冷轧堆
冷轧堆的相关文献在1989年到2023年内共计381篇,主要集中在轻工业、手工业、化学工业、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文169篇、会议论文39篇、专利文献43304篇;相关期刊53种,包括印染助剂、纺织导报、北京纺织等;
相关会议33种,包括2015聚能杯节能减排与印染新技术交流会、全国印染助剂行业研讨会暨江苏省印染助剂情报站第28届年会、“润禾杯“浙江省纺织印染助剂情报网第21届年会等;冷轧堆的相关文献由642位作者贡献,包括房宽峻、毛志平、尹苗苗等。
冷轧堆—发文量
专利文献>
论文:43304篇
占比:99.52%
总计:43512篇
冷轧堆
-研究学者
- 房宽峻
- 毛志平
- 尹苗苗
- 岳晓丽
- 徐卫林
- 胡韬
- 赵雯
- 钟少锋
- 陈慧敏
- 徐红
- 陈立秋
- 刘晓云
- 夏良君
- 张健飞
- 杨立新
- 杨静新
- 王见
- 王运利
- 秦坤
- 翟丽丽
- 赵延雯
- 陈胜慧
- 隋晓峰
- 吴军玲
- 朱泉
- 王深喜
- 金国周
- 付专
- 余利仙
- 刘俊英
- 周思婕
- 张玉高
- 杨莹莹
- 林凯
- 欧卫国
- 沈一峰
- 王阿明
- 糜海荣
- 葛忠平
- 蔡如月
- 蔡玉青
- 薛鹏飞
- 邱正和
- 郭利
- 陈明珍
- 万众
- 凌云
- 刘涛
- 吕艳
- 吴少新
-
-
李昊骏;
房宽峻;
刘秀明
-
-
摘要:
采用冷轧堆的方法对棉织物进行阳离子改性处理后不再预处理直接进行喷墨印花,研究棉织物阳离子改性前后表面形貌,探讨阳离子改性剂2,3-环氧丙基三甲基氯化铵、氢氧化钠以及汽蒸时间对墨滴铺展面积、颜色深度的影响.结果 表明:经过阳离子改性后的棉织物表面变得光滑;阳离子改性最佳工艺条件为改性剂质量分数12.0%,氢氧化钠质量分数1.0%~2.0%,汽蒸时间在10~20 min,在此工艺条件下,墨滴铺展面积最小,颜色性能最优.
-
-
邹腊牙;
胡希志
-
-
摘要:
棉织物前处理目的是应用化学和物理方法去除纤维上的各种杂质,使其获得洁白的光泽、柔软的手感及良好的渗透性能,以满足服用要求,并为后续加工提供合格的半制品.目前,连续生产主要采用连机退煮漂与冷堆氧漂(或水洗)短流程工艺,各有优缺点.企业应根据产品要求、设备与其他因素来决定选择哪种方式.主要介绍梭织物的短流程工艺控制要领.
-
-
-
刘敏;
易兵;
汪南方;
吴少新;
何欢;
王深喜
-
-
摘要:
采用平幅精练剂DM-1346N对棉针织物进行平幅冷轧堆练漂、冷堆-短蒸练漂及连续汽蒸练漂,并测试了应用性能.工厂大试结果表明,在棉针织物平幅练漂工艺中,DM-1346N处理织物的白度和毛效好于传统工艺,失重和强力略低于传统工艺,且生产成本有一定的优势.
-
-
李智;
梁芳;
李裕;
杨军伟;
杨兴宇
-
-
摘要:
通过自制的定量压轧工艺装置,对棉织物依次进行活性染料轧液、预烘、定量压轧固色液,然后进行冷堆固色.结果表明,选择适宜的定量压轧设备,在活性染料轧余率为35%,固色剂轧余率为35%,堆置时间8~24 h的条件下,可实现棉织物少水洗染色及无盐染色.与常规冷轧堆染色工艺相比,新工艺显著提高染料上染率,降低染料和固色剂用量,染品质量达到常规冷轧堆染色工艺的水平,同时实现节约用水.
-
-
王立志;
刘昊;
李峥嵘;
黄钢;
王康康;
刘莉
-
-
摘要:
采用冷轧堆工艺对亚麻织物进行前处理,探讨了氢氧化钠质量浓度、双氧水质量浓度、冷堆时间、活化剂质量浓度等对前处理效果的影响.结果表明,氢氧化钠质量浓度40~50 g/L、双氧水质量浓度70~80 g/L、活化剂质量浓度12~14 g/L、稳定剂质量浓度9~10 g/L、低温精练剂SOR质量浓度20 g/L,冷堆5~6 h,处理后亚麻织物的断裂强力达到588.5 N,白度71.7%,毛细效应达到9.6 cm.
-
-
-
陈镇;
阳祺;
罗嘉威;
方文
-
-
摘要:
黏土矿物绿色、安全、环保、价廉,近年来已在印染行业中崭露头角,本研究将黏土矿物用于毛巾织物冷轧堆前处理,结果表明,黏土矿物膨润土经过简单酸热改性后用于毛巾织物冷轧堆前处理,在氢氧化钠质量浓度40g/L、双氧水质量浓度50g/L、改性膨润土质量浓度4g/L、渗透剂DM-1230质量浓度2g/L、室温堆置时间18h条件下,毛巾白度达到70.1%,毛效10.5 cm/30min,强力损失9.6%;效果与传统氧漂助剂基本相当.
-
-
陈镇1;
阳祺1;
罗嘉威1;
方文1
-
-
摘要:
黏土矿物绿色、安全、环保、价廉,近年来已在印染行业中崭露头角,本研究将黏土矿物用于毛巾织物冷轧堆前处理,结果表明,黏土矿物膨润土经过简单酸热改性后用于毛巾织物冷轧堆前处理,在氢氧化钠质量浓度40g/L、双氧水质量浓度50g/L、改性膨润土质量浓度4g/L、渗透剂DM-1230质量浓度2g/L、室温堆置时间18h条件下,毛巾白度达到70.1%,毛效10.5cm/30min,强力损失9.6%;效果与传统氧漂助剂基本相当。
-
-
-
何叶丽
- 《“常州大学杯”首届中国草木染大会》
| 2017年
-
摘要:
采用诃子植物染料冷轧堆-后媒染的染色方法,探讨诃子植物染料对纯棉灯芯绒织物低温染色的可能性.获较佳染色工艺:诃子植物染料浓度为130g/L,堆置时间4h;后媒染剂用量130g/L,后媒染温度70°C,媒染剂时间60min.在该工艺条件下染色织物性能指标显示:诃子植物染料冷轧堆-后媒染染色法染深色(灰黑色)的纯棉梭织物具有较好的干湿摩牢度、皂洗牢度、日晒牢度;汗渍白沾达4~5级,褪色较差为2-3级;有优良的抗紫外线性能.
-
-
李玉华;
李春光
- 《2015聚能杯节能减排与印染新技术交流会》
| 2015年
-
摘要:
竹浆粘胶纤维冷轧堆染色通过染料的筛选选择同步时一致的活性染料:活性橙SNE,活性黑SNE,活性大红SNE,提高染色的稳定性和重现性.使用固色碱代替水玻璃改善竹粘胶织物的手感,并将堆置时间缩短至12小时提高效率.后整理使用亲水性整理柔软剂进行整理使竹浆粘胶纤维织物吸湿的性能得以充分体现.
-
-
房宽峻
- 《全国印染助剂行业研讨会暨江苏省印染助剂情报站第28届年会》
| 2012年
-
摘要:
活性染料冷轧堆染色是目前活性染料染色方法中最具节能减排优势的染色工艺,但是由于使用泡花碱和烧碱等作固色碱剂,染液的稳定性差,在实际生产中容易形成硅垢,造成染色一次成功率低.本文通过分析冷轧堆染色机理,开发染液稳定性良好的固色碱剂,有效解决了活性染料冷轧堆染色过程中存在的诸多问题。生产实践表明,在冷轧堆染色中固色碱剂起着非常重要的作用,它能有效提高活性染料染液的稳定性,提高染色一次成功率,并且产品的色牢度高、色差小.
-
-
-
-
-
-
朱月琴
- 《2015聚能杯节能减排与印染新技术交流会》
| 2015年
-
摘要:
采用烘箱保温法改进纯棉针织物的活性染料冷堆小样仿色工艺,探讨了混合碱剂比例、反应温度、保温时间等因素对冷堆染色工艺的影响.优化的烘箱保温法工艺为:以烧碱与硅酸钠作混合碱剂[混合比例(1∶5)],保温温度70~80°C,保温时间12~15 min.结果表明,小样仿色织物的表面得色量与同处方冷堆12h工艺相近,可大大缩短小样仿色时间,提高仿色效率.
-
-