减压精馏
减压精馏的相关文献在1990年到2022年内共计211篇,主要集中在化学工业、化学、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文100篇、会议论文9篇、专利文献27213篇;相关期刊73种,包括江苏农业科学、精细石油化工、石油化工等;
相关会议9种,包括2015中国化工学会学术年会、第二十二届中国过程控制会议、中国化工学会2009年年会暨第三届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛等;减压精馏的相关文献由539位作者贡献,包括顾正桂、韩仲强、李乐等。
减压精馏—发文量
专利文献>
论文:27213篇
占比:99.60%
总计:27322篇
减压精馏
-研究学者
- 顾正桂
- 韩仲强
- 李乐
- 李莹
- 万永洲
- 亢同轩
- 周小野
- 姚素梅
- 姜飞
- 孙身征
- 岳兵
- 廖义
- 张志刚
- 徐昊
- 施云海
- 李少平
- 李希仑
- 李松
- 杜林
- 杨敏华
- 段昌圣
- 汪鹏
- 田兆伟
- 白鹏
- 郭岚峰
- 郭海强
- 陈辉刚
- 靖长静
- 顾文荣
- 丁辉
- 严大洲
- 乔旭
- 于洋
- 任艳奎
- 何峻
- 储政
- 关继华
- 冯庆华
- 冯惠生
- 冯铁锁
- 刘军
- 刘国跃
- 初广文
- 吕满
- 吴妍
- 吴振玉
- 吴松海
- 周忠雄
- 周波
- 周荣琪
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摘要:
近日,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组研究员杨维慎、副研究员班宇杰团队,制备出致密、稳定的异质晶格共生型(hetero-lattice intergrown,HLI)金属-有机骨架(metal-organic framework,MOF)膜,可实现多元醇与水高效分离,获得聚合级乙二醇,与传统减压精馏相比,可节省能耗约32%,具备工业应用前景.乙二醇等短链多元醇是重要的化工原料,工业上主要以水合环氧乙烷和生物质转化路线制备得到,其粗产品中含有大量水。
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曹梅
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摘要:
采用气相进料和减压精馏的工艺,对初始设计的二硫化碳-四氯化碳精馏工艺进行了改进。利用Aspen Plus软件对精馏工艺过程进行了模拟运算,优选出最适宜的工艺条件:精馏段塔板数10块,提馏段塔板数14块,回流比为3.4。在此工艺条件下,塔顶二硫化碳质量分数为95.05%,塔底四氯化碳质量分数为99.94%。进料流量为90 kg/h时,与原工艺相比,再沸器热负荷由6.72 kW降为2.79 kW,能耗降低了58.5%。
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吴世清
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摘要:
双氟磺酰亚胺的清洁生产工艺使用间歇反应釜作为预反应装置,微通道反应器作为主反应装置,微通道反应器包含串联的第1温区和第2温区,2个温区均包含多个串联的反应模块;先将氨基磺酸、三氧化硫、氯化亚砜加入间歇反应釜进行反应,得到预反应液,然后将预反应液打入第1温区进行反应,得到双氯反应料液,再将双氯反应料液和氟化氢液体同时打入第2温区进行反应,得到双氟反应料液,经减压精馏,得到高纯度双氟磺酰亚胺产品。该发明基于微通道反应器,从双氯磺酰亚胺的合成开始,经过氟化氢高效氟代反应,精馏提纯得到高纯度双氟磺酰亚胺产品。
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摘要:
近日,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组杨维慎研究员、班宇杰副研究员团队制备出致密、稳定的异质晶格共生型(HLI)金属-有机骨架(MOF)膜,可实现多元醇与水高效分离,获得聚合级乙二醇,与传统减压精馏相比,可节省能耗约32%,具备工业应用前景。
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马健;
展嘉楠;
朱力友;
安成松
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摘要:
为探索汽车涂装清漆废溶剂资源化循环利用的可行性,以一汽-大众汽车有限公司成都分公司涂装车间(以下简称一汽-大众成都分公司)的清漆废溶剂为研究对象,通过实验分析和Aspen软件模拟确定了最优的减压精馏工艺,结合该工艺的实际应用情况,实现了60%以上的清漆溶剂回收和循环使用,将单车危废降低至原来的40%以下。最后,证明利用减压精馏技术实现汽车涂装清漆废溶剂的深度资源化利用是可行的。
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胡洁;
陈飞月;
李东风;
吴晓枫
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摘要:
以聚丙烯腈基碳纤维生产过程中的纺丝废液为原料,采用间歇减压精馏工艺及先间歇常压精馏除水后减压精馏工艺对比研究了精馏过程中精馏塔各塔段温度和二甲基亚砜浓度的变化,并采用气相色谱法测定了馏分中二甲基亚砜浓度.结果表明,在间歇减压精馏工艺中,当塔釜二甲基亚砜浓度为81%、第一塔段温度为77.1°C时,塔顶开始有馏分流出,馏分中二甲基亚砜浓度高达41%.在先间歇常压精馏除水后减压精馏工艺中,当第一塔段温度为98.5°C时,塔顶开始有馏分流出,馏分中二甲基亚砜浓度为1%;随着时间的延长,第一塔段温度逐渐升高并稳定在100°C,塔顶二甲基亚砜浓度逐渐升高并稳定在98%,此时塔釜二甲基亚砜浓度为100%,馏分中二甲基亚砜浓度高达100%.可选用先间歇常压精馏除水后减压精馏工艺回收纺丝废液中的二甲基亚砜.
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寇祖星;
秦利涛;
徐文辉;
李云鹏;
张哲
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摘要:
实验研究了2,2-二甲基-3-氯丙醇(简称氯丙醇)粗品精制回收氯丙醇过程,采用减压精馏的方法获得高纯度的氯丙醇,研究了真空度、精馏柱填料高度等对氯丙醇回收率、纯度的影响,在装填填料的精馏柱影响下,氯丙醇回收率、纯度均可达96%以上.使用Aspen Plus软件设计了氯丙醇精馏塔,在设计的工况下,氯丙醇回收率>96%,纯度>92%.
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贾未鸣;
张会成;
吕清林;
王少军;
谷明镝;
关明华
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摘要:
分析了煤基乙二醇产品中的痕量杂质,考察了醛类、醇类、环氧类及不饱和酯类杂质对煤基乙二醇产品UV值的影响,研究了煤基乙二醇产品中杂质的去除方法.实验结果表明,醛类杂质的脱除使煤基乙二醇产品在220 nm以上的UV值提升显著,但220 nm处的UV值变化较小,醇类和环氧类杂质对220 nm处的UV值影响较小,而酯类杂质2-丁烯酸-2-甲基丙酯对220 nm处的UV值影响显著,这是因为该杂质具有π-π共轭结构,易吸收220 nm处的紫外光.减压蒸馏处理后,煤基乙二醇产品中2-丁烯酸-2-甲基丙酯消失,产品在220 nm处的透光率提升,达到聚酯级乙二醇标准.
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范壮;
于智晓;
张欣;
王晓楠;
李冈亿
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摘要:
介绍了焦油类小吨位产品的主要生产装置及工艺,通过在减压间歇精馏采出系统上新增液封装置及调配装置,满足了实际工艺要求并实现效益最大化,充分发挥出小吨位产品的生产优势,年可创效100万元.
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司美玉;
陈艳丽;
芦亚宁;
倪怀兰;
林枫
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摘要:
利用ASPEN PLUS化工模拟软件,选择NRTL物性分析方法,以N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为萃取剂,采用萃取精馏与减压精馏相结合的方法,对水-乙醇-环己醇三元体系的分离过程进行了模拟与优化.考察了塔板数、回流比、原料进料位置及萃取剂进料位置和用量对精馏分离过程的影响,对萃取剂与水分离塔的操作压力进行了比较与分析.结果表明:当原料处理量为10 t/h,醪液中w(水)=85%,w(乙醇)=10%,w(环己醇)=5%时,采用萃取精馏和减压精馏可以使处理后的水中乙醇质量分数小于10×10-6,环己醇质量分数小于30×10-6;回收的w(乙醇)≥99.6%,w(环己醇)≥95%.
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栾礼侠;
许松林;
任艳奎
- 《第九届全国化学工艺年会》
| 2005年
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摘要:
本文介绍了利用减压精馏和短程蒸馏联合分离戊二醛消毒剂的工艺过程,利用减压精馏去除轻组分杂质,着重讨论了减压精馏回流比的选择方法,以及塔釜温度对戊二醛损失的影响;利用刮膜式短程蒸馏装置精制戊二醛,系统研究了短程蒸馏的系统压力、蒸馏温度、刮膜器转速等操作因素对戊二醛含量的影响.
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