阳极炉
阳极炉的相关文献在1990年到2023年内共计360篇,主要集中在冶金工业、废物处理与综合利用、化学工业
等领域,其中期刊论文135篇、会议论文18篇、专利文献208768篇;相关期刊49种,包括山西冶金、铜业工程、有色冶金节能等;
相关会议14种,包括第三届中国铜工业科学技术发展大会、2015年中西部第八届有色金属工业发展论坛、中国有色金属冶金第一届学术会议等;阳极炉的相关文献由646位作者贡献,包括袁海滨、刘国辉、张崇云等。
阳极炉—发文量
专利文献>
论文:208768篇
占比:99.93%
总计:208921篇
阳极炉
-研究学者
- 袁海滨
- 刘国辉
- 张崇云
- 唐都作
- 吴长林
- 武卫国
- 章研胜
- 袁辅平
- 刘春洋
- 宋兴诚
- 刘兴奎
- 刘占彬
- 卢卫宁
- 李立
- 王成国
- 路永锁
- 邹铁梅
- 鄂加强
- 刘伟
- 吕重安
- 宋成
- 廖文江
- 张明胜
- 梁帅
- 熊尉明
- 王庭凤
- 田澍
- 祁麟
- 童悦
- 赵鲁
- 金竹林
- 顾鹤林
- 万军
- 刘涛
- 周俊
- 张建坤
- 李宏才
- 李罡
- 杨立有
- 熊振昆
- 王二虎
- 王旭峰
- 王涛
- 肖翔
- 陈延进
- 陈钢
- 黄雁
- 刘佳胜
- 叶磊
- 向合群
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王斌
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摘要:
为了节约燃料、减少烟气和氮氧化物的排放,从而达到节能、降耗、减排、增效的目的,每台阳极炉配备了一套完善的天然气-多氧燃烧系统。大幅度提高了燃烧热效率,燃料消耗大大降低,综合燃耗可降低约40%,同时也大幅减少了烟气量,大幅减少了污染物的排放,是阳极炉节能减排的重大措施。每台阳极炉配备一套氮气搅拌系统,在良好的冶炼操作工艺的配合下可以大大缩短氧化还原时间,同时可提高阳极铜质量。
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虞晓航;
马国跃;
谢长振
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摘要:
直收率是阳极板铜含量与直接投入原料铜含量的百分比,检验的是冶金工艺的效率。理论分析造成阳极炉直收率低的原因,提出了提高阳极炉直收率具体办法有:合理搭配入炉铜料、控制炉内温度、控制加入溶剂量、吹风时间和还原时间适当。采取相对的控制手段,减少铜的损失,提高阳极炉的直收率。目前,通过此方式直收率已明显提高,铜金属的价格贵,相对应的提高直收率能够明显的提高经济效益。
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赵立恒;
张鑫;
舒波;
余彬;
杨斌;
高荣
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摘要:
高砷铜精矿火法熔炼时,砷及其化合物大部分挥发进入气相(烟气),存在公辅设备运行成本高、环境污染严重等一系列的问题。本文以艾萨炉-PS转炉-阳极炉强化铜冶炼生产工艺为例,研究了杂质元素砷在艾萨炉熔炼、贫化电炉还原、转炉吹炼和反射炉精炼的存在状态和迁移特性,其中58.8%进入艾萨电尘,另有0.4%会遗留在阳极铜中。本试验应用氧化挥发法和加碱造渣法,提出了熔炼工序、吹炼工序、精炼工序3个工序的控制措施。针对砷易挥发、难固化的特点,采用喷吹罐鼓入碱性脱杂剂和加装艾萨炉导料管等控制方法,能提升火法阶段的固砷效果和除砷量,解决了冶炼含砷烟尘量大以及铜产品砷含量过高的问题。
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李昱民;
王国珍
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摘要:
根据可持续发展战略要求,铜冶炼行业必须坚持低碳经济,在低能耗、低污染以及低排放的基础上进一步节能减排。为此,贵溪冶炼厂阳极炉工序对铜精炼烟气排放系统进行了生产现状调查分析,并建立了2台自然循环锅炉,使阳极炉烟气热能得到回收利用。文中阐述了自然循环锅炉在铜精炼过程中的运行情况、存在的问题以及改造后的运行实践,为同行业实施烟气热能回收提供借鉴。
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张树鹏;
布乃祥;
周京;
曾庆晔
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摘要:
铜冶炼阳极炉的烟气由于SO2浓度高,温度波动大并含有较强的腐蚀性等原因,不能采用静电、布袋等常规的除尘设备进行处理.介绍了山东祥光铜业有限公司阳极炉烟气处理设备——陶瓷除尘器自投入使用以来的除尘效果,降低了有害物质对大气的污染,同时有效回收烟尘中的有价成分.
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贾龙
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摘要:
针对CCS铜冶炼厂阳极板质量问题,本文进行了分析和总结,将其归纳为化学成分问题和物理规格问题.化学成分方面,影响阳极板质量的主要因素是精炼铜液As含量偏低,部分炉次Fe含量偏高;物理规格方面,影响阳极板质量的主要因素有鼓包、裂纹、耳弯、耳距尺寸、飞边毛刺等.化学成分方面,通过向阳极炉中添加砷铜合金来提高阳极板中As含量,通过增加粗铜氧化程度降低阳极板中Fe含量;物理规格方面,通过加强生产过程管理,控制合理的铜水温度和浇铸速度,改进喷涂系统和冷却水系统等方法来提高阳极板的浇铸质量.采取以上改进措施后,CCS铜冶炼厂有效地提高了 CCS阳极板生产质量,降低了废品率和吨铜油耗.
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王国磊;
王夏
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摘要:
河南中原黄金冶炼厂原采用PLC控制系统和DCS分别控制阳极炉转炉和氧化还原作业,存在操作人员不能实时掌握阳极炉的运行状态、无交直流电动机切换指示、无炉体转动角度位置实时显示、无设备运行状态数据历史记录、设备联动性不佳等问题.通过对基于DCS控制的交流+直流的阳极炉电控系统的改造,实现了阳极炉转炉的自动控制、状态显示、故障诊断、设备运行状态数据的全生命周期记录,并实现了1套系统控制阳极炉生产,达到了提高生产效率和安全生产的目的.
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王伟
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摘要:
阳极炉纯氧燃烧技术的应用加快了炉内铜熔体的升温速度,大幅提高了单台阳极炉的设备台效.在工厂粗铜产能没有大幅提升的情况下,减少投产阳极炉的台数,让富余的产能进入停炉备用状态,来降低生产成本,成为阳极炉新的作业模式.因此阳极炉配套的低压余热锅炉需要适应新的工况与作业模式,文章介绍阳极炉原配置的低压余热锅炉在长期备用状态下的保养方法.
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葛贤发
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摘要:
本文简要介绍了冶炼产生烟气的来源:铜精矿干燥、冰铜粒化、阳极炉;提出了烟气超低排放的具体工艺:超低排放干燥烟气工艺、超低排放冰铜粒化、超低排放阳极炉;探索了资源综合利用的有效方式:粉尘回收、稀硫酸利用、废水处理.通过资源科学利用,保障粉尘有效回收,提升稀硫酸的利用效果,全面改善工业污染问题.
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陶川银;
张柱山
- 《第三届中国铜工业科学技术发展大会》
| 2017年
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摘要:
传统的阳极炉精炼工艺,一般包括待料、氧化、倒渣、还原、浇铸五个作业过程,作业周期长,综合能耗高,增加了铜阳极板加工成本,不利于当今市场竞争和挑战.本文简述了对阳极炉控硫掺氮氧化还原精炼技术的研究与应用,通过对阳极炉控硫掺氮氧化还原技术的研究,将传统的五步精炼工艺环节优化为三步精炼工艺环节,阳极炉单炉作业时间由原来的8h/炉缩短为6h/炉,提高了作业率。阳极炉能耗水平下降明显,实验表明在弱氧化气氛下精炼减缓了CuO2的铁酸铜及铁酸亚铜稀渣对炉口及炉衬的腐蚀速度,实现了阳极炉高效率、低能耗作业,降低了铜阳极板加工成本,提高了企业竞争力.
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吴长林;
王成国
- 《2015年中西部第八届有色金属工业发展论坛》
| 2015年
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摘要:
大冶冶炼厂对阳极炉系统进行了改造,先后引进了透气砖氮气底吹、稀氧燃烧等先进技术,对技术的应用与创新情况进行了简单介绍.通过开发“煤基—天然气混合还原”工艺缩短了还原时间,降低了还原成本;通过设计安装炉壳保护装置,大大延长了炉壳使用寿命.通过多项技术的改造与应用创新,该厂阳极炉系统的技术指标达到了国内先进水平.通过各种技术的优化与创新应用,该厂阳极炉各项指标达到了国内先进水平,但是仍存在较大的改进空间,烧嘴砖及其端墙砖优化:摸索采用耐火度高、抗氧化性强之类的耐高温材料,另外也可对烧嘴砖及其端墙砖进行加厚,以延长其寿命。炉日水套为钻孔式铁水套,生产过程中易结垢,使用寿命较短,约6个月,可采用水套除垢技术或考虑使用其他材质的水套以延长其使用。目前炉盖启闭系统是采用气缸或油缸液压系统进行开启,故障率高,维护成本高,可考虑采用卷扬或其他方式进行炉盖的开启。
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李荣庭
- 《中国首届熔池熔炼技术及装备专题研讨会》
| 2007年
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摘要:
根据大冶阳极炉水套实际运行情况,分析了影响阳极炉水套寿命的原因,对循环水及耐火材料的砌筑性质进行改造,讨论了改造思路及方案,及改造后炉口水套使用情况. 阳极焙烧炉从总体上看,大致可分为以德国里德哈默( Riedhammer)炉业公司为代表的密闭环式焙烧炉和首先在美国、法国等地流行起来的敞开式环式焙烧炉.密闭式焙烧炉又可细分为有火井和无火井两种.
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