高合金钢
高合金钢的相关文献在1981年到2023年内共计488篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、化学
等领域,其中期刊论文194篇、会议论文41篇、专利文献548136篇;相关期刊131种,包括包钢科技、河北冶金、冶金分析等;
相关会议38种,包括中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会、第五届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会、2014年全国化学与光谱分析会议等;高合金钢的相关文献由1041位作者贡献,包括谢小兵、刘怀文、湛学文等。
高合金钢—发文量
专利文献>
论文:548136篇
占比:99.96%
总计:548371篇
高合金钢
-研究学者
- 谢小兵
- 刘怀文
- 湛学文
- 袁兵
- 马晓梅
- 刘文飞
- 王鲁毅
- 金百刚
- 刘宇
- 初仁生
- 张全刚
- 张生存
- 方善超
- 朱莉
- 李连进
- 李静宇
- 王宏明
- 王平
- 纪红玲
- 赵君威
- 赵贤平
- 马志军
- 刘俊江
- 刘庆宇
- 刘明
- 刘金刚
- 华林
- 吴君三
- 吴金瑞
- 周丽娜
- 周俊
- 尹宏军
- 尹龙承
- 张军
- 张勇先
- 张国庆
- 张建师
- 张怀军
- 张曌
- 张立夫
- 徐国义
- 戚正风
- 李世倾
- 李战军
- 李海峰
- 杨利忠
- 杨杰
- 林鹏
- 梁宏刚
- 王东柱
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吴平辉
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摘要:
通过优化“转炉+连铸”的工艺路线,代替“电炉+模铸”生产方式,进行了高合金工具钢X32-RX的生产探索。结果表明,Mo、Ni合金应在转炉吹炼前加入,其余合金均在转炉出钢及精炼过程分批加入;钒铁在转炉中加入的收得率比在炉后及精炼中加入的低2.9%;铁水预处理要把硫含量控制在0.002%以下,转炉出钢磷含量应控制在0.01%以下。
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边军;
王志芬;
孙德全;
庞中华
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摘要:
我国连铸机拥有数量和连铸坯产量居世界前茅,对于连铸生产中遇到的问题,国内连铸企业都积极展开深入研究.某企业生产的高合金钢连铸坯H13、P92和Cr13钢中存在低倍中心裂纹问题,通过从多角度分析,包括组织成分、加工工艺、冷却制度和电磁搅拌等,提出理论方案.
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于宏斌;
赵艳宇;
朱建强;
屈贵;
王建辉;
郭路召;
王金玥
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摘要:
介绍了高合金钢RH顶升清零的精准控制操作.以钢水提升高度及浸渍管插入深度为基础,预判RH清零高度和顶升高度,并根据钢水的提升量以及钢包内钢水的均匀时间,计算浸渍管插入深度,确定插入深度的关键点为抽真空前的清零位置,通过计算精准控制不同管况以及大合金量情况下的清零点.二次清零可以防止冶炼过程钢渣外溢,避免熔融金属伤害,保证冶炼过程稳定.
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孙健;
孙曲
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摘要:
为确保电站锅炉设备能安全、稳定运行,延长自身的使用寿命并创造出更大的效益,提出将金相检测用于锅炉高合金钢焊接接头定期检测领域中的建议。文章在阐述金相检测概念的基础上,对高合金钢焊接接头的金相检测现状进行阐述,当下关于是否应对其进行检测依然存在着不同的看法。分别进行论述探究,并从法规标准、理论分析等角度探讨焊接接头的金相检测情况,以供同行参考借鉴。
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段成红;
翁志伟;
罗翔鹏;
池瀚林
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摘要:
为了研究激光熔化沉积高性能合金钢构件的疲劳问题,采用扩展有限元法和直接循环分析相结合的方法,进行了典型件疲劳裂纹扩展路径的分析,并进行了剩余寿命的预测.通过中心裂纹拉伸(CCT)试样的疲劳试验获得了材料Paris公式中的参量,并将其用于有限元模拟中.同时,分别运用有限元模拟方法和试验方法研究了CCT、紧凑拉伸-剪切试样的裂纹扩展过程.结果表明,有限元法得到的裂纹扩展路径和疲劳寿命与试验结果吻合良好,其中裂纹扩展路径偏转角的误差在16.54%以内,疲劳寿命的误差在2.72%以内.该方法可以较好地预测激光熔化沉积高合金钢构件的疲劳裂纹扩展路径和剩余疲劳寿命,具有一定的工程意义.
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付正刚;
田钱仁;
徐翔宇;
付建勋
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摘要:
线状磁痕是高合金时效钢常见的质量缺陷之一,线状磁痕的出现会导致重要零件质量检验不合格进而判废。本研究针对00Ni18Co9Mo5Ti高合金时效钢薄壁样品在磁粉探伤时出现的线状磁痕,检测了样品的化学成分及含量;采用金相显微镜、扫描电镜、电子探针观察并分析了缺陷样品中线状磁痕周围偏析和非偏析区域的合金元素含量差异。结果表明:线状磁痕是β相Mo-Ti-Zr金属间化合物和Mo、Ti、Zr元素偏析区的组织异常共同作用造成的结果。
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摘要:
编号:2020179获奖等级:壹等完成单位:太原钢铁(集团)有限公司、东北大学、山西太钢不锈钢股份有限公司完成人:李建民、刘承军、陈景锋、张宇斌、李宏、谢恩敬、付培茂、翟俊、亓捷、张彬、王伟、舒玮、郎炜昀、李莎、陈洋项目简介:本项目属于炼钢领域。近年来,随着国民经济快速、高质量发展,国家对特殊高合金钢的品种、质量、产量提出更高的需求。本项目特殊高合金钢品种包括:(1)易氧化元素含量高的品种,如Al 1.0%~6.5%、Ti 0.3%~1.0%、稀土RE 0.05%~0.10%,代表品种有FeCrAl(RE)、825、253MA等;(2)碳、锰等元素含量高的品种,如C 0.5%〜1.2%、Mn 4%〜25%,代表品种有Mn13、20Mn23AlV、6Crl3等。
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摘要:
一、技术要求及工艺难点1)转子工作时受力复杂,性能、质量要求高,且转子材料一般为高强钢或高合金钢,焊接难度大。2)转子焊缝质量要求高,应避免未熔合、裂纹、气孔及夹渣等缺陷存在。3)转子尺寸精度高,焊接后不能进行焊后热处理,且变形量需≤0.1mm/100mm。
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赵安;
王静
- 《第五届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会》
| 2014年
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摘要:
通过对氨水分离—EDTA容量法测定高合金钢中镍含量方法中氨水的加入量、滴定时PH值的控制、共存元素干扰的消除、基体对测定的影响等试验条件的讨论,优化了试验条件,确定了消除干扰及影响测定的途径,通过回收率试验,回收率在97.1%-100.7%之间,并对方法中不确定度来源进行了分析和评定.
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姚军;
刘敬军;
林鹏;
邸永田;
周国良
- 《第二届全国连铸工艺技术学术会议》
| 2013年
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摘要:
G7484高合金钢由于其物理特性使得其铸坯存在凹陷状和钩状振痕等质量问题.本文就G7484高合金钢因结晶器振动参数引起的表面质量缺陷进行了原因分析,并通过降低负滑脱时间和负滑脱率进行了参数优化.实践表明,在保护渣性能一定的情况下,采用优化后的振动参数,提高了铸坯的润滑,消除了凹陷状和钩状振痕,改善了G7484高合金钢铸坯的表面质量.
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Naoya SATOH;
Takahiro MIKI;
Mitsutaka HINO
- 《第二届洁净钢生产技术国际研讨会》
| 2011年
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摘要:
炼钢过程夹杂物化学成分的控制决定着钢材产品质量。因此,改善造成钢材缺陷的非金属夹杂的质量足提高钢材质量的保证。目前,夹杂物化学成分控制技术足对金属溶液建立Redlich-Kister型多项式和对铁氧化物溶液建立正规溶液模型的热力学研究。基于溶解的脱氧剂与氧含量的热力学关系,通过精确控制氧化物的化学成分来确定脱氧剂的浓度是非常有效的,因为在炼钢过程中,氧化物夹杂是与钢水中的氧含量与脱氧剂浓度处于平衡的。高合金钢生产过程也关注这一方面的研究。
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王超;
姚荣根
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会》
| 2015年
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摘要:
研究了超超临界电站锅炉用T91管材的衬芯拔制工艺,实现了减径8mm以上,减壁0.5 mm以上的设计指标,并进行了批量生产,同时最大变形量实现了减径8.5 mm,减壁1.2 mm.实践发现,中间管正火+回火工艺比中间管退火工艺更适合生产.
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王超;
姚荣根
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会》
| 2015年
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摘要:
研究了超超临界电站锅炉用T91管材的衬芯拔制工艺,实现了减径8mm以上,减壁0.5 mm以上的设计指标,并进行了批量生产,同时最大变形量实现了减径8.5 mm,减壁1.2 mm.实践发现,中间管正火+回火工艺比中间管退火工艺更适合生产.
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王超;
姚荣根
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会》
| 2015年
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摘要:
研究了超超临界电站锅炉用T91管材的衬芯拔制工艺,实现了减径8mm以上,减壁0.5 mm以上的设计指标,并进行了批量生产,同时最大变形量实现了减径8.5 mm,减壁1.2 mm.实践发现,中间管正火+回火工艺比中间管退火工艺更适合生产.