脱硫废液
脱硫废液的相关文献在1998年到2022年内共计681篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、冶金工业
等领域,其中期刊论文128篇、会议论文25篇、专利文献71668篇;相关期刊62种,包括包钢科技、山东冶金、涟钢科技与管理等;
相关会议22种,包括第五届全国烟气脱硫脱硝及污酸污水技术年会(2017)、2016年(第十届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会、第36届中国硫与硫酸技术年会暨2016年废硫酸/含硫废液再生制酸技术研讨会等;脱硫废液的相关文献由1332位作者贡献,包括张永发、李国强、陈建康等。
脱硫废液—发文量
专利文献>
论文:71668篇
占比:99.79%
总计:71821篇
脱硫废液
-研究学者
- 张永发
- 李国强
- 陈建康
- 崔平
- 张超群
- 陈淦勇
- 石玉良
- 孟昭颂
- 宋伯苍
- 张扬
- 朱伟长
- 付天臣
- 李超
- 王玉衡
- 张国杰
- 王宏宇
- 袁长胜
- 刘璞
- 张垒
- 张素利
- 张颂
- 张鹏飞
- 李珍珍
- 王丽娜
- 王斌
- 范文松
- 陈惠敏
- 安路阳
- 张世鹏
- 张亚峰
- 张舒婷
- 李学龙
- 李彩慧
- 李斌
- 李波
- 李玉平
- 杜军卫
- 王亚珍
- 陈卫青
- 陈琳
- 陶惠祥
- 马小军
- 付志龙
- 付本全
- 吴鹏
- 孙亚玲
- 张兵
- 张民强
- 张超
- 施飞
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黄超;
黄飞平;
秦振清;
韦宏来;
黄业迎
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摘要:
在介绍GLT络合铁脱硫技术抑盐原理基础上,结合GLT络合铁催化剂在柳钢焦化4#塔脱硫系统的工业运行数据表明,钠碱法上GLT络合铁催化剂的使用可保证脱硫液副盐含量的稳定,有效提升了煤气脱硫效果以及脱硫净化度,并可在腐蚀和压降稳定控制方面取得良好效果;重要的是可大幅降低脱硫液废液外排处理量和纯碱消耗量,其中脱硫液外排处理量由原先的15~20 m 3/天降低至现有的不超过1 m 3/天。
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秦继伟;
王志江;
陈涛
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摘要:
阐述了真空碳酸钾法脱硫废液水解的原理及工艺流程,介绍了鞍钢化工厂脱硫废液水解单元开工以来的生产操作情况,分析了水解前后脱硫废液CN-化验数据,脱硫废液水解工艺总氰去除率高,实验条件下可达99%,实际生产可达97%,可在工业化生产中安全、稳定、连续运行.
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续树红
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摘要:
脱硫废液一般送到备煤系统掺混配煤进行炼焦处理,增加1台脱硫废液蒸发器,可减少掺混脱硫废液8.99 m3/d,减少脱硫废液处理量可产生综合经济效益约258元/d.此外,降低了配合煤的水分,保证了焦炉的正常运行,减少了剩余氨水产生量与生化污水处理负荷.
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张亚峰;
刘硕;
裴振;
安路阳;
尹健博;
孙呈祥;
刘睿;
张宗友
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摘要:
针对某焦化企业规模为30 m3/d脱硫废液的处理,采用创新性工艺"催化氧化—脱色—蒸发浓缩—分步结晶与离心分离"提取一级品NH4SCN及合格品(NH4)2SO4产品,总结工艺运行过程中存在生产连贯性低、粉末活性炭难回用、产率及质量不高、管道设备堵塞腐蚀等问题,并提出蒸汽机械再压缩技术(MVR)代替蒸发浓缩、改用颗粒状活性炭、分步结晶法联合醇析法、合理设计管路、增设管辅设施、选择耐腐材质等优化措施,运行费用分析表明年增加纯收益557万元.
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高泽磊;
叶新军;
秦茜;
迟建;
贾苗
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摘要:
介绍了金川集团股份有限公司环集烟气脱硫废液的特点,并从压滤机机型、过滤面积和数量、滤布材质及脱硫废液输送管道材质等方面进行了分析,提出了板框压滤机及管道材质的选型建议:安装2台过滤面积150 m2的嵌入式密封隔膜板框式压滤机,配套使用涤纶单丝缎纹滤布,同时选用玻璃钢材质的输送管道.上述板框压滤机和输送管道的选用有利于缓解废水处理系统的运行负荷,降低设备故障率,减少跑冒滴漏事故的发生,保障脱硫废液的正常处理.
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李德波;
赵宁;
冯永新;
谢志文
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摘要:
以某600 MW火力发电站机组脱硫废液喷雾干燥塔为研究对象,建立了雾化蒸发模型,研究了烟气流量、烟气温度、废液流量、废液初始温度以及废液粒径对脱硫废液雾化蒸发性能的影响.结果表明,烟气流量和温度对废液雾化蒸发性能影响明显;烟气流量越大、温度越高,废液液滴蒸发速度越快,完全蒸发距离越短;废液流量越小、初始温度越高,废液液滴蒸发所需时间越少,完全蒸发距离越短.提升雾化器雾化性能,降低废液液滴雾化粒径,有利于改善脱硫废液的雾化蒸发效果.各因素正交测试的结果表明,影响液滴雾化蒸发性能的因素从强到弱排序为:烟气流量>废液流量>烟气温度>废液初始温度>雾化粒径.
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莫鸿飞
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摘要:
焦化企业在煤气脱硫脱氰过程中会产生大量的含硫废液,目前焦化脱硫废液采用高温焚烧裂解再生制酸工艺路线基本为干法工艺.针对干法工艺能耗高、运行费用高等突出问题,提出了脱硫废液采用湿法制酸的工艺路线,通过对这2种制酸工艺的流程、技术优缺点、占地面积、投资及运行经济效益进行比较分析,结果表明:2种工艺在投资、满足环保排放要求指标上基本相当,而在节能降耗、占地面积、运行经济效益等方面湿法制酸工艺具有明显的优势.
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张颖;
赵保仓;
柴娜
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摘要:
河南能源化工集团安化公司170kt/a合成氨装置变脱系统采用"NDC+栲胶"脱硫工艺,生产中不可避免地会产生大量的脱硫废液,若其处理不当,不仅会给安化公司环保达标排放带来较大的压力,而且会造成变脱系统溶液损失量增加,增加化工原材料的消耗.经分析,脱硫溶液温度不在指标范围内、再生空气湿度大、液气比不在指标范围内、变换气带液严重、系统补水太多、溶液pH偏低或偏高、溶液电位值偏低或偏高等均会造成脱硫废液排放量大.为此,采取了一系列的应对措施/预防办法,最终使脱硫废液的月排放量由25m3降至0m3,不仅有效减轻了安化公司的环保压力,而且合理利用了资源,保障了装置的安、稳、长、满、优运行.
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秦茜;
吕瑞宏;
魏占鸿;
邵志超;
高泽磊
- 《第五届全国烟气脱硫脱硝及污酸污水技术年会(2017)》
| 2017年
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摘要:
近年,随着我国烟气脱硫事业的发展,湿式氧化镁烟气脱硫技术因具有脱硫效率高(可达90%以上),可回收硫和可避免产生固体废物等特点得到了广泛的应用,但在治理过程中产生的脱硫废液的治理成为了一项亟需解决的难题.目前,存在三种方法对脱硫废液进行治理,即:再生法、抛弃法和回收法.通过本次工程试验证明湿式氧化镁烟气脱硫废液提浓回收七水硫酸镁技术是完全可行的。本工艺使蒸发提浓与脱硫工序分离,解决了脱硫效率与硫酸镁浓度之间的矛盾。本工艺的实施降低了企业在环保方面的经济压力,不会有任何外排固体及液体废弃物,不会产生二次污染。
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魏改霞;
WEI Gai-xia;
李书震;
LI Shu-zheng
- 《第一届河钢东大学术年会》
| 2017年
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摘要:
真空碳酸钾焦炉煤气脱硫脱氰工艺在进行煤气脱硫脱氰的过程中,会产生含高浓度硫化物和氰化的废液,脱硫废液中的硫化物和氰化物对微生物有极强的毒性,会极大的抑制微生物正常的生理代谢,如果不对脱硫废液进行处理就直接排放到后续的处理工序,会对生化系统造成极大的冲击.此外,随着2012年焦化行业新国标的颁布实施,对处理后废水中氰化物浓度提出更苛刻的排放要求.综上所述,在焦化行业中,对脱硫废液处理的研究势在必行.本文主要研究脱硫脱氰反应、深度脱氰反应以及SCN-对脱硫脱氰反应的影响.初步确定了脱硫脱氰药剂的最佳投加量、反应时间、曝气时间;深度脱氰反应的药剂投加量、沉淀时间、反应温度;SCN-存在时对脱硫脱氰反应的药剂投加量、沉淀时间等因素的影响.
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白玮;
王嵩林;
张素利
- 《2016年(第十届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
将HPF,PDS等为催化剂的焦炉煤气氨法湿式氧化脱硫脱氰工艺产生的低品质硫磺及含硫副盐废液焚烧制取硫酸,从根本上解决了低品质硫磺回收利用及脱硫副盐废液无害化后处理的工艺问题,可有效提高焦炉煤气脱硫脱氰效率,减少三废排放,提高焦化环保水平;生产的硫酸可用做焦炉煤气脱氨生产硫酸按的原料,也可作为商品硫酸外销,实现了硫资源的循环利用,是对目前国内HPF,PDS等氨法湿式氧化脱硫工艺技术存在问题的配套改进及完善。上述制酸工艺选择的工艺路线是目前国内外制酸行业广泛采用的主流制酸工艺流程,技术先进、可靠,运行安全、环保;关键设备可全部实现国产化,可有效节省建设投资。中冶焦耐工程技术有限公司于1994年与日本大阪煤气公司联合为宝钢三期设计的F.R.C.法(以苦味酸为催化剂)焦炉煤气氨法湿式氧化脱硫脱氰及脱硫废液焚烧制酸工艺装置,于1997年底开工投产,己在宝钢成功运行多年。
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杨太宝;
张晓林
- 《2015(第三届)全国煤焦化行业技术创新与综合利用技术交流会》
| 2015年
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摘要:
炼焦煤含有0.6%-1.0%的硫,在炼焦过程中,有30%-35%的硫转化成硫化氢等进入焦炉煤气中,焦炉煤气中硫化氢的含量一般为5-10g/m3.硫化氢等杂质不仅腐蚀设备,还会造成洗苯工段的洗油质量恶化.焦炉煤气燃烧后废气中的SO2含量超标.随着国家环保标准的提高,2015年焦炉排放废气中SO2的排放将执行≤50mg/m3的标准,因此,必须把焦炉煤气中的硫化氢含量降到20mg/m3以下.rn 脱硫废液提取副盐工艺在HPF法煤气脱硫中是必要的配套装置,配套提盐系统的利大于弊。经核算,提盐系统的净利润为88万元。另外,副盐提取后脱硫废液不再喷洒煤场,又提高了脱硫效率,减少了脱硫催化剂的消耗,降低了生产成本,提高了环保水平,其间接经济效益远远大于直接经济效益。目前的脱硫液提盐工艺仍存在能耗大、产品纯度低、环保水平低、硫代硫酸钱和硫酸铁混合分离困难等问题,尚需要进一步完善解决。
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Zheng Xiaolei;
郑晓雷;
Li Zhi;
李志
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼焦部脱硫废液预处理工艺为焦化废水生物脱氮脱酚系统改造工程的一部分,该工艺采用中科院过程工程研究所研发的脱氰技术(IPE-DCN),针对脱硫废液中含有高浓度CN-、S2-毒害生化处理系统的问题,将脱硫废液先进行单独的脱氰脱硫预处理.在该工艺建设、调试及运行期间,针对工艺中存在的不足之处做了大量改进,增建液碱储槽,改造加药混合罐,泵入口增加总阀,池顶加密封及抽负压,增加一条至初沉池的污泥浓缩罐上清液回流管等。脱硫废液经过预处理后,焦化废水入口CN-、S2.含量大幅下降,使生化处理工况明显好转,包括总氰在内的处理后水质各项指标均明显改善,为处理后废水进入下一步深度处理奠定了基础。
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朱红;
王彩云;
赵虎;
薛建勋;
闫勇
- 《2014年焦炉煤气制天然气技术及投资应用交流会》
| 2014年
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摘要:
HPF法脱硫是由中冶焦耐与无锡市焦化厂共同合作开发,以焦炉煤气中的氨为碱源,采用HPF新型高效复合催化剂从焦炉煤气中脱除硫化氢和氰化氢.HPF采用的复合催化剂对脱硫和再生过程均有催化作用(脱硫过程为全过程控制),具有较高的活性和较好的流动性.由于HPF法脱硫工艺的流程简单,占地小,投资低,脱硫脱氰效率高.经过两级到三级脱硫,塔后煤气中的硫化氢含量可降至20mg/m3以下,因此该工艺得到了广泛应用.脱硫废液回兑炼焦煤中的工艺虽然投资极少,但对操作环境污染和腐蚀较大。脱硫废液提盐工艺具有投资相对较少的优势,但由于硫氰酸盐市场将逐渐饱和,势必导致硫氰酸盐价格下跌,投资前景较差。脱硫废液制酸工艺虽然投资相对较大,但其产品可再用于焦化生产,又解决了脱硫装置产出的单质硫的去处,整个生产过程无二次污染,具有较好的经济环保效益。因此,对于大型焦化厂,采用脱硫废液制酸工艺处理废液较好。
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白玮;
王嵩林;
张素利
- 《2017年(第十一届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
介绍了目前国内以醌钴铁类为催化剂(HPF、PDS、ZL、888等)的焦炉煤气氨法湿式氧化脱硫工艺产生的低纯硫磺及脱硫副盐废液经离心分离、浓缩制得原料硫浆,然后采用空气雾化焚烧、余热回收、净化、二转二吸、干燥、尾洗等一系列先进、节能、环保工艺技术,制取浓度为98%的工业级硫酸的新工艺;产品硫酸可用于焦炉煤气脱氨生产硫酸铵的原料,从根本上解决了焦化脱硫产低纯硫磺及脱硫副盐无有效处理工艺带来的经济效益差、产品无销路以及废液、废固外排带来的环保问题,使焦炉煤气脱硫后硫资源得到有效循环利用,同时也使目前焦炉煤气氨法湿式氧化脱硫工艺得以改进和完善,煤气脱硫脱氰效率得以提升,可产生较好的社会效益及经济效益.
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曹阳;
张如云
- 《第二届中国焦化行业科技大会》
| 2017年
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摘要:
本技术研究对象为经提盐后的HPF氨法脱硫废水,采用氨氮吹脱及双氧化工艺实现对废水中少量盐分和有机杂质的转化及去除.该处理的主要目的是通过氧化,使水中各种含硫盐分均转化为硫酸铵,以便后续反渗透系统进行盐浓缩处理.反渗透浓水部分进行回收产品,产水进行生产中水回用.
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白玮;
王嵩林;
张素利
- 《第36届中国硫与硫酸技术年会暨2016年废硫酸/含硫废液再生制酸技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
将HPF,PDS等为催化剂的焦炉煤气氨法湿式氧化脱硫脱氰工艺产生的低品质硫磺及含硫副盐废液焚烧制取硫酸,从根本上解决了低品质硫磺回收利用及脱硫副盐废液无害化后处理的工艺问题,可有效提高焦炉煤气脱硫脱氰效率,减少三废排放,提高焦化环保水平。生产的硫酸可用做焦炉煤气脱氨生产硫酸钱的原料,也可作为商品硫酸外销,实现了硫资源的循环利用,是对目前国内HPF,PDS等氨法湿式氧化脱硫工艺技术存在问题的配套改进及完善。