预热器
预热器的相关文献在1957年到2023年内共计5348篇,主要集中在化学工业、能源与动力工程、冶金工业
等领域,其中期刊论文870篇、会议论文65篇、专利文献2887423篇;相关期刊374种,包括炭黑工业、水泥科技、水泥等;
相关会议59种,包括2016年中国电机工程学会年会、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会2014学术年会等;预热器的相关文献由9194位作者贡献,包括石伟伟、陈孙艺、匡俊等。
预热器—发文量
专利文献>
论文:2887423篇
占比:99.97%
总计:2888358篇
预热器
-研究学者
- 石伟伟
- 陈孙艺
- 匡俊
- 韦红旗
- 蔡明坤
- 王德瑞
- 杨伊玲
- 王长霞
- 孟金来
- 马玉顺
- 张梅珍
- 王晓萍
- 王勇
- 聂军
- 吕宏霞
- 杨恒保
- 王立刚
- 周惠
- 崔建波
- 杜艳青
- 杨纪根
- 陈国忠
- 魏振文
- 不公告发明人
- 倪长斌
- 刘光复
- 唐伟杰
- 梁尔凯
- 游述怀
- 章礼道
- 罗春涛
- 李建平
- 徐强
- 李强
- 王彬
- 瞿兆舟
- 邱冬雷
- 宋念龙
- 张闯
- 王凯
- 王峰
- 贾剑光
- 高晓红
- 冯丽娜
- 周长军
- 唐荣俊
- 张大伟
- 彭玉林
- 申先念
- 车得福
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黄长胜;
胡传喜;
杜纪栋;
张桥
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摘要:
回炉煤气加热器是焦炉加热的关键设备之一,运行效率高低直接影响焦炉加热的稳定性和均匀性,煤气中夹带的杂质时间长了会积累在管壁上影响加热效果还会产生阻力,必要时开副线降低阻力。要根据加热后的煤气温度和阻力情况决定是否退出清理预热器,焦炉加热煤气不能长时间停运,加上地下室相对封闭的空间,一旦出现煤气泄漏会有较大的安全隐患,要有详细周密的方案和现场实施组织,确保清理过程的安全快速。
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于海峰;
王振贤;
于世杰
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摘要:
改造前生产线系统能耗较高,出篦冷机熟料温度偏高,篦冷机故障率偏高,设备维护难度较高,废气NO_(x)排放量较高,氨水用量大等。通过对预分解系统、篦冷机系统、喂料系统等实施一系列改造后,该熟料生产线各项技术指标均达到技改要求。
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齐砚勇
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摘要:
在走访水泥熟料烧成现场时,我们很容易看到分解炉锥部有很多疤痕,那是企业探索分解炉喷煤点、物料入炉撒料箱更佳位置时留下的痕迹。这种现象在预热器出口风管上同样存在。在相关技术没有成熟前,尝试法是我们现场实践常用的方法之一。生产实践与预分解窑工艺技术进步紧密相连,同样遵循从理论到实践从实践到理论的规律,使生产指标越来越先进。
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唐占甫
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摘要:
1引言余热锅炉的热源为窑头窑尾大量低品质的余热,要想实现废气能量的梯级利用,要想实现系统余热利用效率最高,余热锅炉的参数选择非常重要。五级预热器的熟料生产线,预热器的出口温度在320°C左右,根据热平衡模拟计算和热工标定及实际运行情况,窑头余热锅炉采用双压和设置公共省煤器及公共过热器,窑头锅炉的公共省煤器出口高温热水供窑头锅炉和窑尾锅炉,窑尾锅炉产生的蒸汽和窑头锅炉产生的蒸汽汇合后至窑头公共过热器再过热后作为主蒸汽进汽轮发电机,汽轮机采用补汽凝汽式汽轮机,额定主汽压力1.6 MPa(a),主汽温度320°C,额定补汽压力0.35 MPa(a),补汽温度155°C时余热利用最彻底,热效率最高。
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任洪波
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摘要:
1优化背景YS公司原来有一条2 500 t/d熟料生产线,2008年投产,配套我公司预热器、三次风管、窑头罩、回转窑、燃烧器以及篦冷机等设备。2018年,业主决定通过全线技术改造,将该2 500 t/d生产线产量提高到5 500 t/d规模,配套的预热器(含新增塔架)、三次风管、窑头罩以及篦冷机等设备仍委托我公司设计。其中的篦冷机设备,受原生产线场地的限制,最终设计成超宽型结构。由于缺乏相关设计经验,我公司对设计方案进行了多次讨论,特别是对固定篦床区域的处理,更是进行了革新与突破。
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郭琳;
张中国
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摘要:
0引言某公司5000t/d熟料生产线,回转窑规格Φ5.2m×78m,三次风管Φ3.4m,分解炉为在线喷腾型,分解炉规格Φ8.68m×42.8m,采用双系列五级预热器,高温风机额定转速905r/min,功率3600kW,电压6kW,额定电流417A,处理风量1150000m^(3)/h,全压8000Pa。
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杨再成
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摘要:
关于预热预分解系统用风,大三次风小缩口模式能进一步减小头尾煤比例,进一步提高头尾煤的燃尽率,进一步发挥分解炉的作用,提高分解率,系统产量、质量、能耗进一步优化;分解炉炉容小的生产线,技改预热预分解系统时首先要考虑扩大炉容,旋风筒降阻,只是提高分解炉通风和燃烧的辅助手段,不能彻底解决分解炉炉容小的问题;分解炉内煤粉的燃烧,不仅和三次风供氧有关,还与煤粉喷入时的方向和速度有关,大部分企业窑尾送煤管道设计不合理;C1旋风筒降阻的措施非常关键,不仅关系到它的阻力,还决定其出口温度和收尘效率;2010年及以前建成的生产线的C1旋风筒到窑尾余热发电锅炉之间管道的改造,可降低500~700Pa的阻力;分解炉锥部选用长锥体还是短锥体,取决于锥部的斜度;要想烟室负压低、风速低,就要彻底解决通风和内循环的问题。
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李珂;
刘云峰;
孙潞潞;
符惜炜
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摘要:
为分析现有水泥分解炉结构存在的问题,利用Fluent软件对分解炉的初始结构进行模拟计算,分析分解炉内流场、温度场、碳酸钙分解、NO_(x)生成以及CO对NO_(x)浓度的影响,发现炉内没有形成稳定有效的CO高浓度区,来使窑尾排入废气中带入的NO通过,对废气带入分解炉的NO浓度影响很小。模拟结果为后续对分解炉的进一步研究计算提供理论依据,以及为分解炉组织燃烧和降低NO_(x)排放提供参考.
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郑成文;
李修启
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摘要:
0引言环保排放标准逐渐降低,作为SO_(2)排放重点监控行业的水泥企业,面临着巨大的生产压力,很多企业不得不考虑如何控制硫排放,来满足日益严峻的环保政策要求。目前水泥企业使用脱硫方法有干法脱硫、湿法脱硫、石灰石喷雾干燥法、氨法脱硫等,脱硫剂有熟石灰、脱硫水剂、氢氧化钙干粉、热生料、氨水等,使用成本也高低不等,经过论证研究,我公司选择使用氨水脱硫方案,取得较好效果。
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徐海栋;
刘存超
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摘要:
0前言随着数字化时代的来临,我公司已运用SmartPlant 3D(以下简称SP 3D)三维设计软件进行了水泥厂工艺设计,但由于此软件目前计算方面的局限性导致结构专业不能同步使用此软件设计。目前我公司运用Navisworks三维设计软件把不同格式的三维模型整合到一个平台上来,并运用其“Clash Detective”工具进行模型的碰撞检查,通过此方式进行碰撞检查可以提高工作效率和质量,降低了人为因素造成的误查、漏查等错误风险,从而缩短项目设计周期,本文以预热器车间碰撞检查为例进行阐述。
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武汶逵
- 《2018中国水泥工业烧成系统优化改造技术研讨会》
| 2018年
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摘要:
窑尾高温风机拉风加大、生料喂料量降低或断料、窑头或窑尾用煤量增加、燃煤热值增加、窑的转速降低、生料成分中碳酸钙含量降低,或者是冷却机篦床速度降低以及窑头排风阀开度减少等等,都会引起C1预热器出口气体温度突然升高.面对这种异常,只有利用风、煤、料、窑速变化带来的相应变化去排查真正的原因,采取正确的应对失措,才能把这种异常扼杀在萌芽状态.
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齐砚勇;
邓国亮;
柯胜强
- 《2017中国水泥工业烧成系统化改造技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
预热器出口温度偏高的现象比较常见.下料管的布置决定着物料的分散程度,物料分散度差,预热器换热不佳,是造成预热器出口温度高的主要原因.预热器出口温度与下料管温度相差大,"热风"与"冷料"换热不充分,亦是预热器换热不佳的体现.物料分散不佳,造成预热器压力损失增大.因此,当上下两级预热器压差大时,其温差小,换热不佳;反之亦然.应改造下料管的结构形状以及下料管和翻板阀的位置.解决预热器出口温度偏高的现象,还可采用创新性地减少一级预热器的两级高固气比预热器系统.
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Cuixin-gang;
崔新刚;
Guoming;
郭明;
李启永
- 《2016年中国电机工程学会年会》
| 2016年
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摘要:
预热器积灰堵塞是长期困扰锅炉安全经济运行的老大难问题,尤其是锅炉改造加装脱硝系统后,这种矛盾更加突出.本文分析了预热器积灰堵塞原因,提出了综合治理的措施,主要从三个方面入手,通过燃烧调整的优化,控制氨逃逸率,有效的控制硫酸氢铵生成量;加大配煤力度,控制高硫煤掺烧量,减少S03产生量;提高预热器吹灰、高压水冲洗质量,保证预热器换热面的清洁度,实践应用后,取得了明显的效果.
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齐砚勇
- 《2016中国水泥工业烧成系统优化改造技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
众所周知,热损失是影响水泥熟料烧成热耗的主要因素.齐砚勇教授对国内部分2500~5000t/d预分解窑系统进行了全面的热工标定.发现预热器出口废气带走热所造成的热损失占烧成熟料所必需理论热耗的17%~22%左右,是烧成热耗最大的支出部分.因此,降低预热器出口温度成为节能降耗的重要途径之一.笔者长期在水泥生产一线展开深入研究,对旋风预热器系统有着深刻的理解,发明了减少一级预热器,采用两级高固气比的创新性专利。该技术降低了预热器阻力,提高换热效率,降低熟料的热耗、电耗。
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马娇媚;
陶从喜;
彭学平;
狄东仁
- 《建材绿色制造先进技术国际交流会》
| 2018年
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摘要:
研发了以六级预热器、低氮分解炉、两档短窑、中置辊破冷却机为典型代表的烧成技术,集成应用在水泥窑烧成系统上,达到了低能耗的技术指标,可比熟料热耗≤640kcal/kg.cl,可比标煤耗≤91.4kgce/t.cl,自脱硝效率≥50%,与能耗限额标准新建企业的准入值相比节煤率10%以上,在河南孟电、印尼BOSWA、沙特UCIC等多个项目中成功应用,节能减排效果显著,实现了有竞争力的先进烧成技术推广应用.
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金加胜;
梅金珂;
王志远;
李文海;
陈之专
- 《2016中国水泥工业烧成系统优化改造技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
5000t/d熟料生产线,预热器堵塞现象频发,投料过程非常不稳定.采取的措施是:采用"微动性锁风阀"替代预热器下料管普通翻板阀;改动三次风管进入分解炉的结构;重新调整分解炉撒料箱的位置以及撒料板的几何形状和尺寸.改造后点火过程顺利,彻底解决了以前点火过程长、系统运行不稳定、预热器容易堵塞、产量低、质量差的工况;点火后系统很快进入稳定状态、包括投料过程、产量和质量.
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申冰雨;
牛爱红
- 《2015年中国石灰工业技术交流与合作大会》
| 2015年
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摘要:
太钢复合材料厂回转窑预热器的废气温度为250°C以上,排放到大气中的温度也在170°C左右,如果不加以利用,这部分热能就会白白浪费.采用纯低温余热利用技术,设置1台烟气余热换热器,最大限度地利用烟气热量来供热,达到了节能降耗、回收利用废气的目的.
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闫宝忠;
甄常亮
- 《第十六届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
热风炉煤气消耗是高炉冶炼过程中仅次于固体燃耗的第二大能源消耗,本文系统分析了唐钢预热器及热风炉系统的能耗状况,就技术性和经济性两个方面进行阐述,为进一步降低能源成本提供理论依据.提出热风炉双预热是当前高炉工序节能较为成熟的技术。目前唐钢使用“燃烧炉+热风炉”混合废气对助燃空气和煤气的预热效果要优于单独使用热风炉废气,且燃烧炉消耗高炉煤气造成的动力成本增加完全可以通过理论燃烧温度提升带来的综合效益来弥补。预热器系统的运行效率高低对热风炉本体的热效率影响不大,但提高预热效果依然可以有效降低燃料消耗。当前工况下,受设备老化、预热器阻塞情况等因素的影响,2炉、3炉的热风炉热效率仅为70%左右,合理的风温水平应控制在1160°C-1170°C,并在操作中减少混风阀的使用,有助于提高热风炉热效率。进一步提高风温造成的动力成本增加与燃料比降低带来的隐性效益之间的性价比有待在日常生产中继续摸索。