腐蚀结垢
腐蚀结垢的相关文献在1989年到2022年内共计207篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、电工技术
等领域,其中期刊论文116篇、会议论文27篇、专利文献90501篇;相关期刊68种,包括管理学家、内江科技、江汉石油职工大学学报等;
相关会议24种,包括第十届工业水处理应用技术交流大会、第十七届全国缓蚀剂学术讨论会、中国采油工程技术及油田化学技术交流会等;腐蚀结垢的相关文献由559位作者贡献,包括周绮玲、曾德智、李思远等。
腐蚀结垢—发文量
专利文献>
论文:90501篇
占比:99.84%
总计:90644篇
腐蚀结垢
-研究学者
- 周绮玲
- 曾德智
- 李思远
- 金科
- 程耀丽
- 赵军明
- C·A·M·维肯
- 于心泷
- 亚瑟·J·卡哈安
- 付贵春
- 任昊
- 伊恩·A.·科迪
- 何凤歧
- 何勃
- 余俊志
- 全昌旻
- 关建庆
- 刘丽丽
- 刘娟
- 刘振东
- 刘浩
- 刘超群
- 史爱民
- 叶卫东
- 同航
- 吴伟林
- 吴佳娟
- 吴泽美
- 周宇昊
- 周雪峰
- 唐纳德·A·约翰逊
- 夏福军
- 威廉·亚瑟·菲兹胡格·李
- 孙中强
- 孙广平
- 孙长照
- 孟可雨
- 孟庆武
- 孟章进
- 安雅·O·肖斯塔
- 宋昊
- 小皮尔斯·F·哈伯德
- 尹宗杰
- 张东浩
- 张菀
- 张钟平
- 张鹏
- 彭华
- 徐连荣
- 房殿军
-
-
李海洋;
阴峰;
邓宇强;
温凯;
郭焱
-
-
摘要:
在2018-2019年采暖季供热期间,发现大温差供热管网换热设备腐蚀结垢情况严重。经过检验和分析,垢主要来源于循环水结垢和腐蚀产物的沉积;腐蚀产物来源于管道内壁腐蚀。同时热网循环水氯离子含量过高,板式换热器不锈钢发生了点蚀。研究试验结果表明:采用阻垢剂、缓蚀剂、调节pH和控制氯离子含量等措施可以保证循环水不结垢,也可以控制管道内壁腐蚀及不锈钢点蚀。在实际应用中,热网循环水浊度和悬浮物明显下降并合格,换热设备腐蚀结垢速率显著降低,保证了供热系统的安全经济运行。
-
-
任广欣;
张鹏;
侯建平;
马有龙;
陈阳;
周诗杰
-
-
摘要:
塔河油田二号联合站轻烃回收装置采用敞口式循环冷却水流程,用于高温原料气、轻烃、液化气降温,运行中管线内壁产生大量水垢,换热器、表面蒸发器等腐蚀穿孔频繁,换热效率降低,严重影响装置运行,造成经济损失。通过对水质饱和指数和稳定指数指数的计算、沉积物的组分分析,确定循环水不是易结垢水质,造成上述腐蚀问题的主要原因为敞口流程导致的泥沙沉积及曝氧导致的电化学腐蚀加剧。经对比最终采用增加容积式膨胀罐的方法控制腐蚀及结垢,将容积罐并联在原敞口水池上,合理计算容积式膨胀罐的安装高度,防止离心水泵发生汽蚀,停用敞口水池后形成循环水系统密闭流程,仅用较少投资,大大降低了管线腐蚀及结垢程度,增加了经济效益,为其他联合站轻烃回收装置循环冷却水系统安全运行提供了防腐借鉴。
-
-
王营营;
申超;
宋祖厂;
杨海超
-
-
摘要:
大港油田污水矿化度高、温度高和腐蚀性气体含量高,造成注水系统腐蚀结垢严重,制约了油田开发和生产。通过正交试验开展针对管道及井筒腐蚀结垢的主控因素研究,设计了H_(2)S和Na_(2)S两套正交试验方案。试验结果表明:在注水系统现役工况条件下,对碳钢腐蚀速率影响最大的因素是温度,其次是硫酸盐还原菌(SRB)数量,硫化物和CO_(2)含量影响较小。通过研究明确了腐蚀结垢主控因素,初步了解了腐蚀结垢机理,为油田的水质控制和阻垢剂研究明确了方向。
-
-
王碧玉
-
-
摘要:
针对原油集输系统腐蚀结垢问题,要从不相容理论、热力学条件变化理论、吸附理论等方面分析其产生原理,并有效评估造成腐蚀结垢的影响因素,并从双线流程处理、异水型水分开输送、内腐蚀处理、非金属管道替代处理等方面开展具体防治工作,有效减少结垢造成的质量问题。
-
-
王伏;
颜蜀雋
-
-
摘要:
某装置新氢压缩机组级间冷却器投用后频繁腐蚀内漏。结合设备运行参数,利用HTRI模拟软件对该冷却器进行了模拟核算,认为循环水流速较低导致循环水侧结垢是冷却器腐蚀泄漏的主要原因。此外对级间冷却器循环水样和腐蚀产物进行了分析,发现循环水Cl-含量偏高以及腐蚀主产物铁锈沉积是导致冷却器垢下腐蚀穿孔的主要诱因。从工艺操作方面提出了相应的改进措施,基本上解决了该设备的腐蚀泄漏问题。
-
-
张丹;
杨传玉
-
-
摘要:
现阶段煤化工生产中,由于该生产工艺的不同,在设备生产阶段会出现一定的腐蚀与结垢现象.这种腐蚀结垢会对煤化工生产起到不同程度的负面影响.本文主要介绍了煤化工生产概述,详细论述了煤化工生产阶段防止腐蚀与结构的处理技术,从而提高煤炭资源的利用率,有效降低煤炭的损耗,以供相关工作人员借鉴分析.
-
-
赵明霞
-
-
摘要:
针对大情字某区块腐蚀结垢严重问题,对区块水质、细菌含量、腐蚀速率等进行检测,通过不同腐蚀单元腐蚀影响因素分析与趋势预判,及腐蚀环境、垢样分析,确定大情字某区块腐蚀结垢主控因素为细菌腐蚀.
-
-
张洲;
易勇刚;
同航;
张新;
曾德智
-
-
摘要:
CO2驱提采技术因其诸多优点得到了广泛应用,但同时也带来了严重的地面采输系统腐蚀结垢风险.为此,分别采用电化学测试方法和静态阻垢法对油田常用的缓蚀剂和阻垢剂进行筛选,对优选的缓蚀剂和阻垢剂进行配伍性和协同性测试后,复配出效果优异的复合缓蚀阻垢剂,最后采用失重法和模拟工况阻垢率测试评价复合缓蚀阻垢剂的综合防护性能.筛选出的缓蚀剂和阻垢剂在55°C、常压下,饱和CO 2的模拟地层水中对采输系统典型钢材20钢的缓蚀率达93.06%,阻垢率达95.18%;将筛选的缓蚀剂和阻垢剂复配后,在模拟工况下,复合缓蚀阻垢剂加量500 mg/L时20钢的腐蚀速率控制在0.045 mm/a以内,阻垢性能满足油田控制指标.研究结果表明,复配的复合缓蚀阻垢剂对CO 2驱地面采输系统具有较好的防护作用,能保证其安全运行和生产.
-
-
黄雪琴;
王毓才;
杜政学;
胡贵;
聂臻;
王春鹏
-
-
摘要:
针对伊拉克H油田分层注水单井日注水量大、腐蚀结垢风险高、分层层数少等特点,提出了采用地面分层注水技术.以177.8 mm(7")生产套管内二段分层注水为例,对地面分层注水技术在H油田应用的可行性进行了分析.外层油管选择101.6 mm(4")加厚油管,油管允许下入深度3792 m;内层油管选择60.3 mm(2?")整体接头油管,油管允许下入深度3836 m.在分析注水管柱摩阻基础上,预测单层日注水量达到254~859 m3,单井日注水量达到509~1654 m3.研究结果表明,地面分层注水技术能够满足H油田分层注水开发的需求.
-
-
宫艳红;
刘海霞;
朱军霞;
王建军;
孙智强;
郑艳红
-
-
摘要:
油田开发中,掺水管线的腐蚀与结垢是管道失效的重要原因,也是较为普遍的现象.在处理漏失或者更新管线的过程中会造成现场漏油和油井停产,导致产量损失和环境污染,导致更新管道成本巨大.经研究探索,采用化学干预思路,用一台加药泵为一定范围内的油井掺水管线供给药剂,设计投资少、见效快、工艺简单的水质处理系统,以减缓管线内壁腐蚀、结垢现象.实践表明,该系统可有效降低掺水管线腐蚀、结垢的速度,降低劳动强度,提高生产时率,取得显著的社会和经济效益.
-
-
-
-
-
刘莉
- 《中国采油工程技术及油田化学技术交流会》
| 2011年
-
摘要:
新民采油厂集输系统腐蚀结垢现象非常严重,经现场取样分析,查出原因,开发了适用的NKC-1208型除垢分散剂和NKC-3461型缓蚀阻垢剂.经现场运行,该药剂防腐、防垢效果非常理想,确保木南木南区块集输系统的正常生运行.
-
-
-
-
张丽
- 《第二届中国石油石化腐蚀与防护技术交流大会》
| 2016年
-
摘要:
本文主要阐述了非金属管道在大庆油田应用现状及技术研究进展,并针对非金属管道在油田地面工程应用及配套工程技术研究中存在的问题,从管材结构设计、压力等级的确定及连接技术的提高、非金属管道适应性评价体系及寿命预测研究等方面提出了相应建议和对策,使非金属管道在油田地面工程中得到合理应用,有效缓解油田地面管道腐蚀结垢问题.
-
-
-