内花键
内花键的相关文献在1984年到2023年内共计734篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输
等领域,其中期刊论文98篇、会议论文1篇、专利文献164659篇;相关期刊66种,包括科技创新与生产力、设备管理与维修、中国包装科技博览等;
相关会议1种,包括2002年中国机械工程学会年会等;内花键的相关文献由1476位作者贡献,包括刘波浪、洪新阳、刘建军等。
内花键—发文量
专利文献>
论文:164659篇
占比:99.94%
总计:164758篇
内花键
-研究学者
- 刘波浪
- 洪新阳
- 刘建军
- 吴勇
- 胡利华
- 周智慧
- 张信伟
- 陈子彦
- 张勇
- 李振华
- 葛晓明
- 阳敏莉
- 刘琴
- 刘西林
- 吴涛
- 宋华
- 张克金
- 陆小兵
- 黄坤河
- 黄廷波
- 龚仁春
- 周学平
- 唐大春
- 孟令先
- 张全
- 李震涛
- 杨其林
- 苏涛
- 陆有为
- 高凤强
- 任强
- 俞升洋
- 刘斌
- 单忠辉
- 吴艳
- 唐储伟
- 唐小琴
- 夏汉关
- 姜波
- 宋学进
- 崔凯
- 张元国
- 张军
- 张澍
- 徐卫红
- 李荫现
- 杨青华
- 毛元祥
- 洪铭
- 浦永祥
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王涛;
刘丹;
刘百宣;
孙红星;
刘华
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摘要:
目的为了提高摆线液压马达内花键输出轴零件的加工效率及材料利用率、降低生产成本,提出一种冷精密成形的工艺与模具。方法首先分析了摆线液压马达内花键输出轴的形状特点,初步制定了三工序冷挤压成形工艺:正挤细杆—反挤深孔—反挤花键孔,并通过数值模拟和实物实验对该成形工艺进行分析验证。在工艺实验中发现,采用线切割方法加工的第3序通体花键形状冲头,在与冲头套下端面交界处极易发生断裂。因此对花键冲头的结构和加工方法进行了调整,将冲头整体设计为圆柱台阶状,头部采用电火花加工方法加工一段花键形状,花键与圆柱部分采用锥角过渡。结果实验结果显示,锻件成形工艺稳定,成形锻件精度较高,改进后的冲头寿命较高。结论内花键输出轴成形工艺可行,改进的冲头结构降低了冲头产生应力集中的风险,提高了抵御偏载力的能力,成形工艺与模具满足了批量生产的考核。
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马志健
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摘要:
论文介绍了等速传动轴八项功能测试的工作原理,针对某内花键等速传动轴在做八功能检测时,移动节轴叉外圆容易损伤,装夹不良等问题,对夹具进行改进,重点从设计原理、夹具体、连接法兰、快速拆卸等多个方面设计新的夹具,较好地解决内花键等速传动轴在装夹时出现的问题,最终达到提高测试精度、效率以及获得更高的经济效益的目的。
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马坚
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摘要:
对汽车变速器倒挡内花键齿轮在热处理渗碳淬火后出现内花键轴向锥度大、M值超差、塞规通不过等现象进行了研究,从内花键齿轮的原材料、锻造过程、热处理过程等各环节进行检测和验证,并采取工艺措施进行变形优化,控制内花键变形量,提高产品合格率。
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张瑞强;
刘莹
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摘要:
文章主要介绍了一种新型卡簧安装工装的结构和使用方法,此工装适用于铝合金壳体上内花键带有卡簧槽的零件.此变速箱在装箱过程中有严格的清洁度要求,使用传统的安装方法虽然安装比较快捷,但在使用改锥去挤卡簧的时候容易产生质量隐患,比如改锥面蹭伤铝合金壳体面刮下铝屑落入变速箱内,卡簧在安装过程中划伤内齿面刮下铝屑落入变速箱内等.且安装完成后,再想要拆卸卡簧十分困难.为此,文章设计了一套新的工装,在不降低卡簧安装速度的前提下提高了卡簧的安装质量,并实现了卡簧的轻松拆卸.
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游平平;
赵明鹏
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摘要:
由于12Cr2Ni4A钢主动齿轮的齿部和内花键尺寸较小,而对齿部和内花键的碳氮共渗深度要求差异较大.齿部硬度为58~62 HRC,内花键硬度≥56 HRC;而心部硬度为34~41 HRC.根据设计要求,对12Cr2Ni4A钢进行两次碳氮共渗工艺研究.
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于超
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摘要:
农机花键叉是应用于传动轴总成输出端的一个零件,为了增强花键使用部位的表面硬度和耐磨性能,提高其使用寿命,需对内花键进行热处理;采用扫描式感应淬火,淬火有效区域表面硬度以及淬硬层不穗定,整体落差比较大;分析原因主要由喷淋冷却差异、材料性能、加热时间长、设备功率占比调整不准确引起。通过改变扫描式线圈感应淬火为整体式感应器感应淬火,对剖切样块进行连续验证分析,最终表面硬度波动范围穗定在3个硬度以内,淬硬层波动范围稳定在0.5mm以内,解决了表面硬度以及淬硬层深度不稳定的问题。
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张凯;
王勇;
郑彬峰;
金平
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摘要:
通过对轴向冷挤内花键的数值模拟,研究了模具参数对挤压成形力的影响,发现模具的工作长度对挤压成形力的分布有明显影响,较短的模具会产生一定的残余挤压应力;模具的导向长度除了影响挤压成形力外还直接影响零件的质量,在挤压过程中刮出余料;以挤压过程中毛坯受到的平均载荷为参考,在选定范围内挤压角的大小与挤压成形力成正比.根据模拟试验的结果选定了各参数在预定范围内的最优参数值;针对初始设计的模具端面形状容易造成挤压成形力过大的问题,优化了模具端面形状,发现带有梯形模面形状的模具产生的挤压成形力比初始模具小30%,成形质量也更高.
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邓明;
彭成允;
刘春
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
在普通压力机上进行的经济型精冲工艺在达到零件的高精度和高生产率的同时,能避免专用精冲机的高投入,从而降低产品成本.用氮气弹簧做简易精冲模架的弹性元件,具有弹力大,且在整个工作行程中基本保持恒定的优点,实用性强.介绍了氮气弹簧用于简易精冲模的意义、特点、结构形式及设计时应注意的问题;提出了推件器延时动作的实现原理;并根据离合器上带内花键零件的结构特点,提出了实现其精冲的工艺及该零件氮气弹簧精冲复动模具结构.