压力系数
压力系数的相关文献在1980年到2022年内共计376篇,主要集中在石油、天然气工业、航空、建筑科学
等领域,其中期刊论文264篇、会议论文31篇、专利文献190615篇;相关期刊182种,包括上海理工大学学报、同济大学学报(自然科学版)、中国石油和化工标准与质量等;
相关会议28种,包括第十二届全国土力学及岩土工程学术大会、2015年中国地球科学联合学术年会、2014年子午工程数据处理与科学分析专题研讨会等;压力系数的相关文献由1054位作者贡献,包括陈超、朱惠人、刘松玉等。
压力系数—发文量
专利文献>
论文:190615篇
占比:99.85%
总计:190910篇
压力系数
-研究学者
- 陈超
- 朱惠人
- 刘松玉
- 蔡国军
- 张丽
- 刘银宝
- 卢义刚
- 夏晓莉
- 朱俊高
- 李传亮
- 李鑫
- 王明飞
- 蒋敏华
- 许都纯
- 顾明
- 魏建平
- 余光春
- 况联飞
- 刘晓晶
- 刘杰
- 刘松龄
- 卢燕祥
- 印兴耀
- 周国庆
- 商翔宇
- 姜宗林
- 张彤炜
- 张汉荣
- 李寿英
- 杨庆山
- 王静
- 胡宗民
- 胡靖
- 茅加峰
- 蔡二伟
- 袁玉松
- 谷家扬
- 赵晓东
- 赵曙
- 邓永锋
- 郭增革
- 顾晓强
- 高平
- 黄茂松
- 丁健民
- 丁春林
- 付广
- 任冬冬
- 何林
- 余柄学
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周道禧;
张兴华;
陈光峰
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摘要:
太古界潜山储层岩性非均质性强,储层物性在径向和纵向上均存在较大差异,双重孔隙介质特征不明显。采用双重孔隙介质油藏模型及复合油藏模型,对渤海太古界潜山3口测试井进行实测不稳定试井分析,压力历史与模型曲线拟合效果较好,说明试井解释参数准确合理;对测试曲线对比分析,表现出表皮系数的差异性;测试数据相关性分析获得测试井地层系数和测试产能相关性趋势明显,指数式拟合相关系数达到0.9556,可对潜山层位气井产能进行预测和评价。该分析可为本区域凝析气藏的储层评价和动态开发提供可靠依据。
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薛洋
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摘要:
莺歌海盆地B区块高温高压气田采用丛式井开发,表层槽口密集、井眼尺寸大,导致井眼防碰问题突出。该区块主要目的层黄流组的地层最高温度接近190°C,压力系数达到2.0,对井下导向工具的耐高温性能构成考验。同时高温高压条件下的钻井液具有高相对密度、高固相等特点,造成钻进期间不仅摩阻扭矩大而且机械钻速低、轨迹控制困难。为此,针对性采取了表层小井眼扩眼技术,使用耐高温旋转导向钻具配合扭冲提速工具,优化井眼轨迹,采取有效降温措施,形成了适应该区域高温高压气田定向钻井关键技术,现场应用表明:①表层Ø660.4 mm井段利用小井眼扩眼技术,降低了高温高压丛式井表层槽口密集、井眼尺寸大引起的防碰风险;②对目的层使用高温旋转导向钻具配合提速工具,解决了钻进中的“拖压”现象,提高了钻井时效;③优化井眼轨迹、采取有效降温措施,降低了钻进过程中的摩阻扭矩,提升了工具稳定性。结论认为该套相关技术不仅有效降低了表层防碰风险,也同时将该区域高温高压目的层的钻井时效提升至30%以上。
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蒋嫚
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摘要:
常压页岩气的天然弹性驱动能量不充足,压后日产液量大、泄压快,无法有效自喷排液。分析常压页岩气井排液求产影响,对比现场5口常压页岩气井可压性、压后排液效果和产量,证明压裂施工期间采取液氮伴注措施,有利于常压页岩气井压后初期液体快速返排;常压页岩气井压后应立即采取无控制返排措施,若采取焖井或控制排液措施,将不利于液体的排出,影响求产效果。
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陈超;
印兴耀;
陈祖庆;
刘晓晶;
谢佳彤
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摘要:
近年来页岩气的勘探开发实践表明其产量与压力系数呈正相关关系,但准确的地震预测难度较大。页岩气储层富含有机质及有机质孔隙,其矿物组分及微观结构相比常规储层更复杂。为此,构建了一种适用于海相页岩的岩石物理模型,并提出了一种基于该模型的页岩地层压力系数预测技术。首先结合页岩储层微观结构特征,针对骨架矿物的差异性,分别采用自洽(SCA)模型和微分等效介质(DEM)模型模拟得到背景介质,结合孔隙及流体等特征,建立等效岩石物理模型;进而通过计算背景介质体积模量及饱和流体等效岩石体积模量,发现两者的差异与实钻井压力系数正相关,并建立地震预测模型;最后推导建立了基于Gray近似弹性阻抗的体积模量直接反演方法,实现了页岩地层体积模量及压力系数的定量预测。实际数据试验表明预测结果与实钻井及后验井吻合度较高。
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陈洋;
唐洪明;
廖纪佳;
罗超;
赵圣贤;
郑马嘉;
钟权
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摘要:
【研究目的】中国浅层-中深层页岩气勘探开发技术已经趋于成熟,深层页岩成为下一步勘探开发的重点,探明不同埋深条件下页岩的孔隙特征及其控制因素利于推动深层页岩的评优选区工作。【研究方法】本文基于核磁共振、场发射扫描电镜和X-射线衍射等实验分析手段,对比性评价了川南地区不同深度的龙马溪组页岩孔隙度、孔隙结构参数特征并进行影响因素分析。【研究结果】随着埋深的增加,总孔隙度呈现下降的趋势;3000 m以浅、3000~3500 m和3500 m以深页岩孔隙度主体分别为4%~8%、3%~7%和3%~6%。不同埋深龙马溪组页岩孔隙类型与大小分布无显著差异,各深度段页岩均发育大量纳米级有机质孔隙、矿物粒间孔、粒内溶孔和微裂缝。【结论】高U/Th比和低Ti含量下形成的丰富有机质是深层页岩孔隙发育的关键因素;高硅质矿物含量和高地层压力系数对页岩储层孔隙起到了保护作用,减缓了上覆地层的压实作用,但埋深过大仍会导致页岩孔隙减少、孔隙度降低。
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杨金龙
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摘要:
DS开采井周围的储层压力系数较低(0.36~1.04),埋藏较浅,储层物性好,在储气库先导试验井钻井过程中,钻井液有可能发生渗漏或漏失,对储层造成伤害,进而降低储气库井的注采效果。根据表皮系数评价标准,当表皮系数S>0,说明井受到了污染,储层存在污染。通过开展QC活动,对工程现状调查,制定对策并实施,研究得出一套钻井液屏蔽暂堵材料的最佳配比,使DS井储层表皮系数S值小于零。
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贺德幸;
王孝东;
刘杰;
郭晨阳;
李泓鲲;
蒋梦娇
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摘要:
针对罐笼在提升竖井内频繁运动产生于井筒的一系列附加效应,采用基于SST k-ω湍流模型对罐笼在竖井内运行进行空气流体仿真,研究不同工况下压力系数(C_(p))时变曲线、速度系数(u/V_(T_max))时变曲线随罐笼运行的动态变化以及运行罐笼周围速度场和压力场的瞬态变化。研究表明:当罐笼在不同工况下运行,各测点C_(p)值与u/V_(T_max)值受活塞风效应影响会出现不同程度的骤增、骤降;罐笼运行速度越快,产生于其前后的压差越大,逆风运行罐笼不同运行速度下其前后方压差可分别达81.49、130.36、170.94、235.64 Pa;罐笼运行状态不同,产生于其周围的活塞风速也不同,当罐笼运行速度为10 m/s时,顺风运行罐笼周围最高与最低活塞风速差值为6.01 m/s,逆风运行罐笼周围最高与最低活塞风速差值为11.00 m/s。研究提升设备运行造成的活塞风作用下相关指标不同的变化规律,对提高矿井通风效果以及完善矿井通风理论有积极意义。
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杨波;
熊小慧;
何钊;
李小白;
谢鹏辉;
唐明赞
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摘要:
首先,在风洞中采用1:16.8的模型研究了不同风向角对市域动车组气动性能的影响;其次,采用压力扫描阀和六分度天平对1.5节和3节列车编组的市域动车组模型的头车车体压力分布和气动性能进行了测试;最后,分析了风向角对列车流线型头部压力分布和列车气动力的影响。实验结果表明:压力系数在主型线斜率最大处最小。当风向角为55°时,横风对车头横截面的侧向力系数和压力系数影响最大。在风洞实验中,若风向角在24.2°内,用1.5节车编组代替3节车编组有明显的空间优势。此外,升力系数C_(L)、横摇力矩系数C_(Mx)、侧向力系数C_(S)和阻力系数C_(D)的相对误差均在5.95%以内,实验精度满足要求。
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陈东明;
武凡皓
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摘要:
加拿大M区块属于浅层异常低压超稠油油藏,油藏埋深为170~220m,原始地层压力为0.20~0.40MPa(压力系数为0.15),平均油层厚度为18.4m,地层原油黏度为110×10^(4)mPa.s,油藏存在低压气顶和底部高含水饱和度带。该区块采用双水平井SAGD开发,由中国石油辽河油田研究团队承担该区SAGD开发技术支持工作,致力于双水平井SAGD精细调控技术研究,重点围绕顶部低压气顶、泥质夹层、底部高含水饱和度过渡带开展精细油藏描述,强化生产动态监测和数值模拟研究,厘清开发效果主控因素,细化并组分类,实现井组精准精细调控。
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于雷;
杨龙;
朱东宇
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摘要:
为突破结冰风洞对翼型模型尺寸的限制,提出了一种新的混合翼型设计方法,可使用一套混合翼型模拟原始翼型在不同迎角下的结冰试验,弥补了以往混合翼型只能在单个设计迎角下使用的缺陷.方法采用多段翼的形式设计混合翼型,以多目标迎角等结冰试验条件作为设计输入,优化设计主翼外形和襟翼的位置、偏转角度,利用襟翼位置和偏转角度的变化实现混合翼型和原始翼型前缘表面的压力系数在不同迎角下能够保持一致,继而保证前缘结冰外形的一致性.设计的混合翼型较原始翼型弦长减小接近40%,在冰风洞中对混合翼型和原始翼型在目标结冰条件下进行试验,对比结果显示,在选取的多个目标迎角下,混合翼型和原始翼型二维截面的结冰外形基本一致,提出的混合翼型设计方法能够有效的模拟原始翼型在不同迎角下的结冰外形.
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HU Jing;
胡靖;
GU Xiao-qiang;
顾晓强;
HUANG Mao-song;
黄茂松
- 《第十二届全国土力学及岩土工程学术大会》
| 2015年
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摘要:
采用三维离散元法(DEM)对不同初始孔隙比的粒状土进行一维压缩K0试验模拟.对比了传统定义静止土压力系数K0以及增量型定义静止土压力系数K0',分析了静止土压力系数的影响因素(初始应力状态、初始孔隙比和应力历史),检验了Jaky公式及Mayne和Kulhawy公式的适用性.结果表明,对于初始等向围压试样,随着竖向压力的增大,K0减小,则K0'先增大到峰值后再减小;对于初始K0状态试样,K0、K0'随着竖向压力的增大均减小.K0、K0'分别在竖向压力达到初始等向围压6~10倍及4倍左右达到稳定值,即真实的K0值;K0、K0'随孔隙比减小而明显减小.应力历史对K0有显著影响,对于相同应力状态的加载和卸载阶段K0差别很大.Jaky公式及Mayne和Kulhawy公式计算结果与数值模拟结果有一定差异,采用峰值摩擦角比采用残余摩擦角的公式计算结果更接近数值模拟结果.
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李海庆;
于梦阁;
刘加利
- 《第十八届全国计算流体力学会议》
| 2018年
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摘要:
基于SST k-ω湍流模型和拉格朗日离散相模型,研究降雨环境对高速列车气动特性的影响.开展了无降雨时的高速列车空气动力学计算,并与风洞实验对比验证,选取合适的计算参数;数值仿真了车速和降雨强度对列车气动力系数、列车周围雨滴浓度和流线型区域压力系数分布的影响.结果表明,车速一定时,气动力系数随降雨强度增大而增大,且气动力系数与降雨强度近似成线性关系;降雨强度一定时,气动力系数随车速增大而减小.头车车窗和尾车顶部靠后位置的雨滴浓度较高.车速一定时,列车流线型区域顶部压力系数随降雨强度增大而变化增大;降雨强度一定时,列车流线型区域顶部压力系数随车速增大而变化减小.
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李治;
魏攀峰;
吕建;
彭睿;
牛智民;
樊晶晶;
薛莉琼
- 《2017年全国天然气学术年会》
| 2017年
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摘要:
天然气井压井前先放压再压井,增加作业时间并延迟作业后气井产能恢复.绒囊流体活塞技术能够不放压压井,但工艺尚需要配套.(1)根据平衡井筒气泡最大浮力所需内部结构力计算绒囊流体活塞高、低剪切速率下黏度大小指导流体配制.(2)根据平衡地层压力要求计算井筒内静液柱压力所需绒囊流体体积,并附加安全压力值3~5MPa.(3)作业时,泵入液柱高度为管柱高度10%~15%清水前置液,润湿管柱井壁提高泵入效率并与绒囊流体形成低黏度、低内部结构力混浆段提高返排效率.(4)根据气井管柱连通状态及管柱承压能力选择正反循环泵入方式.(5)修井结束后根据气井地层能量衰竭程度选择直接气举或破胶气举返排实现复产.现场应用SX、DY、GZ3口气井,作业前地层压力系数0.44~0.88,日产气量(3~45)×104m3/d,套管内径177.8mm、油管外径72mm.根据体积最大气泡上浮浮力261.37Pa,优化绒囊流体1000s-1、0.001s-1剪切速度黏度87mPa·s、9125000mPa·s,密度0.90~0.93g/cm3,表观黏度35~50mPa·s、动塑比0.90~1.20mPa·s/Pa.现场配制绒囊流体50m3、92m3、70m3.3口气井井口压力15.50MPa、36.00MPa、20.60MPa不放压直接泵入清水前置液12~20m3后再泵入绒囊流体,井口压力降为0,后续起下管柱、打捞落物等修井作业顺利完成.修井作业后连续气举2~3天气井产量恢复至作业前等当产量.
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Zhong Jun;
钟俊;
Zhang Dewei;
张德炜
- 《第四届进入、减速与着陆(EDL)技术全国学术会议》
| 2016年
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摘要:
雷诺数影响高超声速大钝头体返回器的气动特性是确实存在的气动现象.本文采用风洞试验和数值计算(RANS)研究了M8条件下雷诺数变化对大钝头体返回器气动特性的影响.试验结果表明,基于参考长度的雷诺数从2.56e+5增大到7.91e+5,轴向力系数、法向力系数、俯仰力矩系数以及升力系数、阻力系数均明显减小,但升阻比和配平攻角的变化量很小.计算结果表明,不同雷诺数下,返回器表面除防热大底外的区域都存在压力系数分布的差异,差异最大的区域位于倒锥肩部的迎风面附近,且压力系数的差异随攻角减小而减小;流动分离的差异主要出现在返回器倒锥的背风面,随攻角减小,大雷诺数下的分离形态逐渐接近小雷诺数下的分离形态.
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刘方
- 《2015年中国地球科学联合学术年会》
| 2015年
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摘要:
构造应力一直被认为是超压形成的重要机制,但对其研究还很不深入.本文首先分析了挤压构造超压机理,认为挤压构造超压由重力作用、构造应力作用、外力间接作用共同引起.在此基础上引入了附加地层压力的概念,认为挤压构造地层压力由常规地层压力与附加地层压力组成,并研制了附加地层压力方法模型.利用此方法预测H构造地层压力,后将H-1井点位置挤压构造地层压力及压力系数提取出来,分别与泥浆、测试数据对比。从结果可以看到:以常规方法为基础的常规地层压力与测井地层压力值偏低,且随深度增加偏差值也增大;而在新模型中引入附加地层压力后,明显提高了计算地层压力值与地层压力系数的真实度,预测结果更加逼近使用泥浆的当量密度及压力测试点的压力值,预测效果较好。
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陈超;
屈大鹏;
王明飞;
苏建龙
- 《第六届中国石油地质年会》
| 2015年
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摘要:
泥页岩的含气量是页岩气富集的体现,是决定页岩气有无经济开采价值的重要参数,同时也是页岩气资源评价及储量计算的关键指标,因而泥页岩含气量的评价与预测至关重要.目前国内外学者在单井页岩含气量的测定和预测方面做了大量的研究,综合利用地球物理技术进行勘探区块页岩含气量横纵向整体预测及评价的研究较少.笔者通过近年来四川盆地东南缘志留系海相页岩气勘探钻探井资料为基础,统计得出了TOC及压力系数是影响页岩含气量的关键指标,建立了页岩含气量的计算模型.首先基于岩性密度与总有机碳预测模型,采用高精度叠前密度反演技术,可实现TOC的地震定量预测;其次通过约束层速度反演及叠前速度反演技术,利用Fillippone公式进行压力系数的预测;最后综合TOC及压力系数进行页岩总含气量的预测,并推广应用于焦石坝区块,取得了较好的效果.
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胡东风;
李宇平;
魏祥峰;
王强;
燕继红;
余光春
- 《第六届中国石油地质年会》
| 2015年
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摘要:
与美国相比,四川盆地及周缘构造运动复杂,海相泥页岩热演化程度高,保存条件的好坏是该区页岩气能否富集高产的关键因素.文中以四川盆地及其周缘下古生界下寒武统和上奥陶统—下志留统页岩层系为研究对象,根据近年来四川盆地及周缘页岩气的勘探实践,初步明确了页岩气保存条件受到区域盖层、顶底板条件、泥页岩自身封堵性、构造改造强度、页岩气藏后期改造的时间等因素的制约;建立了三种主要的保存及散失模型,即保存持续型、散失残存型(剥蚀露头区散失残存型和地层缺失区散失残存型)和散失破坏型(底板条件不佳散失破坏型、埋藏浅、顶板条件不佳散失破坏型和开启性断裂散失破坏型),通常具有区域盖层完整、顶底板条件好、与开启性断裂、剥蚀区隔离,抬升破坏时间短的保存持续型特征的地区,地层压力系数高,可获得高产商业性页岩气.在此基础上,优选埋深、距通天断裂距离、距露头区、缺失区距离等关键参数,建立了四大类、16项参数的海相页岩气保存条件评价体系,以期对四川盆地及其周缘下古生界页岩气勘探提供借鉴.
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崔伟香;
梁冲;
晏军;
张合文
- 《2017年全国天然气学术年会》
| 2017年
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摘要:
水基压裂是目前压裂核心技术,但随着大规模体积压裂技术的应用,水基压裂也面临环境、返排液处理以及水资源大量消耗等技术问题,国内外很多专家学者都在探索研究无水压裂技术,本文从技术特点、性能及现场应用等方面详细分析了LPG、液态二氧化碳干法、高能气体压裂及深冷压裂技术,较水力压裂技术相比,无水压裂能极大地缓解水资源的压力,降低储层伤害,提高压后增产效果.