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腐蚀穿孔

腐蚀穿孔的相关文献在1977年到2022年内共计331篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、化学工业 等领域,其中期刊论文283篇、会议论文35篇、专利文献65247篇;相关期刊142种,包括理化检验-物理分册、焊管、石油化工腐蚀与防护等; 相关会议29种,包括2012年全国特种设备安全与节能学术会议、2011年炼油与石化工业技术进展交流会、全国耐蚀金属材料第十二届学术年会等;腐蚀穿孔的相关文献由756位作者贡献,包括杨阳、杨中娜、孙吉星等。

腐蚀穿孔—发文量

期刊论文>

论文:283 占比:0.43%

会议论文>

论文:35 占比:0.05%

专利文献>

论文:65247 占比:99.51%

总计:65565篇

腐蚀穿孔—发文趋势图

腐蚀穿孔

-研究学者

  • 杨阳
  • 杨中娜
  • 孙吉星
  • 严海德
  • 冯电稳
  • 曹先萌
  • 曾彦华
  • 潘昭
  • 田闯
  • 罗懿
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 杨中娜; 王金霞; 姜磊; 宋志强; 罗懿; 杨阳; 王海锋; 金磊
    • 摘要: 某海上平台316L不锈钢液控管线发生泄漏,采用宏观观察、化学成分分析、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法,并结合不锈钢液控管线的实际工况,分析管线泄漏的原因。结果表明:该不锈钢液控管线发生泄漏是表面受损和环境介质共同作用所致;在管线安装过程中,其与相邻管线或设备之间发生摩擦,管线外表面钝化膜破损,在含卤族元素的海洋大气环境中钝化膜来不及修复,使管线外表面发生腐蚀,最后在Cl;的加速作用下发生点蚀穿孔导致管线泄漏。
    • 王琳; 范玉然; 何金昆
    • 摘要: 为了研究某输油管道腐蚀穿孔的失效原因,对腐蚀穿孔管段进行了理化性能检测以及腐蚀产物分析。结果表明,管道腐蚀穿孔失效主要是由于管道内壁垢层下方发生严重局部腐蚀而造成。由于穿孔处管段位于管线下坡的低点处,且油管内介质流速很低,在输送过程中管内油水在穿孔处管段底部会发生分层,导致管段底部的管壁与水接触而发生较为严重的腐蚀;并且介质中的砂石颗粒也易于在该处沉积,砂石颗粒与腐蚀产物膜相互掺杂形成了较厚的垢层,垢层表面存在较多孔洞,有孔洞的垢层下方更容易发生局部腐蚀,从而导致管体腐蚀穿孔
    • 刘亮
    • 摘要: 受集输管线敷设环境以及输送介质特性决定,油田集输管线长期处于高腐蚀环境下,容易因腐蚀导致管壁变脆变薄引发断裂、穿孔等事故。集输管线运输的多数介质均具有易燃、易爆、有毒等特点,一旦发生介质泄露造成的后果难以预估。课题研究由此出发,深入分析地面集输管线腐蚀穿孔的影响因素,并提出加强防腐的有效措施。
    • 李煌
    • 摘要: 液硫池是硫黄回收装置液硫脱气单元的主要设施,其腐蚀环境非常复杂。通过分析液硫池内壁不同部位的损伤机理及影响因素,提出了有针对性的技术改进措施,采用316L不锈钢板作为液硫池箱体内衬防腐蚀材料,并对液硫池底部、侧壁及顶部结构进行改进,避免了地下水的渗入,减轻了腐蚀,保证了混凝土和耐酸砖的强度。现场应用效果表明,改进后的液硫池不锈钢箱体完好,其表面和内部无腐蚀,满足现场需求。
    • 石常亮; 张欣; 李扬; 李雨; 杨红燕; 孙大翔
    • 摘要: 采用体视显微镜、金相显微镜、电子探针等分析测试方法对腐蚀穿孔失效的BFe10-1.6-1铜镍合金管进行失效分析。结果表明:失效管的内壁存在不同程度的划痕,且腐蚀坑内壁显微组织呈现“波纹”状,符合海水冲刷腐蚀的特征;腐蚀区的显微组织呈现“冰糖块”状,符合晶间腐蚀的特征;腐蚀坑内的泥沙沉积致使管道发生点蚀。结合船用铜镍合金管的使用工况,确认该失效管腐蚀穿孔失效的主要原因是海水冲刷腐蚀、晶间腐蚀及点蚀。
    • 朱凯峰; 安静
    • 摘要: 针对某油田注水管道腐蚀穿孔问题,采用宏观形貌分析、理化性能检测、腐蚀产物微观形貌及电化学分析等方法,试验分析了管道环焊缝腐蚀失效原因。失效管道环焊缝为内腐蚀穿孔,穿孔起始于根焊部位,并沿着焊缝与热影响区交界区域扩展,表面腐蚀产物主要为FeO(OH)。恒电位极化测试结果表明,根焊部位、焊缝以及热影响区交界区域优先溶解,在服役过程中根焊部位发生腐蚀后,沿着根焊与热影响区界面扩展,导致腐蚀穿孔。建议针对环焊缝管道进行补口处理,同时选择适用的抗氧缓蚀剂。
    • 杨添; 唐耀波; 官益豪; 熊壮
    • 摘要: 某核电厂海废水管道发生腐蚀穿孔引起泄漏,影响系统的稳定运行。本文从海废水管道的材料、介质和焊接等方面对海废水腐蚀穿孔的原因进行了分析,结果显示造成海废水管道泄漏的原因为点蚀,最后提出了解决措施。
    • 周道川
    • 摘要: 针对典型天然气管道腐蚀失效机理进行深入分析,采用环境扫描电镜、EDS能谱以及原子发射光谱分析法,对天然气管道内壁腐蚀颗粒进行分析。结果表明:天然气管道中腐蚀产物以硫化亚铁黑色固体成分为主,固体产物中含有Fe、S、C和O元素,表明管道内发生CO_(2)和H2S的协同腐蚀,生成了FeCO_(3)和硫铁化合物(FeS、FeS_(2)等)腐蚀产物;在失效天然气管道中,S和C元素含量较高,管道结构中含有硫化物、碳化物等夹杂物,这是造成管道腐蚀的重要因素之一;管道内壁的腐蚀层呈现出多孔、片状、疏松状,天然气管道腐蚀坑长度介于19.4~40 mm,其深度介于1.58~3.42 mm之间;积水、H2S-CO_(2)、焊缝协同腐蚀、涂层破坏是造成管道内腐蚀的根本原因;使用管道涂层、应用非金属材料和阴极保护可实现对管道有效保护。本文研究结果可为天然气管道腐蚀防护提供重要参考。
    • 陈钦伟; 张继刚; 杨阳; 杨中娜; 冯电稳; 李振坤
    • 摘要: 在某注水井油管起出井下管柱作业过程中发现其存在穿孔。采用宏观观察、化学成分分析、硬度测试、金相检验、力学性能测试、附着物分析、结垢预测及细菌检测、能谱分析、腐蚀模拟试验等方法,分析了油管穿孔的原因。结果表明:油管受到井下工况环境与注入水介质成分的影响,在其内壁形成并附着了CaCO_(3),BaSO_(4)等垢层,形成了垢下腐蚀环境;在Cl^(-)、还原菌的双重作用下,局部敏感区域的垢下腐蚀不断加剧,最终导致该油管发生了腐蚀穿孔
    • 杜晓杰; 杨阳; 杨中娜; 冯电稳; 冯云
    • 摘要: 采用宏观分析、材质成分分析、金相组织分析、腐蚀产物分析、腐蚀模拟试验等方法对某注水井油管的腐蚀穿孔原因进行了失效分析。结果表明,油管中的D类厚系超尺寸夹杂物造成了材料的破坏。该井水质易产生CaCO_(3)、SrSO_(4)、BaSO_(4)、FeCO_(3)垢,并附在油管内壁底部,产生了较严重的垢下腐蚀,进而导致内穿孔,某些位置则由于外腐蚀导致穿孔。
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