制动主缸
制动主缸的相关文献在1983年到2022年内共计727篇,主要集中在公路运输、机械、仪表工业、工业经济
等领域,其中期刊论文89篇、会议论文1篇、专利文献172139篇;相关期刊54种,包括数控机床市场、机械设计与制造、装备制造技术等;
相关会议1种,包括第11届全国设备故障诊断学术会议等;制动主缸的相关文献由990位作者贡献,包括王大胜、罗亚军、许亮等。
制动主缸—发文量
专利文献>
论文:172139篇
占比:99.95%
总计:172229篇
制动主缸
-研究学者
- 王大胜
- 罗亚军
- 许亮
- 陆锐
- 陶能玉
- 夏坤财
- 徐浩钟
- 徐園植
- 余虹仪
- 徐正伟
- 杨圣文
- 孙泽昌
- 康伟铭
- 张世强
- 刘杨
- 桑红波
- 葛建孟
- 袁玉虎
- 周建
- 孙闽
- 柳恩芬
- 郭斌
- 马小鹏
- 刘培
- 张玉海
- 徐毓艺
- 李静
- 汤宗兵
- 王富辉
- 范伟军
- 陆艺
- 单国志
- 张慧敏
- 李丕雷
- 钟正荣
- 何东
- 夏鼎湖
- 宫建
- 张立国
- 徐继福
- 徐英会
- 戴鸿雁
- 李传武
- 杨柳
- 武长江
- 罗哉
- 胡晓峰
- 袁连峰
- 陈伟春
- 马永权
-
-
高惠民
-
-
摘要:
(接上期)当驾驶员松开制动踏板后,真空助力器进入到回程阶段。从曲线来看,去程和回程的助力曲线不重合,相同的踏板力,回程曲线对应的制动主缸压力要大于去程曲线对应的制动主缸压力,这种现象称为真空助力器的迟滞现象。制动液压系统的迟滞和橡胶反馈盘的迟滞导致了这种现象的发生。同时,在去程和回程,由于零部件的运动方向发生了改变,摩擦力随着运动方向的改变而发生变化,同样也影响了迟滞。
-
-
周耀华;
董国华;
陈建明;
莫丙达
-
-
摘要:
制动主缸作为制动系统的重要执行部件,依靠皮碗实现油液密封,产生制动压力。EPDM(三元乙丙橡胶)材质皮碗经制动液长期浸泡,会逐渐发生膨胀变形。通过浸泡耐久测试,明确了皮碗膨胀的三个相关因素:自身材质成分、使用温度和制动液中矿物油(塑化剂)含量。最后通过整车测试,验证了皮碗膨胀率超过5%后,密封唇部会出现褶皱现象。这些褶皱凹陷与缸体产生缝隙造成内部泄压,最终导致制动失效。
-
-
王飞;
王宝国
-
-
摘要:
文章从客观评价角度对制动踏板感的改进进行了阐述,针对某车型制动信心不足问题,对制动踏板感客观数据结果与行业标准校核后,发现踏板感性能各指标普遍较差。后结合整改方案,通过对真空助力器、制动主缸等结构及参数的变更分析,制定对比验证方案,以验证制动系统优化方案可行性,并给出试验结论及建议。
-
-
李虎本;
黄巨成;
代立宏
-
-
摘要:
智能网联汽车需要很多技术的支撑,其中线控技术尤为关键。本文介绍的新型集成式线控制动控制器实现了行车制动、ABS、TCS、ESC及EPB等全部功能,集成了电子真空泵、制动主缸、ABS/ESC和EPB控制系统的所有硬件模块,能够满足高级驾驶辅助系统的严格要求,是制动系统装置的趋势。
-
-
王芷薇;
郭斌;
胡晓峰;
罗哉;
段林茂
-
-
摘要:
针对主缸内槽缺陷检测存在干扰因素复杂、检测精度低等难点,提出了一种基于全卷积单阶段神经网络(FCOS)的主缸内槽缺陷检测算法.利用特征融合金字塔网络进行特征提取并逐像素预测,得到缺陷种类,实现凹槽缺陷的自动检测.实验结果表明,FCOS网络对制动主缸内槽砂眼、划痕、振刀纹缺陷检测的平均精度均值分别为85.2%、87.5%、90.1%,精确度分别为0.98、0.89、0.95.实验结果与Mask R-CNN网络和Faster R-CNN网络的实验结果进行对比,FCOS网络具有更高的准确率,学习时长大幅度缩短,且满足实时检测要求.
-
-
李成;
常立晔
-
-
摘要:
通过研究制动踏板的运动学模型,在MotionView中建立了制动踏板机构的运动学模型,借助HyperStudy对制动踏板行程与制动主缸活塞行程的关系曲线进行了优化,获得了与理想曲线较接近的结果。制动系统作为汽车安全系统,制动性能的好坏直接影响到汽车行驶的安全性,传统方法对制动性能好坏评价还集中在基础制动系统方面,主要有:制动效能、制动效能的恒定性及制动时的方向稳定性。随着道路条件的逐步改善,车辆的平均行驶速度也逐渐提高,一个不容忽视的制动系统因素被逐渐重视起来,这就是制动系统反应时间。
-
-
田春林;
李品;
杨晓宇;
雷林
-
-
摘要:
针对传统气动扳手冲击大、拧紧力矩不稳定、手动操作劳动强度大以及活塞部件装配过程中弹簧与活塞易剐蹭的问题,研制一种汽车制动主缸活塞部件拧紧工装设备.设备结构为双工位形式,左工位使用伺服电机搭配转矩传感器实现活塞部件的装配拧紧及拧紧力矩检测,与此同时,右工位应用位移传感器技术对活塞总成的半高尺寸进行检测,并实时把拧紧力矩和半高尺寸值显示在操作屏上.该活塞部件拧紧机具有拧紧力矩可观测、效率高、模块化、安全可靠、操作方便等特点,具有较高的应用价值.
-
-
-
姜涛;
张桂林;
高俊鹏
-
-
摘要:
针对当前制动主缸补偿孔检测效率低、精度低、成本高等技术现状,提出了一种集光、机、电于一体的高性能精密检测系统,分析了该系统所涉及的补偿孔几何中心位置检测误差并进行补偿.通过对误差来源的分析,揭示了制动主缸补偿孔位置检测过程的误差解算方法.基于该解算方法,利用增量式误差补偿方法构建了误差补偿模型,并进行补偿孔检测与误差补偿实验.实验结果表明,系统竖轴误差对补偿孔直径检测数据的影响较小,而对补偿孔位置检测数据的影响则由补偿孔与基准面的相对位置决定.补偿孔与基准面距离越远,误差越大.实验数据显示,在型号为ZDZG-20.64的被试件中,被测补偿孔位置精度分别提高0.05 mm和0.254 mm;在型号为ZDZG-22.2的被试件中,被测补偿孔位置精度分别提高0.044 mm和0.072mm.该误差模型及补偿方法能够有效提高制动主缸补偿孔的检测精度.
-
-
刘顺
-
-
摘要:
指出了汽车上的液压制动主缸是其制动系统中的关键部件,其性能直接影响到车辆行驶安全.为了确保驾驶员的安全驾驶,生产制动主缸的厂家在产品出厂前必须对主缸的各种性能进行全面检测.基于QC/T311-2008《汽车液压制动主缸技术条件》规定的检测项目和方法,对汽车制动主缸的工作原理、主要缺陷的成因进行了分析,并结合汽车制动主缸密封性检测的相关理论,设计了一套测试项目全面的汽车制动主缸密封性检系统.