加减速控制
加减速控制的相关文献在1987年到2022年内共计248篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、金属学与金属工艺、电工技术
等领域,其中期刊论文135篇、会议论文9篇、专利文献1472011篇;相关期刊80种,包括科学技术与工程、组合机床与自动化加工技术、机电工程技术等;
相关会议9种,包括湖北省机械工程学会设计与传动专业委员会2009年学术年会、第19届中国过程控制会议、第四届全国智能检测与运动控制技术研讨会等;加减速控制的相关文献由533位作者贡献,包括于东、王太勇、盖荣丽等。
加减速控制—发文量
专利文献>
论文:1472011篇
占比:99.99%
总计:1472155篇
加减速控制
-研究学者
- 于东
- 王太勇
- 盖荣丽
- 林浒
- 刘杨帆
- 吴婷
- 张永宾
- 张礼兵
- 杨东升
- 郭锐锋
- 黄艳
- 俞红祥
- 刘红俐
- 刘艳霞
- 史伟民
- 周军
- 廖晓波
- 朱其新
- 李迪
- 李鸥
- 杨九林
- 桑兆辉
- 沈孟锋
- 潘海鸿
- 王瑾
- 王立松
- 谭华卿
- 邱志豪
- 陈琳
- 高云峰
- 黄风立
- 上杉孝弘
- 丸山淳平
- 何关金
- 何金保
- 俞鸿斌
- 倪鹤鹏
- 关沛峰
- 内山辰宏
- 冈本清和
- 出射敬
- 刘亚男
- 刘亮
- 刘刚
- 刘建群
- 刘明烈
- 刘楚辉
- 刘经龙
- 前川清石
- 区锐相
-
-
王佳炜;
崔平;
宫子阳;
黄泽耀;
范启富
-
-
摘要:
为提升高速、高精度数控加工的加工面质量,提出一种基于泰勒展开的柔性加减速控制算法。首先,对正弦函数进行泰勒展开,选取二阶多项式构造连续的加加速度曲线;然后,为解决加加速度不再阶跃引起的加工效率降低问题,根据相邻加工路径间的夹角,动态调整加工路径的最大加加速度值;其次,为减少不必要的加减速过程引起的机床受力变化,根据当前加工段长度在加工总长度的占比,平滑微小线段上的加减速过程;最后仿真实验证明了整套控制策略能有效减少加工中的机床振动,提高加工柔性和加工效率。
-
-
符爱周;
韩震宇;
葛伊伦
-
-
摘要:
为减少加工过程中速度突变对加工精度和效率的影响,数控系统应具有速度控制的功能.采用三次多项式加减速控制方法,并结合时间分割法插补原理,给出了直线段、圆弧段以及两者间的过渡轨迹的详细加减速控制算法,并提供了微小线段的加减速控制策略.文中提及的算法应用在笔者参与研发的桌面型开放式数控车床上,可以保证进给速度的柔性变化,从而验证了算法的可行性.
-
-
白栋;
黄伟
-
-
摘要:
传统步进电机速度曲线不光滑,加速度曲线存在突变不连续的问题,对电机运行带来冲击。本文采用正弦曲线加减速控制算法,实时计算每步时间间隔,实现了步进电机的平滑加减速运行。为达到实时计算每步时间间隔的目的,采用定循环次数的简化牛顿迭代算法,并采用具有浮点运算能力的STM32F4单片机作为控制器,通过定时器1或8以单脉冲的形式输出脉冲信号控制步进电机驱动器。实验结果表明,采用正弦加速度曲线加减速,电机整个运行轨迹连续、平滑、无冲击,在高精度速度、位置控制中效果良好。
-
-
苏军
-
-
摘要:
为减小机床加工过程中启动和停止时的冲击,提高机床的运动平稳性,利用三角函数在数学上无限可导的特性,提出了基于三角函数的加减速控制算法,在自主开发的数控系统上进行了工程化设计和软件代码实现,从机床加工试验和数据分析结果表明设计可行、有效,达到了预期效果,在市场上推广应用,也得到了客户的认可.
-
-
刘尧;
胡博;
张辉;
郭强;
张勇军;
李宏毅
-
-
摘要:
运动轨迹优化是工业机器人研究的一个重要领域.七段S型曲线是从传统的梯形加减速算法基础上发展而来的,尽管S型速度曲线控制算法提高了加减速过程中的稳定性,使运动过程中的速度变化连续,有较好的平滑性,但其加加速度仍存在阶跃变化问题,导致加速度存在明显的拐点,容易造成机器人在运动过程中发生冲击或振动.在上述研究的基础上,将多项式速度曲线控制算法与S型速度曲线控制算法相结合,提出了一种改进的S型速度曲线控制算法,通过优化加加速度,使其速度、加速度连续变化,曲线平滑性更好.在新代机械手臂控制系统下,对改进后S型速度曲线控制算法进行试验,证明所提出的算法在加减速过程中能够获得更加平滑的速度和加速度.
-
-
白栋;
黄伟
-
-
摘要:
传统步进电机速度曲线不光滑,加速度曲线存在突变不连续的问题,对电机运行带来冲击.本文采用正弦曲线加减速控制算法,实时计算每步时间间隔,实现了步进电机的平滑加减速运行.为达到实时计算每步时间间隔的目的,采用定循环次数的简化牛顿迭代算法,并采用具有浮点运算能力的STM32F4单片机作为控制器,通过定时器1或8以单脉冲的形式输出脉冲信号控制步进电机驱动器.实验结果表明,采用正弦加速度曲线加减速,电机整个运行轨迹连续、平滑、无冲击,在高精度速度、位置控制中效果良好.
-
-
-
陈良骥;
睢英照;
王中州;
魏广西
-
-
摘要:
针对五轴线性插补时减速点难以预测、仅对平动轴速度规划导致旋转轴角速度/角加速度超限等问题,提出一种进给速度规划控制方法.该方法基于对旋转轴角速度/角加速度的约束控制,在计算出平动轴实际最大可达速度/加速度后再进行平动轴的速度规划,依据平动轴加减速控制规律分别计算加速、匀速和减速阶段的插补周期数量,并将残余距离均匀分配到各减速周期以使最后一个周期结束时刚好到达插补路径段终点.实例验证数据表明,所提出方法无须预测减速点也能准确定位插补路径段的终点,同时旋转轴与平动轴在各自运动学约束条件下可实现加减速过程的协调一致,在提高机床性能及运动控制精度等方面具有较好的实际应用价值.
-
-
-
亓晓彬;
万学春
-
-
摘要:
针对高速圆压平商标机印刷重影、模糊等质量问题,分析其可能成因,得出拉纸伺服的加减速控制为改善印刷质量的重要手段.选用并设计数字化"S曲线"加减速控制算法,并编写出该算法幂底数和速度点个数可调的数据点生成器;然后设计了印刷机基于STM32的嵌入式控制系统的加减速控制软件及高速脉冲输出接口电路;最后通过实验数据验证设计的实用性和有效性.相关算法和系统已在广州某印刷机公司的对应机型产品上实用,性能稳定、可靠,印刷质量和产品合格率大幅提高.
-
-
- 《第19届中国过程控制会议》
| 2008年
-
摘要:
大量微小线段的加工造成系统频繁启停、速度缓慢、效率低.针对这一问题,本文提出了将各微小线段融合成一个大逻辑段的标准.对加工过程中由于加速度不连续易造成的冲击,本文采用四次位移曲线加减速控制算法克服了这一不足.仿真结果表明,本融合标准和四次位移曲线加减速规划算法能保证速度、加速度的连续,有效提高了系统的柔性。尤其在存在大量微小线段的加工中减少了很多的时间,大大提高了加工效率.
-
-
黄艳;
于东;
郭锐锋;
李家霁
- 《2004年中国机械工程学会学术年会》
| 2004年
-
摘要:
在开放式、智能化数控系统平台的设计中,提出了适合于加工连续微小路径段的S曲线加减速控制算法,并在基于蓝天NC200硬件平台的开放式数控系统中加以实现.仿真测试表明,该算法在计算加减速区时将相邻微路径段作为一个整体进行S曲线规划,可以实现路径段之间进给速度的高速衔接,能获得光滑的速度和加速度图,有效地提高了CNC的加工效率.
-
-
刘艳霞;
桑兆辉
- 《第四届全国智能检测与运动控制技术研讨会》
| 2007年
-
摘要:
在经济型数控机床中,步进电机的应用非常广泛,它具有简单易用等显著优点.但要想充分发挥它的优点就必须解决步进电机启动和停止时容易产生的失步和过冲的现象.本文选择高性能的ARM微处理器,采用不断修正定时器初值,从而改变定时中断脉冲频率的方法控制步进电机的启动和停止过程.取得了良好的控制效果,并给出了具体的计算公式和软件实现.
-
-
钱华明;
朴金镇
- 《中国造船工程学会2006年船舶通讯导航学术会议》
| 2006年
-
摘要:
基于提高智能化航迹仪绘图精度和速度的需要,本文从实时性和准确性两个方面,分析和研究了智能化航迹仪中步进电机的加减速控制技术.依据步进电机的矩频特性和运行特点,提出了电机最佳脉冲控制方法,给出了步进电机最佳加减速时间.仿真与试验结果表明,该研究成果有效地提高了现代舰船航海标绘的速度及设备整体定位精度.
-
-
王隆太;
邹小刚;
李吉中;
李雪峰
- 《全国高等学校制造自动化研究会第11届学术年会》
| 2004年
-
摘要:
切削过程的加速控制不仅影响切削加工的效率,同时也会产生加工过程的冲击、过切和振荡,影响加工对象的轮廓精度.本文在分析高速切削加工特点和基本要求的基础上,提出一种全新的加/速控制策略,它可在PMAC多轴运动控制器所构造的CNC数控系统环境下,首先对NC加工程序进行预处理,针对各程序段之间的几何关系对各切削加工程序的加速进行规划,根据伺服电机所允许的最大动态扭矩选取最大加速度,计算各控制轴加速时间常数,修改原有的NC程序,从而达到最短切削时间加减速控制的目的.
-
-
徐创文
- 《中国仪器仪表学会第四届青年学术会议》
| 2002年
-
摘要:
数控进给系统在起始和停止阶段,应避免产生冲击、失步、超程和振荡,以保证运动部件平稳确定位.提出了加减速控制采用指数规律控制方法,基于指数规律获得数学模型,使其进给控制达到最优控制的特性.
-
-
-
-