内孔加工
内孔加工的相关文献在1990年到2022年内共计649篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文64篇、会议论文4篇、专利文献1025078篇;相关期刊44种,包括组合机床与自动化加工技术、工程机械、机械工程师等;
相关会议4种,包括2012年中国船舶行业热加工技术交流会、2009全国机电企业工艺年会、2007年中国铁路用钢技术研讨会等;内孔加工的相关文献由1351位作者贡献,包括段孟驰、刘勇、刘磊等。
内孔加工—发文量
专利文献>
论文:1025078篇
占比:99.99%
总计:1025146篇
内孔加工
-研究学者
- 段孟驰
- 刘勇
- 刘磊
- 周涛
- 孙宏伟
- 张京
- 张凯
- 曲贵龙
- 江林
- 童灵华
- 罗安
- 范罗荣
- 茅伟
- 何佳龙
- 何新海
- 刘国飞
- 刘广连
- 刘钰
- 刘鹏
- 向其军
- 季紧亮
- 宋超
- 尹建华
- 张·格瑞斯·丽颖
- 张云鹤
- 张亮波
- 张强
- 张柳晨
- 张浩宇
- 张盛岩
- 张秀华
- 张茂财
- 张茂银
- 徐朝明
- 朱厚兵
- 朱明民
- 李全
- 李国骥
- 李圳
- 李志军
- 李春贵
- 李能平
- 杜国珠
- 杨兆军
- 杨家玉
- 杨庆明
- 杨海峰
- 杨涛
- 杨芳
- 林良宁
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赵志;
蒋晓妍
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摘要:
球面轴承座内孔加工装置的设计,是在充分保证混料机球面轴承座内孔加工质量和满足产品技术要求的前提下,实现了我国现有不同规格水泥混料机支撑轮轴承座的内孔球面加工.应用本球面轴承座内孔加工装置的设计技术,有效地解决了口径小、内球面直径大的轴承座类零件在普通设备上的难加工问题,使普通设备的加工质量达到了数控设备加工的水平,从而可以很大程度上代替了数控设备加工,保证了加工质量,降低了生产成本,提高了产品效率.
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谢龙飞;
刘祥;
张斌;
吴攀;
罗霞
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摘要:
分析了某1000 MW超超临界汽轮机超高压外缸汽封档和接配面的技术要求、加工难点.针对加工部位精度要求高,密封要求严,加工中装卡难度大,刀具和切削参数的选择困难等问题,全面优化了工艺方案,技术措施得力.
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江华
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摘要:
液压缸内孔加工早期主要采用镗削滚压、镗削珩磨和直接珩磨三种加工方式,但其加工效率低,不适合大批量生产.近年来,由于复合机床的发展成熟,出现了一种高效的液压缸内孔加工方法——刮削滚光,并逐步替代了传统加工,现已得到广泛应用.该文在对镗削与滚压加工进行介绍的基础上,详细阐述了刮削滚光技术.
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叶益民;
朱强;
雷玉成
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摘要:
在保证航空轴承原来精度的情况下,重新加工一相配轴承的内孔.设计一套专用夹具,分为夹具主体和压板2部分,既要能保证磨削后的内孔与原来轴承内孔的同心度,又能保证与原轴承端面的垂直度.采用该夹具加工了轴承的内孔,达到了理想的精度.用以上方法加工后的轴承经用户验收,装上飞机部件后,各项指标均合格.
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王铭曜
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摘要:
经济型数控车床由于自身的结构和特点,尾座与普通车床相同没有自动进给功能,在批量生产时,具有生产效率低、劳动强度高、浪费时间等缺点.为此设计了数控车机夹钻夹,实现在经济型数控车床上自动钻孔加工.
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杨宁
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摘要:
The utility model belongs to a centrifugal compressor tilting pad bearing pads in the hole processing, specificaly said is a pad hole machining fixture which comprises a fixture body and a clamping plate, the tooling body is provided with an inner hole and multiple to be processing tiles are cloth, hole, each tile block are the hole wal of the hole and abutment. This paper from the background, content, work principle and advantages of the introduction describes the pad hole machining tool manufacture and use of the process.%本实用新型属于离心压缩机可倾瓦轴承瓦块内孔加工领域,具体地说是一种瓦块内孔加工工装,包括工装体及卡板,其中工装体上设有内孔,多个待加工的瓦块均布在内孔中,每个瓦块均与内孔的孔壁抵接。本文从背景技术、内容介绍、工作原理、优点介绍等方面阐述了瓦块内孔加工工装研制和使用的过程。
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陈伟东
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摘要:
薄壁齿轮件在加工内孔时,由于其自身结构特点,在实际加工中存在易变形,难以保证零件内孔形位公差和尺寸公差精度要求,制约着此类零件的生产效率和,本文结合此类零件的特殊结构,创新思路,改变原有加工方式,结合以车代磨技术加工内孔,设计制造出符合工艺要求且加工质量稳定,装夹方便快捷高效的新型夹具,有效提升了产品品质及加工效率.
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陈伟东
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摘要:
薄壁齿轮件在加工内孔时,由于其自身结构特点,在实际加工中存在易变形,难以保证零件内孔形位公差和尺寸公差精度要求,制约着此类零件的生产效率和,本文结合此类零件的特殊结构,创新思路,改变原有加工方式,结合以车代磨技术加工内孔,设计制造出符合工艺要求且加工质量稳定,装夹方便快捷高效的新型夹具,有效提升了产品品质及加工效率。
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王吉斌
- 《2009全国机电企业工艺年会》
| 2009年
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摘要:
公司加工一种铰套,其壁厚差为1.5mm。工艺安排在M2110A内圆磨床上磨内孔。由于壁薄,夹紧时,铰套发生塑性变形。在变形的状态下磨内孔,内孔磨好后,松开夹紧,塑性变形又恢复到原来的状态。使内孔也跟着变形,内孔尺寸达不到工艺要求。为防止变形,笔者做了一个两头都开口的套,把铰套插入开口套里,然后再夹紧开口套。
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刘修艳
- 《2007年中国铁路用钢技术研讨会》
| 2007年
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摘要:
本文通过针对德国进口的整体轮在其内孔加工过程中发现的亮带缺陷,运用碳硫分析仪、ICP、OLYMPUS金相显微镜、扫描电镜等手段对该整体轮进行了低倍检测分析、缺陷处和基体化学成分分析、钢中非金属夹杂物检测、缺陷处和基体组织检测分析、整体轮性能检测和硬度检测,结果表明,整体轮局部碳元素偏析,造成整体轮轴孔局部组织偏析,局部硬度偏高,是亮带在加工过程形成的重要原因,并提出了建议。
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