再起动
再起动的相关文献在1987年到2022年内共计231篇,主要集中在公路运输、电工技术、农业工程
等领域,其中期刊论文130篇、会议论文3篇、专利文献15243篇;相关期刊54种,包括农业开发与装备、山东农机化、电工技术等;
相关会议3种,包括第8届全国转子动力学学术讨论会、第七届全国石油和化学工业电气技术交流研讨会、中国航空学会推进系统气体热力学专业第十届学术交流会等;再起动的相关文献由297位作者贡献,包括瑞安·A·麦基、程涛、藤原充隆等。
再起动—发文量
专利文献>
论文:15243篇
占比:99.14%
总计:15376篇
再起动
-研究学者
- 瑞安·A·麦基
- 程涛
- 藤原充隆
- 伊哈布·S·苏里曼
- 正田智久
- 石川修
- 于海
- 冈部健
- 刘尧华
- 康习梅
- 王晓辉
- 王琦
- 田边常雄
- 金凯
- 常军涛
- 熊皓
- 谭慧俊
- 鲍文
- D·P·波纳奎斯特
- J·F·比林哈姆
- J·R·德赖
- M·J·洛克特
- R·A·贝多梅
- 中岛正身
- 中村守光
- 中村秀广
- 于松
- 于达仁
- 云飞
- 佐野怜
- 保坂悠一
- 克里斯托弗·J·威尔逊
- 刘明松
- 北野弘明
- 匡申
- 占子飞
- 厄斯·克里森
- 叶旋
- 向原修
- 周全
- 哈比布·达德佩
- 坂上充
- 埃里克·孔德米纳
- 夏洪超
- 大泽俊章
- 威廉·J·布莱克
- 孙华东
- 孙姝
- 孙旭熹
- 守屋孝纪
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杨毕
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摘要:
现如今,在变配电系统中由于短路故障等引起的晃电现象频繁发生,已成为主要的电能质量问题,也是困扰系统正常运行的难题.发生晃电时,接触器、变频器等保护设备将无法正常工作,从而导致电动机停机、生产过程中断、数据丢失、槽罐内料浆堆积,若不能及时恢复,会给企业造成极大的经济损失.本文对低压系统中接触器和变频器晃电时所产生的影响进行了深入技术分析,并提出了接触器防晃电和变频器防晃电两种装置.通过对两种装置的理论分析和研究,得出晃电解决方案,对今后电气设计人员解决晃电问题具有重大的指导意义.
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王勇
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摘要:
企业由于外部电网或内部电网故障或异常,造成非正常停电、电压大幅波动或短时失电(俗称"晃电")的情况屡见不鲜.本文对低压系统提出三种抗晃电解决方案,并做出比较,对解决同类问题具备一定的指导意义.
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微波
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摘要:
故障现象:一辆二手珠峰125踏板电喷摩托车(菱电系统)行驶3万多km,最近经常出现下雨天车速自然加快,不一会便熄火,无法再起动,所好用户是个骑车老手,再骑行途中遇到这个情况,采取刹车关电门锁多方法,避免突然飞车,否则后果不堪设想。车辆熄火后,再次按动起动电机,感觉运转有力,但车辆无法起动,故障原因不明。
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马涛;
苏纬仪;
张堃元
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摘要:
侧偏捕获是高超声速内转进气道的常见捕获形式之一,但侧偏捕获对进气道起动的影响并不清楚.为探索侧偏捕获对高超声速内收缩进气道起动的影响,采用数值模拟方法研究了侧偏捕获进气道的起动机理.结果 表明,无量纲侧偏距离为0.04时,进气道再起动马赫数相对于对称进气道降低3.6%;无量纲侧偏距离为0.06时,进气道再起动马赫数降低7.6%.起动过程的边界层分离表明,内收缩进气道起动过程受分离区的影响很大.侧偏捕获进气道缩小了分离区,有利于再起动.相对于对称捕获进气道,侧偏捕获进气道会形成两个非对称、强度不等的流向涡.侧偏捕获减弱了流向涡对隔离段空间的占据作用,改善了内收缩进气道的性能.
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高明
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摘要:
通过分析电动机的再起动方式的特点和传统的电动机再起动的装置在石化企业供电系统中存在的不足,从而提出解决方案,采用ABB M102-M保护装置替换传统电动机再起动装置,提高电动机再起动的安全性和快速性,最大限度的满足石化生产的需要,更好地为生产服务.
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王亚光
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摘要:
本文主要叙述了低压电机再起动装置在某炼化企业应用过程中存在的问题,并提出了相应的整改措施,以防止类似的问题再次发生,保证生产装置的稳定运行,提高企业的经济效益.
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刘明明
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摘要:
故障现象 一辆2008款本田思域车,车主反映,该车在行驶过程中有时会自动熄火。熄火后如果马上起动,起动很困难,有时甚至无法起动,但车辆停放30 min左右再起动,则起动正常,无异常现象。
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王晨曦;
谭慧俊;
张启帆;
孙姝
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摘要:
为拓展对高超声速进气道不起动机理的认识,对一截短的二元高超声速进气道的低马赫数不起动现象和再起动现象进行了风洞试验研究.试验中分别通过改变进气道攻角和在通道下游设置堵锥形成流动壅塞的方法来模拟进气道来流马赫数的改变和燃烧室内释热导致的流动壅塞.试验中采用高速纹影技术和动态压力测量技术对上述动态过程中的瞬态流动结构和壁面动态压力信号特征进行了记录.研究发现,当进气道处于低马赫数不起动时,其口部分离包诱导激波受分离包自身振荡特性的影响,在唇口附近连续的小幅振荡,进而给整个进气道通道内引入了一类无基频的小幅压力扰动.而该扰动随着马赫数的增加,进气道恢复起动后逐渐消失.此外,还捕捉到了进气道再起动过程中分离包吞入的迟滞现象,进气道从"小喘"阶段恢复至起动状态时,由于下游高压的存在使得分离包未能完全吞回,并出现了类似低马赫数不起动时的无基频小幅振荡.该振荡直至通道下游完全敞开、口部分离包被吞入才逐渐消失,至此进气道也顺利地恢复到了起动状态.%To enrich the understanding of the mechanism for hypersonic inlet unstart ,a wind tunnel test is conducted to inves-tigate the low Mach number unstart and restart of a truncated two-dimensional hypersonic inlet .By varying the inlet angle of attack and the downstream choking degree ,the variation of the inlet flow Mach number and heat release of combustion in re-al flight conditions are simulated in this test .The high-speed Schlieren imaging technology and time-resolved pressure meas-urements are used to record the instantaneous flow pattern and surface pressure signals .The results show that during the un-start process at low Mach number ,the separation bubble induced oblique shock is influenced by the oscillation characteristic of the separation bubble ,and oscillates slightly around the cowl lip to introduce a type of small-amplitude disturbance without base frequency .This disturbance gradually disappears with the increase of the Mach number and restart of the inlet .Hyster-esis of swallow of separation bubble is also observed in the test .When the inlet recoveries from the little buzzle state to the start state ,the separation bubble cannot be fully swallowed due to the presence of high pressure downstream during the re-start process ,and exhibits as a small-amplitude oscillation similar to the one in low Mach number unstart process .The oscil-lation does not disappear until the inlet exit is fully open and the separation bubble in the entrance is swallowed simultaneous-ly ,and then the inlet returns to start successfully .
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杨玉新;
陈义;
董新刚
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摘要:
针对某典型固冲发动机用双下侧布局二元混压式进气道的不起动-再起动特性,开展了高速风洞试验和弹体/进气道一体化数值仿真研究.研究结果表明,进气道极限反压与来流总压、喉道总压恢复系数和流量系数相关;进气道入口前气流总压是决定进气道再起动反压的主要因素;在侧滑情况下,背风侧进气道抗反压能力强于迎风侧,且两侧进气道再起动不同步%Supersonic wind tunnel experiment and integrated simulation of missile/inlet were carried on,in order to investigate the unstart and restart characteristics of the solid ducted rocket mixed compression inlet with the configuration of 90°on both down side.The results showed that the utmost back pressure depends on the total pressure of the incoming flow,the total pressure recovery and the mass flow coefficient.The incoming flow total pressure affected the back pressure of the inlets restart characteristic directly.The back pressure that the lee-side inlet could resist was higher than that of the windward side inlet,and the restart of the two-side inlets was inconsistent.
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袁化成;
梁德旺
- 《中国航空学会推进系统气体热力学专业第十届学术交流会》
| 2005年
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摘要:
对典型高超声速二元进气道二维流场进行了数值分析,研究了高超声速进气道不起动和再起动过程,结果发现:当高超声速进气道不起动发生后,加大来流马赫数到起动马赫数,进气道不能立即再起动,继续加大来流马赫数到一定数值时,进气道可以再起动,但再起动马赫数远大于起动马赫数,小于设计马赫数.同时还发现高超声速进气道再起动过程也存在迟滞回路现象,但不同于常规进气道的再起动特征。
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