要: 根据高强钢焊接冷裂纹的三大要素共同作用产生裂纹的机理,对其技术内涵进行了较为详细的分析,重点分析延迟裂纹的产生机理,同时通过工程案例进行了说明.对冷裂纹中的较特殊的种类"横向裂纹"进行了详细的阐述,对某工程高强钢焊接冷裂纹提出了处理方案,在此基础上提出了如何防止焊接冷裂纹产生的方法;对容易误解的观点进行了论证;对实际工程中高强钢冷裂纹的防止有一定的参考应用价值.
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