反挤压
反挤压的相关文献在1980年到2022年内共计318篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、冶金工业
等领域,其中期刊论文134篇、会议论文7篇、专利文献71280篇;相关期刊68种,包括精密成形工程、铝加工、模具技术等;
相关会议7种,包括中国有色金属加工工业协会轻金属分会工业铝型材大型专题讲座及技术交流会、第十一届全国特种铸造及有色合金学术年会、第五届全国铸造复合材料学术年会、第十二届全国铸钢及熔炼学术年会暨中国有色金属加工工业协会重有色分会技术交流会、第三届模具实用制造技术交流年会等;反挤压的相关文献由667位作者贡献,包括田继红、王雷刚、刘丹等。
反挤压—发文量
专利文献>
论文:71280篇
占比:99.80%
总计:71421篇
反挤压
-研究学者
- 田继红
- 王雷刚
- 刘丹
- 刘百宣
- 刘英贵
- 张晓松
- 孙红星
- 张利
- 梅瑞斌
- 王浩
- 赵祖德
- 陈强
- 黄建华
- 刘华
- 吴志林
- 张建波
- 张治民
- 张涛
- 王强
- 蒋鹏
- 陈浩
- 陈阳洪
- 刘威
- 刘建生
- 包立
- 姜星智
- 崔建英
- 康凤
- 张超
- 林军
- 汪长开
- 王同会
- 王涛
- 田福祥
- 胡传凯
- 莫喜隆
- 谢水生
- 陈东辉
- 陈利广
- 陈威
- 陈燕
- 陈玉玺
- 韩鹏彪
- 鲁素玲
- 黄树海
- 于建民
- 何祝斌
- 兰博
- 冯再新
- 刘东
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吕金泽;
李博轩;
王雨轩;
李洪晓;
任玉平;
王秀伟;
石建华;
秦高梧
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摘要:
采用电子背散射衍射(EBSD)和室温拉伸试验,研究了不同挤压速度对Zn-Mn二元合金的微观组织与力学性能的影响.研究结果表明,挤压态Zn-Mn二元合金发生完全动态再结晶.在相同的Mn质量分数下,随着挤压速度的提高,Zn-Mn二元合金的强度上升、塑性下降,平均晶粒尺寸增加.晶粒尺寸和第二相是影响Zn-0.3Mn和Zn-0.7Mn力学性能的主要因素.在相同的挤压速度下,随着Mn质量分数的增加,第二相尺寸和数量增加,平均晶粒尺寸减小,但Zn-Mn二元合金的强度下降,伸长率显著上升.
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张建波;
蒋鹏;
李恒佰;
陈浩;
陈利广;
刘威
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摘要:
矩盒形铝合金电池壳一般采用4道拉深+1道变薄拉深的工艺成形,工序多且模具调试困难,现采用单次挤压工艺对不同的凸模偏心量的成形过程进行数值模拟,分析不同偏心状态下得到的成形件形状和尺寸及成形过程中的应力场、速度场、应变场,以期达到提高效率、缩短流程、降低制造成本的目的。试验表明,模拟结果与实际成形过程吻合度较高。
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季策;
王巍;
黄华贵;
彭春彦
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摘要:
为解决泡沫铝填充管短流程近终成形问题,本文结合连铸工艺中间包底吹氩技术与挤压工艺中汇流模具设计理念,提出了一种底吹反挤复合工艺,并且基于相似性原理,自主搭建了成形容腔的等比例物理模拟实验装置和CCD图像采集系统,开展了物理模拟实验研究,分析了气体流量、液体黏度以及汇流模具对气泡群的影响规律.结果表明,有汇流模具时,各工况下成形容腔内侧管壁与汇流模具间无明显气泡存在,并且气泡群分布情况均好于无汇流模具时,可显著改善气体流量较大时气泡群的周期脉动现象,验证了底吹反挤复合工艺的可行性.
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张世忠;
王祝堂
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摘要:
2017年,中国挤压铝材总产量19 500 kt,其中工业材产量10 140 kt,占总产量的52%.渤海湾地区产量1 860kt,占工业材总产量的18.3%.本地区有忠旺集团等7个大型工业材挤压企业,生产能力约1 600 kt/a;中小工业材企业生产能力约545 kt/a;建筑与结构材企业附带工业材生产能力约300 kt/a;工业材产能总计约2 450 kt/a,约占全国总产能30 000 kt/a的8.2%.渤海湾地区有小到5 MN的挤压机,也有大到天下独有的225 MN挤压机,可以生产工业上所需要的超宽超大挤压材.
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陈泽中1;
李文传1;
李响1;
李鑫1
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摘要:
将热处理后的1050铝合金拉伸试样进行等温拉伸试验,获得真实应力-应变曲线,使用Deform-3D软件模拟1050铝合金微槽道的挤压成形过程。分析挤压速度、摩擦因数以及槽道宽高比这些关键工艺参数对材料等效应力-应变曲线分布的影响。结果表明,随着挤压速度和摩擦因数的增大,材料等效应力和应变均变大,变形不均匀性增大;随着槽道宽高比的变大,材料的等效应力和应变整体呈现上升趋势,微槽道板筋处出现了明显的应力集中现象,变形不均匀。根据模拟结果,选取最优参数进行1050铝合金微槽道挤压成形模拟试验,结果显示材料的流动均匀性更好,成形过程更加稳定,所得零件表面精度显著提高。
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陈波;
周志明;
曾华成;
熊祥亮;
杨绍泽;
唐丽文;
黄灿;
孟醒
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摘要:
Compared with the traditional machining method,the cold extrusion forming can reduce the energy consumption and improve the utilization ratio of the material.The forming properties,the metal flowing rule,the effective strain,the stress distribution,maximum principal stress and the curve of pressing load for the cold extrusion forming process of the cylindrical part were simulated by using finite element software DEFORM-3D.The simulation results showed that the extrusion process of the cylindrical part can be divided into two stages:the positive extrusion stage and the backward extrusion stage.A load of die first increasing steady,and then jumped and declining slowly at the final stage. The maximum forming force is about 4 570 kN,which is in good agreement with the experiment results.The processing step of the cartridge can greatly simplified and the production efficiency can marked improved.%相对于传统切削加工方法,采用冷挤压工艺成形的筒形件可降低能耗、提高材料的利用率.采用DEFORM-3D有限元软件模拟分析了筒形件在挤压成形中金属流动的规律、等效应力、等效应变、最大主应力以及加载载荷等.研究结果表明:该筒形件挤压分为正挤压和反挤压2个阶段,整个挤压过程中模具载荷先平稳升高,然后急剧上升,最后阶段缓慢波动下降,所需最大成形力约为4570 kN.生产验证表明,试制产品与模拟结果一致性较好,简化了加工工序,可以大大提高生产效率.
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李贺超;
孙颖迪;
祝向荣;
张娅;
陈秋荣;
王金敏
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摘要:
用有限元模拟软件Deform-3D对5号AZ31镁合金电池筒反挤压成形过程进行仿真模拟,完成了模具的设计,分析了挤压坯料温度与挤压速度对反挤压成形过程的影响,探讨了电池筒损伤极值、等效应变极值、等效应力极值以及模具温度场中最高温度的变化.结果表明,在相同挤压速度下(145 mm/s),随着挤压坯料温度的升高,电池筒的损伤极值不断增大,等效应变极值先下降后上升,等效应力极值不断下降,模具温度场中最高温度不断升高,并在60°C的挤压坯料温度下,损伤极值最低.在相同挤压温度下,随着冲模挤压速度的升高,损伤极值先增大后减小,等效应变极值不断降低,等效应力极值不断增大,最高温度不断增大,在145 mm/s的挤压速度下,损伤极值最小值.选取不同挤压坯料温度与挤压速度进行正交试验,获得最优的工艺参数,并以此参数进行反挤压试验,获得组织较均匀的5号AZ31镁合金电池筒.
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张金涛
- 《中国有色金属加工工业协会轻金属分会工业铝型材大型专题讲座及技术交流会》
| 2006年
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摘要:
阐述了2A50合金反挤压棒材粗晶区的分布特征,以及与正挤压棒材粗晶环的差异.通过对该合金正反挤压棒粗晶的试验研究,发现2A50合金反挤压棒材粗晶区由两部分组成:最外层深度小于2.0mm的粗大晶粒区和由粗晶区向中心延伸的小晶粒区.这同正挤压棒材粗晶环有很大差异.试验结果表明:2A50合金反挤压棒材边部由粗晶区向中心延伸的小品粒区是不完全再结晶组织,不应属于粗晶环。
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- 《第三届模具实用制造技术交流年会》
| 2003年
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摘要:
采用数值模拟与人工神经网络相结合的方法构造了镁合金的挤压工艺参数优化模型,使用多学科集成优化环境iSIGHT进行了优化计算,实现了镁合金挤压工艺设计过程中的参数优化问题。采用数值模拟获取的目标函数值来建立训练神经网络模型的样本对,通过训练建立优化目标函数模型.该方法解决了采用基于数值模拟进行参数优化问题时出现的计算量巨大的向题,从而为参数优化提出了一种新的方法.iSIGHT集成优化环境提供了多种优化方法,实现了优化技术的自动化以及集成化.通过实例分析表明,采用优化后的反挤压工艺参数时,塑性损伤值比优化前降低了31.1%,证明了本文提出的参数优化方法是有效的.
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