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酸浸

酸浸的相关文献在1979年到2023年内共计1722篇,主要集中在冶金工业、矿业工程、化学工业 等领域,其中期刊论文997篇、会议论文20篇、专利文献147811篇;相关期刊310种,包括非金属矿、金属矿山、黄金等; 相关会议19种,包括第十三届全国粉体工程及矿产资源高效开发利用研讨会、第七届全国矿山测量学术会议、第五届全国稀有金属学术交流会等;酸浸的相关文献由4246位作者贡献,包括刘玉强、杜昊、王少华等。

酸浸—发文量

期刊论文>

论文:997 占比:0.67%

会议论文>

论文:20 占比:0.01%

专利文献>

论文:147811 占比:99.32%

总计:148828篇

酸浸—发文趋势图

酸浸

-研究学者

  • 刘玉强
  • 杜昊
  • 王少华
  • 张一敏
  • 王吉坤
  • 刘涛
  • 李时春
  • 李晓红
  • 陈尚全
  • 张林
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 宁瑞; 房孟钊; 李伟
    • 摘要: 通过探索性试验,确定白合金一段酸浸试验的液固比>7∶1,温度<85°C,S-白合金与J-白合金的浸出性能都很好,但是在同样的试验条件下,S-白合金中钴与铁的浸出率比J-白合金更高,铜的浸出率更低。通过优化试验,两种白合金中钴与铁的浸出率都是随着酸量的增加而增加,铜的浸出率不受酸量的影响,铜主要是以单质的形态存在其中,确定了最佳酸量为理论量的1.2倍,J-白合金中铜、钴、铁的浸出率分别为0.08%,92.86%,95.23%,S-白合金中铜、钴、铁的浸出率分别为0%,95.59%,97.98%,与J-白合金相比,S-白合金更有利于后续工序的分离、除杂与回收有价金属铜与钴。
    • 徐万立; 张璋; 袁海滨
    • 摘要: 锡冶炼烟尘中Cl、Zn、Cd等有害杂质的脱出及Sn的高效富集对减轻杂质危害及提升锡的综合回收率具有重要意义。采用水浸—酸浸的两段浸出工艺实现了锡冶炼烟尘中Cl的高效脱出,Zn、Cd的高效浸出以及锡的有效富集。锡冶炼烟尘水浸实验结果表明,在优化技术参数下,Cl的脱出率达95.78%,Zn、Cd的浸出率分别为39.68%和90.82%;水浸渣在硫酸浓度200 g/L、浸出温度75°C、浸出液固比6∶1、浸出时间3 h的条件下,经酸性浸出后,Zn、Cd的综合浸出率分别达79.83%、99.31%,Cl的综合脱出率为96.02%,经水浸—酸浸工艺处理后,Sn含量从41.8%提高至57.31%,富集比为1.37。该低杂质含量富锡酸浸渣可返回锡熔炼工序,实现其中锡的综合高效回收。
    • 张勋; 王国强; 陈周; 王云伟; 罗思岗
    • 摘要: 针对云南某矿山硫精矿焙砂中铜、锌、硫、砷含量高及铁氧化物包裹金等问题,开展了常规氰化浸出和酸浸—氰化浸出两种不同方案回收金的试验研究。结果表明,常规氰化浸出金的浸出率为84.52%,酸浸—氰化浸出的酸浸过程铜、锌浸出率分别为40.25%、38.79%,后续金的浸出率为85.82%。综合比较,酸浸—氰化浸出工艺更优,比常规氰化浸出的浸出率高1.54%,氰化钠的消耗量降低1 kg/t以上,同时还可以综合回收铜、锌。
    • 闫时雨; 纪文涛; 谢克强; 黄海艺; 袁晓磊
    • 摘要: 黄磷电尘灰作为黄磷生产过程中产生的固体废弃物,是一种回收镓的潜在资源。采用水洗—酸浸两步法回收电尘灰中的镓,首先通过水洗去除电尘灰中KH_(2)PO_(4)等水溶性物质,以达到富集镓的目的,其次,通过探究水洗后电尘灰酸浸过程中硫酸浓度、液固比、温度、时间等因素对镓浸出率的影响,确定回收镓的最优工艺参数,推导出酸浸过程的动力学模型。结果表明:在水洗最优条件下,电尘灰的失重率为26.40%,镓的损失率仅为4.65%,镓富集了约1.3倍;在硫酸浓度3 mol/L、液固比81、温度80°C、时间120 min的酸浸最优条件下,镓浸出率可达95.28%;水洗后电尘灰的酸浸过程可以用收缩性未反应核模型描述,服从表面化学反应控制,表观活化能为47.54 kJ/mol。
    • 曾培; 陈兴海; 马鑫铭
    • 摘要: 针对某高铜低铁硫化铜精矿,本文开展预浸出-焙烧-酸浸试验研究。结果表明,硫化铜精矿在硫酸用量0.35 t/t矿、温度28°C、浸出时间2.0 h、液固比2∶1的条件下预浸出,预浸渣率为75%;主要元素铜浸出率为29.62%,钴浸出率为40.00%,铁浸出率为45.45%,镁浸出率为16.21%;酸浸渣硫含量为13.67%,相比原料硫化铜精矿的硫含量(9.99%),明显升高。预浸渣在750°C下焙烧2.0 h,焙烧脱硫率约为75%。焙砂采用酸浸,铜总浸出率约为98%,焙砂浸出液含铁约0.1 g/L,含镁约1.4 g/L。对于使用该工艺流程处理得到的浸出液,铁、镁离子的浓度满足直接电积要求。
    • 秦春彬; 刘丹丹; 郭建东; 刘永胜
    • 摘要: 某含铜砷金精矿采用硫酸化焙烧生产工艺进行处理,酸浸铜浸出率仅为86.03%,金、银氰化浸出率分别为92.00%、53.00%,有价金属金、银、铜回收效果均不理想。针对该含铜砷金精矿性质,采用三级工艺,即一级还原焙烧+硫酸化焙烧、二级酸浸浸铜、三级氰化浸出工艺进行处理,并优化了试验条件。结果表明:在最佳条件下,该含铜砷金精矿添加氢氧化钠10.0 kg/t,经过600°C、1.0 h的还原焙烧,焙砂再添加8.0%硫铁矿进行650°C、2.0 h的硫酸化焙烧,焙砂经酸浸浸铜,铜浸出率达到95.35%;酸浸渣经氰化浸出,金、银浸出率分别为96.13%、75.39%,指标较好,实现了含铜砷金精矿的有效回收利用。
    • 袁杰; 罗亮昆; 林安伟
    • 摘要: 铝灰中富含铝元素,具有极高的回收潜力。通过盐酸浸出分离铝灰中的铝,研究了初始酸浓度、浸出温度、时间、液固比等因素对铝灰中铝浸出率的影响。热力学分析发现,在pH小于2的酸性溶液中铝以Al^(3+)形式存在。浸出试验表明,最优条件为:粒径-150μm、温度80°C、初始酸浓度6 mol/L、液固比10、反应时间120 min,在此条件下Al浸出率可达85.86%。选择未反应收缩核模型进行浸出动力学分析,浸出过程受扩散控制,表观活化能为3.11 kJ/mol。通过提高反应温度、减小原料粒径、加强搅拌等方式可提升铝灰中铝浸出率。
    • 周立军; 刘永祥; 赵绎钧
    • 摘要: 内蒙古某硬质高岭土矿为了获得合格的高岭土精矿产品及提高高岭土矿石的应用价值,针对其品位和白度较低的问题,进行了选矿提纯试验研究。试验研究表明:采用捣浆分级—酸浸漂白—工艺,以六偏磷酸钠作为分散剂,在液固比4∶1的条件下,捣浆30 min后经水力旋流器2次分选除杂得到高岭土精矿,再采用盐酸+硫酸+硝酸(3∶2∶1)进行酸浸漂白,最终获得了产率52.29%、Al_(2)O_(3)含量28.78%、回收率86.34%的精矿产品,产品白度为85%。该工艺流程简单合理且获得的指标较好,使该低品位高岭土矿石达到了工业应用要求。
    • 莫非; 孙春宝; 邹安华; 徐开荣
    • 摘要: 为了去除四川某石英砂中的Fe和Ti杂质,提出“重选—浮选—酸浸”的提纯新工艺。石英砂先经重选和浮选进行预选除杂,再经两段酸浸实现精选提纯。重选采用螺旋溜槽一次粗选一次精选去除部分含Fe和Ti重矿物,浮选采用一次粗选一次扫选去除主要含Ti矿物金红石。经选矿除杂后的石英砂在70°C下,经一段盐酸3 mol/L+醋酸1 mol/L+氢氟酸0.5 mol/L、二段盐酸3 mol/L+硫酸1.5 mol/L各酸浸2 h得到最终石英砂精矿。精矿中SiO_(2)含量提高到99.92%;Fe和Ti的含量分别降至0.005%和0.012%,Fe和Ti的综合去除率分别达到91.80%和71.43%。该工艺对四川某石英砂的除铁降钛、深度提纯具有显著效果,对类似石英砂矿石的高效利用具有参考价值。
    • 王安书; 张智慧; 张亚增; 左秋霞; 蒋雪松; 班伯源; 李京伟; 陈健
    • 摘要: 我国高纯石英砂主要依赖进口,生产能力不足是急需解决的问题。参照国际上采用花岗伟晶岩能够提取最高质量石英砂的情况,研究了采用河南某地花岗伟晶岩为原料制备高纯石英砂的可行性。为了获得高纯石英砂,在工艺矿物学研究的基础上,按照原矿→粗碎→煅烧水淬→磨矿制砂→磁选→浮选→酸浸流程处理样品,在合适的试验条件下可以获得纯度为4N5以上的高纯石英砂。通过光学显微镜和XRD分析,发现花岗伟晶岩制备的高纯石英砂与尤尼明石英砂矿物学结构与包裹体形态相似,并且气液包裹体含量比用脉石英制备的石英砂显著降低。
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