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页岩气水平井

页岩气水平井的相关文献在2011年到2022年内共计316篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、图书目录、文摘、索引 等领域,其中期刊论文88篇、会议论文18篇、专利文献309006篇;相关期刊42种,包括科学与财富、中国科技纵横、西南石油大学学报(自然科学版)等; 相关会议8种,包括中国石油学会2014年固井技术研讨会、2013年度全国钻井液完井液技术交流研讨会、第三届天然气藏高效开发技术研讨会等;页岩气水平井的相关文献由964位作者贡献,包括蒋廷学、石元会、王海涛等。

页岩气水平井—发文量

期刊论文>

论文:88 占比:0.03%

会议论文>

论文:18 占比:0.01%

专利文献>

论文:309006 占比:99.97%

总计:309112篇

页岩气水平井—发文趋势图

页岩气水平井

-研究学者

  • 蒋廷学
  • 石元会
  • 王海涛
  • 冯爱国
  • 廖勇
  • 李忠厚
  • 苏瑗
  • 任岚
  • 卞晓冰
  • 赵金洲
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 何彦庆; 陈青; 吴婷婷; 曾琳娟; 王玉婷; 罗鑫; 杨海
    • 摘要: 目的C01井区页岩气井开采中后期,天然能量不足,井筒积液普遍,准确实时识别积液位置困难,导致排水采气工艺实施效果欠佳,故需针对井筒积液流动进行研究。方法基于C01井区积液现状,在Beggs持液率模型的基础上,使用生产数据及井筒流型对持液率模型进行修正,从而可以准确地实时识别积液位置,与生产测井剖面实测数据进行对比,验证了修正模型的准确性;基于实际页岩气井钻井数据建立了页岩气井的全井段几何模型,实现了气液两相流动模拟,分析了井型对积液位置的影响。结果修正的持液率模型在页岩气井中应用时,其平均相对误差为6.66%,可以为现场提供较为准确的积液位置识别;数值模拟结果表明,下倾型和上倾型页岩气水平井由于能量衰减导致造斜段易形成积液。结论应用修正的持液率模型计算积液位置显示,页岩气水平井造斜段易形成积液;数值模拟结果与修正的持液率模型应用计算结果符合,通过使用预测的生产数据可以对井筒积液位置进行预判。
    • 姜瑞海; 崔云峰; 张晨; 陈勋
    • 摘要: 为揭示页岩气偏心水平井气侵期间岩屑运移规律,基于欧拉多相紊流计算模型,研究钻井液排量与黏度、气体侵入量、岩屑粒径、入口岩屑含量对气侵期间偏心度为0.75的环空岩屑分布的影响。结果表明,气侵期间上述因素均会对偏心环空岩屑分布造成不同程度的影响,随岩屑粒径与入口岩屑含量的增大、钻井液排量与黏度的减小,环空出口底部岩屑床厚度增加,气体侵入量安全范围内对岩屑分布影响甚微,随其增大,岩屑床厚度稍有上升。
    • 董莎; 荆晨; 宋雯静; 杨蕾; 罗昱暄; 段洋
    • 摘要: 页岩气水平井通常产量递减较快,而新钻水平井费用较高,重复压裂技术可以恢复及提高页岩气水平井产量,具有良好的经济效应。页岩气水平井在实施首次增产措施时由于井位不合理、完井设计欠佳、生产期间的伤害等原因导致产量较低,可通过重复压裂技术恢复及提高产量。页岩气水平井重复压裂技术在北美等地已经得到了广泛应用,相关配套技术较为成熟。文章综述了北美页岩气水平井重复压裂存在的技术难点、优化选井方法以及重复压裂的工艺和工具。针对四川盆地页岩气水平井重复压裂,结合目前的技术现状和发展趋势,提出了开展重复压裂试验、避免笼统压裂实现精准改造、采用超临界CO_(2)代替水基压裂液等建议。随着部分页岩气区块开采逐渐进入中后期,重复压裂将成为老井新生的重要手段,形成一套适合国内的页岩气水平井重复压裂技术,有助于中国页岩气开发实现降本增效。
    • 孙智勇; 苟源
    • 摘要: “喜闻贵中心成功处置威页26-5HF井套管变形事件并顺利通井到底,特此提出表扬!……通过地面的精心组织、科学严谨的风险研判、精细完善的施工方案、准确无误的规范操作,实现了高难度的套管疏通任务,我项目部表示高度认同!”
    • 范玉光; 田中兰; 马喜伟; 邵长春; 杨恒林; 付利; 舒惠龙
    • 摘要: 川渝地区页岩气水平井环空岩屑浓度增加和岩屑床的产生会使井眼清洁程度变差,导致卡钻等事故,需要加快井眼清洁评价方面的研究.鉴于此,根据页岩气钻井现场所用油基钻井液数据,利用切应力误差法和相关系数法优选出适用于该地区的油基钻井液流变模式——卡森模式,建立了环空岩屑颗粒启动临界流速模型和岩屑床厚度分布模型.以CNH17-2井为例,采用本模型计算分析了起下钻和倒划眼工况下岩屑床厚度的变化规律.研究结果表明,随着井斜角增加,环空岩屑床厚度先增大后减小,在井斜角10°~20°井段岩屑床厚度趋于0,在井斜角60°~70°井段岩屑床厚度出现最大值;倒划眼操作后,岩屑床厚度可减小50%以上.优化井眼轨迹、适当进行倒划眼操作能有效提高井眼清洁程度,降低沉砂卡钻等风险.
    • 杨弘毅
    • 摘要: 针对涪陵地区页岩气水平井开发特点,通过室内试验开发了一套适合目标区块页岩气水平井的高效水基钻井液体系,并对其综合性能进行了评价。结果表明:高效水基钻井液体系具有良好的耐温性能,在140°C下老化后,体系的流变性能和滤失量均无明显升高。体系具有较强的抑制性能和润滑性能,对目标区块储层段岩屑的滚动回收率可以达到98%以上,具有较低的极压润滑系数和泥饼黏附系数。此外,该高效水基钻井液体系的EC50值可以达到30000 mg/L以上,属于无毒级别,具有良好的环保性能。
    • 朱红涛
    • 摘要: 为了提高页岩气井水平段优质储层钻遇率,以四川盆地W区上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩气水平井轨迹调控为研究对象,分析总结并形成了一套包含着陆段A靶预测及轨迹分段调控、轨迹相对储集层空间位置判断、水平段复杂构造轨迹调控等的技术方法。研究结果表明:①通过小层精准定位及判别技术能够准确识别、判断出钻头与储层空间位置的距离及动态变化情况;②通过井轨迹的分段调控技术能够对轨迹进行有效的动态调控,是成功着陆、中取A靶的关键;③运用轨迹相对储层空间位置分析判断与调控技术方法能够及时发现钻头与储层空间位置的动态变化和偏离情况,从而可以实时对水平段轨迹进行优化调控;④通过对复杂构造形态及类型的识别、判断技术的运用,在复杂构造区块页岩气水平井导向中能够提高优质储层钻遇率。结论认为,运用所形成的页岩气水平井轨迹调控技术方法后,W区五峰组—龙马溪组页岩气水平井优质储层钻遇率提高,特别是对复杂构造区块井的轨迹优化调控力度加强。
    • 贾国亮; 李晓岚; 郑永太; 张士军
    • 摘要: 针对川南地区的页岩气水平井储层埋藏深、地层压力系数高、并存高压气层、石英含量高、岩石脆性特征明显,具有较强层理结构、层理倾角大,易造成定向段和水平段井壁失稳;黏土矿物含量高,页岩地层存在着大量的微裂缝、蜂窝状小孔洞及层理裂缝等特征.要求钻井液具有高密度、强抑制性、润滑性、封堵性、防塌、活度平衡等特性,高密度油包水乳化钻井液成为最佳的钻井液体系之一.但是在使用过程中,易出现黏切高等流变性差、凝胶结构强等问题,严重制约着高效、快速钻井.从有机土加量、油水比、固相含量、加重材料种类及粒径大小、乳化剂品种、流型调节剂使用等方面分析了影响高密度油基钻井液流变性的主要因素,并提出优选钻井液体系、处理剂以及严控油水比和固相含量等措施,能有效地调控钻井液的流变性.
    • 杨弘毅
    • 摘要: 针对涪陵地区页岩气水平井开发特点,通过室内试验开发了一套适合目标区块页岩气水平井的高效水基钻井液体系,并对其综合性能进行了评价.结果表明:高效水基钻井液体系具有良好的耐温性能,在140°C下老化后,体系的流变性能和滤失量均无明显升高.体系具有较强的抑制性能和润滑性能,对目标区块储层段岩屑的滚动回收率可以达到98%以上,具有较低的极压润滑系数和泥饼黏附系数.此外,该高效水基钻井液体系的EC50值可以达到30000 mg/L以上,属于无毒级别,具有良好的环保性能.
    • 张立新; 刘瑞
    • 摘要: 阳101H3-6井是位于四川泸州区块一口页岩气水平井.针对阳101H3-6井长水平段井壁稳定性差、摩阻扭矩高的钻进技术难点,提出了高密度油基钻井液技术对策,引入新型主乳化剂Ⅰ型,通过正交试验,优选确定了密度为2.2 g/cm3的高密度油基钻井液配方为:2%主乳化剂+3%辅乳化剂+3%润湿剂+4%降滤失剂+1%有机土+3%CaO,油水比为80:20(柴油:25%CaCl2水溶液).性能评价结果表明,该高密度油基钻井液抑制性强,抗污染能力良好,性能稳定.现场实际应用表明,该高密度油基钻井液流变性好,破乳电压高,高温高压滤失量低,满足阳101H3-6井长水平段施工需求.阳101H3-6井水平段钻进过程中钻井液性能稳定,井壁稳定,井下安全,顺利完钻.
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