停工检修
停工检修的相关文献在1989年到2022年内共计115篇,主要集中在化学工业、工业经济、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文102篇、会议论文9篇、专利文献36739篇;相关期刊73种,包括炼油与化工、石油化工安全环保技术、中国石油和化工等;
相关会议8种,包括第四届炼油与石化工业技术进展交流会、2004全国现代设备管理高级研讨会、第七届(2016)石油化工设备维护检修技术交流会等;停工检修的相关文献由126位作者贡献,包括费国萍、汪声君、汪学峰等。
停工检修—发文量
专利文献>
论文:36739篇
占比:99.70%
总计:36850篇
停工检修
-研究学者
- 费国萍
- 汪声君
- 汪学峰
- 杨宏伟
- 罗晓斌
- Dominik Stephan
- 于福东
- 何志祥
- 何超
- 兰正贵
- 冯连坤
- 冯阳
- 刘书朋
- 刘国胜
- 刘建民
- 刘海涛
- 刘艳
- 刘轶凡
- 刘飞
- 刘鹏
- 包巴特
- 化讯
- 吴新斌
- 吴红富
- 姚大均
- 姜恒
- 姜秀峰
- 孙丹凤
- 孙国芳
- 孙昆
- 孙朝震
- 孟慧娟
- 宏石
- 屈定容
- 崔鹏
- 张丽
- 张子峥
- 张志雄
- 张柏成
- 张焕皓
- 张玲
- 张琦岩
- 张绪虎
- 张艳玲
- 彭展
- 徐先财
- 晓华
- 曹玥
- 曾惠平
- 本刊讯
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耿斌;
王黎联;
吴新斌
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摘要:
炼化装置的介质具有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀和剧毒等行业特点,停工检修面临检修任务重、质量要求高、工期时间紧、安全风险大等困难,其复杂性和危险性决定了停工检修施工管理的重要性。如何有效组织、运行停工大修安全管理体系,具有积极的现实意义。
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张志雄;
张子峥
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摘要:
某炼化公司进行全厂大检修,在炼油与化工区共有36套生产装置全部停工检修,过程中产生的各类污水污染物成分复杂、浓度高、排放集中,易对污水处理场生化系统产生严重冲击。文章提出的污水统筹处理保障体系与改造调整研究方案,通过制定与宣贯管理规定、排污申报与合理规划、源头监控与统筹排放、末端监控与分质处理等管控措施,确保企业废水排放达标。
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许阳;
苑平平;
董瑞;
刘鹏;
高欣良;
杜守信
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摘要:
当前环境保护工作已成为国家重要的基本国策,人们对环境问题的社会关注度也在不断提高。炼化企业过去的粗放型管理已无法满足当前需要,务必要转变管理理念,重新修定环保管控的方针和目标,全面细化环保管控措施,严格检查措施落实与执行情况,只有这样才能应对严峻的环保管控形势。炼化企业装置的停工检修范围广、程度深、任务重、时间紧,使管控工作难上加难,并带来了各种事故事件的风险隐患。
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包巴特
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摘要:
为了确保石油化工装置的正常稳定运行,通常石油化工企业往往会定期停工,并邀请相关专业施工单位来对石油化工装置实施检修.但是在实际检修开展的这一过程中,所受到影响因素较多,包括:施工材料、施工技术以及施工组织等多个方面,很容易造成窝工浪费这一现象的出现,这样不仅导致检修质量和效果的大大降低,同时还会增加一定检修成本,所以做好石油化工装置停工检修的施工管理工作就显的尤为重要.但是就目前来看,很多石油化工企业在检修施工管理这一方面还仍然有着一些问题和不足,所以必须加大研究力度,采取相应措施将问题有效解决.
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王翀;
王新华;
冯连坤
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摘要:
某石化公司140×104 t/a航煤加氢装置于2017年8月首次开车,至2020年12月连续平稳运行40个月,在运行周期内,生产运行总体平稳,安全生产全面受控,没有发生重大安全、生产及环保事故;各项指标均达到公司和部门要求.生产过程中暴露了直馏煤油杂质含量多导致原料油过滤器频繁更换、反应进料温控阀过大导致反应温度控制不稳、分馏塔回流罐无界位调节阀导致频繁人工脱水、反应进料加热炉选型问题导致不完全燃烧烟气CO含量超标等问题.文中对装置运行中出现的问题进行了分析研究,对采取的措施进行了叙述和总结.
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陈婉
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摘要:
"中国石化济南炼化(以下简称济南炼化)本次大修停工,做到了厂界及装置周边大气监测全部达标,污水处理厂外排指标全部正常,实现了‘全过程不对天排、不对地放,不产生异味,废水废气密闭输送’的绿色洁净目标。"济南炼化党委书记夏季祥表示,济南炼化投资建设专用绿色停工检修设施,实现全流程密闭环保处理,做到全过程无异味、无噪音,开停工检修期间周围居民零感受,真正实现了装置绿色检修"静悄悄"。这是济南炼化用实际行动践行绿色发展的一个生动缩影。
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童玲
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摘要:
进入6月中下旬,农业需求整体转淡,夏季肥基本结束,秋季肥尚未开始,厂家持续停工检修。价格方面,各肥种总体维持淡稳整理态势,短期内或将维持弱势运行。农需整体减弱,静待秋肥开启现阶段,农业需求整体较弱,只有局部地区农需延续。北方地区小麦收割进入尾声,南方大田作物尚未到用肥时节,经销商零星补货为主,市场交投比较清淡。据安徽康龙农资贸易有限公司总经理王健康介绍,当前安徽地区农业需求基本处于扫尾阶段,目前玉米肥用肥已经结束。当地水稻用肥略晚于玉米,也已经进入到用肥尾声。
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秦晓波
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摘要:
石化企业作为高风险、高污染行业,在停工检修中要尤为注重安全和环保问题,安全和环保的管理与控制关系着企业能否更好地向前发展.本文主要从安全和环保两方面入手,针对安全问题,重点分析停工检修前、检修过程中以及检修后安全的管理与控制,对于环保问题,分别从停工检修中的环保检测、环保处理和环保预防三个角度研进行研究.
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刘飞
- 《2018中国石油石化安全生产与应急管理技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
炼油装置停工检修,时间紧、任务重、作业环境复杂,人员流动性大,很容易因为管理缺失和职责不明而导致各类安全事故高发.本次中石化长岭分公司停工大检修全面实施网格化管理,充分利用这种"横到边,纵到底"的科学管理方法,在很大程度上保证了检修安全.本文从介绍网格化管理办法入手,结合实施中的经验和教训,旨在进一步优化安全管理,确保检维修作业安全.
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郝玉翠;
孙朝震
- 《中国石油化工集团第三届环保技术交流会》
| 2017年
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摘要:
为避免炼油装置停工检修期间排放的污水对污水处理场造成冲击,影响外排达标及整体检修进度.通过对检修期间排放的污水进行分析,制定污水平衡方案.通过留足存储空间超标水暂存缓处理、分质分类专线接收存储、高温吹扫水降温、深度处理保达标等措施,实现了停工检修废水的全部接收,同时外排污水全部达标.
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顾天杰;
李锋;
罗文山
- 《第七届(2016)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2016年
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摘要:
中海炼化惠州炼化分公司2014年全厂停工大检修是投产以来首次全厂规模停工大检修,全体参检人员克服时间紧、任务重、风险高、难度大等困难,精心策划、规范管理,从人员、机具、材料、方案、作业环境等方面统筹协调、科学组织本次大检修,整个检修过程有条不紊、有序推进,安全、质量、进度、费用、文明施工等均处于受控状态,全厂生产装置及公用工程、储运部分均一次开车成功,实现了既定目标.
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顾天杰;
李锋;
罗文山
- 《第七届(2016)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2016年
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摘要:
中海炼化惠州炼化分公司2014年全厂停工大检修是投产以来首次全厂规模停工大检修,全体参检人员克服时间紧、任务重、风险高、难度大等困难,精心策划、规范管理,从人员、机具、材料、方案、作业环境等方面统筹协调、科学组织本次大检修,整个检修过程有条不紊、有序推进,安全、质量、进度、费用、文明施工等均处于受控状态,全厂生产装置及公用工程、储运部分均一次开车成功,实现了既定目标.
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顾天杰;
李锋;
罗文山
- 《第七届(2016)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2016年
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摘要:
中海炼化惠州炼化分公司2014年全厂停工大检修是投产以来首次全厂规模停工大检修,全体参检人员克服时间紧、任务重、风险高、难度大等困难,精心策划、规范管理,从人员、机具、材料、方案、作业环境等方面统筹协调、科学组织本次大检修,整个检修过程有条不紊、有序推进,安全、质量、进度、费用、文明施工等均处于受控状态,全厂生产装置及公用工程、储运部分均一次开车成功,实现了既定目标.
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郑理富;
张玲
- 《第二届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
对中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套、第三套气体精制装置的生产过程进行了研究,提出一系列清洁生产的措施,在2014年6月份停工过程中进行实施.实施后,减少停工过程中含硫污水拉运量,将蒸煮废水由拉运改为排入含硫污水系统、脱臭后水洗水由拉运改为排入工业污水系统.装置首次采用酸性水汽提装置热净化水蒸煮,使得吹扫过程中未发生恶臭等环保事故,实现了"废气不上天、废水不入河、废渣不乱埋、火炬不冒烟"的"绿色停工".取得了明显的经济效益和社会效益.
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郑理富;
张玲
- 《第二届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
对中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套、第三套气体精制装置的生产过程进行了研究,提出一系列清洁生产的措施,在2014年6月份停工过程中进行实施.实施后,减少停工过程中含硫污水拉运量,将蒸煮废水由拉运改为排入含硫污水系统、脱臭后水洗水由拉运改为排入工业污水系统.装置首次采用酸性水汽提装置热净化水蒸煮,使得吹扫过程中未发生恶臭等环保事故,实现了"废气不上天、废水不入河、废渣不乱埋、火炬不冒烟"的"绿色停工".取得了明显的经济效益和社会效益.
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郑理富;
张玲
- 《第二届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
对中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套、第三套气体精制装置的生产过程进行了研究,提出一系列清洁生产的措施,在2014年6月份停工过程中进行实施.实施后,减少停工过程中含硫污水拉运量,将蒸煮废水由拉运改为排入含硫污水系统、脱臭后水洗水由拉运改为排入工业污水系统.装置首次采用酸性水汽提装置热净化水蒸煮,使得吹扫过程中未发生恶臭等环保事故,实现了"废气不上天、废水不入河、废渣不乱埋、火炬不冒烟"的"绿色停工".取得了明显的经济效益和社会效益.
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郑理富;
张玲
- 《第二届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
对中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套、第三套气体精制装置的生产过程进行了研究,提出一系列清洁生产的措施,在2014年6月份停工过程中进行实施.实施后,减少停工过程中含硫污水拉运量,将蒸煮废水由拉运改为排入含硫污水系统、脱臭后水洗水由拉运改为排入工业污水系统.装置首次采用酸性水汽提装置热净化水蒸煮,使得吹扫过程中未发生恶臭等环保事故,实现了"废气不上天、废水不入河、废渣不乱埋、火炬不冒烟"的"绿色停工".取得了明显的经济效益和社会效益.