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减阻剂

减阻剂的相关文献在1985年到2023年内共计1022篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文346篇、会议论文38篇、专利文献638篇;相关期刊141种,包括中国石油和化工标准与质量、精细石油化工、内蒙古石油化工等; 相关会议31种,包括第一届大直径深孔采矿技术与装备学术会议、第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会、第七届石油天然气管道安全国际会议暨第七届天燃气管道技术研讨会等;减阻剂的相关文献由2213位作者贡献,包括李国平、李春漫、代晓东等。

减阻剂—发文量

期刊论文>

论文:346 占比:33.86%

会议论文>

论文:38 占比:3.72%

专利文献>

论文:638 占比:62.43%

总计:1022篇

减阻剂—发文趋势图

减阻剂

-研究学者

  • 李国平
  • 李春漫
  • 代晓东
  • 赵巍
  • 常维纯
  • 王晓霖
  • 张志恒
  • 刘兵
  • 鲍旭晨
  • 余维初
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 张颖; 周东魁; 余维初; 张凤娟; 董景锋; 王牧群; 张磊
    • 摘要: 玛湖1井区百口泉组为典型的低孔低渗致密油储层。该井区大规模水力压裂面临3大难题,如压裂液减阻效果差、对储层伤害大;水资源匮乏,油田污水处理困难;缝间剩余油分布,采收率有待提高。针对这些问题,以羟甲基苯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯酰胺、聚乙烯基苄基三甲基氯化铵等为原料,通过分散聚合法制备了减阻剂(JHFR),将其与多功能添加剂(JHFD)复配制得滑溜水压裂液。研究了目标区块的压裂水源、储层岩石的黏土矿物含量对黏土在滑溜水中水化膨胀性能的影响,评价了滑溜水对玛湖致密油藏储层的伤害情况。结果表明,减阻剂JHFR溶解时间(15 s)短,可实现免配直混。由0.1%JHFR和0.2%JHFD组成的滑溜水具有高效减阻(减阻率76.9%)、低油水界面张力(0.89 mN/m)、防膨效果好(防膨率81.12%)等特点,且与玛湖1井区的地层水和返排水的配伍性良好、对岩心渗透率损害程度低,适用于该井区的大规模连续压裂施工。
    • 赵明伟; 闫若勤; 李阳; 刘时春; 程云龙; 郭旭
    • 摘要: 滑溜水压裂液的减阻性能是滑溜水压裂液的研究重点。利用自主研发的压裂液摩阻测定仪研究了不同加量、排量及实验温度对滑溜水压裂液用减阻剂减阻性能的影响规律,进而对其减阻机理进行研究。实验结果表明:同一排量下,减阻率随着减阻剂浓度的增加而增加,当浓度增加到一定范围时,减阻率基本保持不变,最优的减阻剂浓度添加范围为0.15wt%~0.20wt%;在同一加量下,减阻率随着排量的增大先增大后减小,存在的最优排量为35 L/min;在同一排量下,减阻率随着温度的升高而减小,在25°C时,减阻率最高。该实验有助于学生了解滑溜水压裂液的减阻机理和流体的流动规律,激发学生的实验热情,提高学生动手实操能力和思维转换能力。
    • 李鑫源; 刘洋; 赵嘉烽; 韩学圣; 丛世龙; 谢辛
    • 摘要: 在-10°C冷浴中,以一氯二乙基铝和四氯化钛为催化体系,以硅油为溶剂,采用淤浆法制备了减阻剂。在聚合完成后,以抽滤的方式将所得减阻剂悬浮液分离,得到聚α-烯烃粉末与硅油。采用机械搅拌将聚α-烯烃粉末与自制溶剂混合均匀,得到30%减阻剂悬浮液。考察了聚合时间、聚合温度、催化剂种类及用量、淤浆法溶剂种类对减阻率的影响。实验结果表明,优化的合成工艺条件为:聚合时间48 h、聚合温度-10°C、n(一氯二乙基铝)/n(四氯化钛)=60,在此条件下,减阻率最高为59.6%,硅油重复使用率达78.57%。
    • 陈文秋; 孙三祥; 谢娟
    • 摘要: 采用谷氨酸二乙酸四钠(GLDA)与FeSO_(4)制备GLDA-Fe^(2+)配合物,作为类Fenton反应催化剂对减阻剂EM50溶液进行降黏处理,考察了EM50溶液降黏效果的影响因素。实验结果表明:在30°C、100 mL EM50溶液中加入0.5 mL H_(2)O_(2)溶液及n(GLDA)∶n(Fe^(2+))=1.0∶1、c(GLDA)=c(Fe^(2+))=0.10 mol/L的配合物溶液1.0 mL的条件下,反应30 min后黏度降低至0.85 mPa·s左右,降黏率达89.50%;溶液pH为6时降黏效果最佳,反应温度和溶液矿化度对溶液初始黏度有影响,但对反应最终黏度影响不大。
    • 李洪; 章立新; 高明; 刘婧楠
    • 摘要: 在闭式循环水系统中添加减阻剂能有效减小循环冷却水泵的能耗,但现有研究关于减阻剂对换热的影响认识不足。分析了减阻剂CCTDRA在闭式循环水系统中应用时浓度、雷诺数及进口水温对其减阻率和换热减少率的影响。研究结果表明:在Re=11817、体积分数为0.30%时能取得较大的减阻率及相对较小的换热减少率,在25~55°C进口水温范围内,减阻率为46.37%~48.27%,换热减少率为9.72%~13.76%;但通过加大流速至水泵功耗最大值(82 W)时,换热减少率仍有8.89%~12.34%,表明该减阻剂在水泵不节能的情况下也不能完全弥补对换热设备的换热影响,此时该减阻剂在闭式循环水系统应用不可行。
    • 刘晓瑞; 刘利锋; 傅鹏; 李小玲; 石华强; 张雯娟
    • 摘要: 以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)为聚合单体,引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)功能单体,采用反相乳液聚合法合成了抗盐速溶型减阻剂。通过红外光谱、粒度分析及扫描电镜对聚合物分子结构进行了确证。性能评价结果表明:0.2%的减阻剂在清水和10%标准盐水中分别在20 s和40 s内可完全溶解;0.1%的减阻剂在清水中的降阻率达75.58%,同时在10%、20%、50%标准盐水中降阻率依然能保持在70%以上,满足行业标准要求;0.4%的减阻剂,170 s^(-1)下剪切1 h,减阻剂黏度基本维持在50 mPa·s,表现出良好的耐剪切性。
    • 刘青山; 毛金成
    • 摘要: 滑溜水体系技术广泛用于油气开采领域中,滑溜水体系的核心技术为减阻添加剂,用于降低压裂施工摩阻。对比分析了滑溜水减阻剂的降阻机理,综述了滑溜水减阻剂的研究进展,介绍了高矿化度水质对滑溜水降阻效果的影响及作用机理,主要包括静电屏蔽、压缩双电层等,总结出通过引入耐盐基团、疏水缔合性基团等方法可以提高减阻剂的耐盐性能,提出未来可通过有针对性地设计减阻剂分子合成方案,进一步优化滑溜水体系,增强滑溜水体系压裂液技术的适用性。
    • 杨霖; 梁兵
    • 摘要: 为发展新型滑溜水减阻剂,以丙烯酰胺(AM)、疏水单体十二烷基二甲基烯丙基氯化铵(C12DMAAC)、丙烯酸钠(NaAA)为原料,通过自制长链疏水引发剂2,2'-偶氮二异丁基十二脒盐酸盐(AIBL)制备了长链端基疏水缔合聚合物(HPAM-L),通过红外光谱仪、核磁共振波谱仪、乌氏黏度计、荧光分光光度计和旋转流变仪等对HPAM-L的结构与性能进行表征,利用压裂液摩阻测试仪测定了不同浓度HPAM-L溶液的减阻性能。结果表明,HPAM-L的相对分子质量为7.43×10^(6),临界缔合浓度为1~1.5 g/L,具有良好的耐温性和剪切稳定性。HPAM-L的水溶液具有较宽的线性黏弹区,且浓度越高弹性特征越明显。在溶液质量分数为0.075%、0.086%、0.1%、0.15%下的最大减阻率分别可达到71.6%、73.1%、73.3%和74.1%,减阻性能良好。
    • 牟汉生
    • 摘要: 针对龙凤山地区致密砂岩气藏采用常规滑溜水和胍胶压裂液施工时存在对储层伤害较严重的问题,通过高效减阻剂、助排剂以及黏土稳定剂的优选评价试验,开发出一种适合龙凤山地区致密砂岩气藏的高效低伤害压裂液体系,并对其综合性能进行了评价。结果表明:该压裂液体系流变性能较稳定,减阻效果明显优于滑溜水压裂液体系,对天然岩心基质渗透率伤害率明显低于滑溜水压裂液体系和常规胍胶压裂液体系,具有较好的低伤害特性,能够满足致密砂岩气藏压裂施工对压裂液性能的要求。
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