减阻剂
减阻剂的相关文献在1985年到2023年内共计1022篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学
等领域,其中期刊论文346篇、会议论文38篇、专利文献638篇;相关期刊141种,包括中国石油和化工标准与质量、精细石油化工、内蒙古石油化工等;
相关会议31种,包括第一届大直径深孔采矿技术与装备学术会议、第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会、第七届石油天然气管道安全国际会议暨第七届天燃气管道技术研讨会等;减阻剂的相关文献由2213位作者贡献,包括李国平、李春漫、代晓东等。
减阻剂
-研究学者
- 李国平
- 李春漫
- 代晓东
- 赵巍
- 常维纯
- 王晓霖
- 张志恒
- 刘兵
- 鲍旭晨
- 余维初
- 徐海红
- 伊卓
- 张文龙
- 李惠萍
- 刘焕荣
- 曹旦夫
- 高艳清
- 李本高
- 王振宇
- 祝纶宇
- 刘希
- 方昭
- 李遵照
- 杜超
- 王晓司
- 郭海峰
- 楚喜丽
- 刘飞
- 吴军
- 荣峻峰
- 谢婧新
- 杨法杰
- 关中原
- 姜和圣
- 张宁
- 李峰
- 李应成
- 沙鸥
- 王余宝
- 胡晓娜
- 邱先慧
- 韩鑫
- 吴杰
- 喻德峰
- 李鑫源
- 李雷
- 翟晓东
- 胡子昭
- 贾子麒
- 不公告发明人
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张颖;
周东魁;
余维初;
张凤娟;
董景锋;
王牧群;
张磊
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摘要:
玛湖1井区百口泉组为典型的低孔低渗致密油储层。该井区大规模水力压裂面临3大难题,如压裂液减阻效果差、对储层伤害大;水资源匮乏,油田污水处理困难;缝间剩余油分布,采收率有待提高。针对这些问题,以羟甲基苯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯酰胺、聚乙烯基苄基三甲基氯化铵等为原料,通过分散聚合法制备了减阻剂(JHFR),将其与多功能添加剂(JHFD)复配制得滑溜水压裂液。研究了目标区块的压裂水源、储层岩石的黏土矿物含量对黏土在滑溜水中水化膨胀性能的影响,评价了滑溜水对玛湖致密油藏储层的伤害情况。结果表明,减阻剂JHFR溶解时间(15 s)短,可实现免配直混。由0.1%JHFR和0.2%JHFD组成的滑溜水具有高效减阻(减阻率76.9%)、低油水界面张力(0.89 mN/m)、防膨效果好(防膨率81.12%)等特点,且与玛湖1井区的地层水和返排水的配伍性良好、对岩心渗透率损害程度低,适用于该井区的大规模连续压裂施工。
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赵明伟;
闫若勤;
李阳;
刘时春;
程云龙;
郭旭
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摘要:
滑溜水压裂液的减阻性能是滑溜水压裂液的研究重点。利用自主研发的压裂液摩阻测定仪研究了不同加量、排量及实验温度对滑溜水压裂液用减阻剂减阻性能的影响规律,进而对其减阻机理进行研究。实验结果表明:同一排量下,减阻率随着减阻剂浓度的增加而增加,当浓度增加到一定范围时,减阻率基本保持不变,最优的减阻剂浓度添加范围为0.15wt%~0.20wt%;在同一加量下,减阻率随着排量的增大先增大后减小,存在的最优排量为35 L/min;在同一排量下,减阻率随着温度的升高而减小,在25°C时,减阻率最高。该实验有助于学生了解滑溜水压裂液的减阻机理和流体的流动规律,激发学生的实验热情,提高学生动手实操能力和思维转换能力。
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李鑫源;
刘洋;
赵嘉烽;
韩学圣;
丛世龙;
谢辛
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摘要:
在-10°C冷浴中,以一氯二乙基铝和四氯化钛为催化体系,以硅油为溶剂,采用淤浆法制备了减阻剂。在聚合完成后,以抽滤的方式将所得减阻剂悬浮液分离,得到聚α-烯烃粉末与硅油。采用机械搅拌将聚α-烯烃粉末与自制溶剂混合均匀,得到30%减阻剂悬浮液。考察了聚合时间、聚合温度、催化剂种类及用量、淤浆法溶剂种类对减阻率的影响。实验结果表明,优化的合成工艺条件为:聚合时间48 h、聚合温度-10°C、n(一氯二乙基铝)/n(四氯化钛)=60,在此条件下,减阻率最高为59.6%,硅油重复使用率达78.57%。
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陈文秋;
孙三祥;
谢娟
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摘要:
采用谷氨酸二乙酸四钠(GLDA)与FeSO_(4)制备GLDA-Fe^(2+)配合物,作为类Fenton反应催化剂对减阻剂EM50溶液进行降黏处理,考察了EM50溶液降黏效果的影响因素。实验结果表明:在30°C、100 mL EM50溶液中加入0.5 mL H_(2)O_(2)溶液及n(GLDA)∶n(Fe^(2+))=1.0∶1、c(GLDA)=c(Fe^(2+))=0.10 mol/L的配合物溶液1.0 mL的条件下,反应30 min后黏度降低至0.85 mPa·s左右,降黏率达89.50%;溶液pH为6时降黏效果最佳,反应温度和溶液矿化度对溶液初始黏度有影响,但对反应最终黏度影响不大。
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李洪;
章立新;
高明;
刘婧楠
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摘要:
在闭式循环水系统中添加减阻剂能有效减小循环冷却水泵的能耗,但现有研究关于减阻剂对换热的影响认识不足。分析了减阻剂CCTDRA在闭式循环水系统中应用时浓度、雷诺数及进口水温对其减阻率和换热减少率的影响。研究结果表明:在Re=11817、体积分数为0.30%时能取得较大的减阻率及相对较小的换热减少率,在25~55°C进口水温范围内,减阻率为46.37%~48.27%,换热减少率为9.72%~13.76%;但通过加大流速至水泵功耗最大值(82 W)时,换热减少率仍有8.89%~12.34%,表明该减阻剂在水泵不节能的情况下也不能完全弥补对换热设备的换热影响,此时该减阻剂在闭式循环水系统应用不可行。
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刘晓瑞;
刘利锋;
傅鹏;
李小玲;
石华强;
张雯娟
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摘要:
以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)为聚合单体,引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)功能单体,采用反相乳液聚合法合成了抗盐速溶型减阻剂。通过红外光谱、粒度分析及扫描电镜对聚合物分子结构进行了确证。性能评价结果表明:0.2%的减阻剂在清水和10%标准盐水中分别在20 s和40 s内可完全溶解;0.1%的减阻剂在清水中的降阻率达75.58%,同时在10%、20%、50%标准盐水中降阻率依然能保持在70%以上,满足行业标准要求;0.4%的减阻剂,170 s^(-1)下剪切1 h,减阻剂黏度基本维持在50 mPa·s,表现出良好的耐剪切性。
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刘青山;
毛金成
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摘要:
滑溜水体系技术广泛用于油气开采领域中,滑溜水体系的核心技术为减阻添加剂,用于降低压裂施工摩阻。对比分析了滑溜水减阻剂的降阻机理,综述了滑溜水减阻剂的研究进展,介绍了高矿化度水质对滑溜水降阻效果的影响及作用机理,主要包括静电屏蔽、压缩双电层等,总结出通过引入耐盐基团、疏水缔合性基团等方法可以提高减阻剂的耐盐性能,提出未来可通过有针对性地设计减阻剂分子合成方案,进一步优化滑溜水体系,增强滑溜水体系压裂液技术的适用性。
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杨霖;
梁兵
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摘要:
为发展新型滑溜水减阻剂,以丙烯酰胺(AM)、疏水单体十二烷基二甲基烯丙基氯化铵(C12DMAAC)、丙烯酸钠(NaAA)为原料,通过自制长链疏水引发剂2,2'-偶氮二异丁基十二脒盐酸盐(AIBL)制备了长链端基疏水缔合聚合物(HPAM-L),通过红外光谱仪、核磁共振波谱仪、乌氏黏度计、荧光分光光度计和旋转流变仪等对HPAM-L的结构与性能进行表征,利用压裂液摩阻测试仪测定了不同浓度HPAM-L溶液的减阻性能。结果表明,HPAM-L的相对分子质量为7.43×10^(6),临界缔合浓度为1~1.5 g/L,具有良好的耐温性和剪切稳定性。HPAM-L的水溶液具有较宽的线性黏弹区,且浓度越高弹性特征越明显。在溶液质量分数为0.075%、0.086%、0.1%、0.15%下的最大减阻率分别可达到71.6%、73.1%、73.3%和74.1%,减阻性能良好。
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牟汉生
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摘要:
针对龙凤山地区致密砂岩气藏采用常规滑溜水和胍胶压裂液施工时存在对储层伤害较严重的问题,通过高效减阻剂、助排剂以及黏土稳定剂的优选评价试验,开发出一种适合龙凤山地区致密砂岩气藏的高效低伤害压裂液体系,并对其综合性能进行了评价。结果表明:该压裂液体系流变性能较稳定,减阻效果明显优于滑溜水压裂液体系,对天然岩心基质渗透率伤害率明显低于滑溜水压裂液体系和常规胍胶压裂液体系,具有较好的低伤害特性,能够满足致密砂岩气藏压裂施工对压裂液性能的要求。
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苏雪霞;
李晓岚;
孙举;
谢娟;
宋亚静
- 《2017年度钻井技术研讨会暨第十七届石油钻井院(所)长会议》
| 2017年
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摘要:
采用反相乳液聚合方法制备了一种用于滑溜水压裂液的耐盐速溶减阻剂.研究了单体比例、乳化剂用量、聚合温度和引发剂浓度等因素对减阻剂相对分子质量及减阻率性能影响.结果表明,当水化单体质量分数为0.2%~0.4%、耐盐单体质量分数为0.1%~0.15%、乳化剂用量为11%~15%、单体浓度为29%~30%、反应温度30~40°C时,制得减阻剂0.075%溶液运动黏度3.40mPa·s、减阻率78.38%、具有良好的抗盐性和溶解性,在Ca2+3000mg/L、C1-100000mg/L盐水溶液中的黏度保持率75.9%.
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杨威;
刘翠微;
吕伟;
周怡;
王丽敏;
唐俊峰
- 《中国石油学会2016年固井技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
G级高抗硫酸盐油井水泥在与减阻剂共同使用时,可能会出现相容性不好的问题.为探讨影响G级高抗硫酸盐油井水泥与酮醛缩合物类减阻剂相容性的物理和化学因素,随机筛选了30批合格的油井水泥,并对样品进行全面的化学和物性检测,最后使用减阻剂测试了各个样品85°C条件下水泥浆的流变性能.通过试验和统计,发现了影响油井水泥与减阻剂相容性的重要物性因素是水泥样品的比表面积;化学组成影响的大小顺序是MgO>C3A>C4AF>f-CaO>SO3>总碱量.
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马成福
- 《第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
阿拉山口—独山子原油管道(下称阿独原油管道)是我国第一条跨国进口原油管道哈中管道的国内部分,近几年来,随着上游输油量的不断增加,哈中管道国外部分阿塔苏—阿拉山口管线的最高输油量已达到1800m3/h,而国内部分阿独管道的最高输油量只有1650m3/h.无法与上游管线输送能力相匹配.本文根据LPTMAG减阻剂在阿拉山口原油首站现场的实验情况,通过对减阻剂注入前后实际运行参数的计算分析以及运行工况的变化比对,定量地说明了LPTMAG减阻剂在阿独管道应用的效果.
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左志恒
- 《第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
本文介绍了减阻剂的组成和作用机理,对减阻剂在成品油管道中的各种用途进行了详细分析,阐述了减阻剂在实际应用中除了最基本的减阻性能之外的其他特性,以及减阻剂在应用中的各种注意事项,对于减阻剂的使用有一定借鉴作用.
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陈建磊;
赵巍
- 《第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
进行天然气管道减阻剂性能测试,筛选减阻剂样品并确定加注工艺,是其能够工业化应用的前提.设计了一套完善、合理的减阻剂室内性能测试流程,着重在减阻剂的泵送、雾化加注以及测试管段设计等方面进行了改进与创新.泵送装置采用分体式设计,极大程度地避免样品筛选时的掺混,流程简洁、灵活;雾化加注装置提供减阻剂溶液充分雾化的环境,极大程度地保障雾化加注方式的实现;测试管段可快速更换,极大程度减小了测量仪表的干扰因素,计量精度高.整套流程对完善管输天然气减阻剂性能测试体系,促进其工业化应用具有重要意义.
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谢萍
- 《第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
在顺序输送管道现场试验中,首末站压力差取决于减阻剂的作用效果、管道中各品种原油所占管容比例两方面,不能简单沿用输送单种原油管道减阻率的计算方法对减阻剂效果进行评价.本文以乌鄯原油管道顺序输送北疆油、哈国油的运行实例为背景,对顺序输送过程中减阻剂作用效果提出了一种评价方法.管道首站注入的加剂油与末站排出的未加剂油为同种原油时,结合管道首末站压力差的变化、以及注入的加剂油管长条件下管道输送该品种原油时的摩阻,能够得到管道单独输送该原油条件下的减阻率.现场试验证明,乌鄯线单独输送哈国油条件下,添加减阻剂A(10ppm),在410~600 m3/h流量范围内,减阻率为31.4%~34.7%;添加减阻剂B,在550~933m3/h流量范围内,减阻率为15.8%~17.2%.
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王海燕;
翟文;
刘萍
- 《2015难动用储量开采新工艺、新技术、新装备、新方法研讨会》
| 2015年
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摘要:
北美页岩气的进步带动了中国页岩气的发展,西南页岩气储层开发在中国占有举足轻重的地位.压裂液的开发、评价与应用关系到页岩气压裂施工的成败.从西南地区页岩储层特征和岩性特点出发,调研对比分析了我国西南页岩气压裂液应用要求,评价了西南页岩气常用压裂液速溶性能、减阻效果、润湿吸附性能、残渣含量等压裂液综合性能.对比分析了植物胶交联体系、线性胶体系、滑溜水体系等不同类型页岩气压裂液体系的性能及压裂效果.西南页岩气压裂液经过借鉴国外压裂液技术到自主研发,已实现添加剂1~5min内溶解90%,平均摩阻大于70%,基本满足了西南页岩气连续混配大规模体积压裂的技术需求.对比分析页岩气压裂液中不同分子量的降阻剂残渣含量和返排液重复利用效果,基于降阻剂分子量越低残渣含量越小,提出了降低减阻剂分子量来减小储层损害观点.现场重复利用返排液,压裂液黏度存在黏度降低现象,提出提高减阻剂耐盐性能,重复利用高矿化返排液等建议及方法.综合分析对比北美与我国西南页岩的差异及实验阶段压裂液应用效果,提出了体积改造产生缝网的同时要尽量产生油气运移主通道等几点压裂液选择及应用的结论和建议.
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