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解堵剂

解堵剂的相关文献在1990年到2022年内共计467篇,主要集中在石油、天然气工业、化学、生物化学 等领域,其中期刊论文124篇、会议论文10篇、专利文献644292篇;相关期刊55种,包括科学技术与工程、中国石油和化工标准与质量、石油地质与工程等; 相关会议10种,包括第十六届环渤海浅(滩)海油气勘探开发技术研讨会、中国油气田钻采与水处理应用化学技术研讨会、中国石油学会第六届青年学术年会等;解堵剂的相关文献由1415位作者贡献,包括陈富林、吴海霞、刘音希等。

解堵剂—发文量

期刊论文>

论文:124 占比:0.02%

会议论文>

论文:10 占比:0.00%

专利文献>

论文:644292 占比:99.98%

总计:644426篇

解堵剂—发文趋势图

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    • 雷炜; 许剑; 赵哲军; 刘通
    • 摘要: 针对川西致密砂岩气藏近井带储层污染的问题,首先,开展了污染物特征及组分全分析,明确了川西致密砂岩气藏近井带主要的污染类型;其次,研发了多功能复合解堵剂,开展了新药剂物理特性、溶垢能力、破乳降黏、岩芯驱替等评价测试;再次,建立了压裂井近井带污染模型,提出了“大液量注入、液氮强顶替、放喷助排”的深度净化工艺;最后,在新场气田、中江气田及洛带气田10口井进行推广应用。结果表明,新工艺措施有效率90%,增产天然气1923×10^(4)m^(3),取得了明显的经济效益。结果表明:(1)川西致密砂岩气藏近井带污染为液锁、起泡剂乳化、压裂液伤害、结垢结晶的复合型伤害;(2)多功能复合型解堵剂具有溶解无机垢、破乳降黏及解水锁等多项功能,驱替污染岩芯后渗透率提升1.74~2.40倍;(3)“大液量注入、液氮强顶替、放喷助排”的深度净化工艺,能够提高净化剂在致密储层的穿透深度,提高污染物返排效率,在同类气藏中具有推广价值。
    • 潘定成; 韦慧莹; 张洪菁; 王贵; 丁文刚; 易小艺
    • 摘要: 黏土矿物常对油田储层造成污染和堵塞,绿泥石矿物是黏土矿物的主要组成部分之一。目前现场常采用的强酸性解堵剂腐蚀性大,作用时间短,当体系质子消耗到一定量时,体系解堵效率大大降低。为了解决以上问题,对各产地绿泥石物性分析比较,引入缓冲概念,针对性地复配了一种螯合能力强、具有缓冲能力的弱酸性解堵剂。通过室内实验研究发现:在解堵主剂质量浓度4%、pH值为5条件下,解堵剂对绿泥石24 h溶蚀率达25%,说明该解堵剂具有溶蚀率高、解堵效果好、腐蚀性弱以及配伍性好的优点。机理研究表明,解堵剂和缓冲体系有效组合,持续稳定提供一定浓度质子的特点是该弱酸性绿泥石解堵剂高效解堵的关键。WZ-X井在开发开采过程中,由于钻完井液侵入地层造成黏土膨胀与运移伤害,使用绿泥石解堵剂进行解除污染,作业后该井产液量由55.5 m^(3)/d提升至98.0 m^(3)/d。该技术的成功应用为油田解堵提供了新的方向。的方向。
    • 孙鹏; 李兆敏; 刘珂; 鹿腾; 彭汉修; 马清明; 淡利华
    • 摘要: 东部某油田注聚区块油藏埋深浅,储层孔隙度20%~33%,岩石胶结疏松,泥质质量分数高.为解决此类高泥质注聚区油井低液低效的问题,研制了SUNP型聚合物解堵剂和LP型携砂酸体系.该体系主要成分为含有过氧化基的强氧化剂及复合酸体系,能够进行聚合物的降解及高泥质成分的溶解,建立起高导流能力的渗流层,达到地层渗流改善的目的 ,进而形成了一套经济有效的疏松砂岩油藏聚驱单元防砂提液关键技术.研究表明:SUNP型聚合物解堵剂降解率大于90%,降解效果好于目前常用的解堵剂;LP型携砂酸体系的酸蚀性能、流变性能和携砂性能等均能满足解堵、携砂、固砂功能要求.该技术在东部油田应用了7井次,结果表明,该解堵剂和携砂体系性能稳定,解聚效果明显,携砂能力强,提液幅度大,单井平均提液幅度大于30%,具有良好的提液增油效果.
    • 沈产量; 张景皓; 薛小宝; 张璐; 屈文强; 胡杨曼曼; 王志坤; 周伟
    • 摘要: 为提高油田的采油量,研究了一种C1~C4的低碳混合有机酸解堵剂.该解堵剂主要以有机羧酸(甲酸、乙酸、丙烯酸等)、有机磺酸(甲磺酸、氨基磺酸等)、螯合剂、缓蚀剂的组成.通过实验测定了该解堵剂对原油蜡晶和有机垢的溶解能力及是否存在乳化现象等,发现其溶解能力较强且无乳化现象.还对该有机酸解堵剂的表面张力、缓速性能、腐蚀性能及解堵效果进行了实验,发现C1~C4混合有机酸解堵剂具有良好的缓速作用和解堵效果,可以有效地提高原油的利用率.
    • 杨健; 冯莹莹; 张本健; 唐永帆; 蒋泽银
    • 摘要: 为了安全、高效、经济地解除超高压气井井筒中的天然气水合物(以下简称水合物)堵塞,利用自主研发的固体自生热解堵剂在井筒内发生化学反应所释放出的热量来溶解水合物并防止其再次生成,通过调节解堵剂加量,来实现生热时间和生热量可调,进而将形成的化学自生热解堵技术在四川盆地超高压含硫气井的解堵作业中进行了应用.研究结果表明:①采用自主研发的固体化学自生热解堵剂,通过调整加量,可以实现生热峰值温度(34.2~88.5°C)、生热时间(24.2~884.0 min)可调,并且反应产物中包含有水合物抑制剂,能够抑制水合物再次生成;②随着解堵剂浓度增大,热传递速率加快,使解堵剂周围水合物的分解速率增加;③随着井筒内径增大,解堵时间延长,并且从64 mm增至76 mm对应的解堵时间增长率小于从76 mm增至102 mm对应的解堵时间增长率;④热量扩散模拟计算结果与现场实际用量的吻合率超过85%,证明所建立的化学自生热解堵剂热量扩散模型可靠,可以用于现场解堵剂加量的计算;⑤使用抗硫耐压140MPa的固体药剂投加装置投加固体自生热解堵剂,在四川盆地超高压含硫气井已应用3井次,成功解除了水合物堵塞,使气井顺利恢复生产.结论 认为,所形成的解堵技术针对超高压含硫气井井筒中形成的水合物堵塞的解除效果好、现场操作安全简单、费用低,具有较好的应用前景.
    • 孙娜娜; 许晓伟; 李耀; 杨小龙; 赵建国; 马云
    • 摘要: 长庆气田位于鄂尔多斯盆地,是北方地区的主要气源之一.由于长庆气田属于低渗透、低丰度、中低产、埋藏深、大面积复合连片的整装气田,作业种类繁多,同时地层水具有较高的矿化度且成垢离子含量高,气井管柱常年存在着严重的结垢和腐蚀问题.诸多因素交织造成气井井筒堵塞的原因多样,情况复杂,根据气井本身情况、堵塞类型以及严重程度,选择合适的解堵方法.有的井筒堵塞,解堵时需要多种方法的相互配合,在选择解堵方法时应根据井筒堵塞的主次因素进行综合考虑从而达到理想的解堵效果.
    • 张雷; 吴文祥
    • 摘要: 针对大庆油田聚合物驱造成地层堵塞问题,采用室内物理模型实验,对注聚井进行解堵剂配方研制,筛选出适合的溶蚀剂、洗油剂和降解剂,并确定最佳浓度.实验结果表明;8%HCl+2%HF作为溶蚀剂、0.5%XY-J作为洗油剂和1%超稳氧化解聚剂0.3%BH_1作为降解剂;并通过岩心模拟实验评价其解堵效果明显,可作为现场实施配方,并具有指导意义.
    • 黄航娟; 周明明; 朱礼明; 许文壮; 崔熙; 贾潇; 姜凯凯; 段小鹏
    • 摘要: 在油气田开发过程中,结垢现象是一个不可忽视的严重问题.通过对苏203井区结垢情况调研、垢样成分分析,室内开展了解堵剂配方的研制及评价.研究结果表明,苏203井区结垢现象严重,最大结垢速率达11.11 mm/a.垢样成分比较复杂,含BaSO4、CaSO4等酸不溶垢和CaCO3垢、腐蚀产物FeCO3、FexSy等.通过配伍性评价、缓蚀剂筛选、起泡剂筛选和溶垢能力评价等实验,确定酸溶垢解堵剂QJDC配方和酸不溶垢解堵剂QJDB配方.其中,解堵剂QJDC最大溶垢率为87.49%.解堵配方QJDB对BaSO4和CaSO4的溶垢率分别为70.89%和72.35%,溶垢效果较好.
    • 俞冬梅; 王淼; 王树立; 赵书华; 吕晓方; 陈硕
    • 摘要: In order to resolve the serious safety problems caused by the hydrate blockage in oil and gas pipelines,u-sing the self-designed device of pipeline hydrate decomposition,the effects of three ionic liquids like[BMIm]Cl, [BMIm][NO3]and[BMIm][BF4]as hydrate block remover on stimulating the decomposition of THF hydrate were investigated. It explored the impacts of various concentrations ionic liquids on decomposition rate of THF hydrated un-der 4.5°C. The obtained results were compared with no added plugging removal agent experiments. It is shown that the decomposition time in ionic liquids system is 61.6% ~86% shorter than that in deionized water,and also it can make the hydrate dissolved to slurry with semi-fluidity in a short time. Compared with the other two ionic liquids, [BMIm]Cl works best. Ionic liquids are efficient as well as economical and environmental friendly as a new plugging removal agent.%针对油气管道水合物堵塞造成的严重安全问题,在自行设计的管道式水合物分解实验装置上,研究了3种离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([BMIm]Cl)、1-丁基-3-甲基硝酸盐([BMIm][NO3])和1-丁基-3-甲基四氟硼酸盐([BMIm][BF4])对四氢呋喃(THF)水合物分解的促进作用.考察了在4.5°C下,不同质量浓度的离子液体对THF水合物分解速率的影响,并与不添加解堵剂的实验进行了对比.结果表明,离子液体作用下的水合物分解时间相比于纯水体系下的分解时间缩短了61.6% ~86%,且能短时间内将水合物溶解为具有半流动性的浆液状态.[BMIm]Cl相对于其他两种离子液体效果更好.以离子液体作为水合物解堵剂经济高效,绿色环保.
    • 孔庆花
    • 摘要: 吉林油田采用CO2与水双管线交替注入的方式驱替原油,由于CO2具有萃取原油轻质组分的特性,使得重质组分的沥青质析出,黏附在近井油层表面,注水管线中停注期间产生的杂质随注入水进入地层,进一步加剧了堵塞.目前常规的解除近井地带堵塞的方法主要为重新射孔或压裂,作业复杂且费用昂贵,井控难度大,存在CO2溢出的安全风险,因此,本文立足不动管柱及安全作业,重点研究了一种简易快捷且经济可行的近井油层解堵办法,并对CO2试验区近井油层堵塞井进行了成功应用.
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