设备精度
设备精度的相关文献在1988年到2022年内共计186篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文111篇、会议论文6篇、专利文献2592817篇;相关期刊90种,包括环球市场、福建冶金、河北冶金等;
相关会议6种,包括中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会 、2015连铸装备的技术创新和精细化生产技术交流会、2015年中南·泛珠三角地区炼钢连铸学术交流会等;设备精度的相关文献由439位作者贡献,包括惠冰、丁梦华、丛飞等。
设备精度—发文量
专利文献>
论文:2592817篇
占比:100.00%
总计:2592934篇
设备精度
-研究学者
- 惠冰
- 丁梦华
- 丛飞
- 严开勇
- 于晓涵
- 于铭杰
- 何东亮
- 关键
- 冯磊
- 凌四营
- 凌明
- 刘宁波
- 刘春阳
- 刘洋
- 刘纯星
- 刘霄涵
- 刘鸿涛
- 华晓涛
- 南航
- 卢国艺
- 卢开颜
- 古兵平
- 向前
- 吴丽华
- 吴海飞
- 吴玉林
- 吴辉
- 周中准
- 周伟
- 周孝伦
- 周海洋
- 周耀华
- 孙璐
- 孟奎
- 尚军
- 嵇景全
- 张仁其
- 张国胜
- 张学军
- 张建良
- 张永涛
- 张浩
- 张航
- 张衡
- 张鸿
- 彭志辉
- 徐杰
- 徐汇
- 徐辉
- 曹亮
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张晓刚;
许雷明
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摘要:
为了攻克曲轴粗车刀崩刃问题,本文介绍了车拉加工工艺、刀片种类,通过调整设备精度,优化加工参数、加工余量,降低粗车刀崩刃次数。车刀崩刃是车削加工过程中常见的问题,考虑到曲轴沟槽加工表面要求高、重复定位精度等因素,崩刃件一般无法返工,且目前无其他手段监控崩刃情况,仅能通过目视判断,造成曲轴的批量报废,刀具损坏、CPU增加等情况,存在质量风险。
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王声齐;
姜丽梅;
韩闯闯;
程迪;
周丹
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摘要:
利用金相、扫描电镜和能谱分析等实验手段分析了低碳钢翘皮缺陷产生的原因,并提出了控制措施。结果显示,翘皮缺陷部位有明显脱碳现象,且组织内部存在大量弥散点状的氧化物质点,认为翘皮缺陷为铸坯表面裂纹经轧制所致。通过调整铸机设备精度、优化冷却强度,调整浸入式水口插入深度,低碳钢带钢表面翘皮缺陷显著改善,翘皮发生率由36%降至2.8%。
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孙丽荣;
万佳峰;
袁国;
张吉庆;
王峰;
仲建华
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摘要:
卷型是热轧产线卷取重要的质量指标。中心线偏移、卷取侧导板对中性差、层流区域冷却不均匀、卷筒涨缩影响,是造成卷型质量问题的原因。通过在轧钢工序、卷取工序采取控制措施,有效改善了厚规格产品卷型质量,2050 mm热轧产线厚规格塔型改判量由平均每月350t降低到60 t。
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摘要:
形状公差指单一实际要素的形状所允许的变动量,如平面度、圆度、圆柱度、直线度、轮廓度等。在现代化生产中,由于受到设备精度、磨损、原材料材质不均等因素的影响,无法将零件的几何形状做到绝对精确。为了满足互I换性的要求,就必须对零件的几何形状规定一个可浮动的极限值,这就是形状公差。
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么玉林
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摘要:
介绍了河钢集团唐钢公司利用现有的3#热镀锌线,通过对关键设备的技术改造、功能完善和精度提升,生产镀锌铝镁新产品的全过程。近3年的生产实践表明,锌铝镁镀层产品合格率达到98%以上、防腐性能试验达到预期指标,取得了较好的经济效益和社会效益。
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郭鑫
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摘要:
大型箱体类零件深孔精镗加工受加工设备精度影响和工艺方法制约,很难保证被加工孔系的精度要求。本文针对机床及同类重点行业的箱体类零件孔系同轴度加工质量改善问题,研发了一种专机机床,在其设计制造过程中采用正向设计方法,攻克了加长主轴、高刚性导轨设计、对称结构设计等多项技术。精镗孔专机独特的深孔加工能力能够解决制约国内机床及同类重点领域发展的“卡脖子”问题,具有良好的应用前景。
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标签君
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摘要:
在不干胶标签生产过程中,模切质量的好坏将直接影响标签的后道加工工序,甚至会导致产品不良、废品率增多,因此,模切环节不容忽视。本文,笔者为大家介绍一下模切的质量要求及方法、模切影响因素以及模切常见溢胶问题的一些方法。模切质量要求及方法通常来讲,对于不干胶标签的模切质量要求可以概括为:模切刀在切穿胶黏剂层的同时不破坏硅油层,又称之为“精确模切”。然而,在实际模切生产中,模切质量往往会受到模切方式、设备精度、模切刀具以及不干胶材料类型等因素的影响,很难实现这种理想状况。
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孙海波;
隋玲玲
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
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摘要:
介绍了目前无缝钢管MPM限动芯棒连轧管机组生产线设备运行情况,影响钢管质量的因素,阐述了设备运行中影响质量的问题.通过对现场长时间的设备运行状态的观察与检测,分析设备运行时精度降低的因素;利用停机时间进行基础测量,通过数据推算确定出其影响设备精度的主要因素,制定检测调整方案,从而提高钢管的性能和质量,设备与工具的使用寿命得到可靠的保障.
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杨井岗
- 《全国冶金自动化信息网2009年会》
| 2009年
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摘要:
ORG(在线磨辊),安装用于热轧精轧机架的后几组机架,主要是在生产间隙中对轧辊进行磨削,由于无OPM,因此对磨削的精度无法确保,而且随着设备精度的下降,磨削的精度也下降,因此,需要有一套系统的方法对当前的磨削状态进行评价.
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郭伟达;
费燕;
刘纯星;
郭达;
朱士将
- 《首届山东材料大会》
| 2007年
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摘要:
从连铸设备、成分控制、操作工艺、冷却条件等方面分析了影响矩型坯质量的因素,通过采取了控制钢水成份、提高设备运行精度、降低钢水过热度、对开浇及热换第1炉增加锰铁加入量等措施,基本杜绝H型钢轧制裂边,圆钢生产未再产生孔洞,轧材裂纹现象大为减轻.
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郭伟达;
费燕;
刘纯星;
郭达;
朱士将
- 《首届山东材料大会》
| 2007年
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摘要:
从连铸设备、成分控制、操作工艺、冷却条件等方面分析了影响矩型坯质量的因素,通过采取了控制钢水成份、提高设备运行精度、降低钢水过热度、对开浇及热换第1炉增加锰铁加入量等措施,基本杜绝H型钢轧制裂边,圆钢生产未再产生孔洞,轧材裂纹现象大为减轻.
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郭伟达;
费燕;
刘纯星;
郭达;
朱士将
- 《首届山东材料大会》
| 2007年
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摘要:
从连铸设备、成分控制、操作工艺、冷却条件等方面分析了影响矩型坯质量的因素,通过采取了控制钢水成份、提高设备运行精度、降低钢水过热度、对开浇及热换第1炉增加锰铁加入量等措施,基本杜绝H型钢轧制裂边,圆钢生产未再产生孔洞,轧材裂纹现象大为减轻.
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郭伟达;
费燕;
刘纯星;
郭达;
朱士将
- 《首届山东材料大会》
| 2007年
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摘要:
从连铸设备、成分控制、操作工艺、冷却条件等方面分析了影响矩型坯质量的因素,通过采取了控制钢水成份、提高设备运行精度、降低钢水过热度、对开浇及热换第1炉增加锰铁加入量等措施,基本杜绝H型钢轧制裂边,圆钢生产未再产生孔洞,轧材裂纹现象大为减轻.
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