制动控制
制动控制的相关文献在1985年到2023年内共计2670篇,主要集中在铁路运输、公路运输、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文177篇、会议论文10篇、专利文献1505513篇;相关期刊133种,包括城市建设理论研究(电子版)、城市轨道交通研究、变流技术与电力牵引等;
相关会议9种,包括第八届中国智能交通年会、2009北京汽车工程学会学术年会、中国铁道学会第12届车辆制动学术研讨会等;制动控制的相关文献由4662位作者贡献,包括山本贵之、寺坂将仁、陆凤祥等。
制动控制—发文量
专利文献>
论文:1505513篇
占比:99.99%
总计:1505700篇
制动控制
-研究学者
- 山本贵之
- 寺坂将仁
- 陆凤祥
- 毛金虎
- 宫崎彻也
- 黄自立
- 中村荣治
- 儿玉博之
- 冈野隆宏
- 曼弗雷德·弗拉
- 张永生
- 中田大辅
- 刘杰
- 石田康人
- 印南敏之
- 安井由行
- 张磊
- 神谷雄介
- 竹谷佑介
- 曹宏发
- 西野公雄
- 李亮
- 李培署
- 松崎则和
- 水谷恭司
- 赛华松
- 黄金虎
- 刘泉
- 张立国
- 李静
- 石喆文
- 陈旭
- 张振兆
- 新野洋章
- 木川昌之
- 松原谦一郎
- 郭莹莹
- 二村和纪
- 小久保浩一
- 张乾乾
- 徐磊
- 梁海强
- 赵庆刚
- 高殿柱
- 乔君辉
- 伯恩德-约阿希姆·基尔
- 增田芳夫
- 大田淳朗
- 安震
- 山中雅民
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徐广飞;
陈美舟;
金诚谦;
苗河泉;
逄焕晓;
刁培松
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摘要:
具有更强自主作业能力的智能农机装备研发是当前我国农业机械研发的趋势,而智能化程度更高、作业更精准的自动驾驶拖拉机则是重中之重。分析并总结近年来自动驾驶领域的转向控制、制动控制以及决策等关键技术,探讨制约自动驾驶技术发展的主要问题,提出促进自动驾驶拖拉机发展的相关建议,通过多传感器及多控制技术融合、控制方法优化以及机器学习技术的应用等,解决拖拉机自动驾驶过程中传感器可靠性差、电液耦合转向控制困难、制动力分配控制困难及多目标多约束决策欠缺等,以期为我国自动驾驶拖拉机的研发和推广应用提供参考。
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李伟;
张济民;
应之丁
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摘要:
一直以来,对于长大货运列车的制动性能及引起的纵向动力学效果的数据难以在真实运行的列车上进行分析和采集,往往会耗费过多的人力、物力,还不能够得到精确的数据。通过在实验室内的单车制动试验平台模拟实际编组运行的货运列车,从而获得的制动数据可以为研究真实的列车制动效果提供有效的依据。本文采用LabVIEW软件,通过TCP通讯实现了LabVIEW和非NI公司出品的控制板卡间的数据通讯,完成了对制动试验平台的制动功能的控制,与采用数值仿真方法进行的空气制动曲线进行了对比,并采用AMESim对中继阀的特性进行了研究。仿真与实验结果证明,该方法可以实现制动试验平台单车制动系统良好的控制,控制效果和数值仿真结果相符。
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摘要:
南京泉峰科技有限公司(1)专利名称:电动工具及电动工具制动方法申请公布号:CN114598189A申请公布日:2022.06.07发明人:徐天啸一种电动工具及电动工具制动方法。该电动工具包括:电机,包括定子绕组和转子;驱动电路,与电机连接,用于向电机提供激励信号;控制器,与驱动电路连接,用于输出控制信号至驱动电路,控制器被配置为:在接收到关机信号时,输出第一控制信号,以控制驱动电路输出预设强度的激励信号或暂停输出激励信号,使得电机降速运行;在电机的转速降低至第一转速阈值时,输出第二控制信号,以控制驱动电路输出让定子绕组短接的激励信号,制动电机。通过先让电机的转速下降至一定转速后再进行制动控制,可以避免产生过大的制动力,而避免电机转速下降过快,由此可避免在制动过程中电动工具的功能件松动脱落的风险。
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姜根慧
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摘要:
当前,中国煤矿中提升机所采用的调速设备一般是交流绕线式电机转子串电阻,在提升机的爬行阶段和减速阶段一直存在着一些问题,负载量发生变化时很难实现恒定减速,有很大概率会导致过卷或过放,同时转子串电阻能耗较大,电路较为复杂。因此,基于以上问题,分析了提升机中变频器的调速原理,探讨了变频调速技术的可行性和可靠性,并研究了其实际应用效果,有效解决了提升机在加减速过程中的速度控制问题,避免了过卷或过放,且控制电路更易于操作,应用范围较广。
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邹铁方;
赵云龙;
肖璟;
李艳春
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摘要:
为评估在人-地碰撞损伤防护中结合控制制动及气囊措施的效果,开展了系列仿真实验。含4种行人模型、2种步态、3种碰撞车速,选择4种车型的车辆,前端安装与车同宽的气囊;完全制动车辆,至人体头部与车体首次接触后,松开制动并引爆气囊;直到满足若干准则后,再完全制动车辆至静止。结果表明:结合制动控制与气囊的方式,简化了控制策略;将人-地碰撞加权伤害费用(WIC)降低91.9%;将行人头部损伤准则(HIC)均值降低87.7%。因而,更优的气囊形状及点火时刻可提升防护效果;但对于某些人-地碰撞损伤的案例,仍需其他解决方案。
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薛丽芳
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摘要:
本文以电动汽车能量回收控制策略为研究对象展开了分析,首先对电制动原理进行了简单的介绍,之后以此为基础,在确保电池回收能力较强,电机回收能力符合要求,以及负载功率满足条件的条件下,设计出一种能量回收控制策略.最后通过仿真分析的方式,对该控制策略的实际应用效果进行验证.通过验证可以发现,相对于传统汽车,在相同时间段中,应用该策略的车辆耗电量更低,充电状态数值降低,速度减少,表示该策略可应用到实际中.
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王宇松;
陈辉
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摘要:
文中分析了电机与螺旋桨四象限工作特性,基于Matlab/Simulink建立了直流电网、推进电机和螺旋桨负载模型.将船舶采用分级减速与采用MPPT策略的制动减速过程进行了对比,仿真分析了船舶制动过程中的能量回馈现象.仿真结果表明:应用最大功率点跟踪(MPPT)策略对制动过程电机转速控制进行优化,可显著增加制动过程中总回收能量.本次研究还对电动船能量回收过程中的峰值回馈功率进行了仿真计算.
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李培署;
王风洲;
张维坤
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摘要:
文章介绍了国内外动力集中动车组制动技术现状,提出了我国200 km/h动力集中动车组制动系统设计目标,分析研究了制动控制系统的组成、主要功能及作用原理.200 km/h动力集中动车组制动控制系统技术方案比既有160 km/h动力集中动车组的制动技术性能有较大提升,提高了紧急制动和常用制动功能的可靠性,同时考虑了连挂回送及混编需要.
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左义和;
闫清东;
项昌乐;
刘辉
- 《2009北京汽车工程学会学术年会》
| 2009年
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摘要:
针对某混联式布置形式分析确定了车辆行驶模式、模式切换过渡算法、耦合机构控制算法和制动控制策略,提出了基于逻辑规则门限方法的整车控制策略.利用Cruise和Matlab软件,在Udc_auto循环工况下进行联合仿真.仿真结果表明:模式切换稳定,车速跟踪效果好,控制策略和算法是可行的。
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朱能山;
王玉成
- 《2004中国铸造活动周》
| 2004年
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摘要:
概述了呋喃自硬树脂固化剂自动控制仪的研制意义;经过市场调研分析,合理地制订出了研制方案和技术指标,又通过大量的试验测定了科学数据,建立了数学模型和函数曲线,开发出控制程序,选择适宜的元件组装出了固化剂自动控制仪;经过在铸造现场近2年的使用,证明了该仪器不仅操作方便、性能稳定、工作可靠,而且更重要的是解决了造型、制芯时因砂温高而固化速度变化幅度大的难题,证明使用自动控制仪不仅可提高型、芯的质量和生产效率,还可降低生产成本,同时为铸造生产工艺发展也提供了强有力的技术支持.
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朱能山;
王玉成
- 《2004中国铸造活动周》
| 2004年
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摘要:
概述了呋喃自硬树脂固化剂自动控制仪的研制意义;经过市场调研分析,合理地制订出了研制方案和技术指标,又通过大量的试验测定了科学数据,建立了数学模型和函数曲线,开发出控制程序,选择适宜的元件组装出了固化剂自动控制仪;经过在铸造现场近2年的使用,证明了该仪器不仅操作方便、性能稳定、工作可靠,而且更重要的是解决了造型、制芯时因砂温高而固化速度变化幅度大的难题,证明使用自动控制仪不仅可提高型、芯的质量和生产效率,还可降低生产成本,同时为铸造生产工艺发展也提供了强有力的技术支持.
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朱能山;
王玉成
- 《2004中国铸造活动周》
| 2004年
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摘要:
概述了呋喃自硬树脂固化剂自动控制仪的研制意义;经过市场调研分析,合理地制订出了研制方案和技术指标,又通过大量的试验测定了科学数据,建立了数学模型和函数曲线,开发出控制程序,选择适宜的元件组装出了固化剂自动控制仪;经过在铸造现场近2年的使用,证明了该仪器不仅操作方便、性能稳定、工作可靠,而且更重要的是解决了造型、制芯时因砂温高而固化速度变化幅度大的难题,证明使用自动控制仪不仅可提高型、芯的质量和生产效率,还可降低生产成本,同时为铸造生产工艺发展也提供了强有力的技术支持.