您现在的位置: 首页> 研究主题> 压铸镁合金

压铸镁合金

压铸镁合金的相关文献在1998年到2022年内共计217篇,主要集中在金属学与金属工艺、公路运输、工业经济 等领域,其中期刊论文80篇、会议论文16篇、专利文献253529篇;相关期刊43种,包括材料工程、功能材料、机械工程材料等; 相关会议13种,包括第九届全国铸件挽救工程技术交流会、第十三届全国特种铸造及有色合金学术年会、第七届全国铸造复合材料学术年会、2011年全国半固态加工技术及其应用高层论坛、“十二五”堆焊、热喷涂及表面工程技术发展前瞻学术会议等;压铸镁合金的相关文献由363位作者贡献,包括孟健、游国强、刘正等。

压铸镁合金—发文量

期刊论文>

论文:80 占比:0.03%

会议论文>

论文:16 占比:0.01%

专利文献>

论文:253529 占比:99.96%

总计:253625篇

压铸镁合金—发文趋势图

压铸镁合金

-研究学者

  • 孟健
  • 游国强
  • 刘正
  • 张德平
  • 唐定骧
  • 房大庆
  • 田政
  • 唐伟能
  • 徐世伟
  • 王峰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

作者

    • 姜巍; 丛山; 张怡冰; 秦楠
    • 摘要: 针对压铸Mg-Al-Mn系压铸镁合金硬度和耐腐蚀性能较差且测试结果分散度较大的问题,根据组织决定性能的原则,对显微组织与合金硬度及耐蚀性的影响规律进行研究.研究表明压铸镁合金显微组织存在严重的成分偏析问题.β相富集导致了合金试样横截面上边缘区域硬度及耐蚀性较好,而试样横截面其他区域的硬度相对较差.而晶粒尺寸不同带来的β相连续性差别也导致了合金具有不同的耐腐蚀性能,β相富集连续的组织耐腐蚀性能较好,β相较少不连续的组织耐腐蚀性相对较差.
    • 黄振兴
    • 摘要: 镁合金与传统的合金相比质量更轻,强度高,减震效果也更好,同时还具有一定的防辐射效果,随着科技的不断发展,镁合金在我们日常生活中得到了广泛的应用,其中汽车行业就凭借着镁合金的优点得到了更加广阔的发展空间,本文对压铸镁合金的技术和当前发展趋势进行分析,为汽车零件的制作和改良提供帮助.
    • 叶成林
    • 摘要: 随着社会发展,乘客对汽车的安全性能需求不断增大以及需要更为完善的车载电子系统,新一代汽车为了满足乘客需求导致其重量不断增加,然而汽车重量增加的同时会加剧污染排放,所以汽车生产要在满足客户需求的同时使用轻合金来减少重量,如目前使用的镁合金。镁合金在汽车零件上的应用,将提高汽车对燃料的利用率以及汽车的操控性能,同时减少汽车重量。
    • 摘要: 日前,由青海省科技厅组织实施的重大科技专项“高性能镁合金压铸件开发关键技术研究与示范”启动会在青海省西宁市召开。据悉,该项目以产学研合作方式,重点解决水氯镁石直接电解金属镁的纯净化问题、开发可热处理强化压铸镁合金和研发高真空度压铸镁合金产业化技术,项目总经费2.7亿元,其中财政专项经费1500万元,实施期4年,共设置电解镁高纯化技术研发、可热处理高强高韧压铸镁合金的设计与制备、镁合金高真空压铸技术研发3个课题。
    • 金晨; 林占宏; 李有新; 朵兴茂; 张翼
    • 摘要: 镁合金不仅在质量、比强度、比刚度、导热性和减震性上非常优越,而且还易于回收,因此,被广泛应用于电子、航空、汽车等行业.然而,压铸镁合金在应用过程中容易出现腐蚀现象.论文分析了镁合金压铸技术,再讨论了镁合金的腐蚀的几种类型,重点是针对影响压铸镁合金腐蚀的相关因素进行了讨论,希望具有借鉴意义.
    • 安帅杰; 王峰
    • 摘要: FLOW-3D simulation software for die-casting process car steering wheel skeleton is designed and optimized to determine the optimum casting process parameters;using optical microscopy,scanning electron microscopy analysis of the organizational structure of the steering wheel skeleton.Determine the best framework for the die casting process parameters by orthogonal experiment method:pouring temperature 700°C,die-type temperature 220°C,injection speed 2.34m/s.Under this argument,casting good shape, and actual results and simulation results are basically consistent.Skeleton dense,with good ductility.%利用FLOW-3D模拟软件对汽车方向盘骨架的压铸工艺进行了设计与优化,确定了较优的压铸工艺参数;利用金相显微镜、扫描电镜分析了方向盘骨架的组织结构。采用正交实验法确定骨架最佳的压铸工艺参数:浇注温度700°C、压铸型温度220°C、压射速度2.34m/s。在此工艺参数下,压铸件成型良好,实际结果与模拟结果基本吻合。骨架组织致密,具有良好的塑性。
    • 李滋亮; 游国强; 李阳; 黎圣林; 杨永攀
    • 摘要: 对 AZ91D 压铸镁合金进行 GTAW 焊接,对一组试样熔池施加介入性机械搅拌,另一组试样则无机械搅拌;焊后对两组试样分别用光学显微镜和扫描电镜观察焊缝气孔形貌和分布、焊缝微观组织,并采用基于 Matlab 软件二次开发的图像分析程序识别和计算焊缝气孔率。结果表明,介入性机械搅拌除改善焊缝成形外观、细化焊缝微观组织外,明显降低了焊缝气孔尺寸和焊缝气孔率;降低气孔率的主要机理应该是搅拌加强了熔池金属液流动和气泡的运动,使气泡上浮和逸出速度加快。%Two groups of die cast AZ91D magnesium alloy were welded by gas tungsten arc welding (GTAW). Interventional mechanical stirring was used to stir the welding pool in one group,and was not used in the other group.The porosity and the microstructure in the welding joint were investigated by optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM).The porosity ratio was identified and calculated by a program based on the Matlab software.The results indicate that the interventional mechanical stirring decreases the ratio and the size of the porosity,with an effect of improving the appearance and the microstructure of the weld joints, the main reason of which was that the interventional mechanical stirring promotes the flow of liquid metal and the motion of bubbles,resulting in accelerating the float and escape of bubbles.
    • 李阳; 游国强; 马小黎; 赵旭; 杜娟; 陈磊
    • 摘要: The base metals of die casting AM60B magnesium alloy were welded by GTAW without fill-ing material after heat treatment at different temperatures and cooling to room temperature.The dis-tribution and morphology of pores in the sections of welds were observed by scanning electron micros-copy,the sizes of the pores in the welds were measured by the particle size analysis software of Nano measurer 1.2,and the weld porosity was distinguished and calculated by a secondary developed image analysis program based on Matlab.The results indicate that:the pores are mainly distributed in the fusion zone and near the fusion line.Compared with the weld without heat treatment before welding, both the porosity and the sizes of pores in the welds with heat treatment before welding decrease. With the increase of the heat treatment temperatures before welding,both the porosity and the sizes of pores after welding increase.%在不同温度下对压铸 AM60B 母材进行焊前热处理,待冷至室温后对其实施不填丝 GTAW 重熔焊接。焊后用扫描电镜对焊缝截面的气孔分布及形貌进行观察,并用粒径分析软件 Nano measurer 1.2测量焊缝中气孔尺寸,用基于Matlab 二次开发的图像分析程序识别和计算焊缝气孔率。结果表明:焊缝气孔主要分布在焊缝熔融区及熔合线附近;与未经焊前热处理母材对应的焊缝相比,经焊前热处理后所得焊缝中的气孔率及气孔尺寸均降低;随着焊前热处理温度升高,焊后气孔率及气孔尺寸均逐渐增加。
    • 游国强; 杜娟; 陈磊; 王向杰
    • 摘要: 对压铸AZ91D镁合金进行TIG自熔焊接,研究焊接电流对压铸镁合金气孔的影响,探讨焊缝中不同区域的气孔形貌特点及形成机理.结果表明:焊接气孔主要集中在焊缝近表面和熔合线附近;焊接接头的凸起面积、熔化区面积以及气孔率均随着焊接电流的增大而增加.在焊缝近表面主要是氢致气孔,其H主要来自母材;在焊缝中心,气泡受向上的流体力和浮力作用,气孔问题并不严重;在半熔化区,气泡受阻碍其上浮运动的流体力作用,且液态金属黏度较大,气泡很难上浮逸出到熔池表面,从而滞留在半熔化区成为大气孔.
    • 肖代红; 李秀秀; 刘丹; 陈亮
    • 摘要: Mg-9Al-1Zn-0.2Mn alloy (mass fraction, %) prepared by cold chamber die casting was heat treated by different solution treatment technologies and then aged at 150 °C/5 h. The effect of solution treatment on the microstructure and hardness of the die-casting alloys was investigated using X-ray diffraction, optical microscope, scanning electron microscopy and Vickers hardness testing. The results show that theβ-Mg17Al12 phases distributed along the grain boundary can dissolve intoα-Mg matrix through the solid-solution treatment.With increasing temperature and time of solid-solution treatment,theβ-Mg17Al12 phase existed continuously as netlike in the grain boundaries ofα-Mg phase decreases and precipitates at the inner ofα-Mg crystal instead of in grain boundaries. However, the crystal grain of die-casting alloy will be coarsed and over sintering if the solution temperature is too high or the solution time is too long. The aging treatment after solid-solution treatment make β-Mg17Al12 phases occur with discontinuous and continuous precipitation from oversaturatedα-Mg solid solution, and thus increase the hardness of the die-casting alloys.%采用不同的固溶处理工艺对冷室压铸法制备的 Mg-9Al-1Zn-0.2Mn(质量分数)合金进行热处理,随后在150°C/5 h条件下进行时效处理,通过X射线衍射、金相显微镜与扫描电镜观察及硬度测试,研究固溶处理工艺与时效对合金显微组织与硬度的影响。结果表明,固溶处理可使压铸态合金晶界处的β-Mg17Al12相充分分解并溶入到α-Mg基体中。提高固溶温度和延长固溶时间,均可减少以连续网状形态分布于α-Mg枝晶间的β-Mg17Al12硬脆相,使其由晶间析出转变为α-Mg晶内析出。但固溶温度过高或固溶时间过长都导致α-Mg基体组织粗化,并发生过烧现象。固溶处理后的时效过程中,β-Mg17Al12相从过饱和固溶体中以不连续和连续2种方式析出,从而提高合金的硬度。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号