催化剂中毒
催化剂中毒的相关文献在1985年到2022年内共计217篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、化学
等领域,其中期刊论文152篇、会议论文37篇、专利文献650726篇;相关期刊96种,包括华东理工大学学报(社会科学版)、炼油技术与工程、大氮肥等;
相关会议28种,包括第十一届全国工业催化技术及应用年会、第九届全国工业催化技术及应用年会、全国中氮情报协作组第29次技术交流会等;催化剂中毒的相关文献由446位作者贡献,包括李小定、李新怀、吕小婉等。
催化剂中毒—发文量
专利文献>
论文:650726篇
占比:99.97%
总计:650915篇
催化剂中毒
-研究学者
- 李小定
- 李新怀
- 吕小婉
- 李耀会
- 李伦
- 房鼎业
- 刘爱国
- 周大明
- 布伦特·J·斯塔尔曼
- 应卫勇
- 斯图尔特·福赛思
- 李孟璐
- 杨杭生
- 章小林
- 马丁·J·伦纳
- 马朝霞
- 丁兆勇
- 何文深
- 何美华
- 兰公金
- 冯烨
- 刘怀平
- 刘瑞成
- 吴善良
- 吴德礼
- 周东升
- 孙善良
- 宗保宁
- 宗凤丽
- 尹海滨
- 张亚平
- 张孝彬
- 张德南
- 戴广来
- 曹烁晖
- 李博
- 段学锋
- 江文龙
- 汪燮卿
- 潘海浪
- 熊绪茂
- 王勇
- 王国兴
- 王国华
- 王奚骥
- 王芳
- 申建华
- 石国弘
- 秦鹏
- 肖雨亭
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于津涛;
满恒孝;
张瑜;
齐俊学;
张汝晓;
王建东
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摘要:
随着排放法规日趋严格,DOC-DPF-SCR后处理系统越来越广泛地应用于柴油机。位于SCR催化剂上游的DOC催化剂,其主要活性组分为贵金属铂、钯,氧化态贵金属在高温时可以气化,并能随排气迁移至SCR催化剂表面,在SCR催化剂上沉积,造成SCR催化剂贵金属中毒。将台架试验后中毒的催化剂制备成小样,并对催化剂进行了性能探究,发现贵金属中毒主要影响DeNO_(x)的高温阶段(300°C以上)效率;同时在试验室制备两种模拟中毒样件:掺杂涂覆样件和表面涂覆样件,研究了SCR催化剂Pt中毒的现象并分析中毒后的反应机理。掺杂涂覆500×10^(-6)样件试验结果表明,贵金属中毒后催化剂氧化能力显著提升,氨气泄漏量在350°C降低至0;而选择性还原能力大幅下降,NO_(x)转化效率在450°C下降至56.3%。表面涂覆50×10^(-6)样件试验结果与掺杂涂覆500×10^(-6)相当。两种涂覆方法研究结果表明,中毒主要发生在表层,导致内层催化剂利用率低,吸附的氨气很难传递进催化剂内层,被直接氧化为NO_(x)和N_(2)O,导致NO_(x)转化效率降低。
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王会刚;
杨占林;
姜虹;
丁思佳;
刘奕
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摘要:
以3个炼油厂的失活加氢裂化预处理催化剂为例,通过对比待生剂和再生剂的物理化学性质,发现P,Si和As等无机元素是造成催化剂永久失活的诱因.P和Si的沉积导致催化剂孔道结构堵塞,孔体积显著降低,且P对孔结构的影响程度远高于Si.而As和P都能够与活性金属作用,导致活性金属中毒.针对加氢裂化装置加工重质原料油的需求,提出了提升预处理催化剂孔结构性能和容垢能力,合理级配不同功能催化剂,控制好原料的性质和筛选合适的添加剂等对策,以实现装置长周期高效运行.
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任玉梅;
杜周
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摘要:
采用能谱、XRD、压碎强度检测、N2-TPD、XPS、红外、TEM等分析手段多角度研究了某石化碳四加氢装置卸出的中毒失活A-2加氢催化剂中毒失活的原因.结果 表明:高浓度的水蒸气和液态水长期作用于催化剂表面,引起催化剂比表面积降低,孔容下降,孔径发生变化,机械强度下降,部分载体和活性组分发生了相变,由活性相转变为非活性相,并且活性组分化合价升高,氧化程度加深,从而导致催化剂活性下降,加氢产品烯烃含量变高.另外,原料中的重组分如胶质和哌啶类阻聚剂一类的大分子有机物吸附在催化剂顶层,对催化剂孔结构有影响,对活性也有一定的影响.
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杨清
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摘要:
青海盐湖工业股份有限公司化工分公司300kt/a氨合成系统采用卡萨利塔后分氨工艺,分子筛系统设置在合成气压缩机二段与三段之间,其作用是除去新鲜合成气中的微量水分和CO2.2019年6月13—16日氨合成塔催化剂床层出现了2次严重垮温,合成气退至甲烷化系统出口放空,氨合成系统被迫封塔停车.经分析排查,认为是一起分子筛微量水穿透致氨合成催化剂短暂性中毒事故,而脱水剂已达使用年限部分失活又是分子筛微量水穿透的主要原因.利用氨合成系统第二次短停机会消除分子筛系统程控阀及再生加热器内漏,并将有关工艺参数临时性修订(优化)后,中毒的氨合成催化剂活性得以恢复,基本上解决了因分子筛微量水穿透致氨合成催化剂中毒的问题;2019年9月更换分子筛干燥器脱水剂后,至今系统运行状况良好,分子筛干燥器出口气水含量降至1×10-6以下,氨合成催化剂中毒隐患得以彻底消除.
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郑宁来
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摘要:
4月15日,广州石化裂解装置通过技术攻关和优化,成功将装置废碱油经汽油塔送至下游汽油加氢装置进行回收,每月可增产汽油360吨、增效54万元。碱洗塔主要作用为脱除裂解气的酸性气体,避免后续系统催化剂中毒。此前,废碱油一般经过废碱脱油罐脱油后,作为污油副产品送往污油罐。据分析,废碱油中约50%为汽油成分,广州石化工艺首席技师刘立新看在眼里、急在心里,因为损失的全是效益。
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钱文浩;
黄玮;
丛玉凤
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摘要:
CuBTC(BTC:1,3,5-均苯三酸)作为一种高效、可重复利用的非均相催化剂,在催化领域有着重要的应用.本文主要研究了在Cu-TEMOP体系下,CuBTC对苯甲醇的需氧氧化反应的催化效果.结果 表明,在CuBTC的催化下,多种苯甲醇衍生物被有效氧化成相应的醛,并且该催化体系有着较高的选择性,能高效氧化伯醇.与传统的均相铜盐催化剂相比,Cu(Ⅱ)能稳定地固定在CuBTC的刚性结构骨架中,并且催化活性不会降低.但是,羧酸类物质会使CuBTC催化剂中毒,所以CuBTC不适用于原料、产物或者副产物中存在羧酸的反应体系.
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肖雨亭;
吴鹏;
王玲;
张亚平
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摘要:
以Ce改性Fe-Mn/TiO2低温选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂为研究对象,通过活性测试和一系列表征技术对其低温抗硫性能及中毒机理进行探究.实验结果表明:当烟气中通入SO2体积分数在0.02%以下时,Fe0.1Ce0.07Mn0.4/TiO2催化剂呈现出良好的抗硫性,且停止通入SO2时催化剂的脱硝活性可恢复至初始水平;当通入SO2的体积分数增加至0.04%时,催化剂会发生不可逆失活.表征结果显示:(NH4)2SO4在催化剂表面的沉积和活性组分锰氧化物的硫酸化(生成MnSO4)是催化剂硫中毒的主要原因;中毒后的催化剂比表面积显著降低,氧化还原能力减弱;催化剂Lewis酸的酸性大幅度减弱是催化剂活性降低的重要原因.
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梁全明;
梁文俊;
张铁军;
樊星;
宋丽云;
李坚;
何洪;
岳涛
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摘要:
考察添加不同含量Cl离子对浸渍法制备的Cl-V2O5-WO3/TiO2催化剂低温NO转化率的影响.随着Cl离子质量添加量从0增加到2. 5% ,Cl-V2O5-WO3/TiO2催化剂NO转化率先升高后降低,结合在含有SO2和H2O的SCR实验结果,确定1. 5% Cl-V2O5-WO3/TiO2为性能最优催化剂.在反应温度为149-362°C,NO转化率大于95% ;在145-385°C,NO转化率大于90% .采用XRF、BET、XRD、TG、FT-IR和H2-TPR等方法表征了催化剂的物理化学性能和结构.结果表明,在反应气氛中加入SO2和H2O后,催化剂比表面积和孔容均减小,副反应产物含有NH+4和SO2-4 .适量Cl离子可以抑制硫物种沉积,减少副反应产物生成,增强催化剂抗中毒能力.
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李建波
- 《全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十八届年会》
| 2014年
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摘要:
在烟气脱硝系统中,选择性催化还原催化剂的中毒和再生是广泛关注的问题.本文探讨了脱硝催化剂的碱金属中毒、砷中毒及催化剂烧结影响等,探讨其成因并对中毒机理进行了分析,同时提出了有效防治催化剂中毒的方法,可为烟气脱硝中催化剂的设计、生产及SCR脱硝系统的运行提供一定的借鉴作用.催化剂的堵塞主要是由于氨盐及飞灰的小颗粒沉积在催化剂小孔中,阻碍到达催化剂活性表面,引起催化剂钝化。可以通过调节气流分布,选择合理的催化剂间距和单元空间并使进入SCR反应器烟气的温度维持在氨盐沉积温度之上。长时间暴露于450"C以上的高温环境中可引起催化剂活性位置(表面积)烧结,导致催化剂颗粒增大,表面积减小,因而使催化剂活性降低。采用钨(W)退火处理,可最大限度地减少催化剂的烧结。当SCR在正常运行温度工作时,烧结是可以忽略不计的。
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胡辉;
赵岳;
周荣;
陆僖
- 《第六届全国工业催化技术及应用年会》
| 2009年
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摘要:
催化CO还原SO2为单质硫的烟气脱硫技术因既能利用燃料燃烧不充分产物CO、回收硫磺资源、又不产生二次污染等优点而备受关注。但实际烟气中存在的O2会导致催化剂中毒,从而使还原反应难以进行下去。利用金属钴硫化物具有较高的脱硫活性和稀土氧化物具有的特殊外电子层结构特点,以为载体,采用浸渍法制备了La-Co/催化剂,在固定床进行含O2氛围下,催化剂催化CO还原SO2到单质硫的活性实验研究。考察了相同温度下混合气体中不同O2含量,以及相同O2含量不同反应温度下,La-Co/催化还原脱硫反应中,La-Co/催化剂的抗氧中毒能力,并对有无O2情况下,催化还原脱硫后的催化剂进行了XRD表征分析,期望找到能够在含O2氛围下实现催化CO还原SO2为单质硫的催化反应条件和影响因子。rn 结果表明,La-Co/催化剂具有一定的抗氧中毒能力,其低温抗氧中毒能力高于高温抗氧中毒能力,相对较高02浓度下的La-Co/催化剂抗氧中毒能力较强,在工程应用中具有重要意义。La-Co/催化剂在含O2氛围和高温下失去活性是催化剂硫化过程中生成的硫化物被转化成氧化物造成。
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- 《第七届全国超临界流体技术学术及应用研讨会》
| 2008年
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摘要:
利用TEM,XRD,CO-TPR和比表面积的测定对β-酸氧化反应体系的Pd/C催化剂活性进行了研究,结果表明反应体系中Pd/C催化剂中毒的主要原因足表面活性中心被污染物覆盖而造成的活性下降,可以用清洗萃取法除去大部分污染物.采用超临界流体法再生中毒的Pd/C催化剂,可以恢复Pd/C催化剂活性,减少了有机溶剂的使用.
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