高压蒸汽
高压蒸汽的相关文献在1957年到2022年内共计1169篇,主要集中在化学工业、预防医学、卫生学、建筑科学
等领域,其中期刊论文252篇、会议论文8篇、专利文献247696篇;相关期刊192种,包括医疗装备、中国医疗前沿、大氮肥等;
相关会议8种,包括佶龙机械第十届全国印染行业新材料、新技术、新工艺、新产品技术交流会、中国石油学会第六届青年学术年会、第十八届全国大型合成氨装置技术年会等;高压蒸汽的相关文献由2525位作者贡献,包括梁添丁、崔伟、张磊等。
高压蒸汽—发文量
专利文献>
论文:247696篇
占比:99.90%
总计:247956篇
高压蒸汽
-研究学者
- 梁添丁
- 崔伟
- 张磊
- 梁添寿
- 汪洪波
- 姜艳锋
- 崔雄华
- 杨哲一
- 韩建康
- 刘书杰
- 周建良
- 张周博
- 李勇
- 王博
- 不公告发明人
- 俞向东
- 关新华
- 史志刚
- 周钜洸
- 唐彬
- 孙睿
- 崔承琪
- 张涛
- 张英侠
- 张莹
- 曹海涛
- 李杨
- 杨二娟
- 王丁
- 王敏
- 谢甲辰
- C·逖瓦利
- D·P·比约克兰德
- G·J·曼迪格
- J·M·马雷特
- R·M·肖恩
- 刘伟
- 刘海涛
- 刘福广
- 刘金林
- 刘金海
- 唐庆华
- 孙建军
- 张勇
- 张进尧
- 徐甜甜
- 李军
- 李晓晓
- 李翠霞
- 李艳辉
-
-
王加欣(摘译)
-
-
摘要:
壳牌将其专有的天然气部分氧化(SGP)技术与ADIP超溶剂技术相结合,显著降低了采取碳捕集、利用和储存(CCUS)技术从天然气中制蓝氢的项目开发成本。与自热转化(ATR)相比,SGP技术的主要优势在于部分氧化反应不需要蒸汽,SPG技术会产生高压蒸汽,这就满足了该工艺和其他电力用户的蒸汽需求,而且不需要对原料气进行预处理,简化了工艺。SGP技术还为炼油商提供了更大的原料灵活性,对原料污染物的抵抗力更强,可适应多种品质的天然气。与ATR相比,SGP技术使氢气的平准化成本降低了22%,其中资本支出降低了17%(较高的操作压力使氢气压缩机及二氧化碳捕集和压缩装置更小),由于压缩负荷减少和蒸汽增加使运营支出降低了34%(不包括天然气原料价格)。建模表明,与ATR相比,壳牌蓝氢工艺生产500吨/日纯蓝氢的运营支出将减少3000万美元/年,二氧化碳捕集量超过99%,氢气平准化成本降低10%~25%。
-
-
-
-
摘要:
2020年12月10日17:56:00,榆林能化公司F#气化炉一次性投料试车成功,标志着世界首台多喷嘴对置式半废锅气化炉,正式进入带负荷试运阶段。该型气化炉由原兖矿集团和华东理工大学共同研发,炉长45.75 m,内径4.2 m,质量737 t,日处理煤量2000 t,具有碳转化率高的优点,能源利用效率相对于传统激冷式气化炉大幅提高。高温合成气经气化炉内废锅回收大部分显热,每小时副产9.8 MPa高压蒸汽约100 t。
-
-
刘瑞明;
高东民;
高露
-
-
摘要:
本文主要针对某厂大修后化工用S1高压蒸汽阀门无法打开,影响全厂开车,对阀门无法打开的原因进行了分析,并提出了解决措施,解决了阀门无法打开的问题,同时对后续阀门维修指明了具体方向.
-
-
林懿宸
-
-
摘要:
压缩机作为甲醇合成装置的关键设备,主要用于输送工艺介质.而汽轮机是驱动压缩机能够正常运行的核心.采用高压蒸汽为汽轮机提供动力,因此清除高压蒸汽管道在制造及安装过程中残留的焊渣、铁锈、灰尘等,防止损坏透平,保证各界区高压蒸汽系统运行正常尤为重要.通过对高压蒸汽系统吹扫方案的研究,为相关装置压缩机汽轮机的试车提供指导.
-
-
龚春雷;
李辉源
-
-
摘要:
某石化公司乙烯裂解装置进行裂解气压缩机改造,裂解气压缩机运行1年半后,负荷无法达到设计值,而且负荷在逐步降低.本文对压缩机低负荷原因进行分析,判断汽轮机喷嘴磨损为主要原因,通过装置大检修进行验证维修,提高汽轮机蒸汽做功效率,同时通过裂解炉急冷器更换、裂解炉对流盘管进行化学清洗等手段,提高装置高压蒸汽的产气量,保证乙烯装置高负荷运行.
-
-
徐思红
-
-
摘要:
空分装置作为现在工业辅助关键装置之一,由于其投资成本高,工程建设质量要求也非常高,因而其装置安全稳定运行越来越重要.如何在项目实施过程之中控制安装质量,减小或避免在调试和正常生产中发生设备故障,将是空分装置项目过程控制研究的重点和难点.
-
-
潘福生
-
-
摘要:
为了保证化工项目投用后稳定安全运行,煤化工项目高压蒸汽管网在投用前必须吹扫打靶合格,否则管道内残存的焊渣、铁锈等杂物易损坏汽轮机组等大型设备.本文以新材料公司100万t/a乙二醇项目为例,介绍了高压蒸汽管道吹扫的目的、吹扫方式的选择、吹扫蒸汽参数的选定、临时吹扫管道配管以及吹扫注意事项,可供其它项目蒸汽管网吹扫提供参考.
-
-
-
江盛阳
-
-
摘要:
中国石化工程建设有限公司在全球首次集成和开发了重叠式两段不完全再生、发生高压蒸汽外取热器、湿绕组型强制循环热水泵和双功能焚烧式余热锅炉等技术,形成了催化裂化装置高压蒸汽发生和能量回收技术,充分利用重油催化裂化装置产汽负荷大、热能温位高的特点,将外取热器和余热锅炉发生蒸汽由中压等级提高到高压等级,有利于蒸汽逐级利用,可以降低催化裂化装置能耗125.6~16.5 MJ/t,相当于降低能耗7%~10%,节能效果显著.该技术成功应用于中国石化荆门分公司2.8 Mt/a重油催化裂化装置,使荆门分公司全厂煤炭用量减少200~250 kt/a,大幅降低了全厂碳排放量及烟气污染物排放量,经济效益和社会效益显著.
-
-
张杰
-
-
摘要:
热水解生产线运行中,污泥经高压蒸汽预热、水解、泄压闪蒸后产生的高温工艺气需排入消化池,现采用不间断再生水通过外冷却水套的水冷方式对工艺气进行降温,以保证后端消化池的稳定运行.降温后的再生水直接排入雨水井,不仅浪费再生水资源,也造成了热能损失,通过改造生产工艺流程,实现了该部分冷却水的利用最大化.
-
-
-
丁聚庆
- 《中国石油和化工勘察设计协会热工专业委员会、全国化工热工设计技术中心站2016年年会》
-
摘要:
随着石油化工工程项目的大型化,装置占地面积越来越大,高压蒸汽作为全厂的动力,正常的输送距离也越来越远,确定合适的蒸汽流速,是工程公司每个项目都面临的设计问题.蒸汽管线的阻力降,与蒸汽流速和管线长度密切相关.在工程设计中,确定管径是设计工作的基本内容.在一定的蒸汽设计流量下,流速大,单位长度的阻力降就高,相应的管径会小,管道材料投资相应低。较大的阻力降,会降低蒸汽的品质,造成能源的浪费与损失。本文针对高压蒸汽的输送,在一定的设计流量下,对多种管径下的阻力降、能源浪费及管线投资,进行计算,从技术经济方面进行初步分析,来确定管线的经济流速范围。
-
-
艾山
- 《2017年(第十一届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会》
| 2017年
-
摘要:
河钢宣钢焦化厂因中压蒸汽供汽不足,将1#、2#焦炉干熄焦锅炉产生的高压蒸汽,通过减温减压阀进行调节后,就近引入到煤气吸气机供汽管道,与厂大锅炉供应的中压蒸汽并网使用.针对供汽过程中温度压力调节不正常的情况,对干熄焦减温减压阀进行技术改造,对于蒸汽温度低的问题,采取管道保温、排液等措施,予以解决,使干熄焦蒸汽与中压蒸汽正常并网供汽,保证了中压蒸汽压力,确保吸气机及各用汽设备的正常运行.
-
-
-
-
-
-
-