升降舵
升降舵的相关文献在1989年到2022年内共计208篇,主要集中在航空、自动化技术、计算机技术、水路运输
等领域,其中期刊论文83篇、会议论文8篇、专利文献161978篇;相关期刊53种,包括军民两用技术与产品、环球科学、中学科技等;
相关会议8种,包括第二十四届测试与故障诊断技术研讨会、第四届民用飞机航电系统国际论坛、第十八届全国复合材料学术会议等;升降舵的相关文献由452位作者贡献,包括何巧云、冯书君、周中盼等。
升降舵—发文量
专利文献>
论文:161978篇
占比:99.94%
总计:162069篇
升降舵
-研究学者
- 何巧云
- 冯书君
- 周中盼
- 徐坚
- 王卫东
- 谷计划
- 贾自立
- 回小晶
- 姜斌
- 曾虹峰
- 陈立慧
- 齐瑞云
- 凡玉
- 吕新波
- 孙青云
- 张健
- 曹毅
- 曾宪君
- 温智翔
- 王浩
- 蔡伟东
- 陈滨
- 韩涛锋
- 饶祺
- 鲍俊卿
- F·威劳默
- F·拉弗格尼
- J-Y·希恩
- M·哈登
- 一休
- 丁兴志
- 付云伟
- 付杰斌
- 任勇勇
- 何晶晶
- 何畏
- 刘常波
- 刘慧慧
- 史红星
- 叶林峰
- 叶蕾
- 吕元
- 吕志斌
- 吕飞
- 吴斌
- 吴益晓
- 唐宁
- 唐建
- 夏冬莺
- 大卫·C·罗伊施
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张柁;
张园;
何月洲
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摘要:
为了真实地模拟驾驶员对升降舵的操纵,同时验证TA600飞机升降舵操纵系统对CCAR-25-R4中第683条款的符合性,提出了水陆两栖飞机升降舵操纵系统操作试验技术方法.经大型灭火/水上救援水陆两栖飞机升降舵工况试验验证,表明该方法是可行和有效的.本项目的研究成果,已应用于该型号试验中,取得了良好效果,同时也为后续试验提供了技术支撑.
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吴斌;
闫修;
杨竣博
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摘要:
针对某型无人机在飞行中出现升降舵位移波动偏大的异常现象,通过理论分析和仿真研究,得出升降舵驱动舵机支撑结构刚度不足引起的支撑结构振幅过大是升降舵位移异常的主要原因;然后对升降舵驱动舵机支撑结构进行改进设计,并采用有限元模型分析方法进行了刚强度分析,结果显示,改进的支撑结构在承受相同载荷时其变形量显著减小;将改进的支撑结构装机后进行飞行试验,得出升降舵工作平稳,未出现舵机行程偏大或激荡的现象.
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段照斌;
刘颖欣
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摘要:
针对传统的飞机舵面故障诊断效果差及泛化能力弱的问题,提出了将卷积神经网络(CNN)算法结合支持向量机(SVM)分类器搭建适于民机升降舵的故障诊断模型.该模型从原始的故障数据出发,逐层学习实现故障特征的提取及故障类型的识别,使用SVM替代softmax函数对故障进行分类.与传统的CNN网络、深度置信网络(DBN)模型进行测试结果对比,实验结果表明:所提方法对升降舵故障识别精确率最高,可达99%以上.为了能够直接观察这3种模型在特征表示上的差异性,对识别结果进行了降维可视化(T-SNE),通过可视化之后的图形可以看出,CNN-SVM模型具有显著的聚类效果.最后,数据集中加入噪声,验证了所建模型相比于其他两个模型具有良好的抗噪能力、泛化能力以及强化学习能力.
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唐宁;
白雪
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摘要:
针对以作动器驱动的升降舵铰链力矩测量问题,基于应变法载荷测量原理,通过结构有限元计算方法确定了作动器应变电桥布置方案,据此对作动器进行应变电桥加装并完成拉压载荷校准试验,确定了表征作动器所受拉压载荷及应变响应关系的载荷方程。在升降舵铰链力矩飞行实测中,考虑飞机机动及升降舵偏转引起的升降舵惯性力,结合作动器实测拉压载荷,根据动量矩定理,得到了气动力引起的升降舵铰链力矩测量结果。分析表明,通过该方法得到的测量结果准确合理,可用于类似结构的舵面铰链力矩测量。
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吴斌;
闫修;
杨竣博
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摘要:
针对某型无人机在飞行中出现升降舵位移波动偏大的异常现象,通过理论分析和仿真研究,得出升降舵驱动舵机支撑结构刚度不足引起的支撑结构振幅过大是升降舵位移异常的主要原因;然后对升降舵驱动舵机支撑结构进行改进设计,并采用有限元模型分析方法进行了刚强度分析,结果显示,改进的支撑结构在承受相同载荷时其变形量显著减小;将改进的支撑结构装机后进行飞行试验,得出升降舵工作平稳,未出现舵机行程偏大或激荡的现象。
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唐宁;
白雪
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摘要:
针对以作动器驱动的升降舵铰链力矩测量问题,基于应变法载荷测量原理,通过结构有限元计算方法确定了作动器应变电桥布置方案,据此对作动器进行应变电桥加装并完成拉压载荷校准试验,确定了表征作动器所受拉压载荷及应变响应关系的载荷方程.在升降舵铰链力矩飞行实测中,考虑飞机机动及升降舵偏转引起的升降舵惯性力,结合作动器实测拉压载荷,根据动量矩定理,得到了气动力引起的升降舵铰链力矩测量结果.分析表明,通过该方法得到的测量结果准确合理,可用于类似结构的舵面铰链力矩测量.
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Fan Yu;
凡玉
- 《第四届民用飞机航电系统国际论坛》
| 2015年
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摘要:
针对民用飞机升降舵作动器安装结构设计要求,并对国内外先进民用飞机操纵面作动器安装结构进行分析.结合某飞机实际情况,确定升降舵作动器安装结构形式.最后通过作动器安装结构进行运动模拟分析,得出该飞机升降舵作动器最佳安装位置.
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张蕾;
姚鸣杰
- 《2014陕西省第十四届无损检测年会》
| 2014年
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摘要:
由于A320飞机发生了升降舵伺服控制器脱开的事件,因此要对升降舵伺服控制器接耳进行磁粉探伤,然而根据厂家下发的服务通告中要求,应使用磁轭法检测.由于在民航磁粉检测中较少使用磁轭法,所以本文浅谈采用磁轭法检测的优越性.把工件检测区域表面的磁场强度换算成线圈中这个位置的磁感应强度,通过测量此位置磁感应强度对应的设置电流大小,获得检测电流。再通过贴片,来检验该方法的灵敏度是否能够达到检测要求的灵敏度。
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QIAO Wei;
乔伟;
WANG Hongwei;
王洪伟
- 《第五届中国航空学会青年科技论坛》
| 2012年
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摘要:
运12F飞机是中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司正在研制的一款新型运输机,目前正处于调整试飞阶段.针对运12F飞机在调整试飞中可能出现的纵向操稳问题,预先开展了各种铰链力矩补偿方案对升降舵铰链力矩特性及对飞机纵向操稳特性的影响等方面的研究.计算分析表明,在运12F飞机现使用的升降舵铰链力矩补偿方案Z2J1的基础上,变化轴补偿和角补偿对升降舵铰链力矩特性和飞机纵向操稳特性均有很大影响.适当地增加角补偿可以增加运12F飞机着陆下滑状态下的纵向松杆静稳定性,同时可以减小起飞收襟翼状态下的升降舵操纵力。
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WANG Xing;
王兴;
YAN Xiaoyu;
晏晓瑜
- 《2017年(第三届)中国航空科学技术大会》
| 2017年
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摘要:
为满足独联体(CIS)适航相关条例要求,对新舟60飞机现有的单套机械硬式升降舵操纵系统进行了改进.将升降舵左右驾驶联动操纵,改进为仁滞情况下可以断开联动,左右驾驶员分别控制左右升降舵.针对改进情况,通过风洞试验,获得了无动力和带动力条件下单边升降舵卡滞的升降舵效率.根据试验结果分析了纵向操纵恢复飞行品质及适航条例符合性,为后续飞行试验验证及适航取证奠定了基础.
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