发动机缸体
发动机缸体的相关文献在1985年到2023年内共计2836篇,主要集中在公路运输、金属学与金属工艺、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文428篇、会议论文67篇、专利文献270974篇;相关期刊171种,包括现代铸铁、中国铸造装备与技术、组合机床与自动化加工技术等;
相关会议49种,包括2016年全国设备监测诊断与维护学术会议、第十五届全国设备故障诊断学术会议、第十七届全国设备监测与诊断学术会议、2016年全国设备诊断工程会议、2015年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第五届可靠性工程分会第二次全体委员大会、第16届24省(市、区)4市铸造学术会议等;发动机缸体的相关文献由4159位作者贡献,包括刘帆、唐亚东、张益贵等。
发动机缸体—发文量
专利文献>
论文:270974篇
占比:99.82%
总计:271469篇
发动机缸体
-研究学者
- 刘帆
- 唐亚东
- 张益贵
- 姚彻友
- 刘志峰
- 张宝秀
- 曾超峰
- 杨健
- 黎镇源
- 刘智勇
- 王瑞平
- 聂进
- 谢飞
- 刘海波
- 刘海矛
- 李欢
- 张应兵
- 段昌凯
- 朱兴龙
- 林文虎
- 梁业
- 梁雄伟
- 章家续
- 苏思杰
- 范金龙
- 许雄兵
- 刘超
- 李坚光
- 王成
- 赵发生
- 何一太
- 刘强
- 姚巍
- 庞振华
- 王鹏
- 盛良涛
- 程朝旭
- 陈正龙
- 余奥特
- 刘祥
- 刘红新
- 孙长库
- 尹咏
- 张辉
- 李文斌
- 杨林强
- 石永强
- 谢许祥
- 贺燕铭
- 邱鹏
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LMT TOOLS利美特
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摘要:
随着能源危机的出现,电动汽车应运而生并得到快速发展。从燃油汽车到电动汽车的转变标志着汽车工业及其零部件供应商的价值增值链在缩短,越来越多的车企开始向上游延伸。由于传统的发动机被替代了,电动汽车上机械部件数量大大减少,针对发动机缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件的专用加工刀具的市场需求量逐年递减。
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陆晓淳;
许庆平;
顾林峰;
季希宁;
周明
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摘要:
针对发动机缸体多油路毛刺问题,设计了一种电化学多回路脉冲去毛刺设备,介绍了设备主机、工具电极、脉冲电源、控制系统等关键点的设计思路,并通过与电化学多回路直流去毛刺设备进行对比试验,检验了设备的加工性能。结果表明:电化学多回路脉冲去毛刺设备有效提高了工件表面加工质量,可满足发动机缸体的多油路去毛刺需求。
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摘要:
2022年6月6日,苏州明志科技股份有限公司(以下简称“明志科技”)表示,公司的铸造业务以铸造工艺为导向,已开发出精密组芯造型工艺,拥有关键环节工艺或核心技术的自主知识产权。内腔结构复杂、工艺难度大、精密度高的铸件产品都是公司精密组芯工艺的适用对象,可生产产品如汽车的底盘件、变速箱体,燃油汽车的发动机缸体、缸盖,新能源汽车的电驱电机壳体。
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莫琦
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摘要:
众所周知,随着大排量、高性能发动机不断进化,发动机对散热能力提出了更高要求。水冷发动机配置了水冷散热系统,用于吸收、散发发动机产生的热量,可以有效防止发动机过热,维持理想、稳定的工作温度,有利于动力稳定输出和延长发动机寿命。当发动机开始工作时,冷却液通过水泵的驱动流经发动机缸体,吸收并带走热量,然后通过散热片降温后流回,再次经水泵驱动流经发动机缸体,如是循环不已。高性能摩托车需求旺盛,水冷发动机大行其道,那么,传统的风冷发动机是否已经落后于时代,只能用于小排量的代步摩托车上?
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别俊;
陈君宝;
李书宇
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摘要:
针对某公司缸体OP50复杂的孔类加工过程,采用工序集中原则,选择专用设备,设计了液压专用自动夹具。为了减小定位误差和提高工件加工精度,在定位元件和夹紧元件上分别设计了出水孔、气孔和浮动夹紧装置,在辅助上料装置增加了2个导向机构,并对夹具的关键性零件进行了有限元分析和计算,保证其形变在合理范围之内。结果表明夹具能够准确定位,满足缸体的加工质量要求。
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刘媛君;
马耀威;
杨鹏
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摘要:
通过分析发动机缸体自动加工生产线的整个生产工艺规划并结合多年生产线工艺规划经验,根据生产线的输送形式及加工参数,确定了各个工序工件姿态及加工内容,进而确定了卧式单面铣削组合机床的整体方案,设计了专用夹具、强力铣削头、专用液压自锁等结构,说明了各自的工作原理.通过机床的设计和制造,测得精度和效率均达到了设计要求.此机床已经在某企业投入使用.
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王卫兵;
章雷;
王卫仁
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摘要:
介绍了一条发动机缸体粗加工自动化生产线的设计,以钻攻中心为主要加工设备,搭配卧式加工中心与专机组成柔性化的生产线,采用配地轨的工业机器人进行上下料.通过工序的优化以及对机器人手抓、机床改造、回转工作台、液压夹具和专用刀具的优化,并将自动化与精益化、信息化相融合,使该生产线具有先进性与经济性,以不到40%的投入实现传统缸体生产线同等产能,人员减少到只需每班1人,单件直接加工成本降低30%以上,实现降本增效.
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摘要:
美铝公司正在开发一种新工艺-ASTRAEA,该工艺可以将任何低质量的铝废料转化为纯度远超商业铝冶炼厂纯度水平的铝,从而可利用大量未使用的铝废料,创造一个全新的价值链。ASTRAEA工艺将建立一个强大的解决方案,可以处理消费后的铝废料,无论合金组合如何,都可以将其精炼至P0101。然后,这种超纯金属可以与纯度较低的废料混合,生产出符合纯度值的金属,完全满足大多数轧制和挤压应用(包括航空航天应用)对材料纯度的要求,从而大大改善可用作原材料的消费后废料的供应。美铝用于这项技术的最初原材料是Zorba,它是一种汽车切碎的废铝。由于该行业无法从这些废料中去除微量金属,因此大部分金属用于制造汽油动力汽车的发动机缸体,这些发动机缸体可以容忍纯度较低的废料作为原材料。
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王卫兵;
章雷;
王卫仁;
姜涛
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摘要:
介绍了一种发动机缸体曲轴孔加工组合刀具的设计,充分利用工件的内部空间,将曲轴孔加所需的镗刀、倒角刀、割槽刀与切止推面刀集成在1个刀杆上,以一把专用刀具,仅旋转工作台1次,即可完成缸体合箱前的曲轴孔加工的镗孔、倒角、粗切止推面、精切止推面与割轴瓦槽加工。使用该发动机缸体曲轴孔加工组合刀具进行加工时,大幅减少了换刀次数、工作台旋转次数和重新定位所需的空行程时间,加工效率提升2倍以上。
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谢正茂;
阎顺祥;
赵小军;
刘尚春;
王科第;
兰乔
- 《2017重庆市铸造年会暨第十一届全国铸件挽救工程技术交流会》
| 2017年
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摘要:
针对NT型发动机缸体距顶面一定深度处出现的气孔缺陷,现采用宏观形貌检测、化学成分分析、金相组织检测、气孔处扫描电镜形貌观察及能谱分析等检测研究手段,对气孔的类型及形成原因进行了探究.研究结果表明:气孔的宏观形貌及特征、缸体气孔处碳当量偏低、气孔壁上大量存在的树枝晶、以及金相组织含量的差别间接印证了该气孔应为氮气孔.在对氮元素的来源进行排查后,采用降低废钢使用量、控制废钢表面质量、使用优质增碳剂、减少铁液的放置时间并浇注前充分搅拌混合等措施,能有效降低该缺陷产生的风险.
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谢正茂;
阎顺祥;
兰乔;
吴威威;
赵小军;
刘尚春
- 《2017重庆市铸造年会暨第十一届全国铸件挽救工程技术交流会》
| 2017年
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摘要:
基于发动机缸体在铸造后放置过程中出现异常锈斑且人工打磨后反复出现的问题,对缸体表面产生异常锈斑的原因进行了分析研究.通过对锈斑表面和截面两个方向研磨及显微观察发现,在每一异常锈斑的浅表面均存在着大小不等的夹渣.进一步的扫描电镜观察及能谱分析发现,这些夹渣是Ba、Ca、Al、S等外来元素的富集区.分析认为,残存在铸件表面并与外界空气相连的夹渣起到了吸潮的作用,使空气中的水分子聚集在夹渣附近,并与基体中的铁元素发生化学反应导致了表面异常锈斑的产生.
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