自动上下料
自动上下料的相关文献在1988年到2023年内共计6379篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文157篇、会议论文2篇、专利文献1388129篇;相关期刊86种,包括组合机床与自动化加工技术、数控机床市场、机电工程技术等;
相关会议2种,包括第八届沈阳科学学术年会、2019年湖北地质科技论坛等;自动上下料的相关文献由10587位作者贡献,包括赵华勇、龚伦勇、高云峰等。
自动上下料—发文量
专利文献>
论文:1388129篇
占比:99.99%
总计:1388288篇
自动上下料
-研究学者
- 赵华勇
- 龚伦勇
- 高云峰
- 不公告发明人
- 缪磊
- 吴加富
- 张伟
- 李波
- 刘勇
- 徐鹏
- 李增强
- 林贵平
- 王力
- 胡君分
- 张强
- 熊跃春
- 麦永科
- 何金伟
- 刘伟
- 刘刚
- 刘宇
- 夏军
- 王国勇
- 王志
- 王森梁
- 王波
- 王海军
- 周伟
- 姚富强
- 姚汉忠
- 尹定红
- 常远
- 张燕航
- 张荣
- 朱佳乐
- 李伟
- 李强
- 杨向东
- 杨晓宏
- 樊金标
- 王健
- 白晶
- 秦现生
- 肖金刚
- 胡泳涛
- 陈平
- 刘亮
- 刘庆龙
- 周利刚
- 张健
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吴科;
刘灿贵;
张锦德
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摘要:
传统支重轮抛丸机占用人员多,劳动强度大,生产效率低,我公司结合现状,给一些知名支重轮企业提供了满足工艺要求的、自动化程度先进的支重轮抛丸清理机生产线,该生产线不仅实现了工件的自动搬运、自动上下料,而且还实现了对支重轮工件的自动翻转和表面丸料和粉尘的清理,整个加工过程自动化完成,无需人工参与,节省了人工及管理成本,大大提高了生产效率,改善了车间生产环境。
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王晓东;
杨娇;
付强;
徐国新
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摘要:
文章设计了基于工业机器人的全自动上下料系统。该自动化系统摒弃人工上下料操作模式,以FANUC工业机器人代替人工操作,实现了压缩机工件自动上下料的操作,提高了总装生产线的生产效率,经济效益显著提升。
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詹玉新
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摘要:
为减少横向稳定杆在热处理,弯曲成型中的劳动强度,提高生产效率,根据杆件的形状结构大小以及生产工艺要求,设计一种用于横向稳定杆生产自动上下料的机器人夹具。该夹具采用双抓手,能兼容多种产品型号,由气缸驱动,齿轮连杆传动机构,将气缸驱动力转化为抓手的夹持力,用于工件自动上下料。研究结果表明:该夹具结构设计合理,能满足生产实际要求,实现企业的生产自动化。
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胡丽娜;
赵凤英;
张红丽
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摘要:
在研究经济型数控车床运用桁架机械手自动上下料改造的基础上,对现有经济型广州数控车床GSK980TD进行智能化升级改造,进行液压卡盘、气动防护门的智能化改造,增加自动上下料仓,PLC电控系统,实现了广州数控车床GSK980TD桁架机械手自动上下料智能化柔性化加工,为当前广州数控车床GSK980TD进行智能化升级改造提供一定的技术借鉴。
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张礼峰
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摘要:
介绍了一种数控冲激复合加工柔性生产线,可实现板料自动存储、自动冲压及切割、自动上下料等流程,充分发挥了数控冲床和激光切割机的加工优势,实现了优势互补,提高了生产效率和产能。
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姚程翔;
刘宜胜;
朱玉华
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摘要:
本文针对某企业在实际生产中存在招工难、劳动强度大、生产线较长、工艺复杂等问题对现有卧式车床进行升级改造,研发一种基于卧式车床的自动上下料装置。本研究通过Solidworks软件建立桁架机械手自动上下料整机装置的三维模型,利用有限元分析软件Abaqus对自动上料整机装置的桁架机械手进行静力分析和模态分析。仿真结果显示:桁架机械手在两种工况下最大变形量为0.79 mm,最大应力值为36.28 Mpa,整机的前六阶固有频率远高于共振频率。从而验证了装置在强度、刚度以及整机共振方面均符合工程设计要求,为后续研发和优化提供了理论依据。目前已经研制样机,调试结果良好,具有良好的应用前景。
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张敏涛
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摘要:
某型产品生产订单大幅增加,现有的生产模式无法满足新增的客户需求。本文以某系列产品的磨合运转试验台入手,详细研究了当前产品拆装的全过程和存在问题,并借鉴机床的单机自动化改造方案,利用机器人、零点定位、液压升降等装置实现产品的自动上下料,大幅缩短产品装卸时间,减少人力资源需求,提高测试效率。
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宁祎;
李显
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摘要:
针对当前汽车空气滤芯缺陷检测过程中存在的问题,提出并设计一套基于机器视觉的汽车滤芯密封性在线检测方案,实现了滤芯自动上下料、运动控制、图像采集与显示、图像分析处理等功能.该系统由PLC控制传送带的间歇运动、并联机器人的自动上下料和直角坐标机器人运动,工控机触发相机拍照获取滤芯图像.图像处理算法以Visual Studio 2015为平台,调用开源OpenCV数据库,获取滤芯内部每个腔室是否完全密封的信息.工控机将这些信息传送给PLC,PLC发送指令给并联机器人,实现滤芯合格与否分类.实验结果表明:该系统实时性好、准确率高,已达到企业检测要求.
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高锐;
张伟;
王勇
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摘要:
针对结构用集成材加工过程中上下料自动化程度低、劳动强度大、效率低等问题,设计了一种真空海绵吸盘抓取结构用集成材自动上下料装置,实现结构用集成材的高效、自动化上下料作业。选用杉木结构用集成材在自动上下料装置上进行负压与供气压力关系试验和负压与海绵吸盘拉脱力试验。利用MATLAB软件,对试验数据进行最小二乘法函数曲线拟合,建立负压与供气压力的函数关系,最后制定海绵吸盘真空吸附系统控制策略。试验结果表明:海绵吸盘内负压与进气压力密切相关,供气压力为0~630.0 k Pa时为三阶函数关系,当供应压力约为630.0 k Pa时,负压达到最小值-50.3 k Pa,而后随着供气压力的增加,海绵吸盘的真空度基本维持不变且略有减小;海绵吸盘内负压在-50.0~-13.0 k Pa范围内时,负压与拉脱力存在线性关系,但由于有效吸附面积小于理论面积,实测拉脱力比理论值平均小250.0 N;当吸气孔被工件100%,66.7%和33.3%被覆盖时,海绵吸盘内的负压分别为-50.3,-40.0和-35.0 k Pa,拉脱力分别为2 125.0,1 041.9和453.7 N,说明了当海绵吸盘上的吸气孔未被完全覆盖时,海绵吸盘内真空度随未被覆盖的吸气孔增多而减小,未被覆盖的吸气孔越多实测拉脱力减小得越多,海绵真空吸附系统能量损失越大。
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王永亮;
廖新明
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摘要:
目前市场中多数企业的微型步进总工程组装作业都是手动完成,整体效率较低,又因工人离职造成产品品质不稳定,为此专门设计了微型步进马达总工程自动组装线.结合现阶段的先进工业技术,采用回转式轮带、振动盘分离区分进料、多机构精密并联、可编程三菱PLC及威纶人机界面触摸屏研发了此自动组装设备.该设备解决了微型步进马达因工人不足而导致产能降低和品质问题多发等问题,减少了企业成本,提升生产效率及产品品质.
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Yang Pan;
杨盼;
Wang Xiao;
王啸;
Liu Ze;
刘泽
- 《2019年湖北地质科技论坛》
| 2019年
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摘要:
针对光谱实验中常用的CCD1WP1型平面光栅摄谱仪进行自动化改进,以达到设备自动测试样品,免去人工长时间值守的目的.改进方案采用多轴直线模组平台,伺服驱动,组成一套专用的上料结构.该套改进方案可以实现设备的自动上料、卸料、废料的自动回收、故障或者批次工作完成自动远程提醒的功能.批次可自动完成54根样品电极的检测工作,内置多种设备异常检测、物料空料检测、设备位置检测、上下电极端面间距检测多种检测功能,配合远程提醒功能,可以实现设备的无人值守,有效避免人力资源紧张,提高了实验效率,具有良好的经济效益和应用前景.
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