预分解系统
预分解系统的相关文献在1994年到2022年内共计136篇,主要集中在化学工业、建筑科学、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文99篇、会议论文11篇、专利文献3732188篇;相关期刊23种,包括今日科苑、科技创新导报、内蒙古科技与经济等;
相关会议8种,包括第二届水泥工业节能减排及清洁生产控制技术高峰论坛暨水泥工业脱硝、除尘技术专题会、第二届中国水泥企业总工程师论坛暨水泥总工程师联合会年会、华北地区硅酸盐学会第八届学术技术交流会等;预分解系统的相关文献由249位作者贡献,包括蔡玉良、孙德群、轩红钟等。
预分解系统—发文量
专利文献>
论文:3732188篇
占比:100.00%
总计:3732298篇
预分解系统
-研究学者
- 蔡玉良
- 孙德群
- 轩红钟
- 郑启权
- 陶从喜
- 井上一郎
- 何忠茂
- 周应庆
- 崔建勤
- 崔洪坤
- 张中建
- 张长乐
- 强玉琴
- 彭嘉选
- 彭学平
- 徐学慧
- 文柏鸣
- 曹齐来
- 朱智平
- 汪克春
- 潘炯
- 潘胡江
- 盛赵宝
- 蔡顺华
- 邵明军
- 陈军磊
- 陈涛
- 韩军强
- 高敏
- 俞为民
- 兰明章
- 刘宝
- 刘开源
- 刘锡俊
- 吴兵
- 吴建军
- 周李镇
- 唐徐宁
- 张爱民
- 支俊秉
- 方景光
- 曹百言
- 李安平
- 李恩军
- 李昌勇
- 李福洲
- 杨春华
- 杨泽波
- 杨通钦
- 武艳文
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李晨星;
廖耐平;
王卫德
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摘要:
本文对水泥厂预分解系统存在的烧成热耗高的问题进行原因分析,并通过降低废气量及废气温度、降低系统的表面散热、采用先进的多通道煤粉燃烧器、改善水泥熟料的煅烧性能等措施从而达到降低热耗的目的。改造后熟料质量稳定,产量提升,经济、社会效益显著提高。
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崔洪坤;
刘志强
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摘要:
某4500t/d水泥熟料生产线存在煤耗高、预分解系统阻力大、产量偏低、系统换热差、结皮严重、冷却机热回收效率低、脱硝氨水消耗量大等问题。结合生产实际和工艺设计研究,采用了扩大分解炉炉容、扩大旋风筒进口通风面积、优化烟室缩口、预热器系统降阻、更换高效撒料箱与锁风阀,采用低氮分级燃烧技术、更换第四代高效篦冷机等技改措施,C1旋风筒出口负压降至5000Pa,脱硝系统处理前NO_(X)浓度控制在450mg/m^(3)左右,出篦冷机熟料温度65°C+环境温度,实物煤耗降至136.5kg/t.cl,年综合经济效益达3300余万元,节能改造效果显著。
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轩红钟;
张宗见;
刘守信
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摘要:
对旋风筒、分解炉、烟室等关键部位进行技术升级,开发出高效低阻旋风筒、自脱硝低氮低碳分解炉及低循环稳流防结皮烟室等装备,形成低氮低碳环保型预分解系统,并在5000 t/d熟料生产线应用,实施后,吨熟料标准煤耗下降幅度达7.43%。分解炉自脱硝效率达45%,二氧化碳减排效果也较为明显。
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王新博;
江人杰;
许勇
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摘要:
0引言近年来,由于“双碳”政策的影响,严控高耗能、高污染“两高”项目,水泥建材等高耗能、高排放项目也积极推进减污降碳的进程,生态环境治理模式由末端治理向源头防治转变。本项目严格按照国家政策,烧成系统采用高效、低阻的双系列六级悬浮预热器+在线型分解炉+回转窑+第四代篦冷机(中置破碎机)。设计压损≤50000 Pa,入窑分解率≥95%,熟料标煤耗≤98 kg/t。
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王浩
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摘要:
某水泥厂原有2 500t/d预分解系统,正常生产时熟料标煤耗为112.5kg/t,C1出口负压约为-6400Pa,系统产量低且煤耗和阻力较高.为达到提产降耗的目的,对分解炉、鹅颈管、上升管、旋风筒进口、三次风管、烟室、C1 筒及出口管等进行了一系列改造.改造后,熟料产量达到3 800t/d以上,熟料标煤耗为108kg/t,C1出口负压低于-5800Pa,大幅度提产的基础上仍能保证节能降耗指标,在国内同级别水泥生产线技改中处于先进水平.
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崔洪坤
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摘要:
水泥熟料生产是一个复杂的多系统联合过程,其中回转窑系统、预分解系统对水泥熟料质量等起着重要作用,也是水泥熟料生产过程中燃料燃烧的主要设备,对排放起着决定性影响,因此对这两个系统的智能控制研究有着重要意义。本文主要结合实际探讨这两个系统煅烧的智能控制思路,以智能控制系统来进一步降低熟料生产过程中NOx初始浓度,从而降低末端治理的成本。
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王继升;
独传新;
刘清元;
武浩
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摘要:
某5 000t/d水泥熟料生产线建成投产以来,长期存在预分解系统阻力高、一级出口温度高、熟料标准煤耗偏高的问题.为降低预分解系统阻力、出口温度,节约电耗、煤耗,2019年大修期间,公司对窑系统进行了节能降耗技术改造,改造后预热器一级出口负压降低至4 500Pa,一级出口温度降低至270°C,熟料工序电耗降低至25.78kW·h/t,标煤耗降低至104.43kg/t熟料,预计每年可为公司节约成本1 360余万元.
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崔洪坤
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摘要:
通过对5 000t/d预分解系统的数值模拟研究,结合流体动力学基本原理,采用重整化群(RNG)k-ε数学模型,使用Fluent软件模拟旋风筒、分解炉内的气流速度场、温度场、颗粒浓度场、颗粒运动轨迹及气体组分场等分布状况,了解和掌握数值模拟研究方法.通过多条线的实践总结,对数值模拟与实际应用的结合有了很好的理解与掌握,对设备开发、优化设计起到了重要作用.研究成果在新线建设、老线改造等均取得较好的效果.
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李福洲;
颜波;
杨泽波;
闵江宁;
黄国安;
王奎
- 《2017中国水泥工业烧成系统化改造技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
"均温、均相、低氮"预分解系统是新形式下"环境友好型"预分解系统的一种,系统通过合理布局分解炉上料、煤、风的入炉位置,调节匹配各自的入炉量,使分解炉达到均温、均相、低氮氧化物排放的效果.实际生产应用表明,"均温、均相、低氮"预分解系统的实施,不仅可以达到降低氮氧化物排放、提高熟料产量、节约系统用煤的效果,而且使得熟料的强度得到大幅度的提高.数据显示实施了该项技术后,试验线的脱销效率到达30%以上,熟料增产200t/d,节约用煤0.7t/h,熟料3d强度平均提高了4~5MPa.
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胡亚茹
- 《第二届水泥工业节能减排及清洁生产控制技术高峰论坛暨水泥工业脱硝、除尘技术专题会》
| 2013年
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摘要:
结合热工标定数据分析了高固气比预热预分解系统的运行特点,建立了高固气比预热预分解系统热力学计算数学模型,分析了不同参数对热力学特性的影响.结果表明:高固气比生产线的操作温度较低,且NOx和SO2的排放量较小;外漏风系数或散热系数增大,都会使预热预分解系统热效率降低;分解炉喂煤比例存在一最佳值,高于或低于此值都不利于其内部热力分布.
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陈涛
- 《第六届全国新型干法水泥生产技术交流会》
| 2005年
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摘要:
"九五"期间,在"控制总量,调整结构"的原则指导下,我国2000~3000t/d规模的新型干法水泥生产工艺和装备基本实现了国产化,且性能可靠、指标先进.但是,从企业规模、生产集中度、产品结构等各项综合指标来看,我国水泥工业仍然处于落后地位.为了加快水泥工业的发展,建材"十五"规划中,明确要重点支持8~10家大公司和企业集团发展日产4000t以上新型干法水泥生产线,实现生产能力的大型化和集中化,同时技术与装备水平要求达到20世纪90年代国际先进水平.党"十六"大又明确提出:走新型工业化道路,建设小康社会的宏伟目标,这对我国水泥工业来讲,既是发展的机遇,也是重大的挑战.目前,国内正在运行的5000t/d以上的生产线中,华新5号线、京阳以及山东大宇7200t/d生产线采用引进设备外,还有数条烧成系统国产化的生产线近年相继投产.为了进一步促进我国水泥工业技术与装备向大型化方向发展,成都建材工业设计研究院利用其雄厚的研发力量,开发出了具有独立知识产权的5000t/dCDC预分解系统,完成了其相关工艺设计和装备设计.本文介绍,1系统开发的设定条件,2系统性能指标,3CNC旋风预热器,4CDC分解炉,5CDC预分解系统参数。
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刘利民;
林岳森
- 《第四届全国悬浮预热和预分解窑技术经验交流会》
| 1999年
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摘要:
本公司节能综合技改项目(5#窑)主要是建设一条日产700t水泥熟料的干法窑生产线,系国家技术改造一期"双加"工程.该项目于1995年12月26日正式动工,经过20个月的建设,于1997年9月8日正式点火投料生产,一次性获得成功.本文分析了该预分解系统塌料堵塞原因,并且介绍了采取的措施.
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陈文平
- 《第四届全国悬浮预热和预分解窑技术经验交流会》
| 1999年
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摘要:
在窑外分解烧成工艺中,分解炉用燃烧空气来源主要有两种型式,一种是从窑内通过.这种型式因需加大窑的规格等原因,已极少采用.另一种是用三次风管将热空气从窑头送至分解炉.由于使用三次风管,窑和分解炉管路便形成了并联气路.在正常生产时,窑路及三次风管路的气量能同时满足各自燃料燃烧需求,这时的状态我们称其为平衡状态.本文就窑及分解炉气路达到平衡状态的要求,设计及调节作一些探讨.
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