低温热
低温热的相关文献在1981年到2023年内共计2207篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文161篇、会议论文10篇、专利文献91530篇;相关期刊65种,包括石油石化节能、中国石油和化工标准与质量、炼油技术与工程等;
相关会议7种,包括第32届全国硫酸工业技术交流会、第二届全国石油与化工行业节能减排技术交流会暨炼油化工企业公用工程系统节能节水研讨会、2008炼油与化工节能减排支撑技术高级研讨会暨第二届节能专题会等;低温热的相关文献由4461位作者贡献,包括章中群、黄宏存、林贤华等。
低温热—发文量
专利文献>
论文:91530篇
占比:99.81%
总计:91701篇
低温热
-研究学者
- 章中群
- 黄宏存
- 林贤华
- 季杰
- 李晶
- 袁晓军
- 裴刚
- 何海
- 李超
- 王刚
- 谢启军
- 谢建跃
- 周定山
- 姜定坤
- 廖晓军
- 王建军
- 祝新生
- 靳北彪
- 严巧霞
- 于莅洋
- 于银国
- 刘晓月
- 史学峰
- 周光辉
- 张涛
- 戴巍
- 方金林
- 杨冬梅
- 杨洁
- 罗二仓
- 邵乐
- 韩凤
- 傅陆军
- 厉勇
- 易民
- 易美岑
- 朱建军
- 李来风
- 李鹏
- 王伟
- 王林
- 谈莹莹
- 郭亚宾
- 郭振明
- 陈辉
- 马爱华
- 于明言
- 余建良
- 冯岩青
- 卢平
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胡珺;
厉勇;
陈建兵;
高明
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摘要:
芳烃联合装置的二甲苯装置主要以对二甲苯为目标产品,主要不足是装置能耗较高。以制约二甲苯装置能效提升的共性问题为切入点,优化了二甲苯装置换热流程,降低二甲苯塔再沸炉燃料气消耗;建立了新型缠绕管换热器设计计算模型,提升换热器设计精度;同时设计了二甲苯装置低温热高效回收网络系统,显著降低了装置能耗。工业应用结果表明,改造后装置燃料气消耗量总计降低0.87 t/h,回收低温热29.56 MW,综合能耗累积降低3118.6 MJ/t,大幅提升了二甲苯装置能效,对二甲苯装置节能改造具有指导意义。
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杨宏伟
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摘要:
以石油化工厂低温热动力利用为研究对象,以蒸汽动力循环基本理论为基础,研究提高炼油厂低温热动力循环效能的方法。石油化工厂现行的低温热回收利用是以水为工质,获取低温热达最大值。为提高低温热动力利用效率,建议可采用以下措施:(1)根据热源温度和热源相变,结合热源规模,设置至少2个热水系统;(2)低温热源内部传热,积极使用各种换热器的强化传热手段,以减少热源内部有效能损失;(3)闪蒸蒸汽量和产生的蒸汽焓降乘积为最大值,此时相应的闪蒸蒸汽压力为最佳闪蒸蒸汽压力,推荐采用多级闪蒸系统。提出以低温热为动力,以溴化锂制冷机组为工具,制造一个低于环境温度的低温热源,提高高温热源与低温热源的温差及低温热动力利用效率。
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何北奇
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摘要:
整体煤气化联合循环(IGCC)装置是炼油化工一体化项目的公用工程岛,配置有IGCC装置的炼化一体化工厂蒸汽系统复杂,各等级蒸汽管网交织在一起,低温热数量多,炼油装置余热锅炉蒸汽质量控制难度大,全厂蒸汽平衡难度大,减温减压器长期有流量,造成能量损失。根据配置IGCC炼油化工一体化工厂蒸汽构成特点,分析蒸汽系统运行存在的问题,通过对炼油装置余热锅炉低压蒸汽输送流程优化,优化透平泵运行,增设能量回收设备,回收IGCC、炼油及芳烃装置的低温热,使全厂4个等级的蒸汽达到平衡,减温减压器流量最小化,每年节约蒸汽运行成本12 094万元,降本减费效果非常显著。
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何北奇
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摘要:
对某炼油化工一体化公司IGCC(整体煤气化联合循环)装置节能潜力及回收利用情况进行了分析。IGCC装置是炼油化工一体化项目的公用工程岛,提供炼油化工一体化项目所需要的大部分氢气和超高压蒸汽、高压蒸汽以及部分电力。该装置水耗仅为同等规模的锅炉发电装置的34%,年节水量约9Mt,烟气中SO_(2)和NO_(x)排放浓度低。由于IGCC装置是多种技术和装置的集成,装置本身能量回收设备不完善,存在大量的低温热未进行回收利用、POX蒸汽过热炉及燃机余热锅炉排烟温度高,能量损失大,POX废热锅炉排污量比常规锅炉排污量大,排污热损失大等问题。通过采取相应的回收措施可以消除IGCC装置能量利用的不合理状态,每年的节能效益达到10478.1万元,节能效果非常显著。
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张方方
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摘要:
以某厂1号、2号芳烃联合装置为例,综合分析了相隔十多年设计的两套装置在能耗及低温热利用方面的差别,以及2号芳烃的设计改进对装置能耗的影响。提高加热炉燃料热效率、优化精馏塔的操作条件,提高低温热利用效率等措施对降低装置能耗非常重要,2号芳烃的操作费用明显低于1号芳烃。特别是2号芳烃特有的蒸汽压缩系统将装置自产的低压蒸汽转化成次高压蒸汽,替代传统设计中的一些高压蒸汽用户,让热量利用更趋合理。随着热水制冷技术的逐步成熟,芳烃联合装置利用低温余热制取热水进而制冷的方案未来会有更大作为。
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阚昊;
张明;
杨硕;
廉玮
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摘要:
从生产操作和节能以及工业化装置的角度,对苯乙烯共沸精馏节能技术的流程以及技术特点进行了详细介绍.其次对此技术方案提出了几点优化措施,包括对后冷器的负荷优化,对乙苯/苯乙烯塔顶控制优化以及对乙苯蒸发系统蒸汽出口控制方案的优化等,通过回收塔顶低温热,能够给苯乙烯装置带来一定经济效益.最后分析了苯乙烯共沸精馏技术优化后的效果,从运行工艺参数和运行稳定性以及节能效果、经济效益几方面进行了对比,指出苯乙烯共沸精馏节能技术具有很大的实际应用价值,对苯乙烯装置的可持续发展具有重要意义.
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陈继珍;
李江伟;
周武君;
张国胤
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摘要:
热媒水系统以水为热载体,获取常压系统塔顶的低温余热,经过热量交换供给厂区及生产生活区供暖系统,提高能源利用率.供暖期结束后这部分热量被热交换到大气中,造成很大浪费.文章通过对低温热的研究,主要从低温热发电和热泵技术两方面进行技术分析对比,解决热媒水低温热夏季利用的问题,起到节能减排、降本增效的作用.
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张娟
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摘要:
东北某石化公司利用从气分装置出来后的催化热媒水用于加热换热站厂内外采暖水。催化热媒水热量较大,冬季时,可将其用于加热厂内外采暖水,这样催化热媒水的热量就可以完全利用,同时,还可以节约大量的采暖蒸汽。
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焦瑞
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摘要:
上半年以来,中国石化塔河炼化有限责任公司(塔河炼化)炼油二部1#加氢装置认真分析各项关键指标,通过一系列优化举措使装置液收、能耗、达标竞赛排名再度提升。通过充分利用装置精制柴油余热,在冬季通过减少汽油稳定塔塔底取热,增加低温热输出,降低装置能耗;在夏季通过降低汽油稳定塔入口温度,增加汽油稳定塔塔底取热,以达到降低塔顶冷后温度的目的,同时降低精制柴油出装置温度,保证柴油罐区不超温。
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邹圣武
- 《二〇〇八年全国石油石化企业节能减排技术交流会》
| 2008年
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摘要:
针对延迟焦化装置大量的低温热未综合利用,造成能量浪费大的问题.提出并实施了两种低温热回收利用的技术方案:即分馏顶部循环油、焦炭塔冷焦后的油汽和冷焦热水等低温热加热热煤水以维温罐区原油,装置产品汽油、柴油和蜡油以热输出方式实现装置之间的热联合.实际应用效果表明:该技术节电、节水和节汽效果十分显著,可有效降低了焦化装置和企业能耗消耗,企业经济效益可达1700×104RMB¥以上。
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夏少青
- 《2007齐鲁研究生学术论坛——化学工程与技术分论坛》
| 2007年
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摘要:
介绍了某炼油企业低温热利用节能改造的情况。利用催化装置产生的低温热源加热热媒水,为气分装置提供塔底重沸器热源,取代了原来的蒸汽加热。通过能量的梯级利用,有效解决了全厂热源能级利用不合理的现象。项目投用后,节能效果显著,经济效益可观。具有较好的推广价值。
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