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剖面调整

剖面调整的相关文献在1995年到2022年内共计112篇,主要集中在石油、天然气工业、教育、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文94篇、会议论文4篇、专利文献120496篇;相关期刊25种,包括石油天然气学报、中国石油大学学报(自然科学版)、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议4种,包括第五届全国特种油气藏技术研讨会、第十一届全国渗流力学学术大会、2008年油田高含水期深部调驱技术研讨会等;剖面调整的相关文献由361位作者贡献,包括宋昭杰、王勇、王尔珍等。

剖面调整—发文量

期刊论文>

论文:94 占比:0.08%

会议论文>

论文:4 占比:0.00%

专利文献>

论文:120496 占比:99.92%

总计:120594篇

剖面调整—发文趋势图

剖面调整

-研究学者

  • 宋昭杰
  • 王勇
  • 王尔珍
  • 邓志颖
  • 陆小兵
  • 赵福麟
  • 张随望
  • 李宇乡
  • 李科生
  • 胡改星
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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    • 马迎菊; 王泊; 翟晓东
    • 摘要: 随着水平井技术的不断完善,河南油田稠油水平井应用规模日益扩大,但普通蒸汽吞吐后有效生产时间较短,油汽比较低,开发效益较差,低油价下如何改善稠油热采水平井蒸汽吞吐开发效益迫在眉睫.充分利用CO2的协同降粘、混合传质及增能助排作用,能有效改善中深层特超稠油水平井生产效果;通过数值模拟与生产动态相结合,对整段射开水平井研究微元段动用情况,进而进行分段剖面调整,改善整体开发效果.本文理论与实践充分结合,通过生产井段优化及CO2辅助措施配套,有效改善热采水平井蒸汽吞吐效果,研究成果为同类油藏水平井蒸汽吞吐参数优化设计提供参考.
    • 张云宝; 刘义刚; 孟祥海; 邹剑; 夏欢; 王楠; 薛宝庆
    • 摘要: 针对渤海S稠油油田在开发中存在的含水上升快、水驱采出程度低、油水界面亲和力低的矛盾,进行了水驱稠油调剖调驱一体化组合技术研究.在储层大孔道封堵的基础上,对剖面调整体系进行了系统筛选,对强化水驱体系乳化性、降黏率、界面张力及驱替效率作了系统评价.结果 表明,强化水驱体系在较低浓度下可以实现较好的稠油降黏功效,降黏率达90%以上,油水界面张力可下降至10-2 mN/m;在室内非均质岩心的条件下,强化水驱体系低浓度条件下即可提高采收率9.3%,配合调剖措施的情况下可提高采收率27.2%,具有“1+1>2”的驱油功效.基于“储层大孔道封堵与冷采驱油”的“调+驱相结合”的技术思路,进行了组合调驱工艺方案设计并完成了现场有效实施,实施后一线受益井见效比例达66.7%,综合含水下降5%~7%,目前阶段净增油10 500 m3,且持续有效.该组合调驱一体化工艺,施工工艺成熟,矿场试验增油效果显著,便于在海上油田大面积推广应用.
    • 卓龙成; 王波; 张金焕; 胡文东; 张露曼
    • 摘要: 苏北盆地ZC油田高含水开发后期储层内部出现不同级次的窜流通道,注入水沿窜流通道无效、低效循环,导致水油比急剧上升、采油成本大幅攀升、经济效益显著降低,为解决该问题,研究了废弃钻井液再利用调剖工艺.根据调剖堵水工艺原理,通过室内试验进行了废弃钻井液再利用调剖体系的可行性研究,采用搅拌及调节pH值的方式提高调剖体系的封堵效果,最终形成了废弃钻井液再利用调剖工艺.现场试验证明,该工艺具有较好的堵水、改善吸水剖面的效果,可以达到了废弃钻井液再利用,避免污染,降低调剖成本的目的.研究结果表明,废弃钻井液再利用调剖工艺可为高含水油田低成本调剖提供技术支撑.
    • 张贵清; 孙磊; 夏烨; 徐鸿志; 郝志伟
    • 摘要: 目前国内油田剖面调整作业中常用的酚醛树脂交联剂贮存有效期短,无法满足长周期施工作业需求,为此,采用水杨酸类改性剂合成了改性酚醛树脂交联剂,并应用核磁共振氢谱表征了改性酚醛树脂的分子结构.通过室内试验考察了改性剂加量、催化剂加量及高温对改性酚醛树脂的贮存有效期及凝胶强度的影响,研究了交联剂加量、温度和矿化度对改性酚醛树脂交联体系成胶时间及凝胶强度的影响,评价了改性酚醛树脂交联体系的热稳定性能、封堵性能及提高采收率效果.试验结果表明,改性酚醛树脂分子上引入了具有空间位阻效应的酯基结构,其贮存有效期大幅延长,常温条件下贮存有效期达到234 d,45°C恒温条件下贮存有效期大于90 d;改性酚醛树脂交联体系在60~100°C及矿化度小于20 000 mg/L条件下可生成高强度凝胶;改性酚醛树脂交联体系180 d黏度保留率大于88%,封堵率大于98%,采收率可提高14.6百分点.研究表明,耐贮存改性酚醛树脂交联剂不仅具有良好的交联性能,还具有良好的耐贮存性能,满足长周期施工作业的需要,具有较好的应用前景.%At present,phenolic resin cross-linking agents commonly used in profile control and flooding operations in domestic oilfields have short storage period which makes it unable to meet the requirements of long period field operations.Under such circumstances,the modified phenolic resin cross-linking agents were synthesized by using salicylic acid modifier.Molecular structures of modified phenolic resins were characterized by 1H NMR,and researchers investigated the effects of modifier dosages,catalyst dosages and high temperatures on the storage life and gel strength of modified phenolic resin.The effects of cross-linking agent dosage,temperature and salinity on gelling time and gel strength of modified phenolic resin crosslinked system were also investigated.The thermal stability,plugging performances and EOR effects of the modified phenolic resin cross-linked system were assessed.Lab test results showed that the ester structure with steric hindrance that was introduced into the modified phenolic resin could prolong the storage life significantly,resulting in a storage life of modified phenolic resin up to 234 d at room temperature,and over 90 d at 45 °C.The cross-linked system can form strong gel at temperatures of 60-100 °C or salinities of no more than 20 000 mg/L.Studies showed that the viscosity retention rate of the cross-linked system in 180 days was more than 88%,and the plugging ratio more than 98%.In this case,the EOR increased by 14.6%.The synthetically modified phenolic resin cross-linking agents not only have outstanding cross-linking properties,but also have excellent storage performances,so as to meet the demands of long-term operations,with excellent prospects for application.
    • 顾艳秋
    • 摘要: 曙光油田是一个以稠油开发为主的油田,其中薄互层稠油油藏的地质储量占稠油储量的37.7%,日产油占15.9%,油藏整体开发已进入开发后期,常规吞吐开发效果差.为提高油藏采收率,2005年杜66块实施火驱开发试验,开展地质条件、井网井距、储层物性、汽窜通道等四项制约火驱效果因素研究,提出了调整平面及纵向矛盾的技术对策.该技术为薄互层稠油火驱开发提供一定借鉴.
    • 赵娟; 张健; 杨光; 王全; 崔盈贤; 杨慧; 李宜强; 王金本; 刘玉洋
    • 摘要: 为有效开发黏度超过200 m Pa·s的稠油油藏,研究了两亲聚合物稠油活化剂对稠油(黏度400 m Pa·s)的降黏效果和驱油性能。结果表明,稠油活化剂溶液黏度随浓度的增加而增加,1500 mg/L活化剂溶液的黏度为39.1m Pa·s;活化剂可与沥青质发生较强的极性作用,使沥青质容易从岩石表面脱落;活化剂乳化分散原油效果较好;随活化剂加量增加,原油黏度和油水界面张力降低,活化剂与原油质量比为1∶1时可将原油黏度降至100 m Pa·s以下,活化剂质量浓度为1500 mg/L时的油水界面张力为2.6 m N/m;驱油实验结果表明,活化剂驱油的总采收率为54.45%,好于同浓度的部分水解聚丙烯酰胺(32.73%);稠油活化剂可有效封堵高渗层,改善吸水剖面,活化剂不仅可通过聚集体调整吸水剖面,而且乳化分散稠油后形成的"乳化油滴"同样具备剖面调整的能力,使岩心中的残余阻力系数由乳化前的100增至约200。
    • 许国民
    • 摘要: 曙光油田以稠油开发为主,其中薄互层稠油油藏储量占稠油总储量的68.4%,目前可采储量采出程度达到85%以上,平均蒸汽吞吐12.5个周期.在现有的开发方式下,无法进一步改善油藏开发效果.为稳定产量规模,提高油藏最终采收率,2005年6月在典型的薄互层稠油油藏杜66块实施火驱采油技术现场试验.针对该块在试验开展以来出现的平面及纵向动用不均衡的问题,开展了平面及纵向动态调控技术研究,取得了较好现场实施效果.该技术可为薄互层稠油油藏火驱开发提供一定的借鉴.
    • 陈东明
    • 摘要: For fractured reservoirs ,water shutoff and profile control measures often failed and are inef-fective due to serious leakage of plugging agent in formation .To address this problem ,two groups of par-tially hydrolyzed polyacrylamide (HPAM )are reacted with two crosslinking agents to generate a high-strength polymer plugging agent .Through analysis ,an optimum formula of ingredients is defined as fol-lows :5 000 7 000 mg/L HPAM + 125 mg/L organic chrome crosslinking agent + 80 mg/L phenol+ 120 mg/L urotropine+80 mg/L intensifier .Influences of temperature ,pH value and salinity on the profile con-trol system were studied ,and the gelling performance of double-group secondary crosslinking system was compared with two crosslinking agents separately .The single-barreled and double-barreled parallel cores were used in plugging test to simulate the profile control ,the results show that plugging rate is over 99%and break-through pressure gradient higher than 36 M Pa/m for single-barreled cores .For the double-bar-reled parallel cores ,the plugging rate of high permeability core is over 98% ,and that of low permeability core is less than 15% .It is concluded that double-group secondary crosslinking system can prevent plug-ging agent from leaking in the fractures ,and greatly reduce possibility of plugging the passageway of oil and gas when it penetrates into the micro-fractures .This system is prospective for profile control in frac-tured reservoirs .%针对裂缝性油藏调剖堵水措施成功率低、效果差,堵剂在注入过程中漏失严重等问题,研制了一种利用部分水解聚丙烯酰胺(H PA M )的2个不同基团分别和2种交联剂反应形成高强度的聚合物调剖体系。经过组分用量分析,确定适用配方为:5000~7000 mg/L HPAM+125 mg/L有机铬交联剂+80 mg/L苯酚+120 mg/L乌洛托品+80 mg/L增强剂,考察了温度、pH值、矿化度对该调剖体系性能的影响,对比了双基团二次交联调剖体系与2种交联剂单独使用时调剖体系的成胶性能。采用单管和双管并联岩心封堵试验模拟调剖体系的调剖过程,试验结果表明,调剖体系对单管岩心的封堵率高于99%,突破压力大于36 M Pa/m ;对双管并联岩心中高渗岩心的封堵率在98%以上,对低渗岩心的封堵率低于15%。研究表明,双基团二次交联调剖体系可以降低在裂缝中的漏失,减轻进入微裂缝对油流通道造成的堵塞,在裂缝性油藏调剖堵水中具有良好的应用前景。
    • 吴庆波
    • 摘要: 葡Ⅰ1-4油层聚驱后加密井网开展三元复合驱油现场试验,结合33口井新钻井测井、4口井壁取芯井、邻近井区密闭取芯井解释结果,数值模拟结果,聚驱动态开发效果及新投产井动态,对聚驱后葡Ⅰ1-4油层剩余油分布规律进行研究,并取得以下认识:聚驱后剩余油少且分布零散;平面剩余油分布在注采分流线附近;纵向上剩余油分布在薄差层、厚油层顶部及夹层发育变差部位.提出建议,聚驱后开展三元复合驱前应将剖面调整作为首要任务.
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