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减薄

减薄的相关文献在1975年到2023年内共计1966篇,主要集中在金属学与金属工艺、无线电电子学、电信技术、化学工业 等领域,其中期刊论文231篇、会议论文8篇、专利文献62399篇;相关期刊173种,包括石油和化工设备、石油化工腐蚀与防护、轻合金加工技术等; 相关会议8种,包括中国电子学会第十三届青年学术年会、第三届全国管道技术学术会议、第七次全国城市道路与交通工程学术会议等;减薄的相关文献由3692位作者贡献,包括肖亮灿、刘远航、赵德文等。

减薄—发文量

期刊论文>

论文:231 占比:0.37%

会议论文>

论文:8 占比:0.01%

专利文献>

论文:62399 占比:99.62%

总计:62638篇

减薄—发文趋势图

减薄

-研究学者

  • 肖亮灿
  • 刘远航
  • 赵德文
  • 陈锋
  • 张少波
  • 路新春
  • 杨金发
  • 易伟华
  • 汪宁
  • 张万财
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 王利博
    • 摘要: 采用化学成分分析、宏观检查、金相组织检验等现代分析方法对某电厂屏式过热器TP347H不锈钢管爆裂位置进行分析,确定爆管原因是超温导致材料局部过热,致使材料在较短的时间内性能发生劣化,壁厚减薄,超过承压极限造成的开裂。超温的原因是由于管子堵塞后工质流量不足。
    • 滕国先; 邱逊; 赵永兵; 翟银星; 顾天一
    • 摘要: 国家“双碳”目标的提出,对金属包装行业是一种挑战也是一种机遇。作为金属包装行业的一员,易开盖也需要做出改变以顺应时代的变化。本文从易开盖原材料、产品结构设计、生产方式、产品包装形式及环保回收等方面,阐述了易开盖的发展趋势。
    • 申昱; 方璇璇; 卢知渊
    • 摘要: 目的针对具有复杂特征的离合器齿毂类零件加工成本高、精度低等问题,开展型轧成形工艺研究。方法分析型轧成形工艺的相关运动规律、材料流动及回弹特点;采用筒形件作为坯料,设计并加工成工装模具,确定相关成形工艺参数。结果成形芯轴锥度确定为0.025,成形所得高精度离合器齿毂零件尺寸公差为±0.15 mm。结论利用型轧工艺可实现高精度离合器齿毂类零件的制造;成形件侧壁存在显著径向回弹现象,且回弹程度沿底部至口部逐渐增加;成形件回弹由减薄后的残余应力和产品周向回弹引起;成形件的回弹可通过优化芯轴锥度及调整材料减薄量进行补偿。所得成果可为此类零件型轧成形工艺及工装模具的开发提供一定依据。
    • 胡文涛
    • 摘要: 换热管泄漏是换热设备使用中遇到的主要问题,分析钢管的化学成分、腐蚀产物、断口形貌、金相组织、微观泄漏特征,找出换热管泄漏的原因,在今后的工艺流程上做相应的改进。
    • 涂刚强; 吴运熹; 雍俐培
    • 摘要: 提出了一种基于塑料封装器件进行缺陷定位的分析方案,并且以T0-247封装的功率器件为例详细阐述了带封装进行缺陷定位的过程与方法。通过精密研磨、抛光、激光等先进制样手段减薄塑封料,并用显微红外热成像技术实现器件缺陷定位,从而确定器件的失效模式与失效机理。实验证明该方法切实有效,这种失效分析方法对优化封装流程以及提升良率和可靠性都有重要的参考意义。
    • 宿伟毅; 郝新焕; 江臣
    • 摘要: 某重整装置稳定塔进料换热器局部减薄明显,存在泄漏风险。本文通过对旧换热器进行宏观检查、测厚检测,逐一从垢样成分、工艺介质、工艺操作条件等方面进行腐蚀分析,确定减薄原因是由于装置原料中含有HS、HCl和HO腐蚀性介质,而换热器的工艺流程及内部结构,造成腐蚀性介质在此部位易积聚,形成垢下HS+HCl+HO酸性腐蚀,造成换热器壳程局部腐蚀减薄,结合工艺操作、工艺流程及腐蚀监检测给出了防腐蚀建议。
    • 陈超; 巫金洲
    • 摘要: 对某企业低温液氧储罐定期检验时,发现外筒下封头底部存在大面积腐蚀减薄,采用GB/T 30513《承压设备合于使用评价》对减薄区域进行合于使用评价,分析缺陷产生原因,同时采用DNV软件对该设备失效可能性、失效后果进行定量计算。评估结果表明,设备现有的安全状态已不满足继续安全使用的要求,需进行维修或更换。
    • 栗雪勇
    • 摘要: 某石化企业SL-Ⅱ型液体原料裂解炉辐射段入口管服役1年2个月后内壁发生严重减薄.采用直读光谱仪、万能材料试验机、高温持久试验机和扫描电镜等对发生减薄炉管开展试验研究,分析了炉管减薄原因.结果表明,由于裂解炉在服役过程中工艺超标,炉管内壁异常快速结焦,超负荷运行时轻烃汽化能力不足,导致液相进入炉管,结焦过程中沉积盐被焦炭吸附,在炉管内壁发生熔盐腐蚀,造成管壁减薄.
    • 祝小冬; 罗贻正; 徐鹏
    • 摘要: 针对本公司转炉烟道受热管表面异常减薄现象,经过对受热管减薄部分取样,对受热管横截面进行宏观和微观观察以及样品化学成分分析,根据样品中金相组织变化,最终确定受热管壁异常减薄发生在受热管的表面,通过对受热管表面覆盖物进行能谱分析,确定了其成分和来源,结合金相组织和能谱分析结果,判断出受热管壁减薄的主要原因是由转炉烟气的冲刷所致.经对受热管表面焊接耐磨金属及减少有害废钢的使用,改善烟道受热管环境,使得受热管的使用寿命延长30%.
    • 李宪爽; 高成龙; 王硕
    • 摘要: 通过宏观检查、化学成分分析、硬度检测、金相分析、扫描电镜及能谱分析等方法,对某锅炉水冷壁管局部发生腐蚀减薄的原因进行了分析.结果表明:锅炉运行时烟气中的碱金属和硫化物反应,形成水冷壁管子外表面富含硫酸盐的结焦附着物,附着物及煤粉分解出的自由硫原子与管壁外层保护膜及基体发生了一系列的腐蚀反应,造成了管壁严重的高温硫腐蚀,导致水冷壁管向火侧外壁不断减薄.
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