铅阳极泥
铅阳极泥的相关文献在1990年到2022年内共计334篇,主要集中在冶金工业、废物处理与综合利用、化学
等领域,其中期刊论文179篇、会议论文26篇、专利文献72558篇;相关期刊62种,包括湖南有色金属、黄金、有色金属科学与工程等;
相关会议18种,包括2016河南省有色金属学术年会、2015河南有色金属学术年会、第二届贵金属冶炼关键技术创新研讨会等;铅阳极泥的相关文献由650位作者贡献,包括李卫锋、覃小龙、杨跃新等。
铅阳极泥—发文量
专利文献>
论文:72558篇
占比:99.72%
总计:72763篇
铅阳极泥
-研究学者
- 李卫锋
- 覃小龙
- 杨跃新
- 谭霖
- 崔家友
- 杨斌
- 侯绍彬
- 刘万里
- 刘大春
- 徐瑞东
- 杨天足
- 王光忠
- 翟居付
- 蔡练兵
- 丁旭
- 刘超
- 张善辉
- 徐宝强
- 李利丽
- 柴承平
- 粟明辉
- 赵祝鹏
- 邓远久
- 伊家飞
- 何世伟
- 刘吉波
- 刘素红
- 吴文花
- 吴红林
- 孔祥峰
- 戴永年
- 曲胜利
- 朱云
- 朱字生
- 朱志辉
- 李卫峰
- 林文军
- 袁明建
- 谢兆凤
- 闫建英
- 陈汉森
- 何云龙
- 侯刚
- 刘伟锋
- 刘俊场
- 刘元辉
- 吴敏
- 孙中森
- 张杜超
- 张永平
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闫琼琼;
闫相林
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摘要:
对大极板铅电解过程的工艺控制进行了详细阐述,包括大阳极板制作前期杂质含量的控制、铅电解始极片制作工艺的质量要求、大极板铅电解装槽要求、铅电解液的质量要求、铅电解液循环速度及温度的控制,以及铅阳极泥洗水的净化处理。通过上述工艺控制,减少杂质的影响,提高析出铅的产量和质量,降低直流电耗,实现了节能降耗。
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伊家飞;
程珂珂;
查国正;
范凯;
孔祥峰;
杨斌;
刘大春;
徐宝强
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摘要:
铅阳极泥中含大量有害元素As、Sb和Te,为了绿色高效脱除这三种元素,本研究提出“铅阳极泥真空氧化−气化挥发脱砷锑碲”创新工艺。以废铅膏碳酸化脱硫产物450°C温度下煅烧9 h所得Pb_(3)O_(4)为氧化剂,对铅阳极泥进行真空氧化−气化挥发脱砷锑碲实验,考察真空氧化温度、氧化时间、真空气化温度、气化时间对铅阳极泥中砷锑碲脱除效果的影响。在铅阳极泥与氧化剂质量比为1:1、炉内压强5~10 Pa、升温速率为30 K/min、真空氧化温度为748 K、氧化时间为90 min、真空气化温度为1123 K、气化时间90 min的实验条件下,As、Sb和Te的脱除率分别为96.84%、94.21%和99.93%。元素As、Sb和Te以单质和低价氧化物形式进入挥发物中,贵金属Ag、Au在该过程中无损失,实现了砷锑碲的高效脱除。
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闫琼琼
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摘要:
针对某公司铅阳极泥铜、砷、铋含量较高,铅火试金法采用氧化铅为配料,排除杂质能力有限的问题,添加硝酸钾作氧化剂调配试料,对熔融造渣的过程进行控制,使部分杂质挥发及氧化造渣,为下步灰吹创造有利条件。在灰吹过程中,控制操作电炉温度及采取辅助条件,使铜、砷、铋等贱金属不影响灰吹过程而被灰皿所吸收,得到准确的金、银分析结果。
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曾平生;
梁勇;
杨飞;
刘勇;
刘猛;
刘德刚
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摘要:
研究了采用盐酸浸出—水解法从分银渣中分步分离锑、铋、铜和银,考察了各因素对有价金属分离效果的影响。结果表明:在盐酸浓度6 mol/L、液固体积质量比6/1、浸出温度80°C、浸出时间2.0 h、搅拌速度350 r/min条件下,锑、铋、铜浸出率分别为91.93%、96.44%和98.27%;通过调节富锑、铋、铜浸出液pH分步沉淀锑、铋,在pH=1.0、陈化时间4 h条件下,锑、铋水解沉淀率分别为96.21%和0.84%,得到锑质量分数为58.48%的锑富集物;控制锑沉淀母液pH=2.5并陈化4 h后,铋水解沉淀率为99.96%,得到铋质量分数为54.78%的铋富集物。该法可用于从分银渣中综合回收多金属。
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崔胜;
韩雯翰;
黄海飞;
欧亚晖;
杨跃新
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摘要:
本文主要介绍了某厂处理高铋低银铅阳极泥的生产实践情况。针对该厂外购及自产的铅阳极泥成份变化的特性,对原有的处理工艺流程进行了改进优化组合,在生产中不断实践,经过一段时间的探索、改进总结,获得了较好的效果。
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黄海飞;
张圣南;
崔胜;
罗正波;
韩雯翰;
杨跃新
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摘要:
文章介绍了某厂铅阳极泥综合回收经过多次升级改造后形成了以富氧侧吹熔炼为核心技术的综合回收系统,综合回收能力达到行业领先水平。每年能回收电解银1200 t,黄金2.5 t,高纯铋3000 t,精锑白3600 t,阴极铜500 t,高纯碲40 t。
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张金池;
张福元
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摘要:
在铜、铅阳极泥综合回收多种稀贵金属过程中,高毒性砷元素在各个生产环节均有分散,严重影响稀贵金属回收率及产品质量。砷元素随着冶炼工艺流程最终进入焙烧烟气、生产废水和废渣中,若处置不当将成为污染环境的重大安全隐患,铜、铅阳极泥的高效脱砷对砷污染防控具有重要意义。现有阳极泥脱砷工艺主要包括火法、湿法和火法-湿法联合,文章对上述工艺进行了详细介绍,分析和对比了各类工艺的优缺点。基于现有工艺存在环境污染严重、目标元素选择性不高和三废处理难度大等问题,开发低成本、短流程、高效率、环境友好的脱砷技术,是铜、铅阳极泥综合处理脱砷的研究方向。
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王雷
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摘要:
铅阳极泥是粗铅电解精炼的中间产物,含有大量可进一步提取的有价伴生元素,如金、银、铅等元素.本文从生产实际出发,对铅阳极泥湿法预处理工艺进行研究,采用双氧水对铅阳极泥进行氧化预浸处理,并确定了最佳氧化预浸条件.试验表明,在双氧水用量为40 g、溶液盐酸浓度为4.5 mol/、液固比为6:1、浸出时间为3 h、浸出温度为80°C的条件下,铅阳极泥氧化预浸效果良好,Bi、Sb浸出率均可达到98%以上,As、Cu浸出率达到90%以上,浸出液中Au浓度低于0.1 mg/L,Ag浸出浓度低于30 mg/L,渣率降低至25%以下.本工艺过程简单,成本低,为铅阳极泥处理提供了一条新途径.
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黄海飞;
陈兰;
黄健斌
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摘要:
铅阳极泥是电铅生产过程中产出的高附加值物料,综合回收其中的有价金属是冶炼企业经济效益的增长点.湖南某公司原贵冶分厂采用传统火法工艺处理铅阳极泥,粗银产能低,综合回收能力较差,环保不理想.后来,公司投资引进了粗银生产线,并配套建设锑生产线,对原有的铋生产线进行了技术改造.整体技术升级改造后,铅阳极泥处理能力达到20 000 t/a,银、金、铅、铋、铜、锑等有价金属综合回收率都在99.5%以上,主金属银、锑、铋的直收率分别达到94%、90%、85%,达到了行业领先水平,回收金属的加工成本大幅降低,每年增加效益2 000万元以上.本文对升级改造后的工艺进行了介绍,并对生产运行情况进行了详细说明.
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喻小强;
徐家聪;
易勤;
温盛汇;
田磊
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摘要:
研究了常压下从铅阳极泥中碱浸脱砷,考察了浸出时间、浸出温度、NaOH质量浓度、H2O2添加量和液固体积质量比等对砷脱除及铅、锑浸出的影响.结果表明:在阳极泥质量50 g、浸出温度90°C、H2 O2添加量10 mL、NaO H质量浓度60 g/L、液固体积质量比4 mL/1 g、浸出时间90 min条件下,砷浸出率为94.98%,而铅、锑基本不溶,砷脱除效果较好.
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郭新宇;
邓聚海;
查国正;
黄大鑫;
蒋文龙;
杨斌
- 《2018冶金固废处理与利用技术国际交流大会》
| 2018年
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摘要:
新环保法已将铅阳极泥列为危险废弃物.但由于铅阳极泥中包含大量稀贵金属,目前以成为提取贵金属的重要原料.本文采用真空蒸馏处理工艺贵铅,克服了传统工艺,污染严重、工艺复杂、资源消耗大、金属回收率不高等特点,并且该工艺已经成功应用于工业化生产.本文通过研究金属的饱和蒸气压和二元系的气液相平衡图,进行了真空蒸馏回收铋和铅,富集回收银和铜的规模化实验.实验结果表明:连续真空蒸馏均可获得银含量高于80%的银铜合金,二次连续真空蒸馏可获得银含量小于20g/t的铋铅合金.并可得到铅铋含量在90%以上的合金.
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闫相林
- 《2015河南有色金属学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文主要介绍铅阳极泥湿法控电氯化选择性浸出工艺,酸浸渣经碱转化后采用火法熔炼铸成粗银阳极板进行电解产出电解银,缩短了铅阳极泥的处理过程,不污染环境又化解了因火法冶炼过程产生的氧化渣、烟尘难以综合回收有价金属的难题.
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WU Min;
吴敏
- 《第二届贵金属冶炼关键技术创新研讨会》
| 2015年
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摘要:
铅阳极泥是回收银的主要原料之一。针对铅阳极泥中锑铋含量高及传统氯化银重量法测银时存在弊端,研究了酒石酸—PbCl2—HNO3体系沉淀银的条件和干扰情况.发现在含有酒石酸15%以上的HNO3介质中,以PbCl2为共沉淀剂,在70°C条件下保温30min,能实现AgCl的完全沉淀,且彻底消除了铅阳极泥中Sb、Bi和Cu等元素的干扰.所建立的重量法能够快速准确测定铅阳极泥中的银,准确度可与火试金法相媲美,且方法操作简便、成本低廉,适用于高锑铋铅阳极泥中5%以上银的测定.
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WANG Xing;
王兴;
JIA Hui;
贾辉;
CUI Jiayou;
崔家友;
HOU Shaobin;
侯绍彬
- 《第二届冶炼渣综合利用技术交流会暨适用技术装备推广会》
| 2014年
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摘要:
介绍了采用湿法从铅阳极泥中提取铋锑的技术研究.考察了铅阳极泥的氧化温度、盐酸浓度、反应温度、反应时间、液固比、三氯化铁用量和氯化钠用量对铋锑浸出率的影响.实验结果表明,铅阳极泥预处理对铋锑浸出率影响较大,在铅阳极泥经粉磨过-200目筛后,当氧化温度为220°C,盐酸浓度为5mol/L,液固比为5:1,反应温度为80°C,反应时间为3h,三氯化铁浓度为10g/L,氯化钠浓度为45g/L时,铋锑的浸出率分别达到99.44%和99.69%.
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秦兴宇;
王光忠
- 《2016河南省有色金属学术年会》
| 2016年
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摘要:
现有碲提取工艺流程长、原料适应性较差、碲锭中杂质Cu、Bi、Fe经常超标,导致产品质量不稳定.为提高精碲质量,对影响产品精碲质量的关键工序进行了生产技术上的攻关和改进,极板铜导电棒改造为不锈钢材质,减少了Cu材质之间摩擦产生的铜粉脱落污染碲粉。使用2-3mol/l自制试剂在耐酸腐蚀容器内泡洗碲粉16小时以上,中间过程要求多搅拌,最后用热水洗涤至pH6-7,可使碲粉中杂质Bi降至9ppm以下。采用石墨材质碲锭模具,避免碲粉受铁污染,碲锭中杂质Fe降至8ppm以下。生产中通过以上多项工艺改进实践,碲锭中主要杂质元素铜、铋、铁得到有效控制与脱除,改造后碲锭质量有了很大提高,达到了碲锭国标l#碲质量要求。碲锭一级品合格率由60%提高到100%。经初步统计,一年可降低电耗以及碲粉重复熔铸损失,年节约成本约3万元。
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秦兴宇;
王光忠
- 《2016河南省有色金属学术年会》
| 2016年
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摘要:
现有碲提取工艺流程长、原料适应性较差、碲锭中杂质Cu、Bi、Fe经常超标,导致产品质量不稳定.为提高精碲质量,对影响产品精碲质量的关键工序进行了生产技术上的攻关和改进,极板铜导电棒改造为不锈钢材质,减少了Cu材质之间摩擦产生的铜粉脱落污染碲粉。使用2-3mol/l自制试剂在耐酸腐蚀容器内泡洗碲粉16小时以上,中间过程要求多搅拌,最后用热水洗涤至pH6-7,可使碲粉中杂质Bi降至9ppm以下。采用石墨材质碲锭模具,避免碲粉受铁污染,碲锭中杂质Fe降至8ppm以下。生产中通过以上多项工艺改进实践,碲锭中主要杂质元素铜、铋、铁得到有效控制与脱除,改造后碲锭质量有了很大提高,达到了碲锭国标l#碲质量要求。碲锭一级品合格率由60%提高到100%。经初步统计,一年可降低电耗以及碲粉重复熔铸损失,年节约成本约3万元。