助浸剂
助浸剂的相关文献在1996年到2022年内共计84篇,主要集中在冶金工业、矿业工程、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文63篇、会议论文4篇、专利文献17792篇;相关期刊27种,包括金属矿山、现代矿业、中国矿业等;
相关会议4种,包括2011中国矿产资源综合利用与循环经济发展论坛、2010(南昌)中西部第三届有色金属工业发展论坛、2008首届中西部十二省市自治区有色金属工业发展论坛等;助浸剂的相关文献由225位作者贡献,包括刘亚川、谷晋川、徐志峰等。
助浸剂—发文量
专利文献>
论文:17792篇
占比:99.62%
总计:17859篇
助浸剂
-研究学者
- 刘亚川
- 谷晋川
- 徐志峰
- 肖燕飞
- 黄莉
- 刘涛
- 张一敏
- 戴子林
- 李绍卿
- 黄晶
- 代淑娟
- 依爽
- 凯文·欧布里安
- 刘红召
- 唐学昆
- 尹敬群
- 康维刚
- 弗拉迪米尔·穆伊契奇
- 张允湘
- 张鹏飞
- 彭伟
- 李敦钫
- 李桂英
- 李登新
- 李鹏程
- 杨晓
- 池汝安
- 王虎
- 田君
- 秦贞军
- 罗仙平
- 苏馨
- 赵杰
- 邱显扬
- 金·科莱曼
- 金程
- 陈京玉
- 韩佳宏
- 万宏民
- 严规有
- 中国地质科学院成都矿产综合利用研究所·成都
- 于永江
- 于雪
- 付利攀
- 付玉平
- 任倩
- 任金菊
- 何东升
- 何玉超
- 余群波
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康维刚;
陈京玉
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摘要:
针对老挝某蚀变岩型金矿石开展了尼尔森重选和重选尾矿环保药剂浸金实验。在磨矿细度-0.074 mm占75%,尼尔森选矿机重力值为60 G’s,水量为3.8 L/min,给矿速度600 g/min条件下,重选精矿可回收原矿中47.2%的金。重选尾矿磨矿至-0.074 mm占90%,矿浆浓度为40%,石灰用量2000 g/t,铁氰化钾助浸剂用量100 g/t,预处理2 h,金蝉环保药剂用量2000 g/t,浸出32 h的条件下,重选尾矿浸出回收率92.0%,可回收原矿中48.6%的金。最终金总回收率95.8%。
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刘会争;
张臻悦;
池汝安;
龙菲;
陈文斗;
陈卓
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摘要:
研究了以碳酰胺为助浸剂的风化壳淋积型稀土矿浸取稀土工艺。通过柱浸方式模拟原地浸出过程,在单因素试验基础上,采用响应曲面法建立二次多项数学模型,以稀土浸取率为响应值,探究助浸剂碳酰胺浓度、浸取温度和浸取剂溶液pH对稀土浸取率的影响,分析各因素间的交互作用。结果表明,影响稀土浸取率从强到弱的因素依次是浸取剂溶液pH、碳酰胺浓度、浸取温度。在浸取剂乙酸铵浓度0.10 mol L条件下,最佳工艺参数为碳酰胺浓度0.59 mol/L、浸取温度25.03°C、浸取剂pH=5.51,该条件下稀土浸取率响应值为97.50%。实际试验稀土浸取率为96.36%。两者误差较小,表明采用响应曲面模型得到的工艺参数是基本可靠的。
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康维刚;
陈京玉
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摘要:
老挝某金矿矿石类型为蚀变岩型,金为矿石中唯一可回收元素,金属矿物主要为铁的硫化物,部分金包裹在硫化物中,属于较难处理金矿石。针对该矿石开展环保浸金剂浸金实验,获得较佳工艺参数为:原矿金品位为5.47 g/t,磨矿细度-0.074 mm含量90%,矿浆浓度40%,石灰用量3000 g/t,铁氰化钾助浸剂用量600 g/t,碱和助浸剂预处理2 h,金蝉浸金剂用量3000 g/t,浸出时间32 h,金浸出率可以达到93.97%以上。验证实验表明,在较佳工艺条件下,金的浸出率较稳定。
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付玉平;
巩佃涛;
祝冲
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摘要:
针对山东某含碲含碳难处理金矿进行了选矿试验研究,结果表明:采用原矿全泥氰化、浮选、浮选-氰化联合流程,金回收率均不理想;采用原矿焙烧-焙砂氰化浸出工艺,可获得金回收率90.82%的指标,实现了金的高效回收.
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杨海江;
李梅礼
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摘要:
本文主要对某黄金冶炼厂含高铜、高铅的高品位金精矿氰化提取金、银进行了试验研究.试验结果表明,采用铅盐做助浸剂,可明显地提高金、银浸出率,并减少氰化钠消耗.与常规氰化法相比,金、银浸出率分别提高63.39%和38.59%,减少氰化钠消耗16.29kg/t,经济效益可观.
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汪虎;
左恒;
陈超
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摘要:
随着石煤钒矿采矿深度的增加,原来的单一硫酸浸出工艺已显露出其不足,钒的浸出率只能达到70%。通过实验研究,开发出高效混合助浸剂与硫酸联合的全湿法浸出工艺,浸出液固比为1:1;浸出硫酸用量18%;浸出助浸剂用量3.0%A+0.4%B;浸出温度90°C;浸出时间24小时;按照上述工艺条件操作,钒的浸出率可达80%以上,满足工业生产要求。解决了石煤钒矿湿法提钒工艺中钒浸出率低、硫酸消耗量大等技术难题,为实现石煤矿产资源高效利用、建设环境友好型企业奠定了坚实的技术基础。
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李勇;
王振杰;
刘洪波;
刘安荣;
彭伟
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摘要:
针对贵州某低硫氧化型金矿石现场金浸出率低的问题,进行了全泥氰化浸出和柱浸试验研究,考察了全泥氰化石灰用量、氰化钠质量分数、磨矿细度及助浸剂等影响因素.结果表明:在最佳试验条件下,采用新型助浸剂ZW-1,全泥氰化金浸出率达到92.83%,比现场金浸出率80%左右显著提高;柱浸适宜粒级为-30 mm,金浸出率为89.24%;全泥氰化浸出工艺适宜处理该矿石,其金浸出率比柱浸金浸出率高3.59百分点,浸渣金品位较低,为0.07 g/t,且浸出时间较短.
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张景河
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摘要:
针对新疆某堆浸矿山金矿石中金以微细粒金为主,且部分包裹于脉石矿物和金属矿物中,造成金浸出率较低的问题,进行了添加助浸剂滚瓶浸出和柱浸试验研究.半工业试验结果表明:堆浸指标较好,在2号助浸剂添加量约为500 g/t时,金浸出率为71.05%,比常规堆浸金浸出率提高3.60百分点,氰化钠消耗量降低22.70%,新增效益8.19元/t.
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李春林;
林琳;
魏希勇;
白如斌;
李云海;
张云学
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摘要:
以海绵铜为原料,采用空气氧化,并加入助浸剂的方法制备硫酸铜溶液.考察了反应时间、催化效果对铜浸出率的影响情况.实验结果表明,在助浸剂前驱体不够的前提下,补加助浸剂可以提高铜的浸出效率,铜的浸出率随反应时间的延长而提高,得到的铜浸出率可达99% 以上,渣率低,渣含铜低.该法为海绵铜制备硫酸铜溶液提供了高效处理途径.