冷拔
冷拔的相关文献在1983年到2023年内共计2036篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、工业经济
等领域,其中期刊论文392篇、会议论文7篇、专利文献96579篇;相关期刊160种,包括机械工程材料、焊管、江西冶金等;
相关会议7种,包括Lw2010第四届铝型材技术(国际)论坛、全国金属制品信息网第21届年会、全国钢管生产设备学术讨论会等;冷拔的相关文献由2610位作者贡献,包括张勇、毕金宝、王俊广等。
冷拔—发文量
专利文献>
论文:96579篇
占比:99.59%
总计:96978篇
冷拔
-研究学者
- 张勇
- 毕金宝
- 王俊广
- 赵江华
- 倪宋
- 刘志才
- 卢凤云
- 许卫东
- 王家聪
- 郁正龙
- 郭威
- 孙年盛
- 潘益忠
- 刘洪
- 谢建春
- 包永力
- 罗箫凡
- 余庆文
- 张政
- 彭飞
- 郑忠财
- 毕金立
- 姜建林
- 严成良
- 俞英方
- 冯光体
- 周宝昌
- 周飞耀
- 李沈翼
- 不公告发明人
- 刘庆教
- 刘贤翠
- 周仁杰
- 周建金
- 曹伟茵
- 李晓刚
- 温殿英
- 王超月
- 许一卫
- 陶声荣
- 韦金钰
- 高念超
- 黄俊锋
- 徐彬
- 汤飞
- 汪正友
- 潘益文
- 程锡铭
- 苏志英
- 郭奇峰
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王俊杰;
张尚毅;
庞德禹;
王明家;
周晓宏
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摘要:
针对冷拔过程中冷拔模具导致钢管产生横裂问题,采用数值模拟对成品规格为OD355.6 mm×44.45 mm的4140无缝钢管进行冷拔分析。通过建立冷拔钢管的分析模型,分析钢管在冷拔过程中的应力、应变、金属流动特征,分析表明:管件冷拔入模阶段和稳定拔制阶段受力项一致,但稳定拔制阶段受力更大;冷拔过程中金属沿着轴向流动,在定径带处,外壁金属向里流动,内壁金属向外流动;冷拔模具的入口锥角度α和定径带宽度b对拔制力影响较大,计算认为其最佳参数为α=10°和b=25 mm。
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郑东伟;
李松涛
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摘要:
分析工程机械油缸调试中出现开裂的原因。认为:开裂源区断口上存在夹渣以及焊接部位存在层间未熔合缺陷恶化了焊接部位结合强度,另外焊接热影响区存在异常魏氏体、马氏体、贝氏体组织导致油缸在试压时在此缺陷部位形成开裂,并向缸体延伸扩展;建议在焊接过程中严格执行焊接工艺规范,改善焊接质量,杜绝焊接缺陷,为后续油缸调试和使用提供安全保证。
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韦金钰;
刘贤翠;
王家聪;
刘洋
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摘要:
针对热轧管内孔椭圆度差、壁厚偏差大、材料硬度不均匀等问题,分析了热轧管料对高精度冷拔管内孔尺寸精度的影响.分析结果表明:热轧管料退火有利于控制冷拔管的内孔椭圆度,冷拔生产必须选择退火态或正火态的管料;热轧管料壁厚偏差越大,生产出的冷拔管内孔椭圆度和壁厚偏差就越大,通过冷拔无法消除其壁厚偏差;热轧管料内外径尺寸及椭圆度对冷拔成品内孔尺寸精度没有明显的影响.
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苏红艳
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摘要:
通过退火模拟冷拔珠光体钢丝的热镀锌过程,研究了加热过程中冷拔钢丝组织和性能的变化.并通过对退火后的冷拔钢丝进行预应力处理,确定了其扭转性能恶化的原因.结果表明:冷拔钢丝450°C加热后表层与心部的组织差异是造成其扭转性能恶化的主要原因,该组织差异表现为片状渗碳体溶解后铁素体中碳原子钉扎位错、细小碳化物重新析出.通过预应力处理减弱了碳原子对位错的钉扎作用,钢丝的扭转性能大幅度提高.
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王维;
赵四新;
高加强
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摘要:
采用体视显微镜(SM)、金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)等对Y15易切削钢孔洞形成的原因进行了分析.结果表明,孔洞两边的裂纹呈应力裂纹特征,是最后一次热轧后方坯冷速过快所致,而孔洞则产生于随后的冷拔过程中.通过将方坯轧后空冷改为进缓冷坑缓冷后,制作的零件再无孔洞出现.
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刘军;
王振生
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摘要:
分析了精密无缝钢管冷拔内模的失效情况,研究了镀Cr和等离子渗氮Cr12MoV的磨损性能与磨损机理.生产应用表明:犁削和黏着磨损是镀Cr模具失效的主要原因;等离子渗氮Cr12MoV合金的渗氮层厚度约为0.23 mm,表面精度高,硬度和摩擦磨损特性优于镀Cr的Cr12MoV合金,在磨损过程中出现犁削特征,也没有导致模具表面产生剥落现象;等离子渗氮模具形状精度(圆度)高,使用寿命较镀Cr模具高约50%.
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丰小冬;
张昭;
贺景春;
米永峰;
张行刚;
石晓霞
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摘要:
介绍了 L210NS钢级耐酸性腐蚀换热器用无缝钢管的成分设计及生产工艺,研究了再结晶退火、完全退火和正火工艺对冷拔后管体的金相组织及力学性能的影响,以及产品的耐酸腐蚀性能.分析认为,采用正火工艺的L210NS钢级无缝钢管的力学性能和耐酸性腐蚀性能完全满足设计要求.
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郑江鹏;
初铭强;
温树文;
张书彦;
张鹏;
钟寿军;
张志明;
林晏民;
胡寿浩
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摘要:
采用金相显微镜、SEM、显微硬度、拉伸试验等测试手段,对1215MS低碳高硫易切削钢热轧盘条及由其冷拉拔制造的六角棒的组织及性能进行了分析.结果表明,1215MS热轧盘条主要组织为铁素体+少量珠光体,铁素体基体上分布着较多平行于轧制方向的条状MnS,盘条拉伸力学性能优良;拉拔成六角棒后,金相组织类型未发生明显变化,但横截面MnS密度增加,晶粒尺寸细化,较拉拔前减小1~1.5μm,纵截面上晶粒和MnS沿着变形方向被拉长,形成带状组织;与盘条相比,六角棒抗拉强度增加了50%以上,硬度增加了近1倍,延伸率大幅降低85%,表现出强烈的加工硬化现象.
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