单神经元PID
单神经元PID的相关文献在1998年到2022年内共计131篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、电工技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文102篇、会议论文3篇、专利文献252965篇;相关期刊80种,包括城市建设理论研究(电子版)、山东商业职业技术学院学报、浙江工业大学学报等;
相关会议3种,包括2012年LMS中国用户大会、中国系统仿真学会2011年中国仿真大会、第七届联合国际计算机会议等;单神经元PID的相关文献由338位作者贡献,包括徐朝阳、杨雪峰、梁倩倩等。
单神经元PID—发文量
专利文献>
论文:252965篇
占比:99.96%
总计:253070篇
单神经元PID
-研究学者
- 徐朝阳
- 杨雪峰
- 梁倩倩
- 游有鹏
- 祁帅
- 赵怡麟
- 郭晓松
- 陆益民
- 陈江
- 黄善祥
- 黄险峰
- 乔君丰
- 于传强
- 侯玉婷
- 冯永保
- 刘宁
- 刘昌宁
- 刘杰
- 刘浩
- 刘雁玲
- 南余荣
- 叶建华
- 宿刚
- 左坤隆
- 康荣波
- 廖永忠
- 张利
- 张臻
- 徐信
- 徐兴鑫
- 徐娟
- 方红
- 李延伟
- 李晓博
- 杨明发
- 杨晓峰
- 杨艺
- 梁维伟
- 樊泽明
- 毛剑琴
- 沈钰杰
- 王剑云
- 王向超
- 王宏华
- 王春利
- 王林
- 王科
- 程声烽
- 程小华
- 胡剑杭
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胡亚南;
霍蛟飞;
赵慧娟;
王鹏文
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摘要:
为减少袋膜跑偏对休闲食品包装质量和袋形质量的影响,提出一种模糊单神经元PID纠偏控制算法。结合传统PID、单神经元、模糊控制三者优势,实现PID控制器参数自学习、自适应调整及单神经元比例系数的在线整定,达到袋膜平稳、无偏供送。以西门子CPU1214CPLC为控制器和KTP400 Basic触摸屏为HMI界面,完成食品包装控制系统升级。Simulink仿真表明,模糊单神经元PID控制具有较好的抗干扰能力及模型适配鲁棒性,具有较好的纠偏效果,能够提升休闲食品包装及袋形质量。
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胡亚维
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摘要:
机械手内置的执行程序编队顺序混乱,导致智能控制方法输出转角过大,机械手运行时产生剧烈抖动。针对该问题,设计基于单神经元PID的机械手移动路径智能控制方法。将机械手中不同功能模块作为控制结构,搭建一个执行式的分层控制结构。将机械手产生的路径位置数值作为控制对象,利用单神经元PID构建路径控制器。模拟设定机械臂运动过程,编排所有输出函数为一个合理的顺序,实现对移动路径的智能控制。实验结果表明,所设计的智能控制方法输出转角数值与真实数值相差最小,机械手几乎不产生抖动。
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贾文昂;
李展尚;
陈统中;
倪子帆;
张善运
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摘要:
聚焦疲劳试验机举升架的双缸同步举升精度问题,提出使用单神经元PID自适应算法作为疲劳试验机举升架双缸同步系统的控制算法,旨在克服传统PID算法在液压系统中参数难以整定带来的系统同步性能不佳的问题。首先,分析疲劳试验机举升架双缸同步系统的同步原理,建立同步系统数学模型;然后,仿真分析了传统PID控制算法和单神经元PID自适应控制算法在疲劳试验机双缸同步系统中的控制效果;最后,在疲劳试验机上分别进行了传统PID控制算法与单神经元PID自适应控制算法的举升架同步举升试验。试验结果表明:单神经元PID自适应算法控制下的系统同步误差率为1.5%,传统PID控制下的系统同步误差率为3.75%,在双缸同步中应用单神经元PID自适应算法可以有效提升同步精度。
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张韬
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摘要:
针对镇城底矿采煤机系统升级迭代实际需求,以镇城底矿MG200/446-WD型滚筒采煤机为研究对象,提出了电液比例调高技术与单神经元PID结合的调高系统控制方案。通过将滚筒采煤机调高过程主要元器件与工作节点进行合理建模和量化推导,搭建了半实物仿真平台进行验证。结果表明,电液比例调高技术与单神经元PID控制策略的引入,能够有效提升系统受到扰动突变的收敛速度,对镇城底矿采煤机调高系统升级迭代积累宝贵经验。
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苟晓玲;
徐恺;
陆鹏超;
孙梦瑶
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摘要:
为了解决超声换能器在变负载情况下振幅不稳定而影响超声焊接质量的问题,在单神经元比例积分微分(PID)控制器的基础上,提出了改进型单神经元模糊自适应PID恒振幅控制算法.该算法以电流的偏差和偏差率为输入制定模糊控制规则,通过在线调整PID控制器3个参数的学习率ηp、ηi和ηd,进而自适应地调整PID控制器的3个系数kp、ki和kd.研究结果表明:在给定阶跃电流信号下,改进型的单神经元模糊自适应PID恒振幅控制算法相比于典型的PID控制算法,电流响应的稳态误差由2.50%降至0.13%,而相比于单神经元自适应PID控制算法,电流响应的调节时间则由2.5 ms缩短至1.7 ms.在给定阶跃负载信号下,改进型的单神经元模糊自适应PID控制器能在0.22 ms内恢复到给定电流(0.4±0.25%)A,极大地降低了负载的干扰.
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刘彪
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摘要:
针对目前由于采煤机截割功率不稳定而导致降低截割电机的使用寿命以及采煤机的工作效率等问题,以单神经元自适应PID为核心,基于Matlab软件中的Simulink模块,建立恒功率的调速控制系统仿真模型,进行仿真实验,实验结果表明该系统优势明显,可实现采煤机截割电机恒功率的控制.
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周广飞;
侯博川;
杨建华;
吴杨飞
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摘要:
多电机协调控制达到转速一致是电机控制中的一个关键难题,外加负载变动和电机参数变化时会引起电机性能的下降,达不到良好的控制效果.为使电机间保持转速同步,建立了永磁同步电机d-q坐标系下的矢量控制数学模型,基于转速跟随控制,提出一种基于单神经元PID的变增益速度补偿器进行偏差耦合控制.在MATLAB/Simulink建立了3台永磁同步电机的仿真模型.仿真结果表明,与传统PID固定增益速度补偿器算法相比,单神经元PID的变增益速度补偿器具有更强的鲁棒性以及更快的收敛性.
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秦鑫;
余朝刚;
许悦;
朱毅然
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摘要:
为解决轨道精调中轨距精调自动化程度较低、准确精度不够等问题,从硬软两方面设计了一种自动检测轨距且能对轨距进行精调的自动化小车;小车的控制系统利用西门子全集成自动化软件TIA PORTAL对轨距精调的自动化任务进行编程,并提出利用单神经元PID控制算法,实时整定PID的参数,提高轨距调整精度.该小车的设计与应用可有效提高轨道轨距精调作业的效率,可以在轨道精调作业中推广使用.
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祁帅;
郭晓松;
于传强;
冯永保
- 《2012年LMS中国用户大会》
| 2012年
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摘要:
通过采用新的性能指标和PSD 算法动态调整增益改进了单神经元PID 控制算法, 针对传统采用“主从方式”控制的多缸同步液压系统存在的调整时间长、动态性能差等缺点, 利用改进后的神经元PID 控制算法实现了一种基于“同等方式”控制概念的同步控制, 用AMEsim和Simulink软件对双缸同步液压系统进行了联合仿真, 仿真结果表明这种控制方式的同步性能好, 控制精度高, 并且同步调整所需的时间比传统控制方法短, 较好地克服了传统控制方式的不足, 满足了现代工业的使用需要。
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祁帅;
郭晓松;
于传强;
冯永保
- 《2012年LMS中国用户大会》
| 2012年
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摘要:
通过采用新的性能指标和PSD 算法动态调整增益改进了单神经元PID 控制算法, 针对传统采用“主从方式”控制的多缸同步液压系统存在的调整时间长、动态性能差等缺点, 利用改进后的神经元PID 控制算法实现了一种基于“同等方式”控制概念的同步控制, 用AMEsim和Simulink软件对双缸同步液压系统进行了联合仿真, 仿真结果表明这种控制方式的同步性能好, 控制精度高, 并且同步调整所需的时间比传统控制方法短, 较好地克服了传统控制方式的不足, 满足了现代工业的使用需要。
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祁帅;
郭晓松;
于传强;
冯永保
- 《2012年LMS中国用户大会》
| 2012年
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摘要:
通过采用新的性能指标和PSD 算法动态调整增益改进了单神经元PID 控制算法, 针对传统采用“主从方式”控制的多缸同步液压系统存在的调整时间长、动态性能差等缺点, 利用改进后的神经元PID 控制算法实现了一种基于“同等方式”控制概念的同步控制, 用AMEsim和Simulink软件对双缸同步液压系统进行了联合仿真, 仿真结果表明这种控制方式的同步性能好, 控制精度高, 并且同步调整所需的时间比传统控制方法短, 较好地克服了传统控制方式的不足, 满足了现代工业的使用需要。
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祁帅;
郭晓松;
于传强;
冯永保
- 《2012年LMS中国用户大会》
| 2012年
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摘要:
通过采用新的性能指标和PSD 算法动态调整增益改进了单神经元PID 控制算法, 针对传统采用“主从方式”控制的多缸同步液压系统存在的调整时间长、动态性能差等缺点, 利用改进后的神经元PID 控制算法实现了一种基于“同等方式”控制概念的同步控制, 用AMEsim和Simulink软件对双缸同步液压系统进行了联合仿真, 仿真结果表明这种控制方式的同步性能好, 控制精度高, 并且同步调整所需的时间比传统控制方法短, 较好地克服了传统控制方式的不足, 满足了现代工业的使用需要。
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