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减压渣油

减压渣油的相关文献在1989年到2022年内共计593篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文501篇、会议论文34篇、专利文献18715篇;相关期刊121种,包括辽宁石油化工大学学报、中国石油大学学报(自然科学版)、石油化工高等学校学报等; 相关会议26种,包括2013年度石油化工科学研究院青年科研论文交流会、2012年湖南省石油学会学术年会、第十一届全国化学工艺学术年会等;减压渣油的相关文献由1058位作者贡献,包括阙国和、梁文杰、王宗贤等。

减压渣油—发文量

期刊论文>

论文:501 占比:2.60%

会议论文>

论文:34 占比:0.18%

专利文献>

论文:18715 占比:97.22%

总计:19250篇

减压渣油—发文趋势图

减压渣油

-研究学者

  • 阙国和
  • 梁文杰
  • 王宗贤
  • 赵锁奇
  • 刘晨光
  • 沈本贤
  • 孙在春
  • 许志明
  • 赵德智
  • 魏贤勇
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 刘宇虹
    • 摘要: 延迟焦化是以劣质重油为原料,在高温和长时间反应条件下进行深度热裂化和缩合反应的热加工过程,是重质油轻质化的重要加工途径。某石化公司炼油厂原加工原料为减压渣油,为了实现延迟焦化装置的效益最大化,在原料中掺炼了稀释沥青,进行延迟焦化。结果表明:尽管稀释沥青与减压渣油性质有一定的区别,但在掺炼10%的稀释沥青后,焦化汽油和柴油收率均有不同程度的提高,经济效益显著增加。尽管装置出现了一些波动和腐蚀,产品品质略有下降,但可以通过精细操作和二次加工处理,对装置不会产生影响。
    • 初人庆; 郭丹; 武云; 黄新龙; 宋永一
    • 摘要: 在实沸点装置上对掺炼一定比例减压渣油(减渣)的催化裂化油浆(催化油浆)进行馏分切割,考察减渣对催化油浆拔出馏分性质的影响。结果表明:混合油A和混合油B拔出的窄馏分实际收率明显高于加权值,说明减渣组分可能进入到拔出馏分油中;减压蒸馏处理后,470°C以下各个窄馏分的灰分均低于0.01%,催化油浆掺炼减渣使得500°C以上残油馏分的灰分从1.833%降到0.392%;催化油浆中的硫在350°C以上各个窄馏分中基本均匀分布(其质量分数为0.98%~1.02%),混合油A中500°C以下的拔出窄馏分中硫质量分数为0.72%~2.42%,混合油B中500°C以下的硫质量分数为0.78%~2.75%,并且随着馏分越重,硫含量越高;从组成方面来看,与催化油浆相比,混合油A和混合油B拔出窄馏分的胶质+沥青质质量分数提高0.5%~4.4%;380~410°C馏分饱和分质量分数提高8%以上,芳香烃质量分数降低约10%;从族组成方面来看,掺渣后350~500°C各个窄馏分的单环和双环芳烃含量均提高;在低沸程区域,减渣组分对三环至五环芳烃含量提高起到促进作用,在高沸程区域效果相反。
    • 陈远庆; 王泽爱; 黄小珠; 黄波
    • 摘要: 为解决减压渣油在调合低硫船舶燃料油RMG 380时黏度高的问题,在延迟焦化中试装置上开展以减压渣油为原料的延迟减黏裂化中试研究,考察不同的延迟减黏裂化反应温度对减黏效果的影响。结果表明:在进料量为5 000 g/h,反应时间为300 min,注汽量和反应压力均为0的减压渣油延迟减黏中试试验条件下,加热炉炉管出口温度与减黏率、减硫率成正比;当加热炉出口温度达380°C时,减压渣油的减黏率达85%以上,产物减黏油的收率达80%以上;当加热炉出口温度达400°C时,减压渣油的减黏率达95%以上,产物减黏油的收率达90%以上。反应温度在380~400°C的延迟减黏裂化,其减黏效果明显,减黏率达85%以上,满足RMG 380调合料低黏度的要求。
    • 张静林
    • 摘要: 中海油惠州石化有限公司催化裂化(Ⅱ)装置掺炼未经加氢处理的减压渣油,由于原料油性质变差,残炭、硫和重金属质量分数增加,影响装置的产品分布及产品质量。减压渣油掺炼比例达到1.99%时,液化气和柴油收率降低,汽油、油浆和焦炭收率增加,各产品硫质量分数增加,不利于后续各产品的脱硫与加氢。原料硫质量分数增加,给烟气脱硫带来较大挑战,含盐污水盐含量增加,絮凝剂的絮凝效果变差,外排水悬浮物超标,不得不降低原料硫质量分数来使外排含盐污水达标。
    • 赵志飞; 刘宗余; 王德良
    • 摘要: 利用常减压和渣油加氢双系列工艺,对不同基属减压渣油(减渣)分输分炼、独立加工,提高高硫中间基减渣的掺渣比和脱残炭率,改善催化裂化原料性质;同时降低低硫石蜡基减渣的反应苛刻度,以减少氢耗、实现长周期运行。实践表明,通过分输分炼,高硫中间基减渣掺渣比由65%提高到72%,脱残炭率提高了14百分点,催化裂化原料性质得到了极大改善;低硫高残炭加氢渣油用于生产低硫船用燃料油,提高了经济效益。经测算,分输分炼加工效益比混合加工提升了10.5元/t,并可为催化裂解提供氢质量分数大于13%的优质原料。
    • 唐应彪
    • 摘要: 针对某炼厂的减压渣油,采用自建的静电分离试验装置,开展了渣油脱钙技术研究。重点考察了流量、电压、温度等工艺参数对脱钙效果的影响。试验结果表明:在流量4 L/h,电压12000 V,温度200°C,掺混轻油质量分数为20%的优化工艺条件下,对减压渣油进行静电分离处理,其钙含量可降低至1.8μg/g,脱钙率高达92.50%。减压渣油中的镁、铁含量显著下降,镍、钒等金属含量也有一定程度的下降,减轻了减压渣油中的金属等杂质对后续装置的不利影响。
    • 王震寰; 张春元; 苟紫娟
    • 摘要: 在流化床反应器中,分别采用不同的双功能催化剂对减压渣油进行了裂化试验。选择具有裂化和气化活性的专用于裂化和气化过程的铝酸钙催化剂。铝酸钙催化剂表现出更高的减压渣油裂化活性,并且随着钙铝比的增加,裂化活性逐渐增加。结果:在650°C、催化剂油比为7.0的条件下,C2~C4单键烯烃质量分数在60.4%以上,裂解生成的焦炭质量分数约为5.0%,轻质油收率在84.0%以上。800°C下,基础催化剂上裂解生成的焦炭用纯蒸汽充分气化,并生成H_(2)和CO_(2)总含量高达81.5 vol%的合成气,30 min内受试催化剂上的焦炭转化率高于93.6%。实验结果证实了双功能催化剂具有较高的水热稳定性和稳定的裂化活性。
    • 文萍; 刘善成; 岳岩君; 袁存昱
    • 摘要: 以克炼减压渣油为原料,分别进行热转化、临氢热转化反应,对反应产物进行常减压蒸馏,汽油馏分(低于180°C)、常压柴油(180~260°C)、减压柴油(260~360°C)、蜡油馏分(360~500°C)和高于500°C渣油。测定馏分油和尾油中的总氮、碱氮,研究热转化、临氢热转化条件下氮分布随反应温度、反应时间的变化规律。研究表明,临氢热转化和热转化产物氮分布的相同之处是馏分油越轻,碱性氮所占的比重越大。随着馏分的变重,碱性氮占总氮的比例减小。临氢热转化和热转化产品组成类似,既发生裂化反应又发生缩合反应。渣油临氢热转化过程实质是临氢下的热反应。临氢热转化过程,由于H;的存在有助于含氮化合物的裂化转化。
    • 赵志飞; 齐建勋; 方东
    • 摘要: 随着国内炼油能力和成品油需求矛盾日益突出,低硫船用燃料油生产成为炼油厂重油平衡以及盈利的关键。目前企业常采用轻质馏分稀释低硫减压渣油来调合生产低硫船用燃料油,存在成本高、盈利能力差的问题。利用减黏工艺大幅度降低减压渣油的黏度和倾点,可实现以大比例减黏渣油调合生产低硫船用燃料油。试验结果表明,减压渣油经减黏改质后,降黏率超过90%,倾点降至30°C以下,与原调合方案相比,轻质馏分调入量由30.0%降至3.2%,生产成本大幅降低。此外,采用减黏路线生产低硫船用燃料油,降低了渣油加氢装置负荷,使进入催化裂化装置的高残炭劣质组分减少,改善了催化裂化装置进料,综合测算企业效益可增加7982万元/a。由低硫减压渣油经减黏工艺生产低硫重质船用燃料油,对低硫船用燃料油的生产和低硫减压渣油的高效利用均提供了可借鉴的思路。
    • 田博; 杨朝合
    • 摘要: 为了提升褐煤与渣油加氢催化裂解的技术可行性和经济可行性,在实验室中建立微缩模拟工业环境,比较分析单纯使用褐煤、单纯使用渣油及使用褐煤渣油混合物进行加氢催化裂解的实验数据。发现褐煤渣油混合物的加氢裂解工艺大幅度提升了褐煤加氢裂解的工艺效率,且在能耗、排放等方面具有较大优势。
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