钢锭
钢锭的相关文献在1964年到2023年内共计2158篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、工业经济
等领域,其中期刊论文508篇、会议论文37篇、专利文献1613篇;相关期刊179种,包括鞍钢技术、宝钢技术、特钢技术等;
相关会议34种,包括2017全国电磁冶金技术交流会、第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2015年(第十九届)冶金反应工程学术会议等;钢锭的相关文献由3458位作者贡献,包括李殿中、傅排先、李依依等。
钢锭
-研究学者
- 李殿中
- 傅排先
- 李依依
- 康秀红
- 夏立军
- 陈林
- 陈华业
- 刘宏伟
- 姜周华
- 兰瑞金
- 张涛
- 朱荣根
- 龙杰
- 吴建华
- 许长军
- 李杰
- 常福华
- 王强
- 尹卫江
- 张利
- 朱小坤
- 杨志勇
- 胡林
- 侯敬超
- 刘艳
- 吴艳阳
- 张辉
- 曹长吉
- 李样兵
- 李耀军
- 牛红星
- 耿明山
- 袁锦程
- 邓建军
- 陈昌华
- 李宝宽
- 栾义坤
- 沈厚发
- 鞠幼华
- 孙明月
- 徐涛
- 李金良
- 桑宝光
- 王全胜
- 缪志刚
- 胡小东
- 胡永平
- 孙先柱
- 张文武
- 朱孝渭
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陈民涛;
吴杏格;
李超越;
丁少宁
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摘要:
通过低倍和非金属夹杂物试验、化学成分分析、显微组织分析、宏观断口试验及扫描电镜断口分析等对1Cr17Ni2钢锭开裂进行了解剖分析。综合分析确定:钢锭锭型偏析,均匀性差。钢锭开裂的主要原因系钢锭加热工艺设计不当,极易导致475°C脆性产生,加之钢锭铸件冷却缓慢,柱状晶区析出含铝相,造成晶间断裂敏感性增大。
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江成斌;
张豪
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摘要:
高性能均质靶板用钢,采用40 t EAF-LF-VD-模铸20 t钢锭—锻造加热工艺流程生产.使用ProCAST铸造模拟软件对高性能均质靶板用钢模铸20 t钢锭的凝固过程进行了数值模拟,分析了钢锭纵向截面疏松缺陷的分布区域和程度,得到大型锻造用钢锭与锻造材料探伤缺陷形成原因,可为生产提供指导依据.结果表明,通过控制模铸过热度和添加冒口发热剂的方法,使高性能均质靶板用钢的锻造用钢锭质量得到提高,在锻造后探伤缺陷得到有效控制.
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宫惠爽
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摘要:
对大型钢锭冒口处的保温砖采用实验检测的保温砖物性参数进行数值模拟,对比了不同保温砖结构对钢锭冒口区凝固过程的影响,结果表明,轻质砖和WDS的使用能够延长冒口处钢液的凝固时间,有利于钢锭的补缩,提高钢锭质量,建议减薄粘土砖的厚度,以充分发挥轻质砖和WDS的保温作用.
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黎涛涛;
苏福永;
温治
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摘要:
为了改善钢锭加热工艺,减少钢锭生产过程中能源消耗,研究上海宝山钢铁集团的蓄热式均热炉和钢锭系统热过程工艺,建立了生产全流程数值仿真模型,包括模内冷却模型、模外冷却模型、保温模型以及炉内加热过程模型.首先,将模型采用交替隐式差分格式进行离散,运用追赶法(TDMA)进行求解;其次,采用温度跟踪法对钢锭系统热过程各模型进行实测验证;第三,以所建立的数学模型为基础,对钢锭生产过程进行了计算,并根据实际生产为背景对现有的加热工艺进行节能优化.研究结果表明:使用该模型对钢坯加热生产过程进行模拟计算温度时,模内冷却过程、模外冷却过程和保温过程最大相对误差分别为2.1%,2.6%和2.9%,相对误差在合理范围内,证明了数学模型的正确可靠,能够满足工程的实际需要.在使用该模型的优化方案后,生产过程中110号和210号加热法的平均节能率为10.3%和6.3%,节能效果明显.
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王正洁;
谭秋生;
苏福永
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摘要:
均热炉是钢锭轧前加热过程的主要设备,其炉内的对流换热对于钢锭的加热过程有着很大的影响.文中以均热炉内对流换热过程为研究对象,通过对模拟研究得到了不同锭型在不同热负荷下加热过程中表面对流换热系数的变化情况,为钢锭加热过程工艺优化提供了基础.
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俞占扬;
张慧;
干勇;
王明林;
王学兵
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摘要:
宏观偏析现象普遍存在于铸造合金凝固过程中,直接影响材料的使用性能。近几十年来,研究工作者们对铸造过程中合金元素的宏观偏析进行了预测和控制研究,其目的是使钢锭中溶质元素的分布尽可能均匀。阐述了钢锭宏观偏析分布形式、形成机理和影响因素,详细地总结了宏观偏析数学模型的发展,介绍了钢锭宏观偏析的控制措施。最后,对铸锭宏观偏析数学模型开发和控制提出了新的发展方向。
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费国胜;
王会中;
杜雨轩
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摘要:
针对炼钢厂的场地情况和设计要求,设计了一种用于浇铸大型钢锭的中注管的安装与维护辅助平台.首先提出了辅助平台的设计方案,然后采用SolidWorks软件对辅助平台进行了三维建模,详细介绍了机架、升降平台、翻转平台和伸缩平台的结构设计,以及升降平台的传动系统设计,最后将关键部位模型导入ANSYS进行了静力学分析,分析表明,设计的辅助平台强度和钢度均满足使用要求.该辅助平台可同时对两个中注管进行安装和维护,集升降、翻转折叠和伸缩等功能于一体,具有很好的稳定性和安全性,可降低施工难度和劳动强度,有效保证施工精度和效率.
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漆宇勤
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摘要:
炼钢的汉子熔炉前远远停住,等待翻转的铁水钢花四溅。古板的帽子,蓝色的制服,这一成不变的装束钢铁般固化和顽强。十年前走出校园,现在作为炼钢工人,已成为庞大钢铁厂不被注意的固有部分。隔着褐色玻璃查看火色。多像两汉时期炼丹的人!立冬之后,依旧着单衣,在高大的厂房里匆匆行走。
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李永亮;
陈蕾;
彭努渊;
王海珍
- 《2017河南省铸锻工业年会》
| 2017年
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摘要:
通过低倍腐蚀、金相组织分析、断口分析、扫描电镜能谱仪检测、微量元素化学分析等一系列试验手段,对某20CrMnMoB钢锭锻造开坯时产生裂纹的原理进行分析.结果表明:该钢锭锻造开裂的原因在于,钢锭锻造加热时,预热温度不合适,造成氮化铝颗粒沿一次品晶界析出,导致钢锭开坯时开裂.
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陈三芽
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
新钢特钢公司拥有年产40万吨特殊钢产能,主要生产设备包括50吨EBT电炉一座,50吨LF精炼炉两座,50吨双工位VD真空炉一座,100吨浇注车一台,50吨退火炉3台,三机三流合金钢连铸机一台,可生产2.95t-35t钢锭,生产品种包括碳结钢、合结钢、弹簧钢、低合金高强度钢、模具钢等,产品广泛应用于核电、舰船、大中型精密模具等领域.从成分控制、气体控制、夹杂物三个方面阐述了钢锭质量的控制。
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Zhong Liangcai;
钟良才;
Pang Lipeng;
庞立鹏;
Wang Hongliang;
王洪亮;
Jiang Peng;
蒋鹏;
Liu Guoqiang;
刘国强;
Zhu Yinxiong;
朱英雄
- 《第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会》
| 2015年
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摘要:
在实验室建立了大钢锭浇铸过程模内底吹氩的物理模型,研究双底吹氩工艺对模内钢液流动的影响.试验结果表明,浇铸过程模内不吹气时,在液面高度160~300mm时,混匀时间为60s左右,液面达到960mm时,混匀时间高达215s.在钢锭模内吹入搅拌气体,在所研究的供气流量下,混匀时间均在20~50s之间.当液面高于500mm后,混匀时间可以缩短70%以上.在模型钢锭模内,较好的透气砖位置为距底部中心距离L=102~142mm处,吹气流量0.05~0.07m3/h.模内不吹气时,液面高度在100mm以下,会发生大颗粒的剪切卷渣现象.模内吹气流量为0.05m3/h时,在液面高度小于100mm时,形成小颗粒的卷渣.随吹气流量增大,不卷渣的临界高度增加.
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WANG Baozhong;
王宝忠
- 《中国工程院化工、冶金与材料工程第十二届学术会议》
| 2018年
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摘要:
大型锻件的传统制造方式是采用大型钢锭开坯、自由锻造成形.“肥头大耳”和“傻大黑粗”曾经是大型锻件的代名词.随着重大装备的不断发展,对大型锻件提出了更高的要求,不仅规格和截面越来越大,而且内在质量也不断提高,传统的制造方式难以满足要求.为了适应高端装备的需求,实现大型锻件形神兼备的目标,急需对制造方式进行变革.为此,以传统钢锭制造技术提升和新型增材制坯技术开发为代表的均质化制坯、一体化制造及模锻化成形等绿色制造方式应运而生.
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LIU Yan;
刘艳;
CAO Jianning;
曹建宁;
GENG Mingshan;
耿明山;
LI Yaojun;
李耀军;
WANG Yongtao;
王永涛;
BAI Bing;
白冰
- 《北京金属学会第九届冶金年会》
| 2016年
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摘要:
连铸板坯由于受最大厚度尺寸的限制,无法满足厚度超过150mm的特厚板轧制需求,为解决大单重特厚板坯料供应问题,出现了真空板坯焊合技术,但采用该项新技术生产的品种钢特厚板得不到相关行业认证,因此大型扁钢锭仍然是特厚板坯料的最佳来源.随着扁钢锭吨位增大,钢锭上部缩孔较深,影响成材率,同时疏松等级高,偏析严重,因此大型扁钢锭的质量问题成为发挥特厚板轧机能力的瓶颈.本文介绍了中冶京诚工程技术有限公司自主研发的特厚板坯料水冷制造技术,采用该技术可以生产50t级以上大型特厚板坯料,产品质量高于普通铸锭,生产成本远低于电渣重熔钢锭,采用水冷坯料轧制的特厚板,性能优异,表明该项技术及成套装置具有广阔的市场推广前景.
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Liu Yan;
刘艳;
Cao Jianning;
曹建宁;
Geng Mingshan;
耿明山;
Li Yaojun;
李耀军;
Wang Yongtao;
王永涛;
Bai Bing;
白冰
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
随着扁钢锭吨位增大,钢锭上部缩孔较深,影响成材率,同时疏松等级高,偏析严重,因此大型扁钢锭的质量问题成为发挥特厚板轧机能力的瓶颈.本文介绍了中冶京诚工程技术有限公司自主研发的特厚板坯料水冷制造技术,采用该技术可以生产50t级以上大型特厚板坯料,产品质量高于普通铸锭,生产成本远低于电渣重熔钢锭,采用水冷坯料轧制的特厚板,性能优异,表明该项技术及成套装置具有广阔的市场推广前景.
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孙兴龙;
接金川;
李廷举;
胡晓东
- 《2017全国电磁冶金技术交流会》
| 2017年
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摘要:
通过实验的方法对扁锭内部磁场强度进行测量,分析了其内部磁场分布规律,并探究了电源功率和频率对其磁场分布规律的影响.研究结果表明:高度方向磁感应强度均呈现"中间大,两端小"分布趋势,最大磁场强度出现在线圈中心偏上位置,线圈拐角位置磁场分布比较凌乱,出现明显叠加现象.在长度和宽度方向上,磁感应强度均由中心向端部近似对称递增,窄边磁感应强度略大于宽边;随电源功率的增加,Z向磁感应强度明显提升,但均匀性有所降低,综合考虑X、Y、Z向磁感应强度大小及均匀性,电源功率选用7.5kW较为合理;随着电源频率的增加,扁锭表面磁感应强度值略有增加,其中心位置的磁感应强度却显著降低,为保证整体磁感应强度和透磁深度,频率不宜过大.
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孙兴龙;
接金川;
李廷举;
胡晓东
- 《2017全国电磁冶金技术交流会》
| 2017年
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摘要:
通过实验的方法对扁锭内部磁场强度进行测量,分析了其内部磁场分布规律,并探究了电源功率和频率对其磁场分布规律的影响.研究结果表明:高度方向磁感应强度均呈现"中间大,两端小"分布趋势,最大磁场强度出现在线圈中心偏上位置,线圈拐角位置磁场分布比较凌乱,出现明显叠加现象.在长度和宽度方向上,磁感应强度均由中心向端部近似对称递增,窄边磁感应强度略大于宽边;随电源功率的增加,Z向磁感应强度明显提升,但均匀性有所降低,综合考虑X、Y、Z向磁感应强度大小及均匀性,电源功率选用7.5kW较为合理;随着电源频率的增加,扁锭表面磁感应强度值略有增加,其中心位置的磁感应强度却显著降低,为保证整体磁感应强度和透磁深度,频率不宜过大.