铜电解
铜电解的相关文献在1983年到2023年内共计637篇,主要集中在冶金工业、自动化技术、计算机技术、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文297篇、会议论文38篇、专利文献146506篇;相关期刊102种,包括湖南有色金属、山西冶金、铜业工程等;
相关会议26种,包括第三届中国铜工业科学技术发展大会、2015年中西部第八届有色金属工业发展论坛、低碳经济条件下重有色金属冶金技术发展研讨会暨重冶学委会第六届委员会成立大会等;铜电解的相关文献由1177位作者贡献,包括许卫、袁子荣、乐安胜等。
铜电解—发文量
专利文献>
论文:146506篇
占比:99.77%
总计:146841篇
铜电解
-研究学者
- 许卫
- 袁子荣
- 乐安胜
- 吴张永
- 刘建强
- 袁锐波
- 李坚
- 罗劲松
- 中矢清隆
- 刘朝晖
- 彭明
- 旷长光
- 谢迎松
- 久保田贤治
- 任智顺
- 曹昌盛
- 梁源
- 樽谷圭荣
- 王冲
- 相元杰
- 马登峰
- 何夏雨
- 姚夏妍
- 孙莉
- 张光严
- 杨晓亮
- 牛永胜
- 王文龙
- 罗璟
- 董博
- 鲁兴武
- 黄太祥
- 任伟
- 叶锋
- 唐文忠
- 孔德颂
- 李俞良
- 杨平
- 柯新安
- 程亮
- 纪小平
- 董开拓
- 蔡兵
- 谢钿生
- 赵荣升
- 陈芋霞
- 黄甬
- 关甫江
- 刘望保
- 刘毅
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林国标;
邱建森;
林凡;
林锦富;
钟林燕;
曹秀文
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摘要:
随着原料铜精矿杂质含量的上升,原有净液除杂能力无法满足要求,每天需开路脱铜终液,一方面增加废水处理成本,另一方面造成金属镍、酸的损失,同时铜电解过程中需额外补充损失的酸。开展了对开路脱铜终液处理的研究,采用硫氢化钠气液硫化除杂处理后,脱铜终液砷、锑、铋去除率达98%以上,而镍、酸基本不损失,且处理后液返回电解系统不会对高纯阴极铜产品质量产生不利影响。具有投资少、指标稳定、效益显著的特点。
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梁源;
林凡;
黄凤珍
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摘要:
新一代铜电解液绿色净化新技术实现了净化电解液中铜与杂质砷、锑、铋的定向分离,解决了脱杂过程产生砷化氢和酸雾有毒有害气及物料重复冶炼等问题,砷有效开路,无有害气体产生,实现了清洁绿色生产。替代了原工业生产阴极铜电解液电脱铜诱导净化除杂工艺,所需脱除的铜全部富集并直接生产A级阴极铜产品,电耗降低55%,实现传统冶炼向绿色清洁冶炼转型。
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卞海林
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摘要:
整流机组是为铜电解车间提供能源的重要设备,其选型的合理与否关系到企业生产的可靠性和经济性。本文详细阐述了整流机组的各个重要参数的确定,包括整流变压器的一次侧电压、整流器直流电压、整流相数、整流电路型式、整流接线方式、整流变压器容量等,最后以某铜电解工程为例演示整流装置的选择与参数计算。
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曹洪有
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摘要:
残极率是衡量电解技术的重要经济指标之一。以黑龙江紫金铜业有限公司电解厂为例,本文分析了影响残极率的主要因素,从生产实际出发,提出了降低铜电解残极率的具体措施,将残极率稳定控制在14%左右。
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付伟岸;
邓文涛
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摘要:
介绍了双向平行流工艺技术及其成套设备应用进展,对典型应用案例进行了分析,对比了在400 kt/a产能规模下采用双向平行流工艺和常规PC电解工艺配置方案的技术经济指标、主要可比建设内容、主要投资和经营费用进行了对比。对比发现:双向平行流高效电解技术不但工艺先进,而且综合能耗、可比建设投资、可比年经营费用均更低,是更具有竞争优势的铜电解工艺技术方案。
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曾强
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摘要:
结合电镀工业中常用的霍尔槽实验,根据铜电解精炼生产特性,阐述了霍尔槽实验在铜电解中的应用,以及如何通过霍尔槽实验,辅助判断铜电解生产系统稳定性。
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王志刚;
李明周;
徐明明;
张红亮
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摘要:
建立了双向平行流铜电解过程计算机仿真模型,详细分析了电解液流场的分布情况。研究结果表明,整个铜电解槽内的流动情况有4种:1)阴阳极板间及槽体两端近似半圆弧的双向旋转流动;2)电解槽侧壁由上至下的径向流动;3)槽体底部由高到低的水平流动;4)槽体角落区域形成的回流死区。槽体中,喷嘴和出口区域流速最大,流速范围为4.00×10^(-4)~2.73×10^(-1)m/s;槽体两侧区域流速在4×10^(-4)~8×10^(-4)m/s之间变化;阴阳极板之间流域、槽体底部流域和两端流域速度相对较小,流速在4.88×10^(-8)~4.00×10^(-4)m/s之间。槽体底部电解液整体向出口流动,但X方向上电解液有从槽体高处缓慢向槽体低处流动的趋势,有利于阳极泥的收集和排放。
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俞道明;
刘红为
- 《2018全国黄金(有色金属)矿山生产新技术、新产品学术交流会》
| 2018年
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摘要:
随着电解铜生产能力的提升,某企业原设计铜电解净化除杂能力已无法满足电解主系统的生产需求.通过不断试验探究、分析总结,在原有铜电解净化工艺的基础上进行升级改造,形成了新的铜分级电解净化工艺.采用自主设计研发的“分布式环流电解技术”,在保持高效生产的基础上,得到了合格电积铜产品,且达到了增产降耗的目的.
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