超级双相不锈钢
超级双相不锈钢的相关文献在1999年到2022年内共计286篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学工业、冶金工业
等领域,其中期刊论文154篇、会议论文11篇、专利文献218318篇;相关期刊70种,包括东北大学学报(自然科学版)、石油和化工设备、山西冶金等;
相关会议9种,包括全国耐蚀金属材料第十三届学术年会暨“绿色制造与环境友好耐蚀材料发展论坛”、第十六届全国钢质量与非金属夹杂物控制学术会议、2011年全国背散射电子衍射(EBSD)技术学术交流会等;超级双相不锈钢的相关文献由634位作者贡献,包括李国平、吴伦发、王君民等。
超级双相不锈钢—发文量
专利文献>
论文:218318篇
占比:99.92%
总计:218483篇
超级双相不锈钢
-研究学者
- 李国平
- 吴伦发
- 王君民
- 郭敬杰
- 张凯
- 李钧
- 肖学山
- 任世宏
- 刘洁
- 张建晓
- 王明林
- 裴明德
- 陈宏伟
- 吴玖(编译)
- 周方杰
- 张寿禄
- 易江龙
- 柳阳
- 潘琳琳
- 牛犇
- 王国栋
- 王立新
- 秦宇航
- 范光伟
- 范新智
- 邹晓东
- 倪建森
- 宋志刚
- 张亮
- 张迪
- 曹艺
- 杨常春
- 梁祥祥
- 江来珠
- 王佳夫
- 王秋平
- 花福安
- 谢琦
- 郑文杰
- 钱张信
- 马德志
- 黄锨航
- 丰涵
- 冯加亮
- 向红亮
- 周军
- 宋丽强
- 张成杰
- 李建平
- 杜东方
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刘文华;
徐向东;
方剑锋;
孙器为
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摘要:
介绍了鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司2507超级双相不锈钢的研制过程。通过化学成分设计;炼钢工序控氮、去夹杂;加热工序避免温降过大;高温轧制;快速冷却;酸洗固溶温度控制在1140~1160°C等措施,所生产的2507双相不锈钢铁素体分布均匀,无边裂和表面起皮缺陷,且机械性能满足ASTM A240要求,可实现批量生产。
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王连华;
郭玲
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摘要:
分析了超级双相不锈钢25Cr在挤压时产生裂纹的原因;结合双相不锈钢热力学相平衡图,分析产生金属间化合物σ相的来源,进一步得出σ相是超级双相不锈钢25Cr棒材在挤压时产生裂纹的主要原因.通过棒料重新固溶以及优化挤压工艺,从而减少基体中的σ相,再次进行挤压试验,挤压后接箍荒管无裂纹,表面质量良好,能满足后续冷轧要求.
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颜丙锁;
仲继彬;
邢攸为;
冯加亮;
任广新
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摘要:
深水项目中的材料需要耐高压和腐蚀,坡口设计关系到根部焊缝表面的耐腐蚀情况,进而影响产品的服役年限,本文对深水项目中使用超级双相不锈钢UNS S32750管线的坡口设计进行升级改造,在传统V形坡口接头形式基础上进行设计和模拟练习试验,改善出一种提高焊接效率,减少焊材消耗的坡口形式。结果表明,焊接接头机械性能优良,焊缝组织为均匀分布的铁素体和奥氏体,焊接接头耐点蚀性能良好。
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谭庆丰;
陈德利;
闫占东;
贾红帅;
韩志远;
王玉辉
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摘要:
介绍了抚钢超级双相不锈钢冶炼工艺流程,进行了VOD炉真空吹氧去碳、包底吹氮、二次造渣及喂线处理生产实践。研究表明,通过设定合理的吹氧、吹氮工艺,实现了低碳含量、准确氮含量的控制。通过在还原过程中调整合适的炉渣碱度,对钢液进行喂线处理,强化脱硫脱氧,从而改性夹杂物形貌,以确保钢液精准的化学成分及良好的纯净度控制,为热加工创造有利条件。
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张连爽;
陈坤;
颜丙锁;
宋凯;
唐全昌;
冯加亮
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摘要:
某项目1500 m深水管汇超级双相不锈钢管线中,控制系统Tubing管线均为小于1英寸的小管径,对焊工焊接水平要求极高,使用TIG焊打底容易形成根部堵塞风险。采用轨道自熔焊或自熔焊+填丝焊的焊接方法,焊道根部成形优异,且能成批获得良好的打底焊缝,焊接效果理想。因自熔焊对母材的椭圆度及焊缝组对精度要求较高,结合项目生产过程中遇到的焊接难题,进行深入分析并采取有效的解决措施。汇总UNS S32750小管径出现频率最多的焊接缺陷,提出纠错方案和注意事项,为后续项目生产提供良好的借鉴。
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尚峰;
王智勇;
乔斌;
贺毅强;
李化强
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摘要:
采用等离子旋转电极雾化-热等静压工艺制备了UNS S32750超级双相不锈钢。利用光学显微镜、扫描电子显微镜、电子背散射衍射、万能试验机等手段研究了热等静压UNS S32750超级双相不锈钢固溶处理前后的显微组织和力学性能。结果表明:采用等离子旋转电极雾化制备的UNS S32750超级双相不锈钢粉末在150 MPa压力下,经1200°C×3 h热等静压烧结后实现了致密化,相对密度为99.7%。随炉缓冷过程中,烧结件中析出的σ相导致材料韧性显著下降。经1035°C×1 h固溶处理后水淬,σ相完全溶解,材料韧性显著提高,显微组织为α和γ两相组织,体积比为65:35,抗拉强度791 MPa,屈服强度586 MPa,断后伸长率38%,冲击吸收功236 J。
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吴月龙;
陈坤;
王俊海
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摘要:
通过对2507超级双相不锈钢开裂样品分析发现,该样品金相组织中析出的大量σ相是开裂的直接原因.为研究适当的固溶工艺,取样进行不同温度、不同冷却方式的试验.通过固溶试验可知,2507不锈钢固溶温度应以1100°C为佳,同时冷却时应快速水冷.
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罗锋
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摘要:
利用背散射电子像分析了2507超级双相不锈钢热轧态黑卷脆断处的组织,采用拉伸试验、硬度测试、背散射电子像等手段研究了精轧终轧温度对2507双相不锈钢力学性能以及σ相析出的影响。结果表明,2507热轧黑卷脆断区域存在σ相,σ相比例偏高是其脆断的主要原因。随精轧终轧温度的降低,σ相析出量增加,材料塑性变差,终轧温度低于950°C伸长率仅6.5%,终轧温度高于970°C其伸长率大于20%。
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FENG Han;
丰涵;
SONG Zhi-gang;
宋志刚;
ZHENG Wen-jie;
郑文杰;
YU Fei;
俞飞;
WU Zhong-zhong;
吴忠忠
- 《全国耐蚀金属材料第十三届学术年会暨“绿色制造与环境友好耐蚀材料发展论坛”》
| 2014年
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摘要:
本文采用电化学方法和浸泡法对经不同固溶温度处理的含铈超级双相不锈钢00Cr25NiTMo4N的点蚀性能进行了研究,并结合金相和扫描电镜对其腐蚀行为进行了观察分析.结果表明:稀土元素铈含量不同对钢的抗点蚀性能影响不尽相同.当[Ce]<0.012wt%时,随着铈含量的增加点腐蚀性能逐渐下降,当0.012wt%<[Ce]<0.021wt%时,点腐蚀性能随着钢中铈含量的增加而有所上升.金相观察表明,钢中铈含量达到0.034wt%时,[RE]/[S]>3,此时钢中的长条硫化物夹杂己完全断裂,并形成细小的球状颗粒,从而减少了诱发材料发生点蚀的腐蚀源,此时稀土对材料夹杂物改性作用超过了其在晶界偏聚造成的不利影响,从而使材料的抗点蚀性能得到改善.
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张寿禄;
宋丽强
- 《第四届宝钢年会》
| 2010年
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摘要:
超级双相不锈钢OOCr25Ni7M04N具有很高强度和耐腐蚀性能,高Cr、高Mo和高N的成分设计使其具有极好的耐应力腐蚀和耐孔蚀性能.诸如盯相和x相的金属间化合物的析出显著降低钢的韧性和耐蚀性能.研究了OOCr25Ni7M04N超级双相不锈钢在60,-,000°C不同温度时效以及920°C和830°C等温时效过程中的X相析出规律,利用Nova NanoSEM430扫描电镜的vCD背散射电子探测器观察了X相的析出数量和分布,采用JEM-2100透射电子显微镜和Oxford INCA X射线能谱仪(EDS)分析了X相的结构和成分.结果表明,X相的析出温度范围在 75,-920°C之间,其峰值温度约为830°C.相比δ相,X相析出数量较少,主要分布在a/γ相界和α/α晶界.X相比δ相更加富Mo.EDS分析X相中的Mo含量高达15%.从等温时效过程看,OOCr25Ni7M04N钢中X相的析出经历了孕育、快速析出、达到饱和以及逐渐转变为δ相的系列过程,同时说明x相是一种亚稳相,随着时效时间的延长,X相会转变为δ相.
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张寿禄;
宋丽强
- 《第十五届冶金及材料分析测试学术报告会(CCATM2010)》
| 2010年
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摘要:
研究了00Cr25Ni7Mo4N超级双相不锈钢在600~1000°C不同温度时效以及920°C和830°C等温时效过程中的X相析出规律。结果表明:X相的析出温度范围在750~920°C之间,其峰值温度约为830°C。X相析出数量较少,X相比σ相更加富Mo,主要分布在α/Y相界和α/α晶界。X相是一种亚稳相,随着时效时间的延长,X相会逐渐转变为σ相。
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王军平;
张凯;
任世宏;
陈宏伟;
张建晓
- 《2018年甘肃省焊接学术会议》
| 2018年
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摘要:
双相不锈钢在室温下固溶体中奥氏体和铁素体约各占一半且兼有两相组织特征.它保留了铁素体不锈钢强度高、导热系数大、线膨胀系数小、耐点蚀、缝蚀及氯化物应力腐蚀性能的特点;又具备奥氏体钢不锈钢韧性好、脆性转变温度较低、抗晶间腐蚀、力学性能和焊接性能好的优点.SAF2507为超级双相不锈钢,其焊接接头的力学性能和耐蚀性取决于接头能否保持适当的相比例.正确选用焊接材料、严格控制焊接热输入量以及制定合理的焊接工艺是SAF2507超级双相不锈钢焊接的关键.本文进行了超级双相不锈钢的手工电弧焊、手工钨极氩弧焊以及模拟封头热成型、经固溶化热处理的手工电弧焊的对接焊缝焊接工艺评定及产品的施焊,各项技术指标均满足要求,证明所选用的焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及热成型工艺正确合理.
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王军杰;
马小兵;
朱生萍
- 《2018年甘肃省焊接学术会议》
| 2018年
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摘要:
对S32750超级双相钢换热管与堆焊S2209型双相钢管板的焊接性能进行研究,对管板堆焊层和管头焊缝的同一部位进行返修,考察返修后焊接区域的耐蚀性能变化.结果表明,使用双相钢管S32750进行管子管板焊接试验,接头各项性能符合技术条件,管子管板试板在限定的焊接规范参数下经一、二次返修后各项性能符合技术要求,焊缝区域微弱的腐蚀现象,可见在生产制造中焊接返修对腐蚀性能有一定影响,所以应尽量减少返修次数.
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- 中船澄西新荣船舶有限公司
- 公开公告日期:2019-10-25
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摘要:
本发明公开了一种超级双相不锈钢与超级奥氏体不锈钢的焊接工艺,其采用90%的氮气+10%的氢气作为背保护气体,所述焊接工艺包括以98%的氩气+2%的氮气为保护气体的TIG打底和以98%的氩气+2%%的二氧化碳为保护气体的GMAW‑P填充和盖面,第一道打底焊的焊接电流75‑79A,电压11‑12V,焊接速度3.84‑4.16cm/min,热输入量0.71‑0.90KJ/mm;第二道打底焊的焊接电流79‑84A,焊接电压12‑13V,焊接速度4.99‑5.41cm/min,热输入量0.64‑0.8KJ/mm;填充焊的焊接电流为130‑139A,电压23‑24V,焊接速度17.54‑19cm/min,热输入量0.767‑0.92KJ/mm;盖面焊的焊接电流为130‑139A,焊接电压23‑24V,焊接速度23.04‑24.96cm/min,热输入量0.58‑0.70KJ/mm。本发明提高了不锈钢2507与254SMo焊接的质量。