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井下节流

井下节流的相关文献在2000年到2023年内共计469篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济、一般工业技术 等领域,其中期刊论文161篇、会议论文15篇、专利文献41176篇;相关期刊59种,包括重庆科技学院学报(自然科学版)、科学技术与工程、石油天然气学报等; 相关会议13种,包括中国石油学会天然气专业委员会2012年天然气学术年会、中国石油学会天然气专业委员会2011年学术年会、中国石油学会天然气专业委员会2010年学术年会等;井下节流的相关文献由1215位作者贡献,包括杨旭东、肖述琴、卫亚明等。

井下节流—发文量

期刊论文>

论文:161 占比:0.39%

会议论文>

论文:15 占比:0.04%

专利文献>

论文:41176 占比:99.57%

总计:41352篇

井下节流—发文趋势图

井下节流

-研究学者

  • 杨旭东
  • 肖述琴
  • 卫亚明
  • 陈勇
  • 刘双全
  • 于志刚
  • 喻成刚
  • 程小莉
  • 徐勇
  • 桂捷
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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作者

    • 宫磊磊; 袁朝晖
    • 摘要: 大庆徐深气田火山岩气藏产水且普遍存在地层压力高、建井成本高、水合物冻堵、开井时率低的问题,大庆油田开展了井下节流工艺现场试验。应用OLGA软件进行井下节流参数设计,解决了试验前期应用的单相气体井下节流参数模型不适用于产水气藏的问题,有效指导了徐深气田井下节流工艺的实施,截止2020年底,累计现场试验17井次,成功率100%,有效降低高压气井井口油压、防治水合物冻堵、实现了不注甲醇清洁生产,起到了节能降耗作用。
    • 刘意如; 周隆超; 白兴家; 白建林
    • 摘要: 气井环境是天然气能否顺利开采的重要因素之一。要想确保天然气的开采效果,必须要结合实际情况选择合理的开采工艺。本文在对各种开采工艺进行全面分析的基础上,提出了改进节流器的具体措施,以达到提高气井携液能力的目的,从而为优化采气工艺提供可靠的理论依据。
    • 辛晓知; 王典; 许译文; 冉令博; 薛亮; 马晓勇
    • 摘要: 目的针对玛湖油田高含气油井的水合物冻堵防治问题,采用井下与井口双节流喷嘴,进行水合物冻堵预防、调产及放喷解堵研究。方法基于PIPESIM软件计算了油管与喷嘴压力及温度,研究了井下喷嘴对井下油管与井口管线水合物冻堵的影响、井口喷嘴对产量调整的影响。结果双节流喷嘴极差对水合物预防与产量调整具有直接影响,增大双节流喷嘴极差可以大幅降低水合物发生的风险,减小双节流喷嘴极差可以提高井口喷嘴的调产能力,井下喷嘴可以降低井口放喷解堵对储层的不利影响。结论现场试验结果表明,井口油嘴在保持调产能力的同时,井下喷嘴具有水合物冻堵预防与放喷解堵的双重作用,提高了玛湖油田高含气油井的开发效率。
    • 张凌筱
    • 摘要: 准确预测井下节流气井井底压力,是预测气井产能、诊断井筒积液、制定合理排水采气制度的重要基础。通过引入滑脱因子K表征气液两相间滑脱效应,建立了气液两相嘴流压降模型,并将气液两相嘴流压降模型与优选出的No-Slip/H-B管流压降模型进行全井筒耦合,形成井下节流气井全井筒压力预测新方法,并开发出计算软件,可实时定量预测气井全井筒积液高度和井底流压值。评价结果表明,新方法预测井下节流气井井筒流压值与实测值较接近,平均误差为2.87%,满足工程计算精度要求,可以有效指导东胜气田气井积液诊断和动态排水采气分析工作。
    • 杜志勇; 王剑飞; 李龙
    • 摘要: 加热超高压气井地面井口可以增加井内的气压,但需要在井下安装节流器,以避免不纯气体的产生。产水气田一般采用泡沫排水技术来避免出现水合物。随着开采标准的不断提高,对超高压气井节流技术的要求不断增加,就需要通过控制节流气井来提高气井节流的能力。超高压气井施工建设宜避开冬季,这样井口管线不会被冻裂,可以大大降低修建成本,有利于气井的节流能力和生产能力的提高。分析超高压气井节流技术,提出相应策略。
    • 杜军军; 池明; 西尔艾力·麦麦提; 王刚; 王文文; 梁海波
    • 摘要: 为满足集输压力要求、防止井口水合物冻堵,基于井下节流工艺原理,对高压集输井下节流工艺、中低压集输井下节流工艺的选井条件、气嘴直径、下入深度等关键技术参数进行优化设计,并对井筒温度与压力剖面进行模拟。结果表明,井下节流工艺能满足高压集输与中低压集输的压力要求,有效解决了井筒水合物冻堵问题。
    • 吴双
    • 摘要: 本文主要探究气井井下节流技术及应用.研究过程中,以井下节流技术工艺原理为切入点,分析井下节流技术应用条件,明确节流器下深及压力均对技术应用具有影响,结合应用条件判断方法,从理论上提出实际天然气气井开采井下节流技术应用措施,以期为现场相关工作者相互探讨.
    • 吴亚红; 孙晨曦; 张宝; 陈庆; 尹学琴; 于雯汀; 吕兆兰
    • 摘要: 超深高温高压油气藏的勘探与开发已成为我国油气的主攻方向之一,由于储层埋藏深、高温高压、物性差、含有H2S、CO2酸性气体等复杂地质情况,在高速气流和压力波动下极易产生水合物,堵塞生产井筒,造成开采难度加大,对开采的安全性、高效性提出更高的要求。因此对超深高温高压气井开展水合物研究对指导现场生产具有重要的现实意义。研究采用PIPESIM节点分析软件,建立超深高温高压气井的组分模型,对气井井筒压力与温度分布、水合物生成临界温度–压力曲线、水合物形成位置进行了预测,模拟研究了产气量、油管尺寸、地层压力三项敏感性参数对水合物生成的影响,从而确定最佳的配产方案。同时研究了井下节流降压的水合物防治技术,解决了水合物防治在超深、高温、高压条件下的技术难题,研究成果指导并应用于塔里木油田克深区块开发方案的编制,对类似气藏水合物预测及防治具有较强的指导意义。
    • 汪春浦; 唐华佳; 肖高棉; 罗超; 陈旭波; 李洲
    • 摘要: 井下节流技术是苏里格气田实现高效开采的有效手段之一.基于桃7区块气井实测流压及温度数据,优选出适用于该区块产水气井的两相流压降和温降计算模型,通过对比分析节流前后气井临界携液流量、临界携液流速、举升压降等参数,并结合井筒内天然气水合物生成温度分布规律,对典型气井井下节流参数进行了优化设计.结果表明,对于产水气井,适当增加节流器下入深度,可有效地提高气井携液能力,且可有效地减小节流后形成水合物的可能性.该研究结果可为苏里格气田产液气井井下节流工艺参数设计提供有效支撑.
    • 王志彬; 白慧芳; 孙天礼; 朱国; 石红艳
    • 摘要: 气井井下节流是气田低成本开发的一项关键技术,"井下节流+泡沫排水采气"工艺在适宜条件下可提高气井带液能力.采用传统气液两相嘴流压降模型开展泡排井井下节流气嘴尺寸设计不能满足气井配产要求,通过节流压降规律测试并建立或者完善数学模型有助于提高泡排井井下节流设计水平.设计并搭建了泡沫排水采气井井下节流物理模拟实验装置,利用泡排剂UT-11开展了在不同泡排剂质量分数情况下的节流压降规律测试,利用实验数据对4个常用气液两相嘴流机理模型(Sachdeva模型、Perkins模型、Ashford模型、滑脱数值模型)进行了嘴流流态过渡预测能力评价、质量流速及嘴前压力的预测能力评价.基于实验数据构建了泡沫流滑脱因子计算关系式,提高滑脱数值模型的准确性,质量流速的绝对百分误差从13.7%降至7.69%,嘴前压力的绝对百分误差从16.5%降至8.01%.该研究为泡沫排水采气井井下节流嘴径设计和嘴前压力预测提供了重要理论依据.
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